趙本禹 路 松
解臺抽水站位于徐州市賈汪區(qū)解臺閘下660m處京杭運河不牢河南岸,是江蘇省江水北調(diào)工程的第八級翻水站,也是國家南水北調(diào)東線工程的重要梯級站。該站安裝36ZLB-100型立式軸流水泵,配用JSL14(TH)-10立式異步電動機22臺套,泵站總裝機容量6160kW,設(shè)計流量50m3/s。
該泵站采用濕室型泵房結(jié)構(gòu),分上下兩層,上層為電機層(廠房),下層為水泵層(進水池)。機組采用一列式布置,配電設(shè)備采用一側(cè)式布置。泵房寬11.1m,總長80.86m,分4塊底板澆筑。泵房西端設(shè)檢修間,東端設(shè)中心控制室。泵站采用開敞式進水池進水,各進水池之間由隔墩分隔,各水泵機組均為單獨進水。出水池與泵房分建,平面布置呈“Π”形,為減少出水管長度,出水池緊靠站身,兩者底板分置于土基上,水泵采用鑄鐵管導(dǎo)出水,拍門斷流。為防止雜物進入泵房,在進水側(cè)距水泵4.25m處設(shè)攔污柵。
解臺抽水站是江蘇省南水北調(diào)的重要梯級泵站。擔(dān)負著向不牢河解臺閘上翻水調(diào)水的重要任務(wù),為不牢河沿線工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、航運、發(fā)電提供可靠的水源保證,同時還擔(dān)負徐州市區(qū)生活用水及向微山湖補水的任務(wù)。自1984年投入運行以來,已累計運行85萬臺時,抽水76.5億m3。1989年江蘇發(fā)生百年罕見旱情,解臺站連續(xù)運行348天,翻水8.6億m3,解除了徐州地區(qū)近280萬畝農(nóng)田旱情。2002年,為保證徐州地區(qū)的工農(nóng)業(yè)和城鎮(zhèn)居民生活用水及微山湖生態(tài)用水,連續(xù)運行308天,翻水8.9億m3。解臺站的調(diào)水大大緩解了徐州地區(qū)水資源嚴(yán)重匱乏的局面,保證了京杭運河這條黃金水道的常年通航,改善了運河沿線和徐州市湖西地區(qū)300萬畝農(nóng)田的灌溉條件,為保證市區(qū)居民生活、工業(yè)生產(chǎn)和徐州發(fā)電廠用水發(fā)揮了顯著作用,取得了明顯的社會效益和經(jīng)濟效益。
解臺站自建成至今已運行近20年,從目前運行情況看,該站存在問題較多,效率逐年下降,效益日益降低,機組完好率難以達標(biāo)。水泵汽蝕十分嚴(yán)重,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),在平均運行3400臺時情況下,葉片汽蝕深度達15~18mm,嚴(yán)重的甚至造成穿透、斷裂。汽蝕面積達170~810cm2不等,占葉片單面面積的30%~80%。水泵葉輪室內(nèi)壁嚴(yán)重汽蝕侵蝕,侵蝕范圍在整個圓周內(nèi),寬度達100~150mm,并有40%的機組被穿透而無法使用。由于嚴(yán)重汽蝕影響,造成機組的振動加劇,噪音增大,螺栓松動,效率下降。同時,縮短了大修周期,增加了泵站維修工作量,平均每臺大修間隔時間為3405小時,汽蝕嚴(yán)重的僅有1926小時。至1998年7月,共大修機組111次,嚴(yán)重影響了泵站的正常生產(chǎn)。每年都因主泵損壞更換葉片、葉輪外圈、導(dǎo)葉體、軸承等部件耗費大量人力、物力和財力。據(jù)統(tǒng)計,建站18年來共更換葉片761片,導(dǎo)葉體116只,喇叭管119只,水泵軸55根,橡膠軸承475只,直接維修費用在400萬元以上。
表1 6#、17#、19#機組檢查情況
當(dāng)液體在泵內(nèi)流動時,若局部壓力低于一定值,在液體內(nèi)的雜質(zhì)、微小固體顆?;蛞后w與固體接觸面的縫中存在的氣泡或汽核,會迅速生成為人眼可見的氣泡或汽泡,為簡化起見,把汽核、氣核統(tǒng)稱為氣核。氣泡流稱為空泡。氣核進入低壓區(qū)生成為空泡,空泡隨液流到達壓力較高的區(qū)域時,受到周圍液體的壓縮,并經(jīng)過反彈膨脹,直到最后破滅。這一過程稱為汽蝕。
解臺站設(shè)計選型時,選用了36ZLB-100型軸流泵。水泵廠為滿足流量要求,將該泵轉(zhuǎn)速提高至590r/min,配280kW10極電動機。由于轉(zhuǎn)速的提高,水泵的nD值達505,而一般軸流泵系列nD值應(yīng)在435以下,nD值偏大是該站水泵汽蝕的主要原因。水泵轉(zhuǎn)速提高后,使水泵內(nèi)的水力損失急劇增加,水泵效率大大下降。提速后的水泵設(shè)計揚程H=5.5m,實際揚程達到H=5.8~6.3m。因此,提速后的36ZLB—100型泵設(shè)計揚程遠低于水泵長期運行的實際揚程。水泵在偏離設(shè)計工況下運行,加大了流液進口沖角,使葉片背面產(chǎn)生旋渦發(fā)生汽蝕。
進水池的寬度、懸空高、后壁距等參數(shù)均未按優(yōu)化參數(shù)組合,造成進水池內(nèi)有漩渦、回流現(xiàn)象。原水泵喇叭口懸空高Z達1m,Z/D(D為喇叭口直徑)為0.83,超過最佳范圍。解臺站設(shè)計流道底板高程22.5m,葉輪中心高24.02m,喇叭管懸高1.0m,設(shè)計下游最低抽水位25.5m,葉輪中心臨界淹沒水深為1.5m,水泵中心距半園形后壁圓心0.83m,后壁距X高達2.33m,X/D為1.94。后壁距的增大,使水泵后部形成回流空間。試驗觀測表明,當(dāng)后壁距從0.5D增大到1.25D時,所要求的臨界淹沒深度增大近4倍,使水泵汽蝕更加嚴(yán)重。
按泵站設(shè)計規(guī)范7.1.1.2條規(guī)定,彎道終點與前池進口之間直線長度應(yīng)大于水面寬度的8倍。解臺站進水池寬度80m,進水流道內(nèi)水流表面流態(tài)紊亂,形成渦流和回流,造成水力損失增加,把大量的氣體帶入泵體,加劇了水泵的汽蝕。很顯然,150多米長的引水河是遠遠不能滿足要求的。
解臺站設(shè)計葉輪中心高程為24.02m,葉輪中心臨界淹沒水深為1.5m,因此解臺站設(shè)計下游最低運行水位25.5m。由于用水高峰時強行開機,迫使水泵運行在最低下游水位以下。低水位運行,使水泵進水池水流紊亂,漩渦加劇,進水口壓力下降,減小了汽蝕余量。
前池內(nèi)雜草、污物嚴(yán)重,已成為泵站引水中的一大難題。解臺站位于大運河南側(cè),由于航運交通繁忙,抽水時,大量的雜草、污物進入攔污柵前,原設(shè)計清除雜物工作十分困難,嚴(yán)重時使攔污柵前后水位差高達0.5m,最多達1m以上,使泵室水位低于運行水位,淹沒深度達不到水泵運行的要求,更加劇了水泵的汽蝕、振動。
1.調(diào)整葉片角度。將葉片角度由0°改為-2°。
2.改換葉片材質(zhì)。將鑄鐵葉片改為4只銅質(zhì)葉片(改裝機組為6#機)。
3.加長水泵軸頸、降低喇叭管進水高度。將鑄鐵葉輪轂,導(dǎo)葉體改為鋼板焊接件,水泵軸頸由原設(shè)計110mm增至120mm,喇叭管懸高由1.0m降至0.65m。
4.改善進水流態(tài)。在進水流道喇叭管后加設(shè)ω型導(dǎo)流墻,高度為1.5m。導(dǎo)流墻用鋼板焊接而成(改裝19#機組)。
經(jīng)過一段時間試運行后,分別對原機組和改造的機組進行了性能測試。從測試結(jié)果分析來看,三臺機組揚程基本一致,6#機組稍高;流量17#最大,6#和19#基本一樣;輸入功率17#機最大,19#機最小,只有17#機的72.5%;裝置效率19#機最高,達54.19%,而6#和17#機明顯低于19#機組。
對6#、17#、19#三機組又進行了檢查,檢查情況如下:
由檢查結(jié)果可知,6#機與19#幾運行臺時相差約1000臺時,6#葉片為銅質(zhì),葉片汽蝕情況比19#機好,但葉輪外圈汽蝕情況要比19#機嚴(yán)重的多。17#機運行臺時于19#機接近,但葉片和葉輪外圈汽蝕情況都比19#嚴(yán)重。
綜合測試和檢查的結(jié)果可以看出,19#機的性能要比其他兩臺要好得多,安裝ω型導(dǎo)流墻,對延長機組壽命,減輕管理上的負擔(dān),提高水泵的效率,提高泵站的經(jīng)濟效益,有較大的經(jīng)濟價值,是一項較好的措施,從而也可以看出改善水泵的進水流態(tài),對改善水泵汽蝕性能有較大作用。另外,改善葉片材質(zhì)對提高汽蝕性能也有較大效果