萬 青
(哈爾濱軸承集團(tuán)公司 動(dòng)能供應(yīng)公司,黑龍江 哈爾濱 150036)
同步電動(dòng)機(jī)是屬于交流電機(jī),定子繞組與異步電動(dòng)機(jī)相同,它的轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)速度與定子繞組所產(chǎn)生的旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)速度是一致的,稱之為同步電動(dòng)機(jī)。它具有功率因數(shù)高,運(yùn)行穩(wěn)定、可靠,效率高,轉(zhuǎn)速不隨負(fù)載變化等優(yōu)點(diǎn),為此,廣泛用于空氣壓縮機(jī)等設(shè)備。但很多時(shí)候也是用以改進(jìn)供電系統(tǒng)的功率因數(shù)。同步電動(dòng)機(jī)的起動(dòng)過程比較復(fù)雜,常采用半控或全控橋式勵(lì)磁裝置(也稱勵(lì)磁柜),它是由整流電路和滅磁、移相、脈沖、投勵(lì)等插件構(gòu)成,下面就針對(duì)勵(lì)磁系統(tǒng)的各鐘故障快速判斷與解決方法介紹給大家,僅供參考。
勵(lì)磁系統(tǒng)圖見圖 1。同步電動(dòng)機(jī)起動(dòng)過程中,滅磁環(huán)節(jié)工作使轉(zhuǎn)子感應(yīng)交變電流兩半波都通過放電電阻,保證電機(jī)的正常起動(dòng),起動(dòng)過程中整流電路可控硅處于阻斷狀態(tài),當(dāng)電機(jī)起動(dòng)到亞同步速時(shí)(轉(zhuǎn)差5%)投勵(lì)環(huán)節(jié)自動(dòng)發(fā)出投勵(lì)脈沖使移相給定電壓加到觸發(fā)環(huán)節(jié),觸發(fā)環(huán)節(jié)發(fā)出脈沖到主電路可控硅上,于是投入勵(lì)磁,同步電動(dòng)機(jī)拖入同步運(yùn)行。
圖1 勵(lì)磁系統(tǒng)圖
電路原理系統(tǒng)圖見圖 2。首先檢查各插件中整流橋臂是否有元器件短路或擊穿,整流橋路的負(fù)載是否存在短路,以及控制用的電源變壓器匝間有無短路。針對(duì)勵(lì)磁柜內(nèi)異常發(fā)熱,除主回路長時(shí)間過載或環(huán)境溫度高通風(fēng)條件不好等原因以外,多半是由于滅磁晶閘管KG7和KG8在運(yùn)行中誤導(dǎo)通,使得泄放電阻Rfd1或Rfd2長時(shí)間處于接通電路狀態(tài),電流在此流過而散發(fā)出大量熱量,有時(shí)會(huì)燒紅,同時(shí)A1和A2間壓降變小,使得勵(lì)磁電壓嚴(yán)重下降。
圖2 KGLF11型、KGLF12型電路原理和系統(tǒng)圖
(1)1W或2W電位器沒有鎖好,運(yùn)行中產(chǎn)生震動(dòng)使其改變了阻值而使晶閘管誤導(dǎo)通,這種情況應(yīng)重新調(diào)整1W或2W,并在調(diào)整好后鎖緊。
(2)滅磁部分中的兩只穩(wěn)壓管WY1和WY2電壓溫度系數(shù)不好。出現(xiàn)這種情況拆下只要作相對(duì)應(yīng)更換即可。
(3)滅磁晶閘管導(dǎo)通開放電壓整定值低。這種情況應(yīng)按廠家要求重新整定,另外滅磁插件中常見的故障多為電阻燒損、振斷或調(diào)整電位器斷裂。
前者是指有電流輸出但達(dá)不到正常運(yùn)行參數(shù)的額定值。這種故障可在移相插件中尋找,與主回路各脈沖及投勵(lì)插件無關(guān),是給定和反饋的差值信號(hào)太小,一方面給定不夠另一方面是反饋過強(qiáng)所引起。解決方法是重新調(diào)整給定和反饋電位器。正常運(yùn)行中突然無電流、電壓輸出:這時(shí)同步電動(dòng)機(jī)因失去直流勵(lì)磁而造成失步,引起定子電流過大。這種故障與主回路元件及各脈沖插件無關(guān),毛病出在公共環(huán)節(jié)即移相或投勵(lì)插件上,為縮小查找范圍可用一段輔助線將移相插件中的小可控硅短接,再插入通電,若有輸出,故障就在該可控硅或投勵(lì)插件上尋找,若仍無輸出,故障一定在移相插件上。另外還有三方面原因也不容忽視(1)空氣自動(dòng)開關(guān)跳閘(2)TB4回路中的熔斷器熔斷(3)TB4一或二次短路。
這種情況主要是由于同步電機(jī)高壓柜內(nèi)油斷路器DL的輔助觸點(diǎn)卡死、斷裂或吸合后沒有到位,使得給定電壓沒有加上所引起。處理辦法:從新修復(fù)調(diào)整或更換即可。另外提一下同步電動(dòng)機(jī)自行投勵(lì)的控制原則,因同步電動(dòng)機(jī)起動(dòng)時(shí),其轉(zhuǎn)子回路的電流頻率和定子回路的電流大小均能反映出轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速。所以它的控制原則有兩方面;一是按轉(zhuǎn)子回路頻率原則投入勵(lì)磁,二是按定子回路電流原則投入勵(lì)磁。
如果是在正常運(yùn)行值突然減小到某一值,有時(shí)又恢復(fù)正常運(yùn)行值,一般是由于主回路有一相可控硅時(shí)通、斷所引起。故障大部分集中在脈沖插件上,針對(duì)此種現(xiàn)象可逐一抽取脈沖插件板,觀察輸出電流是否穩(wěn)定,該故障也可能是主可控硅性能不好或者觸發(fā)脈沖小以及插件接觸不良而引起。
這是勵(lì)磁柜工作不穩(wěn)定或不能工作的主要原因之一,也是在其它電子設(shè)備中常見的故障,產(chǎn)生的原因一是制造廠焊接的質(zhì)量不過關(guān),二是設(shè)備年頭長維修次數(shù)多了,焊接工藝質(zhì)量不到位,特別是各整流、穩(wěn)壓電路部分電阻、電容等,引線粗、容量大使用低瓦數(shù)的電烙鐵焊接,難以焊接好容易構(gòu)成假焊,時(shí)間一長加之振動(dòng)等原因,會(huì)出現(xiàn)時(shí)通、斷的毛病,另外有些元器件管腳未處理干凈,就虛焊、假焊在電路板上,時(shí)間久了進(jìn)一步氧化構(gòu)成不良的接觸,這種故障現(xiàn)象外觀上很難被發(fā)現(xiàn)。解決處理辦法是:首先對(duì)這些元器件管腳要處理干凈搪好錫,對(duì)所有元件的引線在印刷板出孔后留出數(shù)毫米,彎成直角焊好以構(gòu)成大面積接觸和牢固可靠,還有要對(duì)較粗較大的引線、元器件加用75瓦電烙鐵加熱焊牢,這樣經(jīng)上述處理后,將大大提高可控硅勵(lì)磁裝置工作的可靠性和穩(wěn)定性。
采用上述方法修理,不僅縮短了修理時(shí)間,而且還節(jié)約了材料降低了成本。經(jīng)多年來的運(yùn)行考驗(yàn),設(shè)備性能運(yùn)行良好,情況正常,有效提高了設(shè)備連續(xù)運(yùn)行的安全可靠性。