崔炎召 程似錦
摘 要 文章對(duì)爐膛IR-3D型吹灰器吹損水冷壁進(jìn)行了分析,通過對(duì)吹灰器噴頭起吹位置調(diào)整,解決了吹灰器吹損水冷壁的問題,保證了鍋爐的安全、長(zhǎng)周期運(yùn)行。
關(guān)鍵詞 爐膛 吹灰器 起吹位置 分析 措施
中圖分類號(hào):TB534.2文獻(xiàn)標(biāo)示碼:A
Usage Analysis and Adjustment Measures of IR-3D Furnace Soot Blower
CUI Yanzhao, CHENG Sijing
(Biotechnology Department, He'nan Zhongfu Power Company, Gongyi, He'nan 451200)
Abstract This paper analyzes loss of water-wall blowing of IR-3D Furnace Soot Blower, by adjustment the position of soot blower nozzle, address the issues of loss of water wall soot blower, to ensure the safety of the boiler, and long-term operation.
Key words furnace; soot blower; blowing position; analysis; measures
某電廠三臺(tái)300MW燃煤機(jī)組鍋爐為東方鍋爐(集團(tuán))股份有限公司生產(chǎn)的型號(hào)為DG1025/17.4-Ⅱ14亞臨界壓力中間一次再熱自然循環(huán)汽包鍋爐。每臺(tái)鍋爐爐膛設(shè)計(jì)安裝40臺(tái)IR-3D型吹灰器,吹灰介質(zhì)為蒸汽,整套吹灰系統(tǒng)由湖北戴蒙德機(jī)械有限公司供貨。吹灰器分兩層對(duì)稱布置在前、后墻燃燒器上方及左右側(cè)墻水冷壁上。吹灰器的投用,能夠有效吹掃鍋爐水冷壁上的積灰和結(jié)渣,增加水冷壁的吸熱量,降低爐膛出口的煙氣溫度,提高鍋爐運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性及熱效率。但由于設(shè)計(jì)安裝、檢修維護(hù)、運(yùn)行調(diào)整等多方面原因,造成在使用過程中,吹灰器吹損水冷壁的問題日趨嚴(yán)重。
1 使用過程中存在的問題
2010年3月份,#2爐C級(jí)檢修時(shí),發(fā)現(xiàn)F17吹灰器右側(cè)第4、5、6、7根水冷壁管( 76?,SA-210C)沖刷磨損嚴(yán)重,對(duì)磨損最嚴(yán)重處測(cè)厚,數(shù)據(jù)分別為5.8mm、5.5mm、5.5mm、5.5mm,已達(dá)更換標(biāo)準(zhǔn),對(duì)其采取換管處理,并對(duì)局部沖刷磨損區(qū)域水冷壁管用金剛砂、CNB-98A型鍋爐專用電弧噴涂絲進(jìn)行噴涂。
2010年4月份,#1爐C級(jí)檢修,發(fā)現(xiàn)爐膛IR-3D吹灰區(qū)域水冷壁管存在不同程度的沖刷磨損,有部分水冷壁管管壁減薄至更換標(biāo)準(zhǔn)以下,由于時(shí)間限制,未進(jìn)行更換。采用氬弧焊鋪焊處理,共鋪焊20根水冷壁管,并對(duì)局部沖刷磨損區(qū)域水冷壁管用金剛砂、CNB-98A型鍋爐專用電弧噴涂絲進(jìn)行噴涂。
2010年10月份,#3爐C級(jí)檢修,發(fā)現(xiàn)F40吹灰器左側(cè)第三根水冷壁管吹損嚴(yán)重,吹損長(zhǎng)度為700mm,測(cè)得最薄處數(shù)據(jù)為5.6mm;左側(cè)第四根水冷壁管吹損嚴(yán)重,吹損長(zhǎng)度為100mm,測(cè)得最薄處數(shù)據(jù)為6.3mm;已達(dá)更換標(biāo)準(zhǔn),對(duì)其采取換管處理。
2010年11月份,#2爐D級(jí)檢修,發(fā)現(xiàn)F17吹灰器右側(cè)第三根水冷壁管( 76?,SA-210C)吹損嚴(yán)重,吹損長(zhǎng)度為500mm,測(cè)得最薄處數(shù)據(jù)為4.6mm;F24吹灰器左側(cè)第8根水冷壁管吹損嚴(yán)重,吹損長(zhǎng)度達(dá)1000mm,測(cè)得最薄處數(shù)據(jù)為6.4mm,左側(cè)第9根水冷壁管吹損嚴(yán)重,吹損長(zhǎng)度為800mm,測(cè)得最薄處數(shù)據(jù)為6.6mm;對(duì)其采取換管處理。同時(shí),發(fā)現(xiàn)爐膛IR-3D吹灰區(qū)域水冷壁管存在不同程度的吹損現(xiàn)象,由于時(shí)間限制,采取氬弧焊鋪焊處理,共41根,鋪焊43處。并對(duì)所有吹灰器兩側(cè)第一至第九根水冷壁管用金剛砂、CNB-98A型鍋爐專用電弧噴涂絲進(jìn)行噴涂。
2 原因分析
鑒于IR-3D型吹灰器區(qū)域被吹損水冷壁管成直線型,且有的水冷壁管表面有凹坑,吹灰器單側(cè)第一根管表現(xiàn)較明顯。分析其導(dǎo)致吹損的主要原因有以下五點(diǎn):(1)吹灰器起吹位置調(diào)整不正確;(2)吹灰器吹灰時(shí),噴頭距離水冷壁過近;(3)吹灰器吹灰蒸汽壓力偏高;(4)吹灰器吹灰過頻;(5)吹灰器卡澀,長(zhǎng)時(shí)間未被發(fā)現(xiàn),造成某一點(diǎn)的沖刷較為嚴(yán)重。
3 采取的措施
(1)調(diào)整噴頭起吹位置。調(diào)整方法有兩種:一種為將凸輪與法蘭固定的4個(gè)螺栓卸下,轉(zhuǎn)動(dòng)螺紋管,改變噴頭方向,然后再將凸輪與法蘭固定。一種為磨去噴頭、鎖緊螺母和螺紋管間的焊點(diǎn),轉(zhuǎn)動(dòng)噴頭至合適角度后,重新點(diǎn)焊。2010年11月份,#2爐C級(jí)檢修時(shí),調(diào)整采用第二種方法,統(tǒng)一將噴頭起吹位置定為垂直向下(從吹灰器后端看,當(dāng)凸輪的導(dǎo)向槽向上時(shí),噴頭所在的方位約為時(shí)鐘4:30時(shí),時(shí)針?biāo)傅姆较颍?,并在螺紋管后端的凸輪上做上標(biāo)記,標(biāo)示出噴頭方位,以備日后運(yùn)行中檢查、調(diào)試之用。若在機(jī)組運(yùn)行中需調(diào)試噴頭起吹位置,且噴頭所在位置無法判定時(shí),需將吹灰器螺紋管抽出,標(biāo)記噴頭所在位置,再將吹灰器回裝,通過第一種方法進(jìn)行調(diào)整。
(2)螺紋管噴頭向爐膛內(nèi)前伸調(diào)整。吹灰器出廠時(shí),噴頭定在可調(diào)節(jié)的中點(diǎn)位置,有前伸和后退各13mm的調(diào)節(jié)量,通過調(diào)整凸輪固定在螺紋管后端法蘭上的兩個(gè)螺柱,調(diào)節(jié)凸輪與螺紋管后端法蘭的距離,改變螺紋管的伸出長(zhǎng)度,凸輪與螺紋管后端法蘭越近,噴頭伸出越多。本次調(diào)整將噴頭向前伸至最大位移處。
(3)吹灰壓力調(diào)整。將爐膛IR-3D型吹灰器吹灰壓力由1.2MPa調(diào)整為0.8MPa。
(4)吹灰頻率調(diào)整。吹灰頻率由原來的2次/天調(diào)整為1次/天。
(5)吹灰過程的監(jiān)護(hù)。巡檢人員在吹灰期間進(jìn)行2次巡檢、監(jiān)盤人員認(rèn)真監(jiān)視吹灰畫面,發(fā)現(xiàn)吹灰器卡澀(過電流、超時(shí)現(xiàn)象)及時(shí)通知檢修人員,手動(dòng)將吹灰槍搖出;另外,每臺(tái)鍋爐配備一名檢修人員現(xiàn)場(chǎng)跟蹤吹灰過程,發(fā)現(xiàn)卡澀現(xiàn)象及時(shí)處理。
4 效果分析
通過以上調(diào)整,2011年11月份#2爐D級(jí)檢修時(shí),發(fā)現(xiàn)吹灰器對(duì)水冷壁吹損程度大大減小,有的吹灰器區(qū)域水冷壁噴涂層還未褪去,效果非常明顯。鑒于以上措施的可行性、實(shí)用性,該電廠對(duì)#1爐、#3爐采取相同的方法進(jìn)行調(diào)整,確保了機(jī)組安全、長(zhǎng)周期運(yùn)行。
5 建議
蒸汽吹灰器其吹灰介質(zhì)價(jià)廉易得,吹灰用時(shí)短,吹灰效果顯著,是火力發(fā)電廠應(yīng)用較為廣泛的一種吹灰裝置。若使用不合理,也會(huì)造成嚴(yán)重的損失。無論是運(yùn)行人員還是檢修人員需對(duì)其足夠重視,意識(shí)到其危害的嚴(yán)重性。運(yùn)行人員根據(jù)燃燒工況適時(shí)調(diào)整吹灰壓力及吹灰頻率,檢修人員要維護(hù)到位且保證檢修質(zhì)量,才能使吹灰器安全、有效的運(yùn)行。
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