李漣,羅新榮,楊夕云
(湖南省火電建設(shè)公司,湖南省株洲市,412000)
國(guó)內(nèi)某大型燃煤發(fā)電廠2號(hào)機(jī)組配置了引進(jìn)西門(mén)子技術(shù)生產(chǎn)的水-氫-氫汽輪發(fā)電機(jī)[1],型號(hào)為T(mén)HDF 125/67,額定功率為1 000 MW,額定電壓為27 kV,額定電流為23.778 kA。機(jī)組在首次并網(wǎng)2.5 h、負(fù)荷271.36 MW時(shí),發(fā)電機(jī)出線盒內(nèi)發(fā)生定子短路事故。事故由單相對(duì)地短路發(fā)展為兩相短路,最后發(fā)展為三相短路,短路持續(xù)時(shí)間約為70 ms,短路點(diǎn)最大短路電流為224.9 kA,是額定電流的9.46倍。事故發(fā)生后,打開(kāi)發(fā)電機(jī)端蓋,抽轉(zhuǎn)子檢查,發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)出線套管及勵(lì)端匯水管損壞嚴(yán)重,發(fā)電機(jī)定子及轉(zhuǎn)子嚴(yán)重污染,污染物中含有銅、鐵、鋅等金屬,其他部位未見(jiàn)明顯的損壞。經(jīng)各方研究后決定,發(fā)電機(jī)定子留在現(xiàn)場(chǎng)修復(fù),轉(zhuǎn)子則返廠修復(fù)。
發(fā)電機(jī)定子現(xiàn)場(chǎng)修復(fù)工作主要包括清理表面污染物、吹掃風(fēng)道、更換發(fā)電機(jī)匯水管和出線套管等,修復(fù)工期約2個(gè)月。該型號(hào)發(fā)電機(jī)短路事故在國(guó)內(nèi)屬首次,現(xiàn)場(chǎng)修復(fù)沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)可循,特別是發(fā)電機(jī)定子鐵芯背部、鐵芯軸向風(fēng)道、機(jī)座風(fēng)道等難以到達(dá)部位的污染物清理是現(xiàn)場(chǎng)修復(fù)的難題。通過(guò)分析發(fā)電機(jī)氫氣冷卻系統(tǒng)的結(jié)構(gòu),最終確定采用大流量風(fēng)對(duì)冷卻風(fēng)道進(jìn)行吹掃的方案。該方案在實(shí)施中分定子鐵芯背部及機(jī)座風(fēng)道吹掃、定子鐵芯軸向風(fēng)道反向通風(fēng)吹掃、模擬發(fā)電機(jī)運(yùn)行情況整體通風(fēng)吹掃3個(gè)階段,連續(xù)吹掃11次,為期7天,達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。
該機(jī)組發(fā)電機(jī)定子氫氣冷卻系統(tǒng)[2]如圖1所示。發(fā)電機(jī)正常運(yùn)行時(shí),借助轉(zhuǎn)子汽端的1臺(tái)多級(jí)軸流風(fēng)扇使發(fā)電機(jī)冷卻氫氣形成密閉循環(huán),對(duì)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子、定子鐵芯、出線套管等部位進(jìn)行冷卻[3]。氫氣冷卻器出來(lái)的冷氫氣通過(guò)機(jī)座風(fēng)道流入勵(lì)側(cè)端部的空間,經(jīng)齒壓板進(jìn)入定子鐵芯內(nèi)的軸向風(fēng)道,從鐵芯吸取熱量后進(jìn)入汽側(cè)端部區(qū)域,通過(guò)轉(zhuǎn)子軸流風(fēng)扇返回氫氣冷卻器。定子鐵芯分段設(shè)計(jì),其背部通過(guò)孔洞與機(jī)座風(fēng)道相通。發(fā)電機(jī)出線套管及相間連線流出的熱氫氣通過(guò)出線盒風(fēng)道返回汽側(cè)端部區(qū)域。發(fā)電機(jī)定子內(nèi)膛直徑為4.15 m,轉(zhuǎn)子內(nèi)膛直徑為1.41 m,機(jī)座風(fēng)道通流面積約為1.2 m2,發(fā)電機(jī)鐵芯軸向風(fēng)道通流面積約為0.6 m2。
圖1 發(fā)電機(jī)定子氫氣冷卻系統(tǒng)Fig.1 Hydrogen cooling system of generator stator
在采用大流量風(fēng)吹法前先對(duì)發(fā)電機(jī)進(jìn)行清理,包括揭開(kāi)發(fā)電機(jī)端蓋,抽出轉(zhuǎn)子,吊出氫氣冷卻器,拆除損壞的引線及出線套管;用帶電清洗液清洗發(fā)電機(jī)定子鐵芯的可視區(qū)域、汽勵(lì)兩端線圈端部、錐環(huán)背面、并聯(lián)環(huán)、機(jī)座和出線盒;用大功率吸塵器清理發(fā)電機(jī)定子兩側(cè)及底部的16個(gè)人孔門(mén)等。
發(fā)電機(jī)定子冷卻風(fēng)道吹掃系統(tǒng)如圖2所示。因冷卻風(fēng)道吹掃對(duì)溫、濕度的要求不高,而且修復(fù)時(shí)氣候條件較好,晝夜溫度為13~23℃,濕度小于80%,故未考慮溫、濕度控制措施。采用電廠正式密封風(fēng)系統(tǒng)作為吹掃風(fēng)源,安裝臨時(shí)吹掃管路。臨時(shí)管道(φ1 020 mm×5 mm Q235焊接鋼管)從2號(hào)機(jī)組鍋爐房的磨煤機(jī)密封風(fēng)母管引出,上穿到給煤機(jī)平臺(tái),通過(guò)汽機(jī)房B排柱進(jìn)入汽機(jī)房運(yùn)行層,最后連接到發(fā)電機(jī)汽端臨時(shí)密封鋼板中央圓孔。臨時(shí)密封圓鋼板直徑為4.15 m,厚為10 mm,用發(fā)電機(jī)端面原有固定螺栓固定。為了保證吹掃風(fēng)的清潔度,風(fēng)道入口裝1個(gè)外型尺寸為3.6 m×3.6 m的過(guò)濾器,其內(nèi)部設(shè)置了36個(gè)尺寸為600 mm×600 mm的精濾網(wǎng)。在發(fā)電機(jī)定子勵(lì)端第1階段吹掃時(shí)用腳手架和帆布制作了1個(gè)4.5 m×4.5 m的風(fēng)罩式出風(fēng)口,第2階段吹掃時(shí)改用1根外徑為1.02 m、厚為5 mm的 Q235焊接鋼管作為出風(fēng)口,吹掃時(shí)將風(fēng)引至汽機(jī)房擴(kuò)建端窗戶外。轉(zhuǎn)子室兩側(cè)封堵堵板用木板制作(直徑為1.4 m、厚為 40 mm)。電廠一次風(fēng)機(jī)的總升壓為22 kPa,風(fēng)量為112.5 m3/s;密封風(fēng)機(jī)的總升壓為8 kPa,風(fēng)量為13.89 m3/s。正常運(yùn)行時(shí)密封風(fēng)壓力為20 kPa,通過(guò)調(diào)節(jié)密封風(fēng)機(jī)進(jìn)口風(fēng)門(mén)擋板,基本可以滿足吹掃對(duì)風(fēng)量和風(fēng)壓的要求。
圖2 發(fā)電機(jī)定子冷卻風(fēng)道吹掃系統(tǒng)Fig.2 Blowing system of stator cooling ducts
4.1.1 風(fēng)路設(shè)置
第1階段吹掃目標(biāo)是清理定子鐵芯背部及機(jī)座風(fēng)道的污染物。采用2臺(tái)密封風(fēng)機(jī)并聯(lián)吹掃,根據(jù)發(fā)電機(jī)設(shè)計(jì)參數(shù),吹掃風(fēng)壓為1.4 kPa、流量為21 m3/s。如圖3所示,從汽端氫氣冷卻器進(jìn)風(fēng),流經(jīng)定子鐵芯背部、機(jī)座風(fēng)道、出線盒風(fēng)道后由機(jī)座勵(lì)端出風(fēng)口出風(fēng)。風(fēng)路設(shè)置為:
(1)鐵芯膛內(nèi)汽、勵(lì)兩端用2塊木板(直徑為1.4 m、厚為40 mm)封堵,在木板與鐵芯的接觸面處墊橡膠板保護(hù),2塊堵板用鐵絲對(duì)拉、緊固成一體。
(2)氫氣冷卻器底部、頂部用產(chǎn)品蓋板封閉,擋風(fēng)板中間大孔用加工的蓋板封堵。
(3)機(jī)座兩側(cè)及底部彈簧板窗口(共16個(gè))用產(chǎn)品蓋板封閉。
圖3 定子鐵芯背部及機(jī)座風(fēng)道吹掃系統(tǒng)Fig.3 Blowing system of stator core backside and generator base ducts
(4)機(jī)座頂部?jī)啥硕ㄗ永鋮s水總進(jìn)、出水管法蘭及汽、勵(lì)兩端匯水管總法蘭用臨時(shí)蓋板封堵。
(5)出線盒內(nèi)6個(gè)出線套管法蘭用臨時(shí)蓋板封閉,出線盒側(cè)面2個(gè)人孔法蘭用產(chǎn)品蓋板封閉。
(6)出風(fēng)口安裝濾網(wǎng)作為靶板,用來(lái)查看清理效果。
4.1.2 吹掃情況
第1階段吹掃進(jìn)行了2次,累計(jì)時(shí)間7 h。吹掃后,檢查勵(lì)端出口處濾網(wǎng)無(wú)明顯污染物,機(jī)座風(fēng)道內(nèi)無(wú)雜物,出線盒底部有少量顆粒狀灰塵及碎木片、漆皮等雜物,敞開(kāi)式出風(fēng)口內(nèi)有少量顆粒狀雜物,達(dá)到了吹掃的目的。
4.2.1 風(fēng)路設(shè)置
第2階段吹掃目標(biāo)是清理定子鐵芯軸向風(fēng)道的污染物。根據(jù)發(fā)電機(jī)設(shè)計(jì)參數(shù),吹掃風(fēng)壓為30 kPa,流量為9 m3/s。因風(fēng)壓較高,故用2臺(tái)密封風(fēng)機(jī)串聯(lián)吹掃。如圖4所示,從汽側(cè)端部進(jìn)風(fēng),流經(jīng)定子鐵芯軸向風(fēng)道、出線盒風(fēng)道后由機(jī)座勵(lì)端出風(fēng)口出風(fēng)。定子鐵芯軸向風(fēng)道內(nèi)風(fēng)的流向與發(fā)電機(jī)運(yùn)行時(shí)相反。風(fēng)路設(shè)置為:
(1)出風(fēng)口由第1階段吹掃時(shí)的風(fēng)罩式出風(fēng)口改為鋼管出風(fēng)口。
(2)拆除第1階段吹掃時(shí)氫氣冷卻器中間大孔處堵板。
(3)機(jī)座風(fēng)道8個(gè)通風(fēng)孔用鋼板封堵。
(4)其余部位的封堵情況與第1階段相同。
圖4 定子鐵芯軸向風(fēng)道吹掃系統(tǒng)Fig.4 Blowing system of stator core axial ducts
4.2.2 吹掃情況
本階段共進(jìn)行了6次吹掃。第1次吹掃累計(jì)時(shí)間為5 h,吹掃后檢查勵(lì)端出風(fēng)口濾網(wǎng),發(fā)現(xiàn)顏色為黑灰色,濾網(wǎng)溝槽底部有非金屬小顆粒。第2次吹掃累計(jì)時(shí)間為3 h,吹掃后檢查濾網(wǎng),顏色只有輕微的變化,無(wú)明顯顆粒。打開(kāi)出線盒人孔檢查,除局部位置有少量環(huán)氧物顆粒,無(wú)其他明顯雜物;拆開(kāi)汽端進(jìn)風(fēng)口過(guò)濾器檢查,過(guò)濾網(wǎng)背風(fēng)面較干凈,無(wú)明顯污染,而迎風(fēng)面有少量灰塵,并在迎風(fēng)面底部發(fā)現(xiàn)有細(xì)小沙石顆粒,判斷灰塵和沙石顆粒是從磨煤機(jī)處吹過(guò)來(lái)的。因進(jìn)風(fēng)口濾網(wǎng)上未見(jiàn)黑灰色污染物,由此判斷第1次吹掃后出風(fēng)口濾網(wǎng)上的黑灰色污染物是從發(fā)電機(jī)定子鐵芯風(fēng)道吹出來(lái)的,從第2次吹掃后出風(fēng)口濾網(wǎng)只有輕微污染的情況來(lái)看,吹掃效果比較顯著。
第3、4次分別吹掃了8、2 h,吹掃后出風(fēng)口濾網(wǎng)均呈土灰色,污染物顏色明顯不同于發(fā)電機(jī)里的污染物顏色。懷疑進(jìn)風(fēng)風(fēng)源被污染,于是割開(kāi)進(jìn)風(fēng)管道過(guò)濾器,發(fā)現(xiàn)其濾網(wǎng)迎風(fēng)面被土灰色灰塵嚴(yán)重污染。經(jīng)查找原因,發(fā)現(xiàn)在第3、4次吹掃中,由于1號(hào)機(jī)組鍋爐渣庫(kù)滿倉(cāng),從5 m層向地面直接排灰,因此污染了密封風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)源。于是清掃鍋爐房地面并更換進(jìn)風(fēng)口過(guò)濾器上的精濾網(wǎng)(進(jìn)風(fēng)面處全部安裝粗濾網(wǎng))。第5、6次累計(jì)吹掃時(shí)間分別為2、1 h。吹掃后檢查勵(lì)端出風(fēng)口濾網(wǎng),無(wú)明顯污物;檢查勵(lì)端出線盒,也未見(jiàn)明顯污物,達(dá)到了吹掃目的。
4.3.1 風(fēng)路設(shè)置
第3階段吹掃目標(biāo)是模擬發(fā)電機(jī)運(yùn)行情況整體通風(fēng)吹掃清理。用2臺(tái)密封風(fēng)機(jī)串聯(lián)吹掃,實(shí)際吹掃風(fēng)壓為31 kPa,流量為7.6 m3/s。如圖5所示,從汽端氫氣冷卻器進(jìn)風(fēng),風(fēng)通過(guò)機(jī)座風(fēng)道進(jìn)入勵(lì)端端部,然后通過(guò)鐵芯軸向風(fēng)道、出線盒風(fēng)道回到汽側(cè)端部,再由氫氣冷卻器堵板下部的連接管道引出窗外。發(fā)電機(jī)風(fēng)道內(nèi)風(fēng)的流向與正常運(yùn)行時(shí)基本相同。風(fēng)路設(shè)置為:
(1)勵(lì)端處出風(fēng)管道內(nèi)在靠近端面堵板位置用堵板封堵。
(2)氫氣冷卻器大孔處用堵板封堵,在堵板下部開(kāi)一圓孔,引出1根φ273 mm×4 mm無(wú)縫鋼管接至勵(lì)端φ1 020 mm×5 mm出風(fēng)管道上作為出風(fēng)口。
(3)拆除機(jī)座風(fēng)道8個(gè)通風(fēng)孔封堵鋼板。
(4)其余部位的封堵情況與第1階段相同。
圖5 模擬發(fā)電機(jī)運(yùn)行情況整體通風(fēng)吹掃Fig.5 Blowing for whole generator in simulation operation
4.3.2 吹掃情況
第3階段共進(jìn)行了3次吹掃,各次吹掃的累計(jì)時(shí)間依次為1.5、1、1 h。吹掃后檢查勵(lì)端出風(fēng)口濾網(wǎng),無(wú)明顯污物;檢查汽、勵(lì)兩端機(jī)座風(fēng)道內(nèi)各可見(jiàn)部位,也未見(jiàn)明顯污物;用內(nèi)窺鏡檢查發(fā)電機(jī)定子膛內(nèi)各部位,無(wú)明顯污物,達(dá)到了吹掃目的。
為檢驗(yàn)吹掃效果,吹掃后進(jìn)行了發(fā)電機(jī)定子鐵損和電流泄漏及耐壓試驗(yàn)[4],并在發(fā)電機(jī)檢修完成后再次整套啟動(dòng)時(shí)進(jìn)行了檢查。
發(fā)電機(jī)鐵芯如果受污染將導(dǎo)致鐵損增大?,F(xiàn)場(chǎng)對(duì)發(fā)電機(jī)定子鐵芯進(jìn)行了鐵損試驗(yàn),試驗(yàn)磁密為1.0 T、試驗(yàn)時(shí)間為90 min,齒的最高溫升為3 K左右,單位鐵損符合規(guī)定,定子鐵芯發(fā)熱均勻,熱成像監(jiān)測(cè)未發(fā)現(xiàn)熱點(diǎn),與出廠試驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)比基本無(wú)偏差。
定子繞組直流耐壓試驗(yàn)電壓為67.5 kV[5-6],試驗(yàn)時(shí)間為1 min。定子吹掃前、后及連接線復(fù)裝烘焙后直流泄漏電流見(jiàn)表1。
表1 定子直流泄漏電流Tab.1 Stator DC leakage current
從表1可以看出,吹掃后比吹掃前三相直流泄漏電流均有明顯下降,說(shuō)明吹掃效果顯著。針對(duì)C相繞組比其他兩相泄漏電流偏差大的情況,吹掃后對(duì)發(fā)電機(jī)作了進(jìn)一步清理,在勵(lì)端連接線復(fù)裝烘焙后,三相直流泄漏電流不平衡的問(wèn)題得以消除。
發(fā)電機(jī)檢修完畢后再次整套啟動(dòng),發(fā)電機(jī)內(nèi)先不充氫氣,充0.5 MPa壓縮空氣,汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)定速為3 000 r/min并持續(xù)120 min。停機(jī)后打開(kāi)發(fā)電機(jī)側(cè)面、底部及出線盒等處的人孔門(mén)檢查,僅在局部區(qū)域發(fā)現(xiàn)了少量漆皮、灰塵等雜物,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)短路污染物,說(shuō)明采用大流量風(fēng)吹法效果良好。
采用大流量風(fēng)吹法清理發(fā)電機(jī)定子因短路事故產(chǎn)生的污染物效果較好,此方法對(duì)于類(lèi)似事故處理具有一定的參考價(jià)值。
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