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300 MW汽輪機組負荷突降原因分析及處理措施

2012-04-10 15:16耿萬東
河北電力技術(shù) 2012年6期
關(guān)鍵詞:調(diào)節(jié)閥開度汽輪機

唐 武,李 琨,耿萬東,張 凱,董 曄

(1.河北興泰發(fā)電有限責任公司,河北 邢臺 054000;2.河北華電石家莊鹿華熱電有限公司,石家莊 050200)

某電廠2臺300 MW機組為C300/227.6-16.7/0.55/537/537型汽輪機組,配有2個高壓主蒸汽門、4個高壓調(diào)節(jié)閥,對應(yīng)于4組噴嘴,2個中壓聯(lián)合汽閥。高中壓缸合缸,高壓缸與中壓缸采用雙層缸結(jié)構(gòu),由外缸、高壓內(nèi)缸、中壓內(nèi)缸組成。DEH控制系統(tǒng)采用隨汽輪機配置的Ovation DEH控制系統(tǒng),后因設(shè)備升級改造更換為OC4000e DEH控制系統(tǒng),控制邏輯由OC4000e DEH控制系統(tǒng)廠家提供。

機組正常運行時投入AGC,機組的負荷調(diào)節(jié)范圍為150~300 MW。為減少節(jié)流損失,采用順序閥調(diào)節(jié),動作順序為,GV1、GV2高壓調(diào)節(jié)閥開啟到60%時開啟GV3,當GV3開啟至60%時,開啟GV4。主蒸汽壓力調(diào)節(jié)采用手動控制,按照汽輪機廠提供的滑壓曲線進行調(diào)整。當主蒸汽壓力下降或AGC指令增加時,汽輪機主控增大DEH的閥門開度維持負荷給定;反之,汽輪機主控減小DEH的閥門開度。

1 故障情況介紹

從2011年5月開始,2臺機組陸續(xù)在升負荷期間出現(xiàn)機組負荷10 s內(nèi)突然降低后又快速恢復(fù)的異常波動現(xiàn)象。波動幅度由最初的3~5 MW逐漸擴大到20~30 MW,并導(dǎo)致DEH側(cè)遙調(diào)切除。以某次動作情況為例,在負荷突降異常發(fā)生前,機組投入AGC,負荷為252 MW,主蒸汽壓力15.1 MPa,調(diào)節(jié)級壓力為9.7 MPa,GV1和GV2開度均為100%,GV3開度為26.3%,GV4開度為1%。機組收到AGC升負荷指令后,按7 MW/min的速率升負荷,當負荷升至266 MW時,4 s內(nèi)負荷突降至250 MW,隨后4 s負荷恢復(fù)到268.8 MW。負荷突降時,軸向位移從0.1 8 mm降至-0.28 mm,高、中壓缸脹差從2.63 mm升至3.19 mm。整個動作期間,DEH遙調(diào)指令和閥門開度均動作正常,隨負荷變化先升后降。主蒸汽壓力、再熱蒸汽壓力、調(diào)節(jié)級壓力等均指示正常。

2 負荷突降特點及原因分析

2.1 負荷突降特點

通過對多次負荷突降異常歷史數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn)以下特點:

a. 負荷突降的速度快,幅度大。負荷突降異常發(fā)生時,汽輪機所有的調(diào)門均未發(fā)生明顯變化,可以排除閥門位置變化影響;而主蒸汽壓力、空氣再熱器壓力、及調(diào)節(jié)級壓力也未出現(xiàn)大幅度的波動,可以排除主蒸汽壓力變化造成的影響。

b. 異常發(fā)生時的閥門開度固定。通過對多次異常波動數(shù)據(jù)的統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)異常發(fā)生時DEH閥門開度是固定的,即GV4開度為12%~14%的位置,對應(yīng)的協(xié)調(diào)閥位指令為294。高壓調(diào)節(jié)閥GV4在12%~14%開度下,是閥門剛剛開啟的位置,說明負荷突降與GV4閥門的開啟有關(guān)。

c. 汽輪機功率發(fā)生了變化。機組電負荷的變化在一定程度內(nèi)說明了汽輪機功率發(fā)生了變化。同時,汽輪機組的軸向位移和脹差也發(fā)生了明顯的變化。以2011年8月21日故障為例,異常發(fā)生前,軸向位移為0.18 mm,異常發(fā)生時,軸向位移最低降至-0.28 mm。該現(xiàn)象充分說明了汽輪機軸向推力發(fā)生了明顯的變化,汽輪機出力也發(fā)生了變化。這一現(xiàn)象充分說明,該異?,F(xiàn)象對機組的安全穩(wěn)定運行造成了極大的影響。

d. 高壓缸功率的變化是主要因素。因汽輪機內(nèi)部缺少相關(guān)測點,不能直接說明汽輪機組功率變化的主要因素。通過對歷史數(shù)據(jù)的分析,汽輪機的各級抽汽的壓力、溫度等在異常發(fā)生時均未發(fā)生變化。結(jié)合主蒸汽壓力、空氣再熱器壓力也無變化的情況,可以判定為主蒸汽閥后至高壓缸排汽區(qū)間內(nèi)蒸汽的做功發(fā)生了改變。

2.2 負荷突降原因

結(jié)合負荷突降的特點,技術(shù)人員進一步對汽輪機高壓缸各參數(shù)進行檢查分析。發(fā)現(xiàn)高壓缸本體溫度中,高壓內(nèi)缸溫度在異常發(fā)生時指示偏低。這一現(xiàn)象說明進入高壓缸的蒸汽參數(shù)發(fā)生了一定的變化,而蒸汽參數(shù)發(fā)生變化的原因與其他品質(zhì)較低的蒸汽或水混合有關(guān)。因此,基本上可以判定是GV4高壓調(diào)節(jié)閥前有水或者品質(zhì)較低的蒸汽積存。由于水分的存在,干蒸汽的工作將受到一定的影響,這種影響主要表現(xiàn)為一種能量損失(濕汽損失),進而導(dǎo)致汽輪機功率發(fā)生明顯變化。蒸汽中“水”的存在使蒸汽存在“濕汽損失”,導(dǎo)致蒸汽做功能力下降。因此,判定導(dǎo)致負荷突降的原因如下。

a. DEH改造后閥門開度的變化是導(dǎo)致閥門前積水的一個直接因素。DEH改造前機組并網(wǎng)后4個高壓調(diào)節(jié)閥(GV)最低開度均為9.3 %,改造后,閥門的并網(wǎng)后的最低閥位為0 %。閥門預(yù)啟行程的消失,導(dǎo)致了GV4閥門前容易形成“死汽”,從而形成積水。

b. 負荷變化率提高。隨著國家電網(wǎng)公司“兩個細則”的實施,機組的變負荷率發(fā)生了改變,由最初的3 MW/min升高到7 MW/min。閥門的開啟速度明顯變快,導(dǎo)致GV4緩慢開啟的預(yù)暖過程消失,容易造成積水未與新蒸汽充分混合便進入高壓缸做功。

c. 閥門及其管道的保溫措施不到位。閥門的保溫不好也會導(dǎo)致閥門的溫度的降低,從而給閥門前積水創(chuàng)造了條件。

3 處理措施及效果

3.1 處理措施

a. 人工干預(yù)閥門開度。在有效措施制定前,由運行人員執(zhí)行臨時預(yù)防措施。具體方法是每天負荷處于240 MW以上,且AGC指令變化調(diào)整幅度不大的情況下,通過降低主蒸汽壓力,使機組的GV4閥門緩慢開啟至15 %左右,并保持3 min對GV4進行預(yù)暖,完成后恢復(fù)主蒸汽壓力。

b. 對預(yù)啟閥開啟時間和開啟行程進行調(diào)整。在機組檢修時,由熱控人員對GV4的預(yù)啟行程進行修訂。方法是將GV4的閥門開啟時間從GV3開啟60 %降至30 %,使GV4提前得到預(yù)暖,同時又避免了GV4過早開啟導(dǎo)致的節(jié)流損失。

c. 對高壓調(diào)節(jié)閥及其相連管道的保溫情況進行檢查和完善。

3.2 處理效果

在采取人工干預(yù)措施期間,該異?,F(xiàn)象未再次出現(xiàn)。利用機組檢修機會,由熱控人員對GV4的預(yù)啟行程參數(shù)進行了修訂,并通過仿真試驗驗證了閥門動作正確。檢修人員同時對閥門及管道的保溫進行了檢查和完善。機組啟動至今未發(fā)生負荷突降異常,證明已經(jīng)徹底消除了該異常。同時,運行人員手動干預(yù)措施停止執(zhí)行。

4 結(jié)束語

對機組負荷突降現(xiàn)象進行分析,通過設(shè)置GV閥的預(yù)啟行程徹底解決了該異常。該異常與DEH改造時未能保留原系統(tǒng)中預(yù)啟行程有關(guān),建議今后在DEH改造時充分比較新舊系統(tǒng)之間的差異,并對這些差異進行詳細評審后再確定原系統(tǒng)預(yù)啟行程是否需要保留。

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