程德坤
(安徽省六安市金安區(qū)水利局 237011)
水泥粉體噴射攪拌樁(粉噴樁)是利用粉體噴射攪拌機械在原位鉆孔至土層深部后,借助壓縮空氣,將水泥干粉以霧狀噴入需加固的軟土中,經(jīng)攪拌機葉片原位攪拌水泥干粉吸收土中的水分后,發(fā)生一系列物理化學(xué)反應(yīng),硬結(jié)成整體性好、強度較高的水泥土樁體,與樁間土一起形成復(fù)合地基,從而提高了軟土地基的強度,減少了軟土地基的沉降量。某分洪閘樞紐工程閘室每孔凈寬8.0m,閘室總寬127.6m;底板為筏式結(jié)構(gòu),采用空箱式岸墻,格倉式翼墻。閘室、岸墻及上游翼墻基礎(chǔ)均位于②層淤泥質(zhì)黏性土層上,該層土的強度低、壓縮性高,采用天然地基難以滿足承載力和變形的要求,經(jīng)設(shè)計分析后對分洪閘閘室、岸墻及上游翼墻處的地基均采用粉噴樁進行加固處理。施工時地面高程約16.0m,設(shè)計樁徑為500mm,有效樁長約4.0m左右,樁位采用滿堂布樁,樁距95cm×95cm,加固處理后的復(fù)合地基承載力特征值達到96kPa。
閘址處的地層屬于淮河渦河沖積、淤積層,具有較典型的河流相沖積、淤積層特征。閘底板高程14.47m以下的土層分布如下:
②層淤泥質(zhì)重粉質(zhì)壤土:流塑—軟塑狀,飽和,含貝殼及腐殖質(zhì),土層底深度3.0m,層厚度3.0m,層底高程11.6m。該土層的含水率23.4% ~58.2%,平均值41.8%;天然密度1.70~1.89g/cm3;平均值1.76g/cm3;孔隙比0.864~1.546,平均值1.307;抗剪強度黏聚力4~28kPa,平均值 9.7kPa;內(nèi)摩擦角 0 ~4.2°,平均值2.2°。該土層為閘室的主要持力層。
③層重粉質(zhì)壤土:可塑—硬塑狀,夾薄層輕壤土,土層底深度7.47m,層厚度4.60m,層底高程7.0m。該土層的含水率21.2% ~52.3%,平均值25.9%;天然密度1.69~2.06g/cm3;平均值 1.99g/cm3;孔隙比0.609~1.478,平均值0.737;抗剪強度黏聚力平均值36.9kPa;內(nèi)摩擦角平均值14.2°。粉噴樁樁端坐落在該層上。
為了確定各種施工操作技術(shù)參數(shù),便于施工過程中的質(zhì)量控制,在粉噴樁施工之前,在4號閘底板下選擇了代表性的部位進行工藝性試成樁試驗,根據(jù)室內(nèi)配比試驗結(jié)果進行工藝性試樁,通過在工藝性試驗樁上對水泥土樁身的輕便觸探試驗得出的結(jié)果和對各項施工參數(shù)的對比,確定工程樁的施工質(zhì)量控制結(jié)果為:
a.鉆進速度 1.2~1.5m/min,平均提升速度0.8m/min,攪拌速度30r/min,鉆進、復(fù)攪與提升時管道壓力0.1MPa≤p≤0.2MPa,噴灰時管道壓力0.25MPa≤p≤0.40MPa。
b.樁底深度控制:粉噴樁身穿透軟弱土層到達強度相對較高的③層土作為持力層,深入③層土不少于100cm且采用2檔位鉆進時電流表的讀數(shù)值不小于80A,并且持續(xù)深度達到50cm以上,當(dāng)滿足上述兩個條件時說明樁端已進入持力層。以此作為控制樁底深度的依據(jù)。
c.噴灰量控制:為了加強樁底端的質(zhì)量,減少變形量,每次在噴灰提升前,必須在樁底原位攪拌,使樁底噴灰量達到50kg后,才允許提升噴灰;提升必須保證每延米的噴灰量不小于55kg,對噴灰量不足的樁身段進行施工的過程中應(yīng)隨時注意補噴直至滿足要求。
a.根據(jù)工藝試樁確定的各種操作技術(shù)參數(shù)制定出詳細(xì)的施工要點。嚴(yán)格控制鉆孔下鉆預(yù)攪下沉的深度、噴灰及?;颐娓叱?,確保粉噴樁長度和噴粉量達到規(guī)定要求,施工過程中樁的深度誤差不得大于5cm。粉噴樁穿透軟弱土層到達強度相對較高的持力層,并深入③層土100cm,且2檔位鉆進時電流表的讀數(shù)值不小于80A并持續(xù)50cm以上。
b.每次攪拌機下沉或提升的時間必須有專人記錄,時間誤差不大于5s,提升前要有等待送粉到達樁底的時間且必須保證在樁底原位攪拌,使樁底噴灰量達到50kg后,才允許提升,防止出現(xiàn)提升卻未噴粉的情況。
c.由于閘底板以下為滿堂布樁,成樁施工順序從四周邊開始向中心進行,相鄰兩根樁采用間隔跳打的方式進行施工。
d.為了使樁身水泥土均勻,提高樁身的強度和變形,對水泥土粉噴樁的樁身全長進行復(fù)攪。當(dāng)達到規(guī)定的?;颐婧?,即進行復(fù)攪,當(dāng)遇到復(fù)攪?yán)щy時,可以沿著鉆孔注水的方式,來減小復(fù)攪阻力。鉆進提升和復(fù)攪時管道內(nèi)的壓力不宜過大,以防淤泥向孔壁四周擠壓形成空洞。?;颐姹仨氝_到設(shè)計樁頂以上30~50cm。
e.斷灰段的處理:成樁過程中因故停止噴灰應(yīng)及時分析原因后,將攪拌頭下沉至?;颐嬉韵?.0m處,待恢復(fù)噴粉時再噴粉攪拌提升,重新噴粉攪拌提升時,搭接段的噴粉量仍按每米不得小于55kg進行控制。因提升速度過快造成每延米噴粉量達不到要求的應(yīng)及時進行補噴。
閘底板施工完成后,在其加固的范圍內(nèi)分別進行了單樁復(fù)合地基和四樁復(fù)合地基的豎向靜載荷試驗,單樁復(fù)合地基的承載力特征值≥118kPa,對應(yīng)的沉降量≥4.20mm,四樁復(fù)合地基的承載力特征值≥120kPa,對應(yīng)的沉降量≥1.50mm。說明閘底板的設(shè)計承載力特征值采用96kPa是合適的,加固的效果也是明顯的。對開挖出的樁身水泥土芯樣的無側(cè)限抗壓強度為2.56~3.50MPa,滿足設(shè)計強度不小于2.0MPa的要求。該閘建成后運行正常,未出現(xiàn)明顯的沉降和不均勻沉降現(xiàn)象。工程實踐證明采用粉噴樁加固淤泥質(zhì)軟土地基只要施工工藝正確,施工中嚴(yán)格工程質(zhì)量控制,就能取得比較經(jīng)濟而且顯著的加固效果。