黃校春
(1.中國科學技術(shù)大學核科學技術(shù)學院,安徽 合肥 230026;2.國電泰州發(fā)電有限公司,江蘇 泰州 225327)
隨著大容量高參數(shù)直流爐火電廠、大容量先進壓水堆核電站的普遍應(yīng)用,鍋爐、蒸汽發(fā)生器對給水品質(zhì)的要求越來越高,而給水水質(zhì)的好壞則在很大程度上決定了凝結(jié)水的水質(zhì),為提高汽水品質(zhì)、提高機組的安全性、縮短機組的啟動時間,凝結(jié)水的處理已經(jīng)成為電廠熱力系統(tǒng)水處理中極為重要的一環(huán)[1]。凝結(jié)水精處理裝置的安全、穩(wěn)定運行對于鍋爐、蒸汽發(fā)生器的給水質(zhì)量起著關(guān)鍵作用[2],其運行狀態(tài)的好壞程度及出水品質(zhì)直接影響著鍋爐、蒸汽發(fā)生器給水的品質(zhì),影響著機組的安全、經(jīng)濟、穩(wěn)定運行[1]。
在實際運行中,混床存在著投停跑樹脂的問題,對此需要分析研究解決。壓水堆核電站常規(guī)島部分的二回路系統(tǒng)由一系列設(shè)備及系統(tǒng)組成。它與常規(guī)火力發(fā)電廠的相應(yīng)部分相似[3-5]。本文以某1000 MW超超臨界機組凝結(jié)水精處理混床發(fā)生的兩個該類問題為例,探討此問題。
某1000 MW超超臨界機組凝結(jié)水精處理系統(tǒng)配置4×33.3%高速混床,如圖1所示。每臺機組設(shè)置一套精處理單元、一套再生單元、一套輔助單元和一套用于凝結(jié)水處理的自動控制系統(tǒng)。每套精處理混床單元由4臺精處理高速混床、4臺樹脂捕捉器、1臺再循環(huán)泵和2套旁路系統(tǒng)組成;精處理的體外再生單元由分離塔、陰再生塔、陽再生塔和廢水樹脂捕捉器組成;輔助單元由羅茨風機、熱水箱、壓縮空氣儲罐、酸堿計量箱、酸堿計量泵等組成。
再生系統(tǒng)采用體外再生三塔(高塔法)系統(tǒng)。樹脂輸送、再生步驟為:將混床失效樹脂送到樹脂分離塔;樹脂分離塔內(nèi)反洗分層;樹脂分離塔內(nèi)上部陰樹脂輸送到陰再生塔內(nèi);樹脂分離塔內(nèi)下部陽樹脂輸送到陽再生塔內(nèi);樹脂分離塔內(nèi)中間層混雜樹脂留待參與下一套樹脂平衡、分離;分別對陰陽樹脂進行再生;將再生好的陰樹脂送到陽再生塔內(nèi)貯存、混合、備用。再生好的備用樹脂再輸送至混床備用。
2008年12月20日夜班,1號機組大修后啟動。3:40程序投運凝水#1A、#1B、#1C精處理混床,4:20結(jié)束。現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)#1B混床附近地面上有大量的陰樹脂,如圖2所示。
分析混床投運程序(注:DCS畫面中細分為“充水”→“充水結(jié)束”→“升壓”→“再循環(huán)”→“開進出水閥”→“投運”),如表1所示。
圖1 高速混床處理系統(tǒng)Fig.1 High-speed mixed-bed treatment systems
圖2 #1B混床附近地面上跑出的大量陰樹脂F(xiàn)ig.2 A large number of anion resin run from mixed-bed to the ground near mixed-bed #1B
從以上步驟來看,投運程序沒有問題。然而,仔細分析此次投運過程,則發(fā)現(xiàn)#1A混床投運到再循環(huán)步驟時,#1B混床也開始投運到充水步驟,結(jié)果使得壓力經(jīng)“#1A混床—#1A混床再循環(huán)閥—再循環(huán)母管—#1B混床再循環(huán)閥—#1B混床—#1B混床排氣閥”傳遞,導(dǎo)致#1B混床樹脂出現(xiàn)反洗分層,而混床頂部多孔板與混床本體有間隙,樹脂則是從這里通過頂部排氣閥進入混床排水池內(nèi)部,使得陰樹脂跑出混床。
#1A混床投運到再循環(huán)步驟時,#1B混床也開始投運到升壓步驟,在壓力的作用下,導(dǎo)致#1B混床樹脂出現(xiàn)反洗分層,陰樹脂被水通過排氣閥從排氣管帶出,使得陰樹脂跑出混床,是造成跑陰樹脂的主要原因。
表1 混床投運程序Table1 Mixed-bed operation program
1)高速混床投運時,只能單個投運,不能兩個或多個混床同時投運;要在一個混床完全投好并且就地檢查正常的情況下,方可投運下一個混床。
2)投運混床時,最好安排人員在現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
2010年12月26日中班,#2A混床到達周期制水量退出運行后,#2A混床內(nèi)樹脂(編號為#3樹脂)輸送至分離塔,陽塔內(nèi)備用樹脂(#2樹脂)輸送至#2A混床。#3樹脂分離時發(fā)現(xiàn)陰樹脂位于陰塔中間窺視孔以下看不見,陽樹脂量正常。后安排將#2B混床內(nèi)樹脂(#1樹脂)也輸送至分離塔參與平衡。#1樹脂分離后也將陰樹脂送至陰塔,陰塔內(nèi)樹脂高度位于陰塔中間窺視孔下邊緣(#1、#3兩套樹脂的陰樹脂合在一起仍不夠一套的量),初步判斷缺失陰樹脂達4.9 m3,包括混脂層0.9 m3。將塔內(nèi)樹脂再生完畢后于陽塔備用。
12月28日下午,打開#2B混床人孔門、樹脂捕捉器檢查,確認#2B混床內(nèi)樹脂輸送干凈,但發(fā)現(xiàn)#2B混床進水裝置與床體結(jié)合面有10×0.5 mm寬的縫隙,樹脂輸送管與多孔板接縫處約有3×8 mm局部縫隙,進水裝置的水帽上有樹脂,而樹脂捕捉器出水側(cè)干凈沒有樹脂。
12月29日早班,打開樹脂捕捉器,檢查樹脂捕捉器進水側(cè)也干凈沒有樹脂,用潛水泵將2號機混床排水池內(nèi)水排盡后,檢查發(fā)現(xiàn)混床排水池池底內(nèi)約3.5 m3的樹脂。
進一步檢查DCS數(shù)據(jù),12月18日5:55:46#2C混床在停運卸壓的過程中,床內(nèi)有0.75 MPa的壓力(#2C混床出口氣動閥內(nèi)漏所致),而卸壓閥直至6:01:44才關(guān)閉,前后持續(xù)6 min。正常卸壓時間一般10~15 s。
#2B混床頂部多孔板與混床本體的間隙偏大,混床的內(nèi)部水帽及螺絲也有少許松動,從此現(xiàn)象分析,樹脂是從這里通過頂部排氣閥進入混床排水池內(nèi)部。結(jié)合運行操作過程進行分析,2號機精處理陰樹脂缺失的原因是:混床在卸壓時,卸壓閥長時間打開,而床內(nèi)壓力沒有短時間卸掉(出水氣動閥異常),是造成跑樹脂的主要原因,在壓力的作用下,樹脂被水通過卸壓閥從排氣管帶出?!靶秹骸辈叫蛟O(shè)計為床內(nèi)壓力≤0.10 MPa才關(guān)卸壓閥是造成跑樹脂的次要原因。
1)“卸壓”步序原設(shè)計為床內(nèi)壓力≤0.10 MPa,關(guān)卸壓閥。增加一個保護,如果15 s內(nèi)床內(nèi)壓力卸不掉(說明進、出水氣動閥有內(nèi)漏,檢修處理),卸壓閥就關(guān)閉,無須壓力≤0.10 MPa才關(guān)閉卸壓閥。
2)對#2C混床出水氣動閥解體檢查。對進、出水氣動閥檢修,消除內(nèi)漏;對出口蝶閥進行重新校訂。
3)將出口蝶閥關(guān)指令延遲10 s后進行泄壓操作。
4)復(fù)緊混床進水裝置多孔板螺絲。
5)對各混床進水裝置的縫隙用環(huán)氧樹脂堵塞(該問題也能導(dǎo)致跑一點樹脂,但不是主要問題。現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)混床投運第一步混床“充水”時,開啟混床排氣閥、進脂沖洗總閥、進脂閥后,堆積于進水裝置以上的樹脂、甚至床體內(nèi)的樹脂能從混床排氣管排至混床排水池內(nèi),但數(shù)量較少。經(jīng)潛水泵排水檢查,1號機組運行3年,其混床排水池內(nèi)累計積存不到0.5 m3樹脂)。
對混床投停過程中跑樹脂的問題要高度重視。在投停過程中要多加留心,發(fā)現(xiàn)問題及時分析、處理。加強巡檢,做好事故預(yù)想、事故分析和反事故技術(shù)措施,不斷總結(jié)積累經(jīng)驗,以提高凝結(jié)水精處理混床的運行水平。
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