王建斌,畢虎才,高義斌
(1.大唐國際運(yùn)城發(fā)電有限責(zé)任公司,山西 運(yùn)城 044602;2.山西電力科學(xué)研究院,山西 太原 030001)
磨煤機(jī)磨輥斷裂失效分析
王建斌1,畢虎才2,高義斌2
(1.大唐國際運(yùn)城發(fā)電有限責(zé)任公司,山西 運(yùn)城 044602;2.山西電力科學(xué)研究院,山西 太原 030001)
某電站磨煤機(jī)磨輥發(fā)生斷裂,針對(duì)斷裂磨輥進(jìn)行化學(xué)分析、力學(xué)性能分析、金相分析,結(jié)果表明磨煤機(jī)磨輥斷裂是典型的疲勞斷裂失效,主要由于熱處理工藝控制不當(dāng)使組織性能達(dá)不到要求,在運(yùn)行工況中產(chǎn)生表面損傷,在長期交變載荷作用下導(dǎo)致斷裂失效。
拉桿;斷裂;失效;疲勞
某電廠鍋爐制粉系統(tǒng)的中速磨煤機(jī)磨輥多次發(fā)生斷裂事故,嚴(yán)重影響了機(jī)組安全正常運(yùn)行。該磨煤機(jī)的碾磨部分是由轉(zhuǎn)動(dòng)的磨環(huán)和可自轉(zhuǎn)的3條磨輥組成,磨輥加載方式為液壓變加載,均勻作用至各個(gè)磨輥上,磨煤機(jī)磨輥設(shè)計(jì)材質(zhì)為42CrMo。
為了查清磨煤機(jī)磨輥斷裂原因,對(duì)斷裂磨輥進(jìn)行化學(xué)分析、力學(xué)性能分析、金相分析。
對(duì)斷裂磨輥進(jìn)行化學(xué)試驗(yàn)分析結(jié)果見表1。
表1 磨輥化學(xué)成分
化學(xué)試驗(yàn)結(jié)果表明磨輥材質(zhì)符合GB3077—1988 88中42CrMo規(guī)定。
在樣品上加工力學(xué)性能試樣,試驗(yàn)結(jié)果見表2。
表2 磨輥室溫拉伸試驗(yàn)結(jié)果
力學(xué)性能實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明材料抗拉強(qiáng)度和屈服強(qiáng)度偏低,不滿足技術(shù)要求。
斷裂磨輥宏觀斷口形貌特征見圖1,沒有宏觀塑性變形,有約1//3的面積晶粒較粗大,有完整的疲勞源區(qū)、疲勞裂紋穩(wěn)定擴(kuò)展區(qū)和快速斷裂區(qū)。斷口存在兩處明顯的疲勞弧線,分別位于5區(qū)以上擴(kuò)展區(qū)和7區(qū)附近擴(kuò)展區(qū)。疲勞弧線類似貝殼狀,也稱海灘狀條紋,是金屬宏觀疲勞斷口的典型特征,也是鑒別疲勞斷口的重要依據(jù)[1-2]。斷口瞬斷區(qū)表面局部呈現(xiàn)晶粒表象,顏色比較暗淡;另外,存在不同程度晶粒多面體特征,局部表現(xiàn)為脆性沿晶斷裂,也就是說,在疲勞擴(kuò)展到一定程度,發(fā)生脆性斷裂的失效。由此可以判斷該斷裂屬于疲勞脆性斷裂。
由圖1可以看出,根據(jù)疲勞條紋的擴(kuò)展方向及斷口宏觀臺(tái)階的擴(kuò)展,可以確定斷口存在3處源疲勞源,每個(gè)疲勞源宏觀斷口都包括裂紋源與開裂區(qū)、裂紋擴(kuò)展區(qū)和最終斷裂區(qū),在疲勞源a和疲勞源c的附近存在明顯的疲勞弧線,疲勞源a沿垂直于貝殼花紋疲勞弧線的方向擴(kuò)展;其中產(chǎn)生臺(tái)階的擴(kuò)展疲勞源b不太明顯,但明顯的解理臺(tái)階可以初步推斷存在疲勞源b,且在不同水平的解理臺(tái)階存在相連續(xù)的、從疲勞源a發(fā)展來的疲勞條紋;疲勞源b沿9區(qū)擴(kuò)展,與疲勞源a擴(kuò)展相互影響,交叉擴(kuò)展,在有應(yīng)力、碳化物聚集或大塊夾雜的地方,產(chǎn)生局部解理臺(tái)階(宏觀表象見9區(qū))。這個(gè)現(xiàn)象可以說明疲勞源a和疲勞源b是交互擴(kuò)展的。
隨著3處疲勞源擴(kuò)展的進(jìn)行,磨輥局部的單位面積應(yīng)力在逐漸增大,疲勞弧線之間的距離也在變大,疲勞裂紋擴(kuò)展速度增大[3],隨著解理裂紋的擴(kuò)展,到局部平均應(yīng)力超過屈服極限時(shí),發(fā)生脆性沿晶間斷裂。
圖1 磨輥斷口宏觀形貌及分區(qū)
在磨輥斷口的不同區(qū)域取樣,采用機(jī)械拋光,5%硝酸酒精溶液浸蝕,在金相顯微鏡下進(jìn)行觀察。
9 區(qū)疲勞源b外表處組織為鐵素體加少量珠光體,見圖2a;7區(qū)疲勞源外表處組織為板條馬氏體,淬硬性明顯,見圖2b;5區(qū)組織為網(wǎng)狀鐵素體加珠光體,見圖2c;瞬斷區(qū)心部組織為針狀上貝氏體+碳化物,見圖2d。從圖2a和2c對(duì)比可以看出,磨輥局部表面珠光體含量低,存在脫碳現(xiàn)象,5區(qū)和瞬斷區(qū)心部組織的差異也表明組織在冷卻過程中的不均勻;分析9區(qū)珠光體含量少,其原因主要是磨輥在淬火后回火過程中,溫度偏高,局部脫碳所導(dǎo)致。瞬斷區(qū)金相組織為上貝氏體+碳化物,組織較粗大,分析此處組織在初次淬火冷卻過程中速度略慢,未能得到馬氏體,同時(shí),在回火溫度略高的情況下析出部分碳化物,而上貝氏體組織強(qiáng)度高、韌性略差于回火索氏體;中心部位組織不一,形態(tài)不一,性能差異較大。從圖3可以看出,組織內(nèi)部同時(shí)存在微裂紋及分層組織,也表明組織的不均勻。
圖2 磨輥斷口不同區(qū)域金相
圖3 磨輥斷口內(nèi)部裂紋及分層組織
金相分析表明磨輥表層組織局部存在脫碳,未得到有效的回火馬氏體;中心部位及表層組織存在明顯差異,這種差異會(huì)加速疲勞裂紋的擴(kuò)展。
磨輥化學(xué)成分符合42CrMo規(guī)定,材料抗拉強(qiáng)度和屈服強(qiáng)度偏低,表層、中心部位金相組織不均勻,在多處疲勞源存在的情況下,受到復(fù)雜的交變載荷作用,直至發(fā)生疲勞脆性斷裂。
斷裂磨輥宏觀斷口有完整的疲勞源區(qū)、疲勞裂紋穩(wěn)定擴(kuò)展區(qū)和快速斷裂區(qū)。斷口存在兩處明顯的疲勞弧線,分別位于5區(qū)以上擴(kuò)展區(qū)和7區(qū)附近擴(kuò)展區(qū)。最終斷裂表現(xiàn)為脆性沿晶斷裂,也就是說,隨著疲勞源擴(kuò)展的進(jìn)行,拉桿局部的單位面積應(yīng)力在逐漸增大,疲勞弧線之間的距離也在變大,疲勞裂紋擴(kuò)展速度增大,隨著解理裂紋的擴(kuò)展,到局部平均應(yīng)力超過屈服極限時(shí)在疲勞擴(kuò)展到一定程度,發(fā)生脆性斷裂的失效。由此可以判斷該斷裂屬于疲勞脆性斷裂。
根據(jù)疲勞條紋的擴(kuò)展方向及斷口宏觀臺(tái)階的擴(kuò)展,可以確定斷口存在3處源疲勞源,每個(gè)宏觀斷口都包括裂紋源與開裂區(qū)、裂紋擴(kuò)展區(qū)和最終斷裂區(qū),疲勞裂紋穩(wěn)定擴(kuò)展區(qū)是由多源疲勞源交互擴(kuò)展形成的,磨輥在組織不均勻及內(nèi)應(yīng)力的條件下承受外界的交變載荷作用,產(chǎn)生局部解理臺(tái)階(宏觀表象見9區(qū))。
42 CrMo的馬氏體轉(zhuǎn)變開始溫度Ms點(diǎn)為310℃,加熱上臨界點(diǎn)Ac3為775℃[4],如果冷卻速度不夠,或冷卻速度及區(qū)域不均勻,有可能在Ms點(diǎn)以上,加熱下臨界點(diǎn)Ac1溫度以下得到部分珠光體+鐵素體,或者貝氏體組織,就會(huì)產(chǎn)生組織的不均勻;中心部位及表層組織存在明顯差異,磨輥表層組織局部存在脫碳,這些差異會(huì)加速疲勞裂紋的擴(kuò)展。
磨煤機(jī)磨輥的斷裂是典型的疲勞斷裂失效;熱處理工藝控制不當(dāng)使組織性能達(dá)不到要求,力學(xué)性能實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明材料抗拉強(qiáng)度和屈服強(qiáng)度偏低,在運(yùn)行工況中產(chǎn)生表面損傷,在長期復(fù)雜的交變載荷作用下導(dǎo)致斷裂失效。
[1] 鐘群鵬,趙子華.斷口學(xué)[M].北京:高等教育出版社,2005:184-186.
[2] G.亨利,D.豪斯特曼.宏觀斷口學(xué)及顯微斷口學(xué)[M].曾祥華,譯.北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1979:58-90.
[3] 張海峰,王春芬,張永輝,等.軋輥斷裂原因分析[J].熱加工工藝,2008(2):114-116.
[4] 姜求志,王金瑞.火力發(fā)電廠金屬材料手冊[M].北京:中國電力出版社,2004:841-843.
Failure Analysis of Grinding Roller Rupture on Coal Pulverizer
WANG Jian-bin1,BIHu-cai2,GAO Yi-bin2
(1.Datang International Yuncheng Power Generation Co.,Ltd,Yuncheng,Shanxi 044602,China;2.Shanxi Electric Power Research Institute,Taiyuan,Shanxi 030001,China)
Rupture occurred on the grinding roller of coal pulverizer in a power plant.Chemical analysis,mechanics property analysis and metallographic analysis were done to figure out the reason of rupture,and the results show that itwas a typical fatigue failure.Unsuitable control of heat treatment led to substandardness of structure property so that rupture failure happened under longterm alternate load.
grinding roller;rupture;invalidation;fatigue
TK223.25
A
1671-0320(2012)04-0045-03
2012-03-19,
2012-06-12
王建斌(1974-),男,廣西桂林人,1997年畢業(yè)于安徽工業(yè)大學(xué)熱能動(dòng)力專業(yè),工程師,從事電站金屬部件監(jiān)督管理工作;
畢虎才(1978-),男,山西五寨人,2001年畢業(yè)于太原理工大學(xué)金相專業(yè),工程師,從事電廠金屬部件材料性能分析及理化探傷工作;
高義斌(1979-),男,山西襄垣人,2005年畢業(yè)于太原理工大學(xué)材料加工工程專業(yè),工程師,從事電站金屬部件檢驗(yàn)分析工作。