于傳聚 文 輝
(中國石化股份有限公司河南油田分公司,河南 南陽 473132)
在原油生產(chǎn)五大系統(tǒng)中,機(jī)采系統(tǒng)耗電約占原油生產(chǎn)總耗電量的 50%~60%(其次是注水系統(tǒng)約占 40%)。中石化油田企業(yè)采油系統(tǒng)每年用電量約40億 kW·h,油井 37000多口。機(jī)采系統(tǒng)效率在理論上可以達(dá)到55%,但從近幾年中石化的測(cè)試結(jié)果來看實(shí)際系統(tǒng)效率平均不足30%。機(jī)采系統(tǒng)效率低,稠油系統(tǒng)更低,只有 8%~10%,年損耗電量占機(jī)采系統(tǒng)用電量的 15%,節(jié)電空間很大。
抽油機(jī)在啟動(dòng)時(shí)需要較大的沖擊力矩,運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)力矩較小,而在一個(gè)沖次的工作周期中,抽油機(jī)載荷變化大,電動(dòng)機(jī)一半時(shí)間處于重載狀態(tài),一半時(shí)間處于輕載狀態(tài)。如果抽油機(jī)的平衡狀態(tài)調(diào)整不好,電機(jī)還會(huì)時(shí)常出現(xiàn)負(fù)功現(xiàn)象。造成電機(jī)裝機(jī)容量大、負(fù)載率低,一般只有15%~30%左右,大馬拉小車現(xiàn)象十分嚴(yán)重。功率因數(shù)只有0.3左右,能耗高。
油井生產(chǎn)參數(shù)的變化,含水上升、動(dòng)液面變化等需要調(diào)整抽油機(jī)的沖程和沖次,靠調(diào)整皮帶輪已經(jīng)不能解決問題,機(jī)械調(diào)速增加能耗,電子變頻調(diào)速技術(shù)復(fù)雜,需要采用多極低速電機(jī),同時(shí)又可以降低電機(jī)容量。
由于歷史原因,一口油井配置一臺(tái)變壓器的供電情況依然嚴(yán)重,占總數(shù)的90%以上,變壓器配置總?cè)萘看?,功率因?shù)低,而且還有相當(dāng)一部分國家明令淘汰的變壓器在運(yùn)行,變壓器能耗高。
由于抽油機(jī)負(fù)載的變化達(dá)大,甚至?xí)r常出現(xiàn)負(fù)功現(xiàn)象,使得電機(jī)的就地?zé)o功補(bǔ)償效果不理想,無功損耗大。據(jù)測(cè)試,油井電機(jī)的功率因數(shù)不足0.4,配電線路不足0.6,而感性設(shè)備在欠負(fù)荷狀態(tài)下的無功損耗將大大增加。造成線路損耗高達(dá)20%以上。
油田高壓線路配電電壓多以6kV為主,少數(shù)地區(qū)使用 35kV配電線路。而對(duì)油井電機(jī)的供電電壓絕大部分是380V,個(gè)別油田部分使用了1.14kV配電。 在同樣輸送功率的情況下,380V供電系統(tǒng)的工作電流是1.14kV系統(tǒng)的3倍,線路損耗是1.14kV系統(tǒng)的9倍。
根據(jù)多年的研究和實(shí)踐,解決上述問題的有效辦法是對(duì)油井供配電線路和設(shè)施進(jìn)行升壓和集中控制供電技術(shù)改造,將低壓線路有 380V升壓為1.14kV,建設(shè)集中供電裝置,減少配電變壓器數(shù)量和容量,采用1.14kV高效異步電機(jī)和大啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩的永磁同步電機(jī),降低電機(jī)轉(zhuǎn)速。
油井的不同時(shí)期開發(fā)和不規(guī)則的開發(fā),形成了線路的點(diǎn)多線長(zhǎng)放射性樹枝狀發(fā)展。一口油井一臺(tái)變壓器的單井單變供電方式,對(duì)于不同時(shí)間建設(shè)或彼此距離較遠(yuǎn)的分散油井來說,具有施工方便和運(yùn)行故障影響范圍小的優(yōu)點(diǎn),但卻形成了變壓器負(fù)載率低、系統(tǒng)功率因數(shù)低、線損大,安全性差、維護(hù)工作量大、故障率高、可靠性低等缺點(diǎn),而且380V配電系統(tǒng)易受私拉亂接竊電影響。
將380V電壓升壓為1.14kV,建設(shè)集中供電配電室,用一臺(tái)大容量節(jié)能型變壓器取代多臺(tái)小容量高耗能變壓器,同時(shí)對(duì)10-20口油井供電,電動(dòng)機(jī)選用高效節(jié)能的永磁同步電動(dòng)機(jī)取代異步電動(dòng)機(jī),完善保護(hù)計(jì)量、實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)方監(jiān)控。實(shí)現(xiàn)節(jié)電降耗、提高供電可靠性的目的。
1)節(jié)能
減少了變壓器運(yùn)行臺(tái)數(shù)和容量,負(fù)載率提高到75%以上,降低了損耗。
低壓線路升壓為 1.14kV,損耗減小,是 380V的1/9,也可以大幅度擴(kuò)大供電半徑,為集中供電提供了條件。
電動(dòng)機(jī)改為高效電機(jī)和永磁電機(jī),減小了電機(jī)的匹配容量,提高了負(fù)載率。
選用永磁同步電機(jī),減少了無功消耗;采用無功自動(dòng)集中補(bǔ)償裝置降低了系統(tǒng)無功功率損耗,可使系統(tǒng)功率因數(shù)達(dá)到0.90以上,降低了電網(wǎng)損耗。
2)管理
完善了過流、速斷、電壓、斷相、過熱等保護(hù)功能,功能增強(qiáng)
配電室靠近計(jì)量站建設(shè),變壓器室內(nèi)或圍墻內(nèi)安裝,低壓電纜埋地敷設(shè),安全生產(chǎn)環(huán)境得到了改善。同時(shí)有效防止了私拉亂接。
變壓器及其配套設(shè)備減少,高壓線路分支減少,線路的故障率降低,供電可靠性得到了提高。同時(shí)維護(hù)工作量和費(fèi)用相應(yīng)減少。
實(shí)現(xiàn)了對(duì)單井用電計(jì)量考核和遠(yuǎn)方監(jiān)控、集抄,利于生產(chǎn)管理和節(jié)能統(tǒng)計(jì),提高了管理水平。
由于群集油井負(fù)荷的峰、谷互相交錯(cuò),很少出現(xiàn)所有油井負(fù)荷同時(shí)達(dá)到峰值或谷值的情況,因此利用這一特點(diǎn)可以在提高電壓等級(jí)的基礎(chǔ)上,選擇1臺(tái)大容量的變壓器同時(shí)向 10~20口油井供電,以減小變壓器容量裕度,提高變壓器的負(fù)載率,降低損耗。
兩種供電方案下年損耗電量計(jì)算和比較
假定油井年工作時(shí)間T=8000h,對(duì)10口油井采用兩種不同的供電方式,對(duì)變壓器、低壓線路、電動(dòng)機(jī)的有功電量損耗值進(jìn)行計(jì)算,可得出油井集中控制供電方案較原有單變單井供電模式下的年節(jié)電量,結(jié)果如表1所示。
表1
以防竊電為主的油井 1.14kV拖動(dòng)裝置開發(fā)于1992年,主要裝置由 1.14kV電機(jī)和拖動(dòng)控制箱合二為一整體,適用于單井安裝。先后運(yùn)用于河南、中原、遼河、長(zhǎng)慶、勝利等油田。十多年來,由于沒能確定一套合適的1.14kV系統(tǒng)絕緣配合參數(shù),缺少系統(tǒng)設(shè)計(jì)、裝置制造、功能設(shè)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),雖經(jīng)多次改進(jìn),仍然存在著絕緣強(qiáng)度低、元器件性能差、功能簡(jiǎn)單等技術(shù)缺陷,有的使用達(dá)不到電壓要求的替代元件,經(jīng)常發(fā)生元器件擊穿、燒毀等故障,安全可靠性差,節(jié)能效果不理想。
采用集中控制供電技術(shù)對(duì)油井 1.14kV供配電系統(tǒng)進(jìn)行研究設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)油井供電的集中化管理,運(yùn)用1.14kV供電及無功的快速補(bǔ)償技術(shù),實(shí)現(xiàn)油井配電線路損耗下降40%、配電室功率因數(shù)達(dá)到0.85以上、油井供配電系統(tǒng)綜合節(jié)電率15%、供電可靠率提高70%的技術(shù)目標(biāo),從而提高機(jī)采系統(tǒng)效率。
1)集中控制供電技術(shù)的開發(fā)首先要確定油井配電電壓的等級(jí)和絕緣配合技術(shù)參數(shù),在此基礎(chǔ)上制定《油井集中控制供電系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范》、《油井集中控制配電裝置技術(shù)條件》等中石化企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范通過對(duì)于高壓線路的接入、變壓器容量的確定、配電室的建設(shè)、控制裝置的選配、供電范圍的確定、電纜的選定、電纜的敷設(shè)等方面制定技術(shù)規(guī)范,達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)、規(guī)范化建設(shè)。裝置制造的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)通過對(duì)集中控制裝置的電氣參數(shù)、裝置的功能、電器性能、主要元器件開發(fā)、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等方面為產(chǎn)品制造提出技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),使產(chǎn)品達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。
2)根據(jù)裝置制造技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中確定的主要電器元件的額定絕緣電壓和絕緣配合間隙,研究開發(fā)出了1.14kV真空接觸器、空氣開關(guān)等主要元器件,研制了固定式和抽出式兩種油井集中控制供電裝置的定型配置,提高了元件和裝置的安全可靠性,完善了裝置的功能,達(dá)到模塊化組合。
3)研究開發(fā)1.14kV油田專用擠包絕緣電力電纜和電纜護(hù)層保護(hù)器,提高了絕緣電壓,具有較強(qiáng)的絕緣強(qiáng)度和抗干擾能力,雙重防水絕緣結(jié)構(gòu)具有良好的阻水性,電纜深埋敷設(shè)具有較高的安全性和可靠性。電纜護(hù)層保護(hù)器則限制電纜金屬護(hù)層上的感應(yīng)過電壓,確保護(hù)層絕緣不被過電壓擊穿。
4)智能型多功能監(jiān)控器的開發(fā)實(shí)現(xiàn)了電機(jī)綜合保護(hù)、電參數(shù)的測(cè)量及電能計(jì)量的多功能組合,并留有RS485數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳接口可組成后臺(tái)管理。
5)根據(jù)油井集中控制總運(yùn)行負(fù)荷為瞬間波動(dòng)的特點(diǎn),研發(fā)了以無功功率為控制物理量、以用戶設(shè)定的功率因數(shù)為投切參考限量的動(dòng)態(tài)補(bǔ)償裝置,使無功補(bǔ)償效果更能適合油井動(dòng)態(tài)變化。
確定了 1.14kV供電系統(tǒng)的絕緣配合電氣參數(shù)值和系統(tǒng)設(shè)計(jì)、建設(shè)、制造的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。采用1.14kV電壓等級(jí)中性點(diǎn)不接地方式具有很好的防竊電效果。油井集中控制供電具有良好的節(jié)電效果。油井的反電勢(shì)可以在集控裝置的母線上進(jìn)行交換,提高了電網(wǎng)的穩(wěn)定性。
河南油田古城油礦 35kV油井南干線的高壓部分、低壓部分及油井電動(dòng)機(jī)控制部分有80%線路建造于1988年,一對(duì)一供電的變壓器共有52臺(tái),其中39臺(tái)為S7系列高耗能型,控制油井67口。線路分支多,變壓器在線數(shù)量多,負(fù)載率僅為22%左右,變損量大;油井電動(dòng)機(jī)功率因數(shù)僅為 0.3左右,供配電線路損耗大;在用 52組閥式避雷器安全性能差,易擊穿爆炸,造成線路跳閘次數(shù)多;單井無計(jì)量裝置。
在南干線的67口油井中有50口油井可集中控制,優(yōu)化線路后,新建集中控制配電室5座,拆除變壓器35臺(tái),其中淘汰了30臺(tái)S7型變壓器。優(yōu)化改造后供配電線路損耗下降了59%,供電可靠性提高了87%。
2007年河南油田選擇在采油一廠江河及下二門區(qū)域的73口油井上進(jìn)行節(jié)能改造試點(diǎn)。共建設(shè)集中控制室6座,安裝S11變壓器 7臺(tái)(其中1臺(tái)備用),總?cè)萘?230kVA,對(duì)73口油井實(shí)現(xiàn)了集中控制,變壓器減少65臺(tái),容量減少2930 kVA;部分電機(jī)選用了1.14kV永磁同步電機(jī);同時(shí)對(duì)地處低洼地帶的15臺(tái)電機(jī)進(jìn)行防洪升高處理;低壓線路采用1.14kV電纜深埋,供電半徑平均為0.256km。
經(jīng)測(cè)試油井變壓器損耗率下降3.47個(gè)百分點(diǎn),單井功率因數(shù)由原來的0.3~0.4提高到0.9以上,綜合節(jié)電率達(dá)到10%以上(不含高壓線路)。同時(shí)高壓線路和變電設(shè)備的減少,還降低了線路故障率,提高了供電可靠性和油井生產(chǎn)時(shí)率;減少了線路檢修和維護(hù)費(fèi)用,綜合效益明顯。
2009年中原油田采油三廠完成8座計(jì)量站的電氣隱患治理改造,共計(jì)拆除淘汰型變壓器67臺(tái);新安裝S11型節(jié)能變壓器12臺(tái);安裝撬裝集控配電室12座。改造后消除了電氣隱患,提高了供電可靠性,供配電系統(tǒng)綜合節(jié)電率16.38%,供配電系統(tǒng)損耗下降48.50%。
2010年河南油田井樓油田七區(qū)老區(qū)新建加密油井15口,根據(jù)加密油井的井位產(chǎn)能方案需要新建計(jì)量站一座,由于計(jì)量站周邊加密井的離站距離均不超過400m,滿足集中控制供電條件的要求,因此該15口油井采用 1.14kV集中控制供電方案進(jìn)行設(shè)計(jì)建設(shè)。新建配電室1座,安裝S11 -400kVA 35/1.14kV變壓器1臺(tái),安裝1.14V集控柜7面,敷設(shè)1.2/2kV 3×16電力電纜 2.25km,控制油井 15口。本次產(chǎn)能建設(shè)的15口油井應(yīng)用集中控制技術(shù),減少了油井供電變壓器10余臺(tái),減少建設(shè)費(fèi)用30余萬元,節(jié)約投資30%~40%。相對(duì)老的供電方式比較,還可以年減少油井配電線路損耗6萬kW·h,同時(shí)減少了高壓線路及變壓器的維護(hù)費(fèi)用每年約10萬元。
單變單井(異步電機(jī))分散供電方式適用于不同時(shí)期開發(fā)建設(shè)的油井和彼此距離較遠(yuǎn)的零散井生產(chǎn)。對(duì)于油井密集區(qū)域且現(xiàn)有供配電設(shè)施可靠性差而需要更新改造、新的產(chǎn)能區(qū)塊投產(chǎn)建設(shè)供電設(shè)施時(shí),采用以提高配電電壓、減少變壓器臺(tái)數(shù)為主的集節(jié)能、供電、管理為一體的“集中控制供電”方式,可以實(shí)現(xiàn)節(jié)電降耗、提高供電可靠性、提供機(jī)采系統(tǒng)效率的明顯效果。
[1]張耀強(qiáng),于傳聚.油田油井高效節(jié)能供電方案研究[J].電力需求側(cè)管理,2006(6).