嵇國軍,周榮勤
(江蘇協(xié)聯(lián)熱電集團(tuán)有限公司,江蘇宜興214200)
江蘇協(xié)聯(lián)熱電集團(tuán)有限公司5號汽輪機(jī)與6號汽輪機(jī)均為上海汽輪機(jī)有限公司設(shè)計(jì)制造,2臺(tái)機(jī)機(jī)型完全一致,屬于超高壓再熱供熱機(jī)組,額定功率為125 MW,額定抽汽量為127 t/h,額定進(jìn)汽量為466 t/h,調(diào)門全開純凝工況下出力為163 MW,最大進(jìn)汽流量為490 t/h,發(fā)電機(jī)額定功率為150 MW,配套鍋爐額定流量為480 t/h。按照設(shè)計(jì)要求,在額定參數(shù)下,只要汽輪機(jī)所有調(diào)門全開,汽輪機(jī)主蒸汽流量可以達(dá)到490 t/h,而實(shí)際上5號機(jī)在調(diào)門全開情況下,主蒸汽流量最大只有464 t/h,而6號機(jī)能達(dá)到設(shè)計(jì)要求。為此,公司組織力量會(huì)同制造廠對5號機(jī)組進(jìn)行全面的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析,由于5號機(jī)調(diào)節(jié)級溫度計(jì)安裝時(shí)外面缺少保護(hù)套管,造成機(jī)組投運(yùn)不久溫度計(jì)就斷裂了,斷裂的熱電偶頭部把調(diào)節(jié)級葉片碰撞得變形,誤導(dǎo)了分析,造成多次不必要的開缸檢查。2011年5月,通過江蘇方天電力技術(shù)有限公司及制造廠專家現(xiàn)場進(jìn)行分析會(huì)診,最終判定為調(diào)節(jié)級噴嘴供貨時(shí)出錯(cuò),并在2011年5月檢修中得到了初步解決。
(1)汽輪機(jī)的額定功率為125 MW,超高壓、中間再熱式、高中壓合缸、雙缸、雙排汽、單軸、一級調(diào)整抽汽凝汽式汽輪機(jī)。
(2)機(jī)組型號為C125-13.24/0.981/535/535,工廠產(chǎn)品號為181。額定功率為125 MW;主汽門前蒸汽額定壓力為13.24 MPa(a);主汽門前蒸汽額定溫度為535℃;再熱汽門蒸汽額定溫度為535℃;調(diào)整抽汽壓力為0.981 MPa(a);額定抽汽流量為127 t/h;最大抽汽流量為150 t/h;額定背壓為4.9 kPa(a);額定工況蒸汽流量為466 t/h;額定工況下凈熱耗為7 033.2 kJ/(kW·h)。
(3)汽輪機(jī)性能保證工況。
額定工況(THA):汽輪機(jī)在額定主蒸汽參數(shù)、再熱蒸汽參數(shù)下,調(diào)整工業(yè)抽汽參數(shù)為0.981 MPa(a),127 t/h,補(bǔ)水率為0%+抽汽流量損失131.6 t/h,補(bǔ)水至凝汽器,背壓為額定值4.9 kPa(a),回?zé)嵯到y(tǒng)正常投運(yùn),發(fā)電機(jī)輸出端的凈功率為125 MW。
夏季工況(TRL):汽輪機(jī)在額定主汽參數(shù)、再熱蒸汽參數(shù)下,補(bǔ)水率為4%BMCR+抽汽流量損失155.45 t/h,補(bǔ)水至凝汽器,背壓為11.8 kPa(a),調(diào)整供熱參數(shù)為0.981 MPa(a),127 t/h,回?zé)嵯到y(tǒng)正常投運(yùn),發(fā)電機(jī)輸出銘牌功率118.037 MW。
純凝工況:汽輪機(jī)在額定主汽參數(shù)、再熱蒸汽參數(shù)下,汽輪機(jī)進(jìn)汽量等于466 t/h,補(bǔ)水率為0%,背壓為4.9 kPa(a),回?zé)嵯到y(tǒng)正常投運(yùn),汽機(jī)能發(fā)出最大功率156.865 MW。
調(diào)門全開純凝工況(VWO):汽輪機(jī)在額定主汽參數(shù)、再熱蒸汽參數(shù)下,汽輪機(jī)進(jìn)汽量為490 t/h,補(bǔ)水率為0%,背壓為額定值4.9 kPa(a),回?zé)嵯到y(tǒng)正常投運(yùn),汽機(jī)能發(fā)出最大功率193.819 MW。
冬季工況(BMCR):汽輪機(jī)在額定蒸汽參數(shù)下,汽機(jī)進(jìn)汽量為480 t/h,調(diào)整工業(yè)抽汽參數(shù)為0.981 MPa(a),150 t/h,補(bǔ)水率0%+抽汽流量損失155.45 t/h,補(bǔ)水至凝汽器,背壓為額定值4.9 kPa(a),回?zé)嵯到y(tǒng)正常投運(yùn),汽機(jī)能發(fā)出最大功率123.964 MW。
發(fā)電機(jī)額定功率為150 MW,制造廠家為山東濟(jì)南發(fā)電設(shè)備廠。
鍋爐額定流量為480 t/h,制造廠家為哈爾濱鍋爐有限公司。
江蘇協(xié)聯(lián)熱點(diǎn)有限公司5號機(jī)組于2004年12月投產(chǎn),6號機(jī)于2005年7月投產(chǎn),2臺(tái)機(jī)全部投產(chǎn)后均由江蘇方天電力技術(shù)有限公司進(jìn)行了性能測試。經(jīng)過2臺(tái)機(jī)測試報(bào)告的對比,150 MW純凝工況5號機(jī)的熱耗為8 552.63 kJ/(kW·h),6號機(jī)熱耗為8 378.31 kJ/(kW·h),5號機(jī)熱耗比6號機(jī)熱耗要高出174.32 kJ/(kW·h);135 MW負(fù)荷60 t/h供熱工況下,5號機(jī)熱耗為7 904.76 kJ/(kW·h),6號機(jī)熱耗為7 780.98 kJ/(kW·h),5號機(jī)熱耗要比6號機(jī)熱耗高出123.78 kJ/(kW·h)。而根據(jù)公司正常運(yùn)行時(shí)生產(chǎn)日報(bào)表、月報(bào)表及瞬間抓圖數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,5號機(jī)的熱耗一直比6號機(jī)要高出130~140 kJ/(kW·h)。
在2臺(tái)機(jī)全部投運(yùn)后,在相同負(fù)荷,相同凝汽器背壓、相同主蒸汽參數(shù)及相同供熱參數(shù)情況下,5號機(jī)主蒸汽調(diào)門前壓力到調(diào)節(jié)級后壓力降一直比6號機(jī)要大,而且隨著負(fù)荷的增加壓降增大,一般情況偏大0.5 MPa,最大達(dá)到1.0 MPa,溫降也比6號機(jī)偏高5~10℃。
5號機(jī)投產(chǎn)初期由于供熱量一直不高,負(fù)荷也沒有帶足,主蒸汽流量最大也只有420 t/h,5號機(jī)組出力帶不上的問題一直也沒有暴露出來。隨著機(jī)組供熱量的不斷增大,2007年發(fā)現(xiàn)了主蒸汽量在調(diào)門全開的情況下,最大只能帶到460 t/h左右,2011年4月16日,2臺(tái)機(jī)組調(diào)門全開工況下的試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 調(diào)門全開試驗(yàn)數(shù)據(jù)
由于2臺(tái)相同125 MW機(jī)組自從投產(chǎn)后帶負(fù)荷能力及熱耗一直偏差較大,5號機(jī)由于受進(jìn)汽量的限制,不僅僅是接帶電負(fù)荷和熱負(fù)荷能力差,更是由于發(fā)電標(biāo)煤耗高于6號機(jī)達(dá)5 g/(kW·h)多而困擾著電廠。按5號機(jī)全年發(fā)電量10億kW·h計(jì)算,全年將多消耗標(biāo)煤5000t,標(biāo)煤價(jià)按照1100元/t計(jì)算,全年將多增加開支550萬元,在目前電力企業(yè)如此嚴(yán)峻的情況下,確實(shí)是公司的一塊心病。為此,幾年來該公司組織大量人力、物力、財(cái)力對5號機(jī)組進(jìn)行全面分析和檢查,機(jī)組投產(chǎn)以來共進(jìn)行了4次開缸檢查。
調(diào)節(jié)級后熱電偶溫度由于在安裝初期沒有安裝隔套,導(dǎo)致新機(jī)組投運(yùn)后不久,熱電偶因汽流的擾動(dòng)和沖擊斷裂,調(diào)節(jié)級后溫度失去了監(jiān)視,主蒸汽流量的溫度補(bǔ)償也只能通過調(diào)節(jié)級汽缸溫度來測算出。由于熱耗一直高于6號機(jī)組,而且調(diào)節(jié)級壓降溫降均比6號機(jī)組大,為此,在新機(jī)組投產(chǎn)一年后的大修中,檢查發(fā)現(xiàn)5號機(jī)調(diào)節(jié)級動(dòng)葉片及第一級隔板進(jìn)汽口全部因熱電偶頭碰撞而變形。通過制造廠技術(shù)人員來廠檢修,認(rèn)為熱耗高、壓降大的主要原因?yàn)檫@兩處通流變形造成,且制作了專用工具進(jìn)行修復(fù)整形,并重新安裝了熱電偶。但啟動(dòng)不久又發(fā)生了斷裂情況,為此在2009年4月再次對機(jī)組進(jìn)行了開缸檢查,并提高了熱電偶的材質(zhì),更換了熱電偶廠家,修復(fù)了變形噴嘴,次月啟動(dòng)后又發(fā)生了熱電偶斷裂。為了查出并消除熱耗高的真正原因,公司于2010年3月再次對該機(jī)組進(jìn)行開缸檢查,修復(fù)變形噴嘴后,決定不再安裝調(diào)節(jié)級熱電偶,可啟動(dòng)后機(jī)組出力及熱耗仍沒有得到顯著改變,調(diào)節(jié)級葉片因碰撞變形修復(fù)后的照片如圖1所示。
圖1 調(diào)節(jié)級葉片變形后修復(fù)照片
系統(tǒng)內(nèi)漏也是分析和查找的重要原因之一,由于高低壓旁路泄漏較為嚴(yán)重,經(jīng)過紅外成像儀測量保溫外溫度分別為:高壓旁路后溫度86.7℃,低壓旁路后的溫度49.8℃。在DCS畫面中高、低級旁路后的蒸汽溫度分別顯示307℃及84℃。高壓旁路的泄漏使部分蒸汽沒有進(jìn)入主汽門就直接從旁路漏掉,造成調(diào)門前主蒸汽壓力降低,加上由于鍋爐安全閥略微泄漏,鍋爐出口主蒸汽壓力帶不到額定,導(dǎo)致汽輪機(jī)主蒸汽壓力一直低于設(shè)計(jì)壓力,從而使主蒸汽比容增大,在通流面積一定的條件下,會(huì)使進(jìn)汽能力減小,從這點(diǎn)來看,在進(jìn)主汽門前高旁的泄漏量大是導(dǎo)致進(jìn)汽量帶不上的原因之一,而低壓力旁路泄漏則會(huì)大大降低中低壓缸的效率,影響發(fā)電出力,工況數(shù)據(jù)比較如表2所示,主蒸汽流量分別偏低2.38%~9.61%。為此,根據(jù)5號機(jī)高低旁路后的蒸汽溫度,對6號機(jī)做了似類泄漏量的試驗(yàn),在確保2臺(tái)機(jī)主蒸汽參數(shù)及電熱負(fù)荷相同工況下,檢查旁路減溫水門關(guān)嚴(yán),逐漸開啟高壓旁路門,使高旁后蒸汽溫度和5號機(jī)相同,觀察6號機(jī)主汽流量的變化,同樣試驗(yàn)方法開啟6號機(jī)低壓旁路門,觀察主汽流量變化。試驗(yàn)結(jié)果是主汽流量變化較小,排除了旁路泄漏影響出力及流量的可能。同時(shí)檢查導(dǎo)汽管疏水至高壓疏水聯(lián)箱門全部關(guān)閉嚴(yán)密,疏水門后管道全部常溫,檢查系統(tǒng)沒有任何外漏現(xiàn)象。
檢查主汽門開度為全開,對調(diào)門開度進(jìn)行了檢查,經(jīng)過對2臺(tái)機(jī)組調(diào)門全部解體后測量比較,設(shè)計(jì)要求閥門的開度為34 mm,經(jīng)檢查和調(diào)整,2臺(tái)機(jī)所有的調(diào)門開度全部符合要求,如表3所示。同時(shí),在導(dǎo)汽管疏水門前加裝了2個(gè)壓力測點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)視,沒有發(fā)現(xiàn)調(diào)門任何異?,F(xiàn)象,在調(diào)門全開情況下,導(dǎo)汽管壓力和主汽門前壓力基本相同,判斷調(diào)門及主汽門對通流應(yīng)該沒有任何影響[1]。
表3 調(diào)門開度數(shù)據(jù) mm
主汽門及噴嘴蒸汽室的節(jié)流也是造成壓降增加的原因之一。為此對主汽門通流口徑及濾網(wǎng)進(jìn)行了全面檢查,并拆除了臨時(shí)濾網(wǎng),全部滿足設(shè)計(jì)要求,并在這幾次大修中由江蘇方天公司技術(shù)人員通過內(nèi)窺鏡分別從4個(gè)調(diào)門口及108個(gè)噴嘴出口對導(dǎo)汽管、噴嘴室進(jìn)行檢查,沒有發(fā)現(xiàn)有異物影響通流。
通流間隙偏大也是影響機(jī)組出力及熱耗的原因之一。為此在5號機(jī)通流間隙調(diào)整時(shí)要求全部達(dá)到設(shè)計(jì)要求,并在高低壓平衡活塞汽封及軸封增加了多道刷式汽封,刷式汽封的間隙全部調(diào)整在0.15 mm左右。通過對5號機(jī)、6號機(jī)通流間隙的數(shù)據(jù)比較,2臺(tái)機(jī)通流間隙基本接近,理論上說5號機(jī)經(jīng)濟(jì)性要比6號機(jī)好,而且如果通流間隙偏大,只能影響的是機(jī)組的效率而造成機(jī)組出力不足,但進(jìn)汽量不會(huì)受影響,除非因過橋汽封泄漏而影響主蒸汽計(jì)量出錯(cuò),因此,可排除通流間隙對出力及熱耗的影響[2]。
由于主蒸汽流量是根據(jù)汽輪機(jī)調(diào)速級壓力、調(diào)速級溫度、機(jī)組背壓等計(jì)算出來的,因此機(jī)組熱耗的計(jì)算和相關(guān)的溫度、壓力、流量密切相關(guān)。為此,對所有涉及計(jì)算熱耗的溫度、壓力、流量表進(jìn)行校核,并通過汽水平衡來核算相關(guān)流量的準(zhǔn)確性,并在再熱蒸汽高溫段上增加了彎管流量計(jì)來測量再熱蒸汽流量,通過它再來核對其他流量和汽水平衡的準(zhǔn)確性,核算結(jié)果證實(shí)5號機(jī)熱耗確實(shí)高于6號機(jī)。
2011年3月,江蘇協(xié)聯(lián)熱電集團(tuán)有限公司再次組織制造廠及省汽輪機(jī)技術(shù)專家。來現(xiàn)場進(jìn)行分析查找原因,結(jié)合5號機(jī)、6號機(jī)及某電廠125 MW供熱機(jī)組最大出力的分析,如表4所示??梢钥闯?,公司5號機(jī)組與某電廠125 MW供熱機(jī)組有著驚人的相似,兩公司出廠機(jī)型分別為181機(jī)型及A181機(jī)型,兩機(jī)型的主要區(qū)別是供熱量不同,181機(jī)型額定抽汽量為127 t/h,而A181機(jī)型額定抽汽量為50 t/h,兩機(jī)型的調(diào)節(jié)級噴嘴尺寸不一樣,前者出口通流尺寸為17×6.7 mm,后者出口通流尺寸為15×6.7 mm,而且通過到制造廠設(shè)計(jì)室核對兩機(jī)型的噴嘴安裝尺寸,發(fā)現(xiàn)除了噴嘴出口尺寸不相同外,其他的制造安裝等尺寸全部相同。同時(shí)根據(jù)制造廠人員透露,由于在2003年前后制造任務(wù)特別重,曾經(jīng)出現(xiàn)過其他類型機(jī)組噴嘴組在發(fā)貨過程中出過差錯(cuò),但由于無法安裝而得到了及時(shí)更換。通過綜合匯總分析,最終將出力和熱耗高的問題集中在噴嘴用錯(cuò)的原因上。
由于噴嘴組的制造周期需要一年,通過和制造廠家的溝通和商量,兼顧電廠的實(shí)際情況,經(jīng)過制造廠家設(shè)計(jì)人員的計(jì)算和強(qiáng)度核對,提供了噴嘴臨時(shí)處理方案。將噴嘴拆下返廠,由制造廠對噴嘴的寬度進(jìn)行電脈沖擴(kuò)大,將噴嘴尺寸改為15×7.6 mm,以增大通流面積。可以解決節(jié)流損失,使機(jī)組出力和熱耗得到好轉(zhuǎn),但由此也破壞了原有噴嘴的型線,噴嘴處效率會(huì)有所降低,修理后的噴嘴如圖2所示。通過2011年5月再次揭缸,確認(rèn)了噴嘴錯(cuò)用,經(jīng)過返廠加工處理,目前機(jī)組基本能夠達(dá)到設(shè)計(jì)出力(如表4所示)。但2臺(tái)機(jī)組熱耗仍相差有60 kJ/(kW·h),且制造廠已加工了標(biāo)準(zhǔn)新噴嘴,計(jì)劃在2012年上半年更換。
圖2 加工處理后的A181噴嘴
表4 相關(guān)機(jī)組調(diào)門全開工況部分參數(shù)
在5號機(jī)組出力不足及熱耗高的分析中可以看出,影響機(jī)組熱耗及出力的因素有很多,既有運(yùn)行參數(shù)調(diào)整的原因,也有系統(tǒng)泄漏、表計(jì)誤差及機(jī)組安裝原因,同時(shí)也要從機(jī)組制造、出廠組裝等因素去查找,并通過同類型及相近類型機(jī)型的設(shè)計(jì)運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行詳細(xì)比較,可以少走彎路,較快地查出原因并解決問題。
[1]趙常興.汽輪機(jī)組技術(shù)手冊[M].北京:中國電力出版社,2007.
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