涂瑞
摘 要:該文介紹在生產(chǎn)一氧化碳過高狀況及對制酸系統(tǒng)的危害,一氧化碳產(chǎn)生來源,如何控制一氧化碳的產(chǎn)生,一氧化碳過高時轉(zhuǎn)化工段的操作及安裝在線分析儀。
關(guān)鍵詞:一氧化碳 二氧化硫 制酸系統(tǒng) 轉(zhuǎn)化 在線分析
中圖分類號:TV2 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2012)12(b)-00-01
Abstract:This paper introduces the production of carbon monoxide in high status and the harm to the acid system, carbon monoxide generating source, how to control the generation of carbon monoxide, carbon monoxide is high conversion section operation and installation of on-line analyzer.
Key words:Carbon monoxide Sulfur dioxide Acid system Conversion section On line analyzer
在煙氣制酸過程當(dāng)中,煙氣中存在CO組分的情況大部分時間在工藝設(shè)計中未進行考慮,相關(guān)CO在制酸工藝中的文獻和資料也較少。但實際生產(chǎn)過程中CO的存在對于制酸煙氣并不少見,尤其是在冶煉煙氣制酸企業(yè)、活性炭脫硫富集煙氣制酸企業(yè),都會存在制酸煙氣CO含量過高的情況,對正常生產(chǎn)存在一定影響。
CO的燃燒熱(kJ/mol):283.0 kJ·mol ,而SO2的燃燒熱(kJ/mol):98.47 kJ·mol,CO的燃燒熱是SO2的燃燒熱的2.87倍,可見同體積的CO反應(yīng)放熱遠大于SO2。二氧化硫的氧化屬氣-固相催化氧化反應(yīng),當(dāng)無催化劑時,反應(yīng)活化能是209 kJ/mol,反應(yīng)不易進行,在釩催化劑上反應(yīng)時,反應(yīng)活化能降至92~96 kJ/mol;CO反應(yīng)活化能為30~34 kJ/mol。CO的反應(yīng)活性大于SO2,CO優(yōu)先于SO2與氧氣進行反應(yīng),燃燒產(chǎn)生大量熱量,使轉(zhuǎn)化器一層溫度升高,由于SO2與氧氣也是放熱反應(yīng),CO燃燒產(chǎn)生的高溫會抑制SO2與氧氣在轉(zhuǎn)化器一層進行反應(yīng),使得SO2反應(yīng)后移;且CO燃燒消耗一部分氧氣,使SO2反應(yīng)所需氧量不足,使得SO2轉(zhuǎn)化效率下降,這會導(dǎo)致SO2尾氣排放超標。
SO2+(1/2)O2 =SO3 ΔH=-98.47 kJ
CO+(1/2)O2=CO2 ΔH=-283.0 kJ
CO的存在對觸媒是否有毒害,現(xiàn)在還沒有肯定的結(jié)論,但它的存在并沒有什么好處,其控制量愈少愈好,最好還是去;因為有人認為5%的CO混合氣體會使觸媒劇烈中毒,CO具有還原性,會使三氧化硫被還原[2]。也有人認為一氧化碳對釩催化劑是暫時性失活[3]。
冶煉制酸煙氣中含有一氧化碳主要是熔煉或者沸騰爐、焙燒爐等因使用煤、天然氣、重油等燃料因為燃燒不充分而產(chǎn)生的。活性炭脫硫富集煙氣含有一氧化碳主要是由于活性炭中存在的有機碳氫化合物在缺氧的環(huán)境中氧化產(chǎn)生的,一般在剛開始運行時,由于碳氫化合物含量最高,所以CO濃度最高,可達4%以上。
在煙氣制酸過程當(dāng)中,如果煙氣中CO量少一般不會有明顯影響。如果量大的話,可能會在電除霧發(fā)生爆炸,其實影響最明顯的還是轉(zhuǎn)化器觸媒中毒問題,觸媒溫度會迅速升高主要是觸媒一層,轉(zhuǎn)化率下降。
筆者就遇到過由于冶煉煙氣制酸企業(yè),由于爐前控制不好,到達制酸系統(tǒng)轉(zhuǎn)化工段CO濃度過高的情況。轉(zhuǎn)化器一層出口溫度超過了750 ℃,雖然維持時間較短,但是由于溫度超高引起膨脹量、熱應(yīng)力遠遠大于設(shè)計值,導(dǎo)致I熱交換器膨脹節(jié)大部分拉裂,一層出口管道設(shè)置在轉(zhuǎn)化器上的一處拉桿拉裂,兩處波紋膨脹節(jié)由膨脹量過大,波紋管被拉平,管道焊縫拉裂,SO2、SO3泄露,對工作環(huán)境產(chǎn)生很大影響。
在太鋼燒結(jié)機活性炭脫硫富集煙氣制酸工程生產(chǎn)過程當(dāng)中,兩套制酸系統(tǒng)開始時CO濃度進凈化工段最高都達到了4%~6%,轉(zhuǎn)化器一層觸媒溫度迅速升高,為保證觸媒、設(shè)備及管道的安全,筆者要求操作工將干吸塔入口稀釋風(fēng)閥門打開,大量補進空氣降低煙氣濃度,降低轉(zhuǎn)化器一層入口溫度,控制一層觸媒溫度不超過625 ℃。一個月后活性炭中碳氫化合物基本被反應(yīng)完后,CO濃度才降下來。
一般在冶煉剛開車的時候,容易出現(xiàn)一氧化碳超標的現(xiàn)象,剛開車時爐內(nèi)溫度低,所以天然氣燒的多造成的。在生產(chǎn)過程中,最好是想辦法盡可能降低CO的生成量,因為要將低濃度的CO氧化需要昂貴的貴金屬催化劑,減少對轉(zhuǎn)化系統(tǒng)的影響在經(jīng)濟上不合算。
一旦發(fā)生制酸煙氣中CO含量高的情況,要及時與前置工序聯(lián)系,減少碳有機物的使用,保證有足夠的氧。轉(zhuǎn)化工段開打稀釋風(fēng)閥門,增大風(fēng)機風(fēng)量,降低轉(zhuǎn)化器一層進口溫度,保證出口溫度不超過最高設(shè)計溫度。干吸的吸收效果倒是沒有明顯變化、但需注意一吸塔入口煙氣溫度。
如果長時間不能降低制酸煙氣中的CO,要將冶煉煙氣切入旁路排放,待問題解決后再進入制酸。
在冶煉煙氣制酸與活性炭脫硫富集煙氣制酸設(shè)計時要考慮到CO對整個轉(zhuǎn)化系統(tǒng)的影響,提醒觸媒生產(chǎn)廠家對此要進行方案優(yōu)化,凈化入口、二氧化硫風(fēng)機出口設(shè)計時各設(shè)置一個一氧化碳在線分析儀,數(shù)據(jù)進入操作系統(tǒng),可以隨時監(jiān)測,及時和爐前聯(lián)系,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
參考文獻:
[1] 徐本邦;硫酸生產(chǎn)工藝流程與設(shè)備安裝施工技術(shù)及質(zhì)量檢驗檢測標準使用手冊.北京:廣西電子音像出版社,2004.
[2] 冶煉煙氣制酸編寫組.冶煉煙氣制酸[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1977:15-35.
[3] 陳爾淦,陶朱,李遠志.自制硫酸用釩催化劑抗毒實驗的研究[J].貴州大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),1991(4).