白永會,王 輝,高繼錄
(1.神華國華綏中發(fā)電有限責(zé)任公司,遼寧 葫蘆島 125222;2.遼寧省電力有限公司電力科學(xué)研究院,遼寧 沈陽 110006)
受電煤供應(yīng)緊張等因素影響,國內(nèi)燃煤發(fā)電機(jī)組普遍燃用非設(shè)計煤種的混煤[1-4]。綏電公司自二期2臺百萬機(jī)組投產(chǎn)以來,主燒煤種供應(yīng)緊缺的局面尤為突出,鑒于實際情況,綏電公司從2011年初開始大比例摻燒褐煤。為了安全地進(jìn)行摻燒,專業(yè)人員進(jìn)行了一系列試驗,最后總結(jié)了行之有效的安全摻燒措施。通過1年的摻燒,鍋爐運(yùn)行穩(wěn)定,未發(fā)生過不安全事件,同時由于褐煤價格低廉,也給綏電公司節(jié)約了大量的燃煤成本,有效提升了綏電公司的市場競爭力[5-8]。
綏電公司一期工程鍋爐為俄羅斯生產(chǎn)的ПП-2650-25-545KT型超臨界中間再熱直流鍋爐,設(shè)計煤種為山西晉北煙煤。鍋爐燃燒方式為對沖燃燒,每臺爐配有8套正壓直吹式制粉系統(tǒng),采用MBC-260型中速磨煤機(jī),對應(yīng)配有ПC-1100/5000型刮板式給煤機(jī);鍋爐采用平衡通風(fēng),配有2臺軸流式BДOД-41-500-I型送風(fēng)機(jī),2臺離心式BДH-28×2-I型雙吸一次風(fēng)機(jī),3臺軸流式ДOД-43-500-I型引風(fēng)機(jī);在鍋爐尾部布置有3臺PBП-13.8型回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器和3臺ЭГД2-128-9-6-6型雙層雙室6電場電氣除塵器;除灰渣系統(tǒng)采用水力除渣方式,配有7套撈、碎渣設(shè)備。鍋爐主要設(shè)計參數(shù)如表1所示。
表1 鍋爐主要設(shè)計參數(shù)
表2 燃料特性
綏電公司原設(shè)計燃燒煤種為山西晉北煙煤,在設(shè)計工況下,耗煤量為336.5 t/h,其燃料特性如表2所示?,F(xiàn)主要燃用煤種為神混煤和褐煤。
為了安全可靠地?fù)綗置?,綏電公司進(jìn)行了不同配比的褐煤摻燒試驗。運(yùn)行中控制磨煤機(jī)出口溫度為60~70℃,如磨煤機(jī)出口溫度低于60℃,則采取如下措施。
a. 增大磨煤機(jī)一次風(fēng)量,但不得超過9.5×104Nm3/h。
b. 降低給煤機(jī)轉(zhuǎn)速,但不得低于700 r/min。
c. 適當(dāng)減小出口溫度較高的制粉系統(tǒng)一次風(fēng)量,但不得低于8.3×104Nm3/h,同時適當(dāng)降低一次風(fēng)空預(yù)器出口一次風(fēng)壓,但不得低于9.5 kPa。
d. 可根據(jù)實際需要增加磨煤機(jī)運(yùn)行臺數(shù)并降低機(jī)組負(fù)荷。
e. 如7臺及以上磨煤機(jī)運(yùn)行時各磨煤機(jī)出口溫度仍低于60℃且機(jī)組負(fù)荷已降至480 MW時,及時投入油槍進(jìn)行助燃,至磨煤機(jī)出口溫度高于60℃后停止。
f. 及時通知安全生產(chǎn)部值長調(diào)整上煤比例,減少褐煤摻燒量。
由于摻燒褐煤后,燃煤發(fā)熱量相應(yīng)下降,進(jìn)行了不同褐煤配比試驗,最終確定不同摻燒比例下上煤方式如表3所示。
表3 褐煤不同摻燒比例下上煤方式
2.3.1 對鍋爐結(jié)焦的影響
由于褐煤灰熔點比神混煤略高,加大褐煤摻燒比例后使整體灰熔點提高,起到抑制鍋爐結(jié)焦的作用;另外,由于褐煤揮發(fā)分高,屬于極易燃燒煤種,在大比例摻燒褐煤后,運(yùn)行調(diào)整上采取了減小煤水比例、低氧燃燒、降低煤粉細(xì)度等措施,使?fàn)t內(nèi)的平均燃燒溫度與尖峰溫度均有所降低。同時,由于摻燒褐煤后燃煤發(fā)熱量下降,磨煤機(jī)運(yùn)行臺數(shù)增加,使得爐內(nèi)高負(fù)荷區(qū)溫度降低,從而緩解了爐內(nèi)結(jié)渣情況。
通過對摻燒過程中爐膛水冷壁吹灰期間爐膛掉渣及撈渣機(jī)出渣情況進(jìn)行統(tǒng)計,摻燒后渣量較少,大塊掉渣情況較少,且均為疏松渣塊,撈渣機(jī)上未見大渣塊。綏電公司800 MW機(jī)組在增大褐煤摻燒比例后,各主要受熱面結(jié)焦情況有所減輕,滿足了現(xiàn)場安全運(yùn)行的需求。
2.3.2 對鍋爐煙風(fēng)系統(tǒng)運(yùn)行的影響
a. 一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行情況
一次風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)擋板開度增大,導(dǎo)致其耗電量大幅度增大。2010年6月29日,機(jī)組負(fù)荷為800 MW,2臺一次風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)擋板開度分別為64%、63%,功率分別為2 200 kW、2 200 kW。而2011年8月30日,在相同機(jī)組負(fù)荷下,2臺一次風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)擋板開度分別為97%、96%,功率分別為2 541 kW、2 534 kW。
b. 送風(fēng)機(jī)運(yùn)行情況
送風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)擋板開度及功率均增大。2010年6月29日,機(jī)組負(fù)荷為800 MW,2臺送風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)擋板開度分別為55%、67%,功率分別為1 770 kW、1 790 kW。而2011年8月30日,在相同機(jī)組負(fù)荷下,2臺送風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)擋板開度分別為65%、78%,功率分別為2 132 kW、2 081 kW。
c. 引風(fēng)機(jī)運(yùn)行情況
引風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)擋板開度及功率均增大。如2010年6月29日,機(jī)組負(fù)荷為800 MW,3臺引風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)擋板開度分別為51%、63%、59%,功率分別為2 248 kW、2 278 kW、2 200 kW。而2011年8月30日,在相同機(jī)組負(fù)荷下,3臺引風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)擋板開度分別為66%、71%、72%,功率分別為2 640 kW、2 674 kW、2 648 kW。
d. 排煙溫度變化情況
2010年1~8月,鍋爐排煙溫度平均為136.2℃,負(fù)荷平均為644.5 MW,2011年1~8月,鍋爐排煙溫度平均為141.8℃,負(fù)荷平均為661.9 MW。由此可見,在機(jī)組負(fù)荷略有增大的情況下,排煙溫度平均上升5.6℃。
2.3.3 對汽水系統(tǒng)運(yùn)行的影響
由于大量摻燒褐煤,造成相同負(fù)荷下入爐煤量及鍋爐燃燒所需的一、二次風(fēng)量均增大,相應(yīng)導(dǎo)致鍋爐燃燒產(chǎn)生的煙氣量增大,大量摻燒褐煤對汽水系統(tǒng)運(yùn)行的影響主要表現(xiàn)為再熱汽事故減溫水量的大幅度增大。根據(jù)統(tǒng)計,2010年1~8月,鍋爐再熱汽事故減溫水投入量平均為12.4 t/h,負(fù)荷平均為644.5 MW;2011年1~8月,鍋爐再熱汽事故減溫水投入量平均為21.6 t/h,負(fù)荷平均為661.9 MW。由此可見,在機(jī)組負(fù)荷略有增大的情況下,鍋爐再熱汽事故減溫水投入量增加約9 t/h。
2.3.4 對制粉系統(tǒng)運(yùn)行的影響
由于褐煤的收到基低位發(fā)熱量較低,直接導(dǎo)致發(fā)電煤耗量增大,機(jī)組帶相同負(fù)荷時,給煤機(jī)轉(zhuǎn)速有所增大。2010年少量摻燒寶日希勒煤時,平均每萬kW負(fù)荷對應(yīng)的給煤機(jī)轉(zhuǎn)速約為80 r/min,而2011年大量摻燒褐煤期間,平均每萬kW負(fù)荷對應(yīng)的給煤機(jī)轉(zhuǎn)速約為90 r/min。根據(jù)近期實際運(yùn)行情況,當(dāng)機(jī)組負(fù)荷高于650 MW時,至少需運(yùn)行7套制粉系統(tǒng);當(dāng)機(jī)組負(fù)荷高于550 MW時,至少需運(yùn)行6套制粉系統(tǒng)。
2.3.5 對鍋爐效率的影響
為了全面評估摻燒劣質(zhì)煤對機(jī)組經(jīng)濟(jì)性的影響,進(jìn)行了鍋爐熱效率試驗,結(jié)果如表4所示。從測試結(jié)果看,鍋爐效率高于設(shè)計值,排煙熱損失與設(shè)計值接近,固體未完全燃燒熱損失低于設(shè)計值近1.3個百分點,散熱損失是按國標(biāo)公式計算得出。
2.3.6 對經(jīng)濟(jì)性的影響
a. 供電煤耗變化對經(jīng)濟(jì)性的影響
根據(jù)以往機(jī)組能耗分析試驗結(jié)果,發(fā)熱量每降低100 kJ/kg,鍋爐熱效率約下降0.028%,機(jī)組供電煤耗約上升0.08 g/kWh。2011年1~10月,A廠實際燃燒煤種平均發(fā)熱量為19 184 kJ/kg,折算出的發(fā)熱量為21 386 kJ/kg,相差2 202 kJ/kg,導(dǎo)致機(jī)組供電煤耗降低約4.2 g/kWh,由此計算增加燃料成本2 104.88萬元。
表4 鍋爐熱效率測試結(jié)果
b. 摻燒后燃料價格對經(jīng)濟(jì)性的影響
根據(jù)計算,2011年1~10月,A廠摻燒價格較低的褐煤節(jié)約燃料成本約2.14億元,摻燒后加劇設(shè)備磨損增加維修費共計約274萬元,因此摻燒褐煤共節(jié)省費用約1.9億元。
經(jīng)過1年的摻燒試驗,加大褐煤摻燒比例后鍋爐輔機(jī)電耗有所增加,鍋爐結(jié)焦情況有所緩解,同時排煙溫度增大,再熱汽事故減溫水投入量增大,供電煤耗升高。如能按照給定的方案進(jìn)行摻燒,可以保證鍋爐的安全運(yùn)行,同時由于褐煤價格低廉,可帶來巨大的經(jīng)濟(jì)效益。
[1] 吳景興,李宏毅,李瑞芬.410 t/h鍋爐摻燒褐煤試驗研究[J].東北電力技術(shù),2008,29(1):18-22.
[2] 袁德權(quán),冷 杰.200 MW機(jī)組鍋爐摻燒褐煤制粉系統(tǒng)安全性試驗研究[J].東北電力技術(shù),2009,30(1):6-9.
[3] 高繼錄,鄒天舒,李志山,等.1 000 MW機(jī)組神華煤摻燒霍林河褐煤的試驗研究 [J].動力工程學(xué)報,2012,32(6):430-434.
[4] 黃 平,吳景興,幺世文.1 025 t/h劣質(zhì)煙煤鍋爐摻燒褐煤改造技術(shù)研究[J].東北電力技術(shù),2009,30(7):10-12.
[5] 應(yīng)明良,戴成峰,胡偉鋒,等.600 MW機(jī)組四角切圓燃燒鍋爐摻燒褐煤技術(shù)分析 [J].熱力發(fā)電,2010,39(6):34-37.
[6] 寧新宇,梁紹華,張希光,等.1 025 t/h煙煤鍋爐摻燒褐煤的可行性試驗研究[J].熱力發(fā)電,2010,39(12):53-55.
[7] 王祥薇,張紅飛,宋振梁.1 150 t/h鍋爐摻燒褐煤的性能試驗研究 [J].動力工程,2009,29(12):1 088-1 092.
[8] 王春昌,阮士周,宋太紀(jì),等.煙煤鍋爐兩種方式摻燒褐煤的工程應(yīng)用[J].中國電力,2010,43(10):35-38.