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水下攪拌器損壞原因分析及改進

2012-03-10 11:59李國盛
中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2012年14期
關(guān)鍵詞:靜環(huán)機封導(dǎo)桿

李國盛

(佛山市新之源污水處理有限公司,廣東 佛山528000)

1 概述

我公司某污水處理廠的污泥池安裝有一臺水下攪拌器,用于污泥池的污泥攪拌。自投產(chǎn)使用以來,經(jīng)常出現(xiàn)機械密封損壞的現(xiàn)象,造成攪拌器故障,影響了污水處理生產(chǎn)的正常運行。為此,分析導(dǎo)致攪拌器機械密封損壞的原因,并通過技術(shù)改造,徹底解決這一問題。

2 故障情況

起吊攪拌器并對其進行拆卸,通過對攪拌器機械密封進行解體檢查,發(fā)現(xiàn)靜環(huán)密封面上有幾處較大的缺口,動靜環(huán)密封表面均有深淺不一的溝槽。從機封結(jié)構(gòu)上來看,靜環(huán)座與密封腔之間沒有止口定位結(jié)構(gòu),安裝時靜環(huán)座和軸套的同心度主要靠人工手動調(diào)整。對攪拌器進行對中復(fù)查,并對電機單試,發(fā)現(xiàn)電機運轉(zhuǎn)平穩(wěn),并無明顯振動。同時,每次機封檢修時都會看到動靜環(huán)的磨損非常嚴重,動環(huán)承磨臺被磨平,靜環(huán)碎裂成幾塊,機封處軸套受靜環(huán)碎塊的摩擦被磨穿,機封處軸擺動量目測值在3-5mm。減速箱處軸套向著葉輪側(cè)內(nèi)孔端口處存在寬約8mm、深約0.5mm 的磨損痕跡。

改造前攪拌器結(jié)構(gòu)見圖1。

3 原因分析

3.1 攪拌器振動較大

由于攪拌器安裝在垂直的導(dǎo)桿上,由于導(dǎo)桿較長,材料剛度亦不夠,引起了共振。攪拌器振動較大,使減速箱處軸套與攪拌軸之間出現(xiàn)磨損,導(dǎo)致攪拌軸出現(xiàn)擺動。減速箱兩支撐軸承距離太近,軸套太短,攪拌軸懸臂太長,攪拌軸撓度較大,隨著攪拌器的運行,攪拌軸與軸套之間的磨損進一步加大,導(dǎo)致攪拌軸擺動量逐漸增大,過大的擺動量進一步導(dǎo)致整臺攪拌器的振動也越來越大,反之,攪拌器的振動又加劇了減速箱軸套與攪拌軸的磨損,從而進一步促使擺動量的增大,形成惡性循環(huán),最終導(dǎo)致機械密封頻繁損壞泄漏。

3.2 機封組件設(shè)計存在不足

攪拌器機械密封組件簡圖見圖2 。

3.2.1 機封摩擦副材料不合理

原機封摩擦副為碳石墨一碳化硅材質(zhì),屬軟一硬配合,因工作介質(zhì)含細微砂粒,容易導(dǎo)致動環(huán)磨損,從而使機械密封失效泄漏。

3.2.2 靜環(huán)與機封處軸套間隙過小

由于靜環(huán)座在安裝時與密封腔之間沒有定位結(jié)構(gòu),安裝時靜環(huán)與軸套的同心度完全依靠檢修人員的判斷,靜環(huán)與軸套之間單邊間隙僅為0.5mm,因此,靜環(huán)座的安裝誤差加上攪拌器過大的軸擺動,靜環(huán)很容易與軸套摩擦被擠壓碎裂,從而導(dǎo)致機械密封失效泄漏。

3.2.3 靜環(huán)座結(jié)構(gòu)設(shè)計缺陷

在圖2 攪拌器機械密封組件簡圖中,定位卡環(huán)有兩個作用,一是安裝時控制補償環(huán)波紋管的壓縮量;二是對安裝時靜環(huán)和攪拌軸軸套的同心度有一定的輔助定位作用,但是并不能從根本上保證同心度。實際操作中,憑維修人員的經(jīng)驗技術(shù)水平保證有一定的偶然性。因此,安裝誤差及攪拌軸的跳動容易導(dǎo)致摩擦碰撞。

4 技術(shù)改造

4.1 導(dǎo)桿剛度

對導(dǎo)桿進行加強剛度處理,燒焊加強筋,增加壁厚,因?qū)U是空心管,所以采取往其澆灌環(huán)氧樹脂與水泥混合物,待硬化達到強度時使用。

4.2 靜環(huán)尺寸

靜環(huán)設(shè)計內(nèi)徑為67mm,配合的軸套外徑為66mm,兩者之間的間隙單邊為0.5mm。針對攪拌器運行過程中攪拌軸擺動量過大易擠壓靜環(huán)造成其碎裂的問題,將靜環(huán)內(nèi)徑增大為68mm,使兩者的間隙單邊增大為1.0 mm,從而增加靜環(huán)緩解攪拌軸擺動的能力,進而避免攪拌軸擺動時對靜環(huán)的擠壓。

4.3 動靜環(huán)材料

原靜環(huán)材料為碳化硅,其抗沖擊韌性很差,脆性大,在攪拌軸的擠壓下很容易碎裂。針對這種情況,將靜環(huán)材料改為含鈷量較大的碳化物硬質(zhì)合金,在一定程度上提高了靜環(huán)的抗擊沖韌性。原動環(huán)材料為碳一石墨環(huán),因介質(zhì)含細小顆粒,動環(huán)磨損嚴重,故改為碳化鎢硬質(zhì)合金,機封由軟一硬配合改為硬一硬配合。

4.4 靜環(huán)座止口定位

靜環(huán)座與軸套的同心度靠定位卡環(huán)調(diào)節(jié),定位卡環(huán)起兩個作用:①安裝時預(yù)設(shè)波紋管的壓縮量;②安裝時通過它與鎖緊環(huán)及靜環(huán)座的相對位置來判斷靜環(huán)座與軸是否同心,當機械密封組件安裝完畢后,將其取出。對靜環(huán)座的結(jié)構(gòu)進行改造,增加了凸臺止口定位結(jié)構(gòu),密封腔殼體內(nèi)壁與靜環(huán)座止口間隙單邊為0.05mm,靜環(huán)座密封墊要用"O"形環(huán),直徑3mm,改造后靜環(huán)座見圖3 。

4.5 加長軸套以降低撓度

軸套端部內(nèi)徑由55 mm 擴大為77mm,并根據(jù)現(xiàn)場實際安裝空間,測量確定新軸套的長度和其他尺寸,所用材料為45# 鋼,并將其與原軸套配合安裝在一起,使其成為一個整體,從而降低攪拌軸的撓度,如圖4。兩軸套配合處采用過盈配合,過盈量為0.05mm,熱套安裝,并在新軸套與舊軸套端面連接處沿圓周點焊4 點以加大連接強度。新軸套端部沿圓周加工3 個螺紋孔(均布),安裝時用3 顆M14 的頂絲把軸與新軸套鎖緊,鎖緊軸套時,要打表測量,保證軸套與軸的同心度,軸套鎖緊后,3 顆頂絲分別用螺母鎖緊,防止運行中頂絲脫落。

由圖1 可見,止推板和中心螺釘是用來限制攪拌軸向著葉輪方向軸向竄動的,而止推環(huán)是用來限制攪拌軸沿背離葉輪方向軸向竄動的。由于新軸套的安裝導(dǎo)致原來限制攪拌軸竄動的止推環(huán)無法安裝。針對此情況,對止推板進行了改造將其外徑由原來的8 0mm增至9 6mm,重新加工新止推板,原中心孔不動,在7 6 m m 圓周上新增加了均勻分布的4 個孔,孔徑為9 mm,原中心位置螺釘仍然不變,另外用4 顆M8 的螺釘將止推板沿圓周新加工的4 個孔固定在原軸套上,從而限制了攪拌軸的反向竄動。

結(jié)語

經(jīng)過實踐檢驗,污泥池水下攪拌器經(jīng)過以上技術(shù)改造后,自2009 年至今運行正常,徹底消除了攪拌器的振動和攪拌軸的運行跳動,機械密封再未出現(xiàn)非正常損壞及泄漏,使用壽命大大加長。因此,污泥池水下攪拌器的技術(shù)改造取得成功,效果理想,保證了污水處理生產(chǎn)的正常運行。

[1]顧永泉.機械密封實用技術(shù)[M].北京:機械工業(yè)出版社.2004(05).

[2]成大先. 機械工程手冊[M]. 北京:化學(xué)工業(yè)出版社. 2010(01).

[3] 聶毓琴,孟廣偉. 材料力學(xué)[M]. 北京:機械工業(yè)出版社.2009(02).

[4]聞邦椿. 機械設(shè)計手冊[M]. 北京:機械工業(yè)出版社.2010(01).

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