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復(fù)雜落物大修打撈解卡技術(shù)在胡慶油田的研究與應(yīng)用

2012-02-27 04:55蔡遠(yuǎn)高
中國科技縱橫 2012年2期
關(guān)鍵詞:凡爾解卡落物

蔡遠(yuǎn)高

摘要:認(rèn)真分析施工資料,準(zhǔn)確判斷井下情況,制造、改進(jìn)修井工具,采取符合井下情況的工藝技術(shù)措施,對提高復(fù)雜打撈解卡成功率,縮短施工周期,避免井下情況復(fù)雜化,盡快恢復(fù)產(chǎn)能具有重要意義。本文總結(jié)了近2年的大修施工經(jīng)驗(yàn),就井下情況認(rèn)識(shí),工具制造,工藝參數(shù)、措施提出了新的見解。

關(guān)鍵詞:落物完善工具打撈內(nèi)磨銑內(nèi)切割

1、前言

胡慶油田是一個(gè)復(fù)雜斷塊砂巖注水開發(fā)油田,隨著油田開發(fā)時(shí)間的延長,受井況、井下工具等因素的影響,每年造成的復(fù)雜落物井在30-40口,如不及時(shí)有效治理,井下技術(shù)狀況將會(huì)逐年變差,使得注采井組不完善,油水井增產(chǎn)增注措施受到制約,給油田的開發(fā)和整體經(jīng)濟(jì)效益帶來不利因素,因此對復(fù)雜落物井實(shí)施有效的打撈施工,應(yīng)用各種新技術(shù)新工藝提高修井成功率,對我廠的原油生產(chǎn)有著十分重要的意義。

2、針對不同落物,創(chuàng)新研制打撈工具,精心做好復(fù)雜打撈工作

針對施工中發(fā)生的井下落物,首先,做好資料井史資料調(diào)查工作,掌握井筒環(huán)境狀況,判斷落物是否卡、埋;其次,及時(shí)到施工現(xiàn)場落實(shí)了解井下魚頂情況;第三,在不使井下復(fù)雜化的前提下,優(yōu)選、加工完善打撈工具,滿足魚頂、井下情況,提高打撈成功率。

2.1 防顆粒泵打撈

今年發(fā)生兩次防顆粒泵從沉渣筒上接頭脫落事故,該筒體外徑100mm,外撈沒有合適的打撈工具,筒體內(nèi)有一Φ30mm圓頭篩管,距沉渣筒上接頭100mm,內(nèi)撈尺寸受到限制,分別加工空心撈矛、加長開窗撈筒打撈成功。如L20-1井,發(fā)現(xiàn)沉渣筒脫扣落井,由于絲堵距井底較深,為防止尾管下落插入砂面造成打撈后卡鉆,首先使用公錐打撈,未成功。通過分析、計(jì)算,決定用撈矛內(nèi)撈,為了充分利用魚腔空間,在不影響矛桿強(qiáng)度的前提下,將矛桿下端加工成空心,同時(shí)在不影響卡瓦彈性收縮進(jìn)入魚腔的情況下對卡瓦限位,地面試驗(yàn)合格,下井成功撈出全部落物。

2.2 抽油泵下接頭打撈

抽油泵從固定凡爾總成斷脫后,固定凡爾座與凡爾球及其以下尾管落井,魚頂為凡爾球及固定凡爾座雙魚頂結(jié)構(gòu)形式。由于凡爾座及凡爾球不易打撈,一般不進(jìn)行打撈凡爾座及凡爾球,通過對比,選用引鞋撥鉤撈矛直接打撈固定凡爾座,利用撥鉤先將凡爾球撥入尾管內(nèi),而后撈矛打撈凡爾座,可實(shí)現(xiàn)一件工具“先撥后撈”的兩種功能,現(xiàn)場應(yīng)用效果較好。

現(xiàn)場應(yīng)用實(shí)例:H5-62井檢泵作業(yè),發(fā)現(xiàn)泵固定凡爾罩脫扣,其以下管柱落井,魚頂為凡爾球及固定凡爾座。加工制作引鞋撥鉤撈矛,經(jīng)過“先撥后撈”將落物全部撈出。

2.3 套銑筒處理小件落物

鉆塞施工過程,經(jīng)常發(fā)生沖、鉆無進(jìn)尺,經(jīng)打印落實(shí)為原井下小件落物,打撈效率低,甚至撈不上,通常采用套銑筒將其套至井底或用套銑筒將其撈出,達(dá)到施工目的。如:胡12-143井鉆塞施工,該井提供有筆尖遇阻、通井遇阻各一處,水泥塞面兩處,并要求加深人工井底,井況復(fù)雜,施工難度大。根據(jù)井史及設(shè)計(jì)提供的相關(guān)數(shù)據(jù),在磨銑過程中,認(rèn)真對施工參數(shù)、返出物、及其它現(xiàn)象進(jìn)行分析,認(rèn)為井下存在落物,通過套銑、套管整形等工藝措施,套撈出槍身下接頭,整形成功,滿足了地質(zhì)要求。

2.4 彎曲抽油桿魚頂打撈技術(shù)

H12-123井大修施工,魚頂為抽油桿,下活頁撈筒打撈、解卡,活頁落井。仔細(xì)研究發(fā)現(xiàn)活頁座臺(tái)肩較小,與活頁接觸僅1mm,是造成活頁落井的主要原因。完善工具重新加工活頁座,把活頁座內(nèi)徑由原來的53mm加厚到45mm,既加大臺(tái)肩增加接觸面積又滿足抽油桿接箍通過,同時(shí)根據(jù)NC23反扣鉆桿內(nèi)徑不能滿足抽油桿接箍通過的情況,采用活頁撈筒+∮60.3mm油管+NC23反扣鉆桿的管柱組合,僅兩次即打撈出全部抽油桿柱。

3、內(nèi)磨銑工藝技術(shù)在解卡施工中的應(yīng)用

采用內(nèi)磨銑工藝技術(shù),利用被卡工具水眼,逐級放大磨銑工具,從內(nèi)到外對被卡工具進(jìn)行磨銑切削,或?qū)⒔Y(jié)構(gòu)單一的工具(如通井規(guī))銑削完畢實(shí)現(xiàn)解卡;將結(jié)構(gòu)復(fù)雜工具(如油管錨)中心管銑去,破壞其鎖定機(jī)構(gòu),從而實(shí)現(xiàn)解卡。

H5-204井,2008年10月18日上大修,打撈至魚頂為Φ73mm平油管公扣,深度:2045.67m,落魚組合:Φ73mm平油管2根+旋流沉砂器+Φ73mm平油管4根+Φ89mm母堵。該處膨脹管變形決定采取先切割、打撈,再磨銑施工。

3.1 加工Φ89mm正反扣喇叭口

喇叭口下部扣型為27/8"UPTBG,上部扣型為27/8"UPTBG反扣,下部喇叭口加工成右旋引鞋。

3.2 丟置喇叭口

管柱組合:Φ89mm正反扣喇叭口+Φ73mm正反扣短接+Φ73mm油管+方鉆桿,加壓5KN,右旋管柱8圈對扣,無倒車,緩慢上提懸重至160KN,判斷對扣成功;上提懸重135KN,右旋管柱15圈,上提懸重140KN,倒扣丟置喇叭口成功,起出Φ73mm正反扣短接以上全部管柱。

3.3 機(jī)械切割

下Φ73mm機(jī)械內(nèi)割刀+Φ36mm空心桿8m+Φ73mm油管+方鉆桿,深度2049.08m,右旋管柱5圈,下放管柱,鉆壓3KN,錨定,右旋管柱136圈切割,起出切割管柱。

3.4 打撈油管

下Φ58mm滑塊撈矛(接頭Φ86mm)+Φ60.3mm反扣鉆桿+Φ73mm反扣鉆桿+方鉆桿,深度2046.83m,上提無卡鉆現(xiàn)象,撈出Φ114mm正反扣喇叭口和Φ73mm油管4.52m。

3.5 逐級內(nèi)磨銑

使用Φ80mm×0.38m銑錐、Φ90mm×0.57m銑錐,分二次將卡點(diǎn)油管銑掉、解卡,剩余落物ф73mm平式管7根+旋流沉砂器+ф89mm母堵,落至人工井底,滿足地質(zhì)要求,完成修井任務(wù)。

4、結(jié)語

(1)有效解決了胡狀慶祖油田井筒日益惡化與油水井正常生產(chǎn)的矛盾,恢復(fù)了可采儲(chǔ)量,增加了水驅(qū)動(dòng)用儲(chǔ)量。

(2)配套了適合胡狀慶祖油田復(fù)雜落物井筒打撈處理技術(shù),可滿足目前施工的要求。

參考文獻(xiàn)

[1]胡博仲.油水井大修工藝技術(shù)[M].北京:石油工業(yè)出版社,1989.

[2]萬仁溥.采油技術(shù)手冊[M].北京:石油工業(yè)出版社,1989.

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