(濮陽龍宇化工有限責(zé)任公司,河南濮陽 457000)
濮陽龍宇化工有限責(zé)任公司主要從事甲醇的生產(chǎn)經(jīng)營工作。公司甲醇生產(chǎn)裝置前身是濮陽市甲醇廠年產(chǎn)12萬t甲醇裝置,采用天然氣和水煤氣聯(lián)合生產(chǎn)甲醇。目前煤制氣由HT-L航天粉煤加壓氣化爐裝置替換原有的常壓固定床造氣,設(shè)計規(guī)模為年產(chǎn)甲醇15萬t,2008年底投用。原有天然氣轉(zhuǎn)化裝置,因為天然氣供給不足,暫停使用。甲醇的生產(chǎn)流程為:粉煤加壓氣化—CO變換—低溫甲醇洗脫硫脫碳—低壓甲醇合成—三塔精餾。
本裝置合成工序有兩套獨立的合成回路,一套為原有老系統(tǒng),一套為新增系統(tǒng),新老系統(tǒng)的流程基本一致。合成系統(tǒng)流程如圖1、圖2所示。
圖1 新合成系統(tǒng)工藝流程簡圖
合成反應(yīng)器是具有魯奇特點的列管式合成反應(yīng)器,其結(jié)構(gòu)如同列管式換熱器。
老合成塔:內(nèi)徑Φ2 600mm,外殼厚δ=38mm,高H=9 936 mm,內(nèi)設(shè)Φ38×2的列管2754根,上下為焊接的圓形封頭,封頭上設(shè)有上、下人孔。列管兩端為固定管板,列管中間設(shè)有3折折流板,合成塔下部設(shè)有卸觸媒用的觸媒筐,頂部設(shè)有合成汽包,汽包和合成塔之間由兩根下降管和6跟上升管連接,換熱面積 1 869 m2,設(shè)計壓力管程 5.65 MPa,殼程 4.6 MPa,設(shè)計溫度管程275℃,殼程250℃,列管內(nèi)裝觸媒15 m3,合成塔為三類壓力容器。
新合成塔:內(nèi)徑Φ2 600 mm,外殼厚δ=42 mm,高H=10 886 mm。內(nèi)設(shè)Φ38×2的列管2 749根,管長6 000 mm,內(nèi)裝觸媒15 m3,三類壓力容器。
圖2 老合成系統(tǒng)工藝流程簡圖
我公司使用南化集團(tuán)研究院C307催化劑,催化劑主要由銅、鋅、鋁的氧化物所組成。外觀:具有金屬光澤,端為球面的黑色圓柱體;外形尺寸:Ф5 mm ×(4~5)mm;堆密度:1.4 ~1.6 kg/L;比表面積:90~110 m2/g。
產(chǎn)品符合Q/SH1170 164-2004標(biāo)準(zhǔn),在規(guī)定的檢測條件下,產(chǎn)品應(yīng)符合下列要求:初活性(甲醇時空產(chǎn)率),≥1.3 g/mL催化劑·h;耐熱后活性(甲醇時空產(chǎn)率),≥1.0 g/mL催化劑·h;徑向抗壓碎力,≥205 N/cm;還原后體積收縮率,<8%(一般5% ~6%)。
催化劑工業(yè)使用溫度:190~300℃,最佳溫度:205~265 ℃;使用壓力:3.0 ~15.0 MPa;使用空速:4 000 ~20 000 h-1。
2011年2月,公司計劃停車后,對合成催化劑進(jìn)行空氣鈍化、卸出,合成塔試漏。22-24日,裝入惰性瓷球和NC307催化劑,裝填情況見表1。
表1 催化劑及惰性瓷球裝填情況一覽表
2011年2月24日合成觸媒及瓷球裝填結(jié)束,接著進(jìn)行合成塔人孔、下料孔恢復(fù),管道焊接等各項工作。3月5日5:40,開壓縮機(jī),對合成系統(tǒng)進(jìn)行氣密試驗。3月6日0:00,系統(tǒng)氣密實驗合格,開始用脫硫合格的天然氣置換合成兩系統(tǒng)。6日4:00,兩塔出口取樣分析氧含量<0.2%,置換結(jié)束。按照升溫還原方案,用新、老合成開工噴嘴加入蒸汽,合成反應(yīng)器升溫。3月7日6:00,升溫結(jié)束,觸媒升溫階段共排出物理水:老塔208.55 kg,新塔261 kg。轉(zhuǎn)化氣切入合成系統(tǒng),對催化劑進(jìn)行還原。3月8日22:00,出塔溫度升至221℃,此時合成塔進(jìn)、出口H2濃度基本持平,還原結(jié)束。觸媒還原階段化學(xué)水出水情況:老塔 4 804.77 kg,新塔2 567.4 kg。升溫還原進(jìn)度情況見表2和圖3。
觸媒升溫還原兩階段老塔共出水5 013.32 kg,新塔共出水2 828.4 kg??倳r間比計劃時間縮短約20 h。
圖3 升溫還原曲線圖
催化劑還原結(jié)束后,單獨用轉(zhuǎn)化氣開始小負(fù)荷生產(chǎn),合成塔出口溫度控制在≤218℃,每天的平均轉(zhuǎn)化率在50%以上。工藝指標(biāo)見表3。
表3 催化劑使用初期小負(fù)荷生產(chǎn)期間工藝指標(biāo)表
生產(chǎn)過程中,根據(jù)CO單程轉(zhuǎn)化率、弛放氣量及系統(tǒng)壓力等指標(biāo)變化情況,目前已對合成塔出口溫度指標(biāo)進(jìn)行了4次提高,每次提溫1~2℃,生產(chǎn)消耗情況見表4。
表4 產(chǎn)量消耗情況統(tǒng)計
催化劑裝填至今已近一年,加上小負(fù)荷生產(chǎn)2 d,實際運(yùn)行248 d,累計生產(chǎn)精甲醇超過11萬t,平均455 t/d。經(jīng)過幾次提溫,合成催化劑始終保持CO單程轉(zhuǎn)化率在35%左右,弛放氣量約為2 000 Nm3/h,系統(tǒng)壓力 <5 MPa。
就我公司使用NC307催化劑的情況來看,有以下特點:①催化劑活性好,CO單程轉(zhuǎn)化率高。初期轉(zhuǎn)化率在40%以上,現(xiàn)通過緩慢提溫、調(diào)節(jié),能保持在35%左右。前工段工況不穩(wěn),入合成塔氣體成分波動較大時,合成催化劑仍能保持較高的轉(zhuǎn)化率。②穩(wěn)定性較好。列管式合成反應(yīng)器便于催化劑熱點溫度的控制,有利于延長催化劑的使用壽命。③結(jié)蠟少。2005年至今,未進(jìn)行過除蠟。針對曾經(jīng)出現(xiàn)結(jié)蠟的情況,采取避免雜質(zhì)進(jìn)入、控制循環(huán)氣中的甲醇含量、避免低溫操作等方法。后陸續(xù)更換了甲醇水冷器和循環(huán)氣水洗塔,目前水冷器冷卻效果好,溫度達(dá)標(biāo),循環(huán)氣中的甲醇含量少,一直未出現(xiàn)結(jié)蠟影響生產(chǎn)的情況。④合成裝置滿足煤氣化裝置升級后要求,甲醇產(chǎn)量增加,日產(chǎn)甲醇量創(chuàng)新高。最高日產(chǎn)甲醇可達(dá)622.65 t。綜上所述,NC307催化劑適合我公司煤制甲醇裝置,具有壽命長、活性好、易操控等特點。