汪永久,林 森,李耀奇
(1.華能大連電廠,遼寧 大連 116100;2.遼寧東方發(fā)電有限公司,遼寧 撫順 113007)
隨著大容量機組自動化水平的提高,人為控制機組能力越來越弱,必須保證機組控制系統(tǒng)在額定蒸汽參數下工作,維持汽輪機額定轉速,且機組甩負荷后轉速要控制在危急保安器動作值以下。
華能大連電廠1號、2號機組為日本三菱公司生產的TC2F-40型中間再熱、雙缸雙流凝汽式350 MW燃煤機組。該機組于1988年12月并網發(fā)電,至今已有18年,運行中存在幾次因汽輪機控制油中含有雜質導致主汽門、調速汽門油動機卡澀問題,給機組安全穩(wěn)定和經濟運行帶來很大隱患。
工農業(yè)發(fā)展對電力提出的要求越來越高,傳統(tǒng)液壓控制系統(tǒng)已不能適應,需要采用更為復雜的調節(jié)系統(tǒng),目前國內大多數大功率汽輪機控制系統(tǒng)采用電液調節(jié)系統(tǒng)。
為提高汽輪機適應負荷能力,通常采用功頻電液調節(jié)系統(tǒng)。在系統(tǒng)中,測速、測功、PI調節(jié)器和功率放大器等為電子元件,其它為液壓元件(見圖1)。
圖1 功頻電液調節(jié)系統(tǒng)原理
當汽輪機由于負荷減少導致轉速上升時,測速元件輸出電壓升高,此電壓信號經過PI調節(jié)器變換和功率放大器放大后,輸入至電液轉換器,轉換為液壓信號。推動元件油動機關小調速汽門,減少汽輪機功率。功率減小后,測功元件輸出電壓降低,抵消了轉速增大時升高的電壓,因此系統(tǒng)為負反饋信號。當系統(tǒng)達到新平衡工況時,測功元件輸出電壓變化完全抵消了測速元件輸出電壓的改變,油動機及其它元件均穩(wěn)定在新工作位置上,汽輪機在新工況下保持穩(wěn)定運行。功頻電液調節(jié)系統(tǒng)見圖2。
汽輪機調速汽門是汽輪機控制的關鍵部件。其動作是否靈活、平滑,將直接影響汽輪機轉速及負荷控制。為保證機組轉速和負荷控制平穩(wěn) (不發(fā)生大擺動),在機組動靜態(tài)調試時,將各調速汽門按順序開啟時設定一定重疊度。
當調速汽門逐漸開啟時,進汽量G隨著閥門開度L的開大而增加,當調速汽門開啟到一定程度后,由于調速汽門前后壓差減小,流量增加緩慢。如果某一調速汽門全開后再開下一個,幾個調速汽門聯合生成的特性線會出現階梯,此時階梯段閥門失去調節(jié)功能,其開度增加但流量幾乎不變,從而引起機組轉速或負荷擺動,因此調速汽門必須有一定重疊度 (約10%)。圖3為調速汽門重疊度曲線。
當機組升負荷信號經過PI調節(jié)器放大和功率放大器變換后,輸入至電液轉換器轉換為油壓增大信號,調速汽門接收到信號后,快速響應并緩慢增大開度,使機組負荷加大。2008年5月16日,華能大連電廠1號、2號機組在升負荷指令發(fā)出過程中,調速汽門響應嚴重遲緩,只有當控制油壓增大到一定程度后,才做出響應并加大開度,使機組負荷波動30 MW左右。
為解決此問題,利用檢修機會對調速汽門及油動機進行解體,發(fā)現油動機內缸壁被活塞脹圈磨損。磨損寬度為40 mm左右 (調速汽門經常工作區(qū)),設計直徑為200 mm,磨損部位直徑為201.4 mm,增大了1.4 mm。因此油動機在磨損與未磨損部位交界處卡澀。油動機內缸壁磨損有以下幾點原因。
a. 調速汽門油動機全工作區(qū)域為0~248 mm。由于汽輪機長期在230~250 MW負荷區(qū)間運行,對應調速汽門油動機開度區(qū)域為110~150 mm,油動機活塞脹圈始終工作在此區(qū)域,造成油動機缸壁在40 mm區(qū)域內被活塞脹圈長期磨損而使缸壁直徑增大1.4 mm。
b. 油動機缸體母材為SCMnH11,硬度 (HB)為220,而油動機活塞脹圈材質為HT28-48,硬度 (HB)為270。活塞脹圈硬度比油動機內缸壁高,因此油動機缸體被活塞脹圈磨損。
顯然這種設計不合理,因為油動機缸體屬于設備,設備磨損更換困難且費用昂貴,而活塞脹圈屬于易損件容易更換。
采用設計加工鑲內套辦法,解決油動機缸體磨損問題。將油動機內缸壁由200mm擴大到208mm,鑲入內套尺寸為208 mm×200 mm。所鑲內套材質為38CrMoAl,且表面進行氮化處理,硬度 (HB)為320,這樣油動機缸體比活塞脹圈硬度 (HB為270)高,油動機缸體磨損大大減輕,即使長時間磨損,也可更換內套,簡單且費用低。
a. 材料的選用。由于油動機缸壁材料為鑄鋼,HB為200左右[1]。油動機脹圈屬于易更換部件,但缸體造價昂貴,屬于經久耐用件,因此油動機缸壁需有較高抗磨能力,鑲入內套材料應具備較好熱處理性能及表面滲氮性能,以提高抗磨能力,并具有較好高溫定性性能,防止變形。
b. 工藝要求。鑲入內套選用38CrMoAl材質,調質后表面滲氮48 h后處理,過盈裝配后在端部氬弧焊接,并用專用設備對新鑲入內套進行研磨使其達到要求公差度及光潔度[2]。
改造前油動機內徑為D0=200 mm,壁厚t1=24 mm,D1=212 mm,工作油壓為P=2.1 MPa,那么油動機缸壁所受徑向應力:
油動機缸壁所受軸向應力:
改造后油動機內徑D0=208 mm,壁厚為t2=20 mm,D2=218 mm,工作油壓P=2.1 MPa,那么油動機缸壁所受徑向應力:
油動機缸壁所受軸向應力:
油動機缸體材質為SCMnH11,為鑄鋼結構,屬于脆性材料,則:
式中,σb=52 MPa[3];脆性鑄鋼斷裂安全系數nb為 4.0[2]。
經過強度計算,鑲入內套改造的油動機缸壁完全滿足強度要求,改造工藝過程也滿足油動機使用性能需求。
華能大連電廠一期2臺350 MW機組調速汽門油動機缸體經過鑲入內套改造安裝調試后,調速汽門油壓開度曲線平滑,機組轉速及負荷控制穩(wěn)定,徹底解決了油動機卡澀問題。
改造后的油動機缸體,在強度、材料使用、外形尺寸、使用性能等方面都滿足改造前油動機技術工藝要求。
油動機缸體改造從2008年6月至今,已有3年半時間,小修時對油動機缸體進行了解體檢查,未見磨損現象,使用效果良好,說明改造效果較好,僅此一項就節(jié)約進口備件費用約300多萬元,經濟效益顯著。
[1] 劉鳴放.金屬材料力學性能手冊[M].北京:機械工業(yè)出版社,2010.
[2] 盧玉明.機械零件的可靠性設計[M].北京:高等教育出版社,1989.
[3] 機械工程師編委.機械工程師手冊 (第二版)[M].北京:機械工業(yè)出版社,2000.