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ABB機器人生產(chǎn)線虛擬運行系統(tǒng)

2012-04-29 22:09:48王潤升
汽車科技 2012年2期
關(guān)鍵詞:機器人

王潤升

摘要:通過構(gòu)建虛擬三維機器人生產(chǎn)線,應用現(xiàn)場生產(chǎn)程序,將不同廠家的西門子S7400程序、intouch程序、ABB機器人程序通過網(wǎng)絡互相傳遞數(shù)據(jù),再現(xiàn)了完全真實的生產(chǎn)現(xiàn)場。通過虛擬運行系統(tǒng),測試新車型生產(chǎn)過程,能將產(chǎn)品設計工藝及設備的潛在問題消除在設計階段。

關(guān)鍵詞:ABB 機器人;虛擬運行系統(tǒng)

中圖分類號:U469.1 文獻標志碼:A 文章編號:1005-2550(2012)02-0046-03

ABB Robot Production Line Virtual Operation System

WANG Run-sheng

(Dorgfeng Motor Corporation Passenger Vehicle Company,Wuhan 430058,China)

Abstract: By constructing a virtual three-dimensional robot production line,it applyies the site production procedures to transfer different manufacturers Siemens S7400 procedure,intouch procedure,ABB robot procedure data to each other through the network and build a completely real production site.Through the virtual operating system,testing new models of production process can eliminate the potentially problems of product design process and equipments at the design stage.

Key Words: ABB robots;virtual operating system

現(xiàn)在乘用車公司重點崗位大量使用ABB工業(yè)機器人,但對機器人軟件應用還處在初級階段。目前雖然有機器人仿真系統(tǒng),但大部分只是仿真機器人孤島。還沒有一套能夠全仿真整條機器人生產(chǎn)線的技術(shù),不能夠在新車型研制期間進行虛擬試運行測試。由于不能在設計早期很好地考慮現(xiàn)場機器人與其它設備實際運行中的各種因素,致使設備停線、設計更改頻繁,延誤了上市周期、增加了產(chǎn)品成本。為此作者基于分布網(wǎng)絡PC設計了ABB機器人虛擬運行仿真生產(chǎn)線。

1 機器人生產(chǎn)線仿真系統(tǒng)

1.1 機器人生產(chǎn)線仿真系統(tǒng)現(xiàn)狀

機器人仿真自20世紀80年代以來,隨著相關(guān)理論的不斷完善及計算機技術(shù)的不斷發(fā)展,機器人仿真技術(shù)不斷向數(shù)字化編程、數(shù)字化虛擬試生產(chǎn)等前沿方向發(fā)展。目前數(shù)字化制造市場領(lǐng)先的仿真系統(tǒng)主要有Dassault System DELMIA、SIEMENS PLM TECNOMATIX等。各汽車廠家也在探索如何應用這些最新技術(shù)來提升行業(yè)競爭力。

1.2 機器人虛擬試運行系統(tǒng)

目前各機器人廠商都有自己的三維機器人仿真軟件,但基本都是仿真機器人孤島,外部PLC系統(tǒng)復雜信號的仿真與現(xiàn)場不能一致,無法仿真整個系統(tǒng)。最前沿的SIMENS TECNOMATIX機器人系統(tǒng)自動生產(chǎn)線的虛擬試運行解決方案如圖1所示。這套系統(tǒng)可以在統(tǒng)一界面上完成機械和電氣調(diào)試工作??煞抡嫔a(chǎn)程序的PLC與機器人,但由于只適用于西門子PLC系統(tǒng),并且還不能真正基于事件來觸發(fā)PLC輸入點。因此不能適用于應用多種廠家設備的乘用車復雜的機器人生產(chǎn)線。因此,必須自主研制一款適合乘用車現(xiàn)狀的虛擬機器人運行系統(tǒng),以更逼真的仿真模擬現(xiàn)場,使更多的問題發(fā)現(xiàn)在早期。

2 ABB機器人生產(chǎn)線虛擬運行系統(tǒng)

2.1 機器人生產(chǎn)線虛擬運行系統(tǒng)方案

乘用車機器人生產(chǎn)線電氣設備主要有三菱PLC Q06、西門子PLC S7-400、 ABB機器人IRC5、INTOUCH上位機界面。以上每一種系統(tǒng)都有相應的軟件。使用VISUALSTUDIO編制連接程序,通過網(wǎng)絡將各分布系統(tǒng)軟件連接在一起,信息共享形成基本的虛擬運行系統(tǒng)(見圖2)。將機械工程師、電氣工程師、設備調(diào)試工程師、工藝工程師統(tǒng)一到一個環(huán)境中并行工作。在辦公室環(huán)境情況下,對設備進行全面的邏輯調(diào)試、可靠的安全規(guī)程驗證和周期驗證及調(diào)試。

2.2 機器人生產(chǎn)線虛擬運行系統(tǒng)組成

機器人虛擬運行系統(tǒng)由6 部分組成: ①機器人生產(chǎn)線模型;②西門子邏輯控制;③三菱邏輯控制;④Intouch界面;⑤仿真控制臺(見圖3);⑥自制機器人示教器。各設備均使用現(xiàn)場程序,各設備信號通過程序連接。信號觸發(fā)為三維模型事件驅(qū)動型,當三維模型運動接觸到開關(guān)時,即發(fā)送輸入信號到PLC,PLC發(fā)出邏輯信號驅(qū)動三維模型及機器人系統(tǒng)運動。

2.3 機器人生產(chǎn)線虛擬運行系統(tǒng)的實現(xiàn)

2.3.1 虛擬生產(chǎn)線系統(tǒng)軟件構(gòu)成

虛擬生產(chǎn)線系統(tǒng)機器人仿真及機械硬件及各類現(xiàn)場輸入開關(guān)由硬件接觸檢測來提供新信號。輸出則驅(qū)動三維機械單元運行。ABB ROBOTSUTDIO完成機器人仿真,輸送線程序仿真由GX-simulator完成,機器人外部PLC仿真由西門子S7-PLSIM 完成,上位機仿真由INTOUCH完成。按鈕操作臺及連接程序、示教器按鈕及搖桿控制程序等由Visual Studio編寫。

2.3.2 虛擬生產(chǎn)線系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口

在各電腦之間編寫數(shù)據(jù)讀取和交換程序,在三菱GX系統(tǒng)中利用MELSOFT application接口可獲取三菱GX simulator信息。S7-PLSIM、ABB ROBOTSTUDIO利用API接口可獲取和控制西門子與機器人輸入輸出信號、SMC可控制獲取上位機INTOUCH的輸入輸出信息。通過這些編寫接口連接程序?qū)⒉煌到y(tǒng)的數(shù)據(jù)進行交換,充分利用各廠商的軟件以最小的代價實現(xiàn)虛擬生產(chǎn)線的仿真。例如圖4中運動的臺車接觸到行程開關(guān)觸發(fā)IO信號,監(jiān)控程序?qū)O信號發(fā)送給三菱GX developer,GX simulator摩擦輪運轉(zhuǎn)停止信號消失,連接程序?qū)⑼V剐盘柊l(fā)送給三維機械單元IO,摩擦輪機械單元停止運行。同時數(shù)據(jù)交換程序?qū)X輸出點傳輸給西門子S7-PLSIM,PLSIM與機器人通訊的輸入輸出DB1021、DB1022的數(shù)據(jù),通過ROBOTSTIDO API和機器人進行數(shù)字及模擬IO交換。機器人得到到位信息開始仿真工作。

2.4 機器人生產(chǎn)線虛擬運行系統(tǒng)的應用

借助虛擬系統(tǒng)對現(xiàn)實生產(chǎn)要素進行計算機的虛擬再現(xiàn)(見圖5)、生產(chǎn)線布局、西門子PLC程序調(diào)試、機器人位置修改、程序調(diào)試等(見圖6)。在計算機上得到跟車間生產(chǎn)線基本一致的效果。針對2011年乘用車公司新車型應用機器人虛擬運行系統(tǒng)在沒有試驗車的情況下對生產(chǎn)線硬件進行干涉測試,對軟件進行模擬測試。對三維車模進行機器人編程。經(jīng)測試,發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)線的現(xiàn)場光電檢測硬件和PLC軟件限制均并不能檢測出新車型。經(jīng)修改測試后確定了硬件軟件的改造方案,并在試驗車到來之前完成設備改造工作。在X15新車型上線時進行了局部測試,原來需要連續(xù)7天的生產(chǎn)線調(diào)試工作現(xiàn)在只用了2天就一次成功。

3 結(jié)論

在乘用車公司新車型上線過程中局部試驗了機器人虛擬運行系統(tǒng),工程師可并行工作,極大地節(jié)省了調(diào)試時間,可在設計階段發(fā)現(xiàn)硬件及軟件問題??捎行p少改造、測試及安裝過程中的費用,減少了指導變更指令的數(shù)量,減少因新車型上線導致的設備故障和停線時間。

參考文獻:

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