武 斐 陳國棟 王 昊 王桂洋 袁忠莊
(中國第一汽車股份有限公司技術(shù)中心)
微型汽車具有空間大、承載質(zhì)量大等功能要求,因此其結(jié)構(gòu)設計上有許多不同于轎車的地方。同時,微型汽車的面向群體決定了其必須有更低的價位,而低價位可能會對整車零部件的質(zhì)量產(chǎn)生影響。本文結(jié)合V70整車標定中的實際經(jīng)驗,總結(jié)出影響微型汽車整車標定性能的關鍵零部件:油泵總成、發(fā)電機、觸媒、真空助力器、傳動系等,并闡述了這些零部件對整車標定的影響。
汽油機燃油系統(tǒng)如圖1所示。圖1中,油泵總成的兩個零部件質(zhì)量對其性能影響最大:一是單向閥,二是調(diào)壓閥。單向閥的作用是,當油泵停止工作時,立即阻止油管、燃油導軌中的燃油回流,保持油管、燃油導軌中有一定的壓力;調(diào)壓閥的作用是,在油泵工作時,始終保持油管中的油壓與大氣壓的壓差恒定[1]。
燃油壓力與燃油溫度的關系如圖2所示。從圖2中可以看出,燃油壓力越低,產(chǎn)生燃油蒸氣所需要的溫度就越低。當油管中產(chǎn)生蒸氣時,燃油供給就會不連續(xù)甚至中斷,即發(fā)生“氣阻”,使高溫熱起動的時間明顯變長,甚至起動失敗。
表1是海南熱帶適應性標定中燃油導軌中燃油溫度的測試結(jié)果。從表1中可以看出,燃油溫度可以達到57~75℃。這種情況下,如果燃油壓力低于200 kPa,就會產(chǎn)生“氣阻”。
表1 燃油溫度測試結(jié)果
當車輛停放一天后,如果油泵總成的保壓能力差,則油管、燃油導軌中的燃油壓力會很低,甚至沒有壓力。當起動發(fā)動機時,需要一段時間在油管和燃油導軌內(nèi)建立正常工作油壓,而在油壓的建立過程中,實際噴油量減少,使得可燃混合氣偏稀,造成發(fā)動機燃燒不良、起動時間偏長。
按照國家排放法規(guī)進行排放測試可知,在起動及起動后初期,排放物中THC占到整個工況循環(huán)的一半以上[2]。如果這個時期THC排放不能得到有效控制,整個排放循環(huán)的THC排放很難達到法規(guī)要求。
很多國外電控系統(tǒng)供應商要求工作油壓控制在324±5 kPa以內(nèi),但實際上,油泵總成國產(chǎn)化后,工作油壓很難控制在此范圍以內(nèi),通常情況下油泵壓力只能控制在324±15 kPa。挑選出工作油壓為324 kPa的試驗車為標定樣車,安裝中間公差的噴油器、T-MAP、氧傳感器,標定空燃比反饋調(diào)整量fafav為0。那么,當工作油壓出現(xiàn)偏差時,空燃比反饋調(diào)整量fafav的計算公式為:
式中,pfr為燃油導軌中的燃油壓力;pasub為進氣壓力與大氣壓的差值,即真空度。
由圖3可知,當工作油壓為310 kPa或340 kPa時,空燃比反饋調(diào)整量超過了±2%??紤]噴油器、TMAP傳感器、氧傳感器和發(fā)動機制造等公差,空燃比反饋調(diào)整量偏差很容易超出±(5%~6%),對排放標定造成較大難度。
圖4是發(fā)電機的輸出電流和輸入扭矩與轉(zhuǎn)速的關系曲線。從圖中可知,怠速無負載狀態(tài)時,發(fā)電機只使用了發(fā)電能力的一部分,當外部負載所需要的電流增加時,發(fā)電機將從發(fā)動機獲取更多的輸入扭矩,從而引起發(fā)動機轉(zhuǎn)速的下降。
在發(fā)動機起動時,起動機要消耗蓄電池大量電流,使蓄電池處于饋電狀態(tài)。當起動成功后,發(fā)電機開始發(fā)電并對蓄電池充電,如果充電電流過大,則會消耗發(fā)動機更大扭矩,引起發(fā)動機轉(zhuǎn)速下降(圖5),造成車輛起動性能惡化。
如果發(fā)電機發(fā)電效率得到提高,就會消耗更少的機械能,從而實現(xiàn)更低油耗和更低排放。目前使用的傳統(tǒng)發(fā)電機,在整個工作區(qū)間內(nèi)的平均效率低于50%,而改進后的發(fā)電機在整個工作區(qū)間內(nèi)的工作效率可以達到70%以上[3]。
從圖6可以看出,在相同的標定數(shù)據(jù)下,采用原發(fā)電機,怠速開大燈時,發(fā)動機轉(zhuǎn)速由700 r/min下降到580 r/min左右,轉(zhuǎn)速波動超過100 r/min;采用改進后的發(fā)電機,發(fā)動機的轉(zhuǎn)速由700 r/min下降到650 r/min以上,轉(zhuǎn)速波動在50 r/min以內(nèi),其結(jié)果滿足工程目標要求[4]。
微型汽車發(fā)動機觸媒一般布置在駕駛室座椅下面,并且傾斜一定的角度,由于空間有限,較少能采用緊耦合方式布置,而是把觸媒安裝在相對靠后的位置(圖 7)。
觸媒的安裝位置與排放標定密切相關,在觸媒達到起燃溫度以前,觸媒對排放物幾乎沒有任何凈化作用,排放物全部排放到大氣中。試驗結(jié)果表明,該時間段的排放占到整個排放循環(huán)的一半以上。因此,使觸媒盡快達到起燃溫度是排放達標的關鍵所在。
觸媒的升溫完全靠排氣加熱,如果觸媒安裝位置太靠后,排氣到達觸媒時必然損失大量熱量,造成觸媒達到起燃溫度的時間大大延長。通常,在進行充分標定并且標定數(shù)據(jù)較為合理的情況下,采用緊耦式觸媒布置方案時,觸媒達到起燃溫度的時間約為20~25 s,而采用上述布置方式時觸媒達到起燃溫度時間約為 50~70 s。
在國Ⅳ的排放標定過程中,觸媒采取原布置方案,盡管采取了推遲點火角、提高目標怠速轉(zhuǎn)速、精確控制空燃比等多項觸媒加熱和降低原始排放的措施,THC排放始終在限值的70%左右,無法達到限值58%的工程目標。
發(fā)動機設計部門對排氣歧管進行了改進設計,將觸媒安裝位置往前提了約80 mm。從圖8中可以看出,僅僅縮短80 mm的長度,觸媒達到起燃溫度時間由原來的60~70 s縮短至50 s左右,THC排放也隨之滿足了工程目標要求。
圖9a是發(fā)動機工作時真空助力器的狀態(tài),此時真空助力器的腔體(A腔和B腔)通過真空單向閥與節(jié)氣門后相通,所以這時腔體內(nèi)部具有一定的真空度。當踩動制動踏板時,密封裝置將A腔與B腔隔離開,見圖9b;當進一步踩動制動踏板時,真空助力器的B腔進入空氣,而A腔仍然保持真空,由于兩者之間有壓差,從而產(chǎn)生助力作用[5],見圖9c。
當發(fā)動機工作時,由于節(jié)氣門部分開啟,則節(jié)氣門后有一定的真空度。這時,真空助力器的單向閥兩側(cè)產(chǎn)生一定的壓差,從而單向閥開啟,真空助力器腔體內(nèi)的空氣流向節(jié)氣門后,進而進入發(fā)動機參與燃燒。
當發(fā)動機熄火以后,節(jié)氣門后氣壓等于大氣壓,而真空助力器腔體內(nèi)仍有一定的真空度,但是由于單向閥的存在,節(jié)氣門后面的氣體無法進入真空助力器腔體,則真空助力器仍然保持一定的真空度。所以,即使車輛放置了一段時間,在發(fā)動機起動前,踩動制動踏板仍然感覺很輕,但是連續(xù)踩幾次后,隨著真空助力器內(nèi)部的真空度逐漸減小,真空助力器也隨之失去助力作用。
如果真空單向閥的質(zhì)量不好,或者與大氣相通的密封裝置(圖10)密封較差,那么外部大氣必然會緩慢進入真空助力器,造成真空助力器內(nèi)部氣壓逐漸與大氣壓相當。
在上述情況下起動發(fā)動機,當節(jié)氣門后產(chǎn)生真空度時,真空助力器內(nèi)部的氣體會瞬間流入節(jié)氣門后,而從節(jié)氣門后進入的氣體是不受節(jié)氣門控制的,所以這些“多余”氣體的進入,必然會造成發(fā)動機工作的異常。
5.3.1 對常溫起動標定的影響
圖11是在其它條件相同的情況下,起動前踩制動踏板次數(shù)不同時,發(fā)動機起動轉(zhuǎn)速的對比曲線。從圖11中可以看出,隨著踩制動踏板次數(shù)增多,真空助力器的真空度降低越多,從而起動后從真空助力器“抽”進的氣體就越多,造成發(fā)動機的上升轉(zhuǎn)速升高。
5.3.2 對排放標定的影響
在進行排放測試前,需要人力把車輛從浸車間推入轉(zhuǎn)鼓間。由于車輛停放的位置不同,車輛到達轉(zhuǎn)鼓間的路線也不同,有時可以直接進入轉(zhuǎn)鼓間,而有時可能需要多次調(diào)頭才能進入,在這個過程踩制動踏板的次數(shù)必然不同。
通過小型排放分析儀,對起動時的THC排放進行測量,所得結(jié)果如圖12所示。從圖12可以看出,兩者的THC峰值相差近200×10-6。
5.3.3 對低溫起動標定的影響
在低溫情況下,真空助力器的單向閥容易出現(xiàn)故障,表現(xiàn)為:第1次開啟困難,即在起動后一段時間單向閥才突然開啟,從而引起轉(zhuǎn)速在下降的過程中出現(xiàn)突然的上升;當此單向閥首次開啟成功后,再進行啟動時,這種現(xiàn)象不會再出現(xiàn)。
圖13是寒區(qū)適應性標定中單向閥出現(xiàn)故障時的采集記錄。從圖中可以看出,低溫起動成功后,在轉(zhuǎn)速向目標怠速緩慢回歸的過程中,轉(zhuǎn)速突然出現(xiàn)一個上升,上升轉(zhuǎn)速超過200 r/min。
由于微型汽車結(jié)構(gòu)和功能的特殊性,大多采用發(fā)動機前置后驅(qū)的方式,其中一大特點是長傳動軸貫穿前、后(圖14)。因此,傳動軸的設計和質(zhì)量,以及輪胎與車輪的質(zhì)量,都會對整車標定產(chǎn)生影響。原因是,當車輛行駛時,路面阻力及激勵會通過傳動系反作用于發(fā)動機,引起發(fā)動機轉(zhuǎn)速的波動,其傳遞路線為輪胎→后橋→傳動軸→變速器→發(fā)動機。
在OBD標定過程中,當發(fā)動機轉(zhuǎn)速超過2 000 r/min后,車輛振動明顯,發(fā)動機轉(zhuǎn)速呈現(xiàn)出明顯的周期性波動(圖15)。周期性波動大,不僅大大降低了整車的舒適性,更嚴重的是ECU會誤判車輛發(fā)生失火,從而引起故障燈點亮,使車輛進入故障模式。為防止發(fā)生失火誤判,可以放寬失火診斷門限,所帶來的負面效應是真正發(fā)生失火時不能及時檢出。
為分析問題,對圖15a進行局部放大,發(fā)現(xiàn)發(fā)動機轉(zhuǎn)速波動量仍然具有明顯的周期性(圖15b)。對圖15b中的曲線進行統(tǒng)計可知,發(fā)動機轉(zhuǎn)速變化周期恰好與車輪轉(zhuǎn)動周期一致,因此推測此現(xiàn)象是由車輪的周期性跳動造成的。
原用車輪的輪轂為鋼制輪轂,容易發(fā)生變形,同時微型汽車載質(zhì)量較大,變形問題更為突出。在更換為鋁合金輪轂后,發(fā)動機轉(zhuǎn)速的周期性波動消失,整車舒適性也得到明顯改善,OBD失火標定得以順利完成。
1 (日)藤遲英也.最新電控汽油噴射.北京:北京理工大學出版社,2000.
2 李晶華,高俊華.汽油車低溫冷起動和常溫冷起動排放特性的對比分析.汽車技術(shù), 2007(4):25~28.
3 張科勛,童毅.一體式起動發(fā)電機系統(tǒng)概述.汽車工程,2005,27(3):377~380.
4 Q/CACBD—17.111111—2002汽車駕駛性感覺評價方法及標準.
5 史立偉,張學義.汽車真空助力泵設計.機械設計與制造,2008(4):1~2.