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白蓮河抽水蓄能電站雙機甩負(fù)荷試驗分析

2012-07-26 09:13:52楊洪濤
水力發(fā)電 2012年7期
關(guān)鍵詞:上升率白蓮雙機

楊洪濤

(湖北白蓮河抽水蓄能有限公司,湖北 羅田 438600)

1 工程概況

湖北白蓮河抽水蓄能電站安裝有4臺300 MW單級混流式可逆式水泵水輪發(fā)電電動機組;發(fā)電電動機和主變壓器采用單元接線方式,之間通過IPB連接,設(shè)換相開關(guān)與發(fā)電機斷路器;每兩臺主變高壓側(cè)接入一套地下500 kV GIS聯(lián)合單元,經(jīng)500 kV干式高壓電纜接入地面500 kV GIS。地面GIS共二回進線、一回出線,接入大吉500 kV電網(wǎng)。

電站首臺機組于2009年5月22日首次啟動,11月21日完成30 d考核試運行,最后一臺機于2010年12月27日完成30 d考核試運行。電站3、4號機組雙機甩負(fù)荷試驗于2010年4月完成,1、2號機組雙機甩負(fù)荷試驗于2011年1月20日完成。

2 電站主要參數(shù)

2.1 水力特性參數(shù)

電站上水庫正常蓄水位308 m,死水位291 m;下水庫正常蓄水位104.00 m,死水位96.00 m,極限死水位91.00 m。引水系統(tǒng)采用一洞兩機的布置方式,引水系統(tǒng)長1 425.39~1 499.70 m,由上庫進/出水口、引水上平洞、調(diào)壓井、引水豎井、引水下平洞、引水岔管和鋼襯引水支洞等組成,引水隧洞洞徑9.00 m、支洞洞徑5.60 m。尾水系統(tǒng)采用兩機一洞方式布置,尾水系統(tǒng)長397.53~420.536 m,由尾水支洞、尾水閘門洞、尾水岔管、尾水隧洞、下庫進/出水口組成,尾水管 (支洞)洞徑7.40 m,尾水隧洞洞徑10.00 m。

2.2 水泵水輪機參數(shù)

白蓮河抽水蓄能電站水泵水輪機額定出力306 MW,額定水頭195 m,額定流量171.2 m3/s,額定轉(zhuǎn)速250 r/m,吸出高度-50 m,穩(wěn)態(tài)飛逸轉(zhuǎn)速<410 r/m, 轉(zhuǎn)動慣量 GD2為 800 t·m2。

2.3 發(fā)電電動機參數(shù)

發(fā)電電動機型式為立軸三相半傘式空冷可逆式同步發(fā)電電動機,發(fā)電工況額定容量334 MV·A,電動工況額定容量325 MW,發(fā)電電動機額定電壓15.75 kV,額定功率因數(shù) (發(fā)電工況)為0.9(滯后),發(fā)電電動機轉(zhuǎn)動慣量GD2為18 500 t·m2。

表1 雙機甩負(fù)荷試驗測點定義

表2 1、2號機雙機甩負(fù)荷時試驗結(jié)果匯總

3 試驗簡述

3.1 試驗測點布置選擇

因抽水蓄能電站的特殊性,一般設(shè)計在機組甩負(fù)荷后均直接作用于機組緊急停機。因此在做雙機甩負(fù)荷試驗時,試驗測點與單機甩負(fù)荷試驗會有所不同。以白蓮河抽水蓄能電站1、2號機組為例,一般應(yīng)包括表1所列測點。試驗測點可以采用已安裝的傳感器,但應(yīng)對傳感器進行校驗,確保傳感器的精度滿足試驗要求。一般情況下,為了確保試驗結(jié)果準(zhǔn)確性和真實性,均應(yīng)重新安裝通過校驗的壓力傳感器,且安裝位置應(yīng)嚴(yán)格按設(shè)計或廠家要求進行,與壓力傳感器連接管路應(yīng)盡可能縮短。

3.2 試驗步驟

(1)分別啟動單機帶50%負(fù)荷,校核新安裝傳感器及接線是否準(zhǔn)確。

(2)依次按雙機甩50%、75%、100%負(fù)荷進行試驗。每次甩負(fù)荷試驗后應(yīng)對試驗結(jié)果與標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進行對比分析,并對兩臺機組轉(zhuǎn)動部件進行全面檢查,只有在得到確認(rèn)后,才能進行下步試驗。

(3)依次按一臺機組帶100%負(fù)荷,另一臺機甩50%、75%、100%負(fù)荷,每次甩負(fù)荷后均應(yīng)對試驗結(jié)果與標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進行對比分析,并對甩負(fù)荷機組轉(zhuǎn)動部件進行全面檢查,只有在得到確認(rèn)后,才能進行下步試驗。

3.3 試驗結(jié)果

電站3、4號機組雙機甩負(fù)荷試驗由ALSTOM專業(yè)試驗團隊完成,1、2號機組雙機甩負(fù)荷試驗由湖北省電力試驗研究院完成。主要試驗結(jié)果如下。

3.3.1 同一流道雙機甩負(fù)荷試驗

電站雙機甩負(fù)荷試驗結(jié)果匯總表見表2、3。其中1、2號機組同時甩300 MW負(fù)荷曲線見圖1、2。

圖1 雙機甩100%負(fù)荷時1號機組測試曲線

3.3.2 同一流道雙機帶300 MW負(fù)荷,單機甩300 MW負(fù)荷試驗

雙機帶300 MW負(fù)荷,單機甩300 MW負(fù)荷試驗數(shù)據(jù)分別見表4、5,其中1、2號機組過渡過程曲線分別見圖3、圖4。

表3 3、4號機雙機甩負(fù)荷時試驗結(jié)果匯總

圖2 雙機甩100%負(fù)荷時2號機組測試曲線

表4 1、2號機組帶300 MW負(fù)荷,2號機甩300 MW負(fù)荷試驗數(shù)據(jù)

4 試驗結(jié)果分析

4.1 球閥與導(dǎo)葉關(guān)閉規(guī)律分析

電站機組甩負(fù)荷時導(dǎo)葉采用理論35.8 s直線關(guān)閉,球閥采用理論40.8 s直線關(guān)閉。甩負(fù)荷時,機組進入緊急停機程序,球閥和導(dǎo)葉接力器均同時緊急關(guān)閉,實際關(guān)閉規(guī)律與理論略有差異?,F(xiàn)場實測3、4號機甩100%負(fù)荷時球閥與導(dǎo)葉接力器關(guān)閉規(guī)律如圖5所示。

表5 3、4號機組帶300 MW負(fù)荷,3號機甩300 MW負(fù)荷試驗數(shù)據(jù)機組

圖3 1號機組擾動測試曲線

圖4 2號機組甩100%負(fù)荷測試曲線

圖5 3、4號機同時甩100%負(fù)荷時球閥與導(dǎo)葉接力器關(guān)閉規(guī)律曲線

4.2 與廠家調(diào)保計算對比分析

在雙機甩負(fù)荷試驗前,廠家重新復(fù)核了雙機甩負(fù)荷過渡過程,并提交了計算報告,主要計算結(jié)果見表6。

表6 廠家對雙機甩負(fù)荷調(diào)節(jié)保證計算結(jié)果

通過表2、3與表6對比可知:

(1)廠家調(diào)節(jié)保證計算值蝸殼最大壓力、尾水管進口最小壓力、機組轉(zhuǎn)速最大上升率與現(xiàn)場試驗值存在一定偏差。

(2)現(xiàn)場甩負(fù)荷試驗機組轉(zhuǎn)速最大上升率為44.9%,滿足合同文件調(diào)節(jié)保證值的要求。

(3)雙機甩100%負(fù)荷試驗,蝸殼進口最大壓力測試值為3.12 MPa(1號機和3號機),已接近合同保證值3.2 MPa,而此時上庫水位分別是299.45 m和304.78 m,需進一步分析論證上水庫最高水位甩負(fù)荷時蝸殼壓力升高值。

(4)甩負(fù)荷試驗尾水管進口最小壓力為0.267 MPa,滿足合同文件調(diào)節(jié)保證值的要求。

4.3 與調(diào)保計算復(fù)核成果對比分析

現(xiàn)場完成3、4號機單機甩負(fù)荷試驗后,電站委托武漢大學(xué)根據(jù)機組實際特性曲線、導(dǎo)葉與球閥的實際關(guān)閉規(guī)律、流道的實際參數(shù)對電站調(diào)試運行期各種工況下的水力過渡過程進行了復(fù)核計算,并對雙機甩負(fù)荷結(jié)果進行了預(yù)測。特別是針對3、4號機雙機實際甩負(fù)荷時水位進行了反演計算分析,反演計算成果見表7。

表7 3、4號機雙機甩負(fù)荷反演計算成果

從表7與表2、3對比分析,反演計算結(jié)果與現(xiàn)場甩負(fù)荷試驗結(jié)果基本一致,調(diào)壓井水位理論計算變化值與實際結(jié)果十分接近。由于接力器關(guān)閉規(guī)律的非線性、利用數(shù)學(xué)方法處理的特性曲線與實際水輪機特性的差異,使得蝸殼進口最大壓力、尾水管進口最小壓力、機組轉(zhuǎn)速最大上升率的計算值與現(xiàn)場甩負(fù)荷測試值相比略偏小,但誤差大多控制在5%范圍之內(nèi)。上述結(jié)果表明:調(diào)保計算復(fù)核所選用數(shù)學(xué)模型、參數(shù)及邊界條件正確,復(fù)核結(jié)果與現(xiàn)場實際甩負(fù)荷實測結(jié)果準(zhǔn)確。

4.4 單機甩負(fù)荷時對另一臺機組影響分析

當(dāng)同一流道雙機帶滿負(fù)荷,出現(xiàn)一臺機組甩負(fù)荷時,從表4、5及圖3可知,運行機組運行正常,通過與表1、表2對比可知:

(1)甩負(fù)荷機組蝸殼進口最大壓力、尾水管進口最小壓力、機組轉(zhuǎn)速最大上升率均小于雙機甩同等負(fù)荷時值,滿足合同文件調(diào)節(jié)保證值的要求。

(2)運行機組蝸殼進口最大壓力、尾水管進口最小壓力變化率分別為10%、-20%左右;最大負(fù)荷上升值4號機組57.5 MW,上升率19.33%,1號機組46.5 MW,上升率15.72%,滿足相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求。

5 結(jié) 語

雙機甩負(fù)荷試驗,在試驗前除了應(yīng)編制完善的試驗程序和應(yīng)急預(yù)案外,還應(yīng)結(jié)合電站實際參數(shù),特別是單機甩負(fù)荷試驗的實際結(jié)果,對調(diào)保計算結(jié)果進行復(fù)核及對單機甩負(fù)荷試驗結(jié)果進行對比分析,在此基礎(chǔ)上提出雙機甩負(fù)荷預(yù)測結(jié)果和反演計算成果,只有這樣,才能確保雙機甩負(fù)荷試驗安全、可靠、順利完成。

[1] 阿爾斯通.湖北白蓮河抽水蓄能電站雙機甩負(fù)荷過渡過程調(diào)節(jié)保證計算書[R].阿爾斯通,2010.

[2] 武漢大學(xué).湖北白蓮河抽水蓄能電站雙機調(diào)試過渡過程計算與研究報告[R].武漢:武漢大學(xué),2010.

[3] 湖北中興電力試驗研究有限公司.湖北白蓮河抽水蓄能電站雙機甩負(fù)荷試驗報告 [R].湖北中興電力試驗研究有限公司,2010.

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