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楓涇換流站內(nèi)冷水主循環(huán)泵切換邏輯分析及措施

2012-04-12 01:33顧立堃刁冠勛
電力與能源 2012年3期
關(guān)鍵詞:主泵循環(huán)泵工頻

顧立堃,刁冠勛

(上海市電力公司檢修公司,上海 200063)

0 引言

±500 k V楓涇換流站的內(nèi)冷水系統(tǒng)主循環(huán)泵采用雙重化冗余配置,主泵電機(jī)采用工頻變頻雙系統(tǒng)方式運(yùn)行,正常方式為1臺(tái)泵運(yùn)行,當(dāng)出現(xiàn)水壓低、流量小、泵故障等異常情況時(shí),自動(dòng)切換到另1臺(tái)泵運(yùn)行。

由于內(nèi)冷水系統(tǒng)控制較為復(fù)雜,既要實(shí)時(shí)監(jiān)視內(nèi)冷水系統(tǒng)的各級(jí)電源、進(jìn)出閥水壓、流量、溫度、電導(dǎo)率以及泵運(yùn)行參數(shù)等,又要實(shí)時(shí)控制泵運(yùn)行,還要控制各組電磁閥、加熱器等大量被控設(shè)備,加大了異常狀況發(fā)生的可能性,尤其是控制系統(tǒng)發(fā)出錯(cuò)誤切泵指令時(shí),將會(huì)導(dǎo)致直流閉鎖的嚴(yán)重后果。

1 主循環(huán)泵切換工作原理

1.1 主循環(huán)泵動(dòng)力回路

內(nèi)冷水系統(tǒng)主循環(huán)泵動(dòng)力回路采用雙重化配置,每臺(tái)主泵配置一路獨(dú)立電源,電源來自不同的400 V母線。主泵配有變頻器,用以實(shí)現(xiàn)軟啟動(dòng)和日后的調(diào)速運(yùn)行,并設(shè)有工頻運(yùn)行回路,一旦變頻器發(fā)生故障,可以直接采用工頻運(yùn)行。主循環(huán)泵工頻與變頻裝置現(xiàn)場(chǎng)布置如圖1所示。

1.2 主循環(huán)泵切換邏輯

主循環(huán)泵日常運(yùn)行采用變頻方式,而將工頻運(yùn)行方式作為應(yīng)急備用。

圖1 主循環(huán)泵變頻裝置

1.2.1 正常切換模式

正常運(yùn)行時(shí),主循環(huán)泵的工作模式為自動(dòng)切換或者人工切換兩種。例如:在自動(dòng)切換模式下,當(dāng)P01主循環(huán)泵變頻運(yùn)行168 h后,自動(dòng)停泵啟動(dòng)P02主循環(huán)泵變頻投運(yùn)。人工切換時(shí),運(yùn)行人員可以通過閥冷設(shè)備間AP5或者AP6控制柜上的人機(jī)操作界面,按鍵切換運(yùn)行泵與備用泵,也可通過操作面板將主循環(huán)泵運(yùn)行時(shí)間清零。

1.2.2 故障切泵模式

1)主循環(huán)泵出口壓力低+進(jìn)閥壓力低 2臺(tái)主循環(huán)泵出口各設(shè)置1臺(tái)壓力變送器;進(jìn)閥廳主管道口設(shè)置2臺(tái)壓力變送器,任意1臺(tái)主泵出水壓力變送器測(cè)量值低于保護(hù)定值與任意1臺(tái)進(jìn)閥壓力變送器測(cè)量值低于保護(hù)定值時(shí),延時(shí)3 s后切換主泵,控制系統(tǒng)報(bào)“主泵出水壓力低+進(jìn)閥壓力低”告警,控制邏輯關(guān)系如圖2所示。

圖2 主泵出水壓力低+進(jìn)閥壓力低”告警

2)主循環(huán)泵過熱 2臺(tái)主循環(huán)泵軸承通過設(shè)置的PT100熱敏電阻進(jìn)行軸承溫度檢測(cè),當(dāng)溫度傳感器檢測(cè)值超過95℃時(shí),延時(shí)2 s后切換主泵,控制系統(tǒng)報(bào)“主循環(huán)泵過熱”告警。

3)主循環(huán)泵故障 主循環(huán)泵故障分為“主循環(huán)泵變頻回路故障”和“主循環(huán)泵工頻回路故障”,變頻回路設(shè)置開關(guān)保護(hù)和變頻器自身保護(hù)。當(dāng)斷路器脫扣或變頻器故障報(bào)警時(shí),延時(shí)500 ms后切換到備用主循環(huán)泵。工頻回路設(shè)置斷路器保護(hù)和熱繼電器保護(hù),當(dāng)斷路器脫扣或變頻器故障報(bào)警時(shí),延時(shí)500 ms后切換到備用主循環(huán)泵,主循環(huán)泵故障切泵邏輯如圖3所示。

圖3 主循環(huán)泵故障切泵邏輯

4)主循環(huán)泵安全開關(guān)未合 主循環(huán)泵動(dòng)力回路設(shè)置就地檢修安全開關(guān),當(dāng)檢修安全開關(guān)被斷開時(shí),延時(shí)500 ms切換主循環(huán)泵,控制系統(tǒng)報(bào)“主循環(huán)泵安全開關(guān)未合”告警。

5)400 V交流電源故障 P01主循環(huán)泵動(dòng)力電源接在400 V母線Ⅰ段上,P02主循環(huán)泵動(dòng)力電源接在400 V母線Ⅱ段上。假設(shè)P01主循環(huán)泵變頻運(yùn)行時(shí)400 V母線Ⅰ段失電,延時(shí)500 ms后P01主循環(huán)泵切至P02主循環(huán)泵變頻運(yùn)行。

1.3 其他故障切泵邏輯分析

1.3.1 變頻器回路故障

當(dāng)主循環(huán)泵變頻回路出現(xiàn)故障時(shí)(包括變頻器故障未手動(dòng)復(fù)歸),可切換為主循環(huán)泵工頻運(yùn)行。假設(shè)P01主循環(huán)泵變頻運(yùn)行時(shí),發(fā)生回路過載、開關(guān)脫扣器動(dòng)作、變頻器故障,系統(tǒng)很快切至P02主循環(huán)泵變頻運(yùn)行。當(dāng)P02主循環(huán)泵也發(fā)生變頻回路故障,系統(tǒng)切至P01主循環(huán)泵工頻運(yùn)行。當(dāng)P01主循環(huán)泵工頻故障時(shí),系統(tǒng)切至P02主循環(huán)泵工頻運(yùn)行。當(dāng)P02主循環(huán)泵發(fā)生工頻回路故障、熱偶繼電器動(dòng)作、交流電源失電,或者冷卻水進(jìn)閥壓力小于等于400 k Pa、冷卻水流量小于等于5325 L/min時(shí),系統(tǒng)在發(fā)“進(jìn)閥壓力低”或“冷卻水流量低”告警的同時(shí)停運(yùn)系統(tǒng)。

1.3.2 切換失敗回切流程

1)手動(dòng)或定時(shí)切泵失敗 假設(shè)P01主循環(huán)泵變頻運(yùn)行,正常運(yùn)行168 h后定期切換主泵:當(dāng)P01切換P02變頻運(yùn)行,成功切換后開始計(jì)時(shí)T(P01變頻器停止時(shí)間)。當(dāng)T大于等于30 s,倘若此時(shí)發(fā)生內(nèi)冷故障,將P02切換到P01變頻運(yùn)行;當(dāng)T小于30 s時(shí),倘若此時(shí)發(fā)生內(nèi)冷故障,將P02切換到P01工頻運(yùn)行。內(nèi)冷故障包括主泵出水壓力低+進(jìn)閥壓力低、主泵過熱、變頻回路故障、安全開關(guān)未合、400 V母線失電)。當(dāng)P01切換P02變頻運(yùn)行由于內(nèi)冷故障不成功,P02啟動(dòng)回切邏輯,切換到P01工頻運(yùn)行。

2)壓力低故障切泵失敗 P01泵由于“主泵出水壓力低+進(jìn)閥壓力低”故障(簡(jiǎn)稱壓力低故障)啟動(dòng)切泵邏輯,P01變頻切至P02變頻,P02由于壓力低故障切至P01工頻運(yùn)行,P01工頻運(yùn)行由于壓力低故障最后切至P02工頻運(yùn)行,不再切換,操作站、操作員面板上故障報(bào)文顯示“主泵已切換,請(qǐng)檢修并確認(rèn)”,未確認(rèn)壓力低故障原因前不可去操作員面板上手動(dòng)復(fù)歸。

3)安全開關(guān)異常切泵失敗 P01泵變頻運(yùn)行由于內(nèi)冷故障,此時(shí)P02安全開關(guān)未合,P01變頻運(yùn)行切至P01工頻;當(dāng)P01泵變頻運(yùn)行中,“安全開關(guān)合位”信號(hào)回路由于接線松動(dòng)、線圈不勵(lì)磁,導(dǎo)致“安全開關(guān)合位”不輸出給可編程邏輯控制器(PLC),PLC內(nèi)部邏輯判定為主循環(huán)泵故障,此時(shí)P01泵切至P02變頻運(yùn)行,P02發(fā)生同樣故障,系統(tǒng)跳閘,發(fā)生交流母線電壓失去,同樣系統(tǒng)跳閘,發(fā)生主泵過熱故障,不啟動(dòng)切泵邏輯,發(fā)生變頻回路故障,P02泵切至工頻運(yùn)行。

4)電源失卻切泵失敗 P01主循環(huán)泵變頻運(yùn)行由于400 V母線Ⅰ段電源失去,啟動(dòng)切泵邏輯,P01變頻運(yùn)行切換至P02變頻運(yùn)行,當(dāng)400V母線Ⅱ段電源也失去,系統(tǒng)跳閘。

2 切換邏輯隱患分析

2.1 主泵溫度傳感器設(shè)置不合理

隱患排查時(shí)發(fā)現(xiàn)主循環(huán)泵系單溫度傳感器配置,即P01主循環(huán)泵對(duì)應(yīng)一個(gè)溫度傳感器TT06,P02主循環(huán)泵對(duì)應(yīng)一個(gè)溫度傳感器TT07,受控于“主泵過熱”切泵邏輯。長(zhǎng)時(shí)間的變頻運(yùn)行會(huì)提高電機(jī)溫升,當(dāng)TT06和TT07傳感器發(fā)生故障或異常時(shí),由于傳感器具有自檢功能,TT06和TT07故障時(shí)將退出工作,導(dǎo)致主循環(huán)泵發(fā)熱,處在惡劣的工況下運(yùn)行,甚至燒壞主循環(huán)泵。由于TT06和TT07溫度傳感器安置于AP5控制柜內(nèi),因此在同一柜內(nèi)進(jìn)行PLC檢修時(shí),應(yīng)做好安全措施,隔離TT06和TT07,否則一旦受干擾,TT06和TT07上傳模擬量達(dá)到保護(hù)定值,會(huì)引發(fā)過熱切泵誤動(dòng)。

2.2 安全開關(guān)信號(hào)回路設(shè)置不合理

隱患排查時(shí)發(fā)現(xiàn)安全開關(guān)閉合信號(hào)回路存在24 V電源抗干擾差,容易使內(nèi)冷水控制回路發(fā)生誤動(dòng)作。究其原因主要是主循環(huán)泵正常工作狀態(tài)安全開關(guān)在合閘位置,閘刀副節(jié)點(diǎn)QS1和QS2因?yàn)楹衔籏53和K54線圈勵(lì)磁帶電,K53和K54常開節(jié)點(diǎn)閉合,開關(guān)量輸入模塊(Msr1A)得電,通過IM1A通信擴(kuò)展模塊,將P01和P02主泵安全開關(guān)閉合信號(hào)經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)總線上傳給PLC。而閥內(nèi)冷PLC實(shí)時(shí)監(jiān)視主泵安全開關(guān)的輔助接點(diǎn),從而判斷安全開關(guān)是否在合閘狀態(tài),當(dāng)此監(jiān)視回路中接線松動(dòng)或輔助觸點(diǎn)本身存在異常時(shí),必然導(dǎo)致主泵切換,倘若另一臺(tái)主泵也存在故障,系統(tǒng)則判斷2臺(tái)主泵故障,不再進(jìn)行回切,這樣會(huì)導(dǎo)致直流系統(tǒng)停運(yùn)。

2.3 變頻器無抵御交流擾動(dòng)能力

內(nèi)冷水變頻器是某公司產(chǎn)品,電源適應(yīng)性較差,當(dāng)交流電網(wǎng)由于故障跳閘等產(chǎn)生的短時(shí)交流擾動(dòng),會(huì)對(duì)變頻器的運(yùn)行產(chǎn)生較大影響。投運(yùn)后的內(nèi)冷水系統(tǒng)由于交流擾動(dòng),導(dǎo)致變頻器出現(xiàn)短時(shí)停止重啟并報(bào)故障,雖經(jīng)生產(chǎn)廠家修改變頻器保護(hù)定值,不再發(fā)生由于交流擾動(dòng)報(bào)變頻器故障導(dǎo)致的切泵行為。然而,變頻器掉電重啟參數(shù)重新設(shè)置后,雖能躲過交流擾動(dòng),變頻器不再報(bào)變頻器故障,但實(shí)際主泵仍會(huì)切換主泵,原因是由于“主泵出水壓力低+進(jìn)閥壓力低”故障啟動(dòng)切泵邏輯。查閱保護(hù)定值發(fā)現(xiàn),變頻器再試等待時(shí)間為0.5 s,停電再啟動(dòng)上升時(shí)間為2 s,系統(tǒng)建立正常水壓一般為3~5 s。變頻器發(fā)生異常再試2次,從0 Hz加速到50 Hz為3 s。變頻器一次重啟動(dòng),系統(tǒng)建立正常水壓時(shí)間為0.5 s+2 s+系統(tǒng)建壓,大于“主泵出水壓力低+進(jìn)閥壓力低”延時(shí)3 s切泵時(shí)間。

3 改進(jìn)措施

1)“主泵過熱”TT06和TT07溫度傳感器應(yīng)該采用雙重化配置,防止溫度傳感器失靈導(dǎo)致主循環(huán)泵燒壞。

2)安全開關(guān)等出屏的信號(hào)回路,應(yīng)全部改用110 V強(qiáng)電開出,防止被干擾而導(dǎo)致內(nèi)冷水控制回路誤動(dòng)作。

3)變頻器應(yīng)能適應(yīng)交流電源波動(dòng)。交流變頻器因具有復(fù)雜的交—直—交環(huán)節(jié),而輸出側(cè)又接有具有反電勢(shì)的電動(dòng)機(jī)負(fù)載,一旦輸入電源波動(dòng)就會(huì)引起內(nèi)部直流母線電壓跌落,從而導(dǎo)致輸出異常。一般變頻器能抵御15 ms的交流波動(dòng),然而絕大部分交流擾動(dòng)均由短路故障引起,通常當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生故障到繼電保護(hù)動(dòng)作切除故障,最快需要20 ms,這就導(dǎo)致了交流電網(wǎng)一旦發(fā)生電壓波動(dòng),變頻器就要重啟或報(bào)故障,為防止這一現(xiàn)象,部分變頻器設(shè)有“柔性響應(yīng)”控制字,將該控制字投入后變頻器就能適應(yīng)長(zhǎng)時(shí)間的交流擾動(dòng),當(dāng)交流波動(dòng)時(shí)盡可能保證電機(jī)出力不變或較少變化。然而,楓涇站的變頻器不具備該控制字,因此其很難適應(yīng)主循環(huán)泵等對(duì)可靠性要求高的設(shè)備。鑒于大功率變頻器價(jià)格昂貴,更換開支較大,建議增加該變頻器的直流側(cè)平波電容器的容量,或外接平波電容器,借助電容器儲(chǔ)能使短時(shí)交流擾動(dòng)不致影響變頻器內(nèi)部直流母線電壓,從而防止變頻器因交流擾動(dòng)重啟而頻繁切泵,增加事故隱患。

4 結(jié)語

楓涇換流站內(nèi)冷水主循環(huán)泵控制回路總體設(shè)計(jì)較為合理,但由于傳感器數(shù)量過多以及變頻器等新技術(shù)的引入,導(dǎo)致部分細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)不夠完善,尤其是變頻器對(duì)交流擾動(dòng)適應(yīng)性差的問題,可能會(huì)對(duì)換流站的正常運(yùn)行產(chǎn)生一定影響,建議相關(guān)廠家和設(shè)計(jì)單位對(duì)此問題,以及本文所提建議加以研究,提出合理的解決方案,進(jìn)一步提高換流站水冷系統(tǒng)的運(yùn)行可靠性。

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