□陳學(xué)才 □張全才 □王青峰(中國(guó)水利水電第十一工程局有限公司)
南水北調(diào)安陽(yáng)段總干渠AY23+000~AY24+300的1.3㎞范圍內(nèi),原地質(zhì)資料中地下水位均低于渠道底板設(shè)計(jì)高程,設(shè)計(jì)中未考慮降水措施。但在開(kāi)挖實(shí)施中發(fā)現(xiàn)有地下水,水位高出渠道底板設(shè)計(jì)高程2.0~2.5 m。按照工程常規(guī)降水方法上報(bào)了《主渠道基坑降水措施》。在總干渠左右岸一級(jí)馬道上各打一排井,進(jìn)行深井降水,保證整個(gè)工作面干地施工。但該方案總投資較高,后經(jīng)研究從非常規(guī)的技術(shù)層面解決了降排水問(wèn)題,確保了工程施工順利實(shí)施。
根據(jù)地勘資料,結(jié)合施工期開(kāi)挖中的地層巖性,該段地層巖性自上而下為:①黃土狀中粉質(zhì)壤土,厚度2~3 m,底部海拔高程90.9~93.6 m;②黃土狀重粉質(zhì)壤土,厚度4~6 m,底部海拔高程85.8~89.7 m;③-1黃土狀中粉質(zhì)壤土,厚度8~10 m,底部海拔高程79.1~80.8 m,分布于樁號(hào)AY23+000~AY23+400;③-2黃土狀輕粉質(zhì)壤土,厚度4~6 m,底部海拔高程80.8~82.2 m,分布于樁號(hào)AY23+400~AY24+000;③-3黃土狀重粉質(zhì)壤土,厚度 4~5 m,底部海拔高程 80.8~83.3 m,分布于樁號(hào)AY24+000~AY24+300;④砂壤土,厚度2m左右,底部~高程77.3~79.5 m;⑤卵石,厚度未揭穿。第③層土層巖性不均、相變較快。渠底板位于第③層頂部。本段地下水類型為第四系松散層孔隙潛水,具承壓性,含水層為第③-2層黃土狀輕粉質(zhì)壤土、第④層砂壤土和第⑤層卵石。據(jù)安陽(yáng)段初設(shè)報(bào)告資料,2004年2月該段地下水位海拔高程87.01 m,預(yù)測(cè)多年高水位海拔高程89.5 m左右,高于渠底板3.7 m左右,施工期觀測(cè)該段地下水位海拔高程88.10~88.87 m,高于渠底板2~3 m左右,該段存在施工排水問(wèn)題。
總干渠主渠道邊坡坡長(zhǎng)20 m,坡比為1∶2,邊坡襯砌C20W6F150混凝土厚度為10㎝,渠道底板襯砌C20W6F150混凝土厚度為8㎝。渠道設(shè)計(jì)斷面圖見(jiàn)圖1。
圖1 渠道設(shè)計(jì)典型斷面示意圖
為了實(shí)現(xiàn)課題目標(biāo),項(xiàng)目部組織技術(shù)骨干,查閱了相關(guān)資料,召開(kāi)了專題會(huì)議,提出以下3種方案。
2.1.1 采用渠底明溝加集水坑降水。
即在主渠道中間,沿主渠道方向,開(kāi)挖1條寬1.5 m、渠道底板以下深2 m的明溝,明溝內(nèi)填入20~80 mm碎石,順渠道方向每50 m挖1集水坑,利用泵抽排至沉淀池而后排入萬(wàn)金干渠倒虹吸。
2.1.2 在主渠道底板左右兩側(cè)采用盲溝加集水井的方式進(jìn)行降水。
即在主渠道底板左右兩側(cè),順渠道方向各挖1道底寬1.5 m,上口寬3.0 m,深2.0 m的明溝,各埋入1道直徑250 mm的軟式透水管,然后用20~40 mm的碎石將該明溝填實(shí),順渠道方向每50m打1集水井,抽排至沉淀池,然后排入萬(wàn)金干渠倒虹吸。
2.1.3 井點(diǎn)降水法進(jìn)行降水。
即在主渠道中間,沿主渠道方向,布置1排水井,井內(nèi)設(shè)無(wú)砂混凝土管。具體井間距、井深等數(shù)據(jù)根據(jù)實(shí)際出水情況確定,每口井的水均匯集到一總管直接排至萬(wàn)金干渠倒虹吸。
實(shí)驗(yàn)開(kāi)始前,首先使用洛陽(yáng)鏟,在渠道兩側(cè)下部打了8個(gè)觀測(cè)孔,用于檢測(cè)實(shí)驗(yàn)效果。
實(shí)驗(yàn)計(jì)劃明溝底部暫高于渠道底板1 m,待實(shí)驗(yàn)成功后進(jìn)行正式實(shí)施。2009年1月6日至1月23日,對(duì)方案一進(jìn)行了可行性實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,集水坑內(nèi)始終沒(méi)水,但觀察孔內(nèi)水位變化很小,始終下不去。經(jīng)過(guò)分析,原因是渠道底部寬17 m,渠底中間的明溝距離邊坡距離大,而明溝只有2 m深,水位高差小,無(wú)法形成滲水“漏斗”,最終該方案被否定。
2009年2月9日至2月25日,對(duì)方案二進(jìn)行了可行性實(shí)驗(yàn)。在主渠道AY23+160~AY23+460段,首先順渠道底板左右側(cè)各開(kāi)挖了1道明溝(溝底部暫高于渠道設(shè)計(jì)底板1m進(jìn)行實(shí)驗(yàn)),又開(kāi)挖了6個(gè)集水坑(間距50 m),6個(gè)集水坑內(nèi)各放入1個(gè)0.15 m寸管道泵進(jìn)行抽排。8個(gè)探孔進(jìn)行水位觀測(cè)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果證明:方案二理論上可行,但邊坡地下水涌水量很大,加上地質(zhì)條件為沙壤土,水位只下水降1.1~1.5 m,坍塌嚴(yán)重,導(dǎo)致明溝淤塞,無(wú)法進(jìn)行下道工序施工。
2009年2月27日至3月15日,對(duì)方案三進(jìn)行了可行性實(shí)驗(yàn)。在主渠道AY23+160~AY23+460段主渠道中間,沿主渠道方向,布置一排深水井(共8眼井,7.5 kW水泵),井間距25~30 m、井深17~18 m(渠道設(shè)計(jì)底板以下13~15 m)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果:方案三實(shí)際效果明顯,排水1 d可下降地下水位2.0~2.8 m,無(wú)堵塞等異常情況,可以達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。最終選定方案3作為實(shí)施新方案。
最終實(shí)現(xiàn)降排水成功,需要做好4個(gè)方面的工作:第一,通過(guò)觀測(cè)、總結(jié)、分析,確定合適的井間距、合適的井徑、合適的井深等參數(shù),為后續(xù)實(shí)施提供可靠數(shù)據(jù)。第二,及時(shí)觀測(cè)探孔、水井水位高程,首先控制日降水水位高度不超過(guò)20㎝。第三,在降水水位達(dá)到預(yù)定高程后,根據(jù)觀測(cè)情況,調(diào)整水泵型號(hào),控制涌、排水量平衡,讓排水量微高于涌水量;先購(gòu)買一定數(shù)量的2.5 kW、5.5 kW、7.5 kW、9 kW、11 kW等不同規(guī)格的潛水泵,根據(jù)工作進(jìn)展情況,不足時(shí)再及時(shí)購(gòu)買。第四,當(dāng)涌、排水量平衡后,安裝適宜的電磁感應(yīng)開(kāi)關(guān),自動(dòng)控制水泵開(kāi)與關(guān)。
按上述方案實(shí)施,預(yù)計(jì)總投資為常規(guī)降水方法的65%。故很快就付諸實(shí)施。
第一,根據(jù)實(shí)驗(yàn)情況,綜合計(jì)算出水井間距為20~25 m,水井直徑取400~600 mm,渠道底板以下水井井深宜為13~15 m。已經(jīng)成型的井,不再重新打井,降水效果不理想時(shí),通過(guò)增加集水坑的辦法解決;
第二,購(gòu)置了水泵、電磁感應(yīng)開(kāi)關(guān);
第三,2009年4月10日至2009年4月20日,連續(xù)每天觀測(cè)探孔水位、水井水位、水泵間歇次數(shù)等數(shù)據(jù),經(jīng)分析調(diào)試,最終達(dá)到涌、排水平衡。各降水井的水泵型號(hào)及降水情況綜合統(tǒng)計(jì),見(jiàn)表1,降水井水位、出水量曲線見(jiàn)圖2。
地下水位降至設(shè)計(jì)底板高程以下1 m,滿足旱地施工要求,水位觀測(cè)成果見(jiàn)表1。控制投資比常規(guī)降水方法減少投資約30%,經(jīng)濟(jì)效益明顯,工程量對(duì)比見(jiàn)表2。
由于是在工作區(qū)域內(nèi)打井進(jìn)行降排水,在整個(gè)施工期間降排水工作不能中斷,這樣就存在著正常施工完成后水井封堵及原設(shè)計(jì)的混凝土底板是否存在漂浮問(wèn)題。為解決該問(wèn)題,考慮充分利用原設(shè)計(jì)中的單向逆止閥的作用,對(duì)降水井封堵處理工作進(jìn)行了詳細(xì)設(shè)計(jì)(見(jiàn)圖3),并設(shè)計(jì)了特殊情況處理方案(見(jiàn)圖4),降水區(qū)渠底結(jié)構(gòu)為:8 cm混凝土+復(fù)合土工膜+保溫板(厚2 cm和3 cm兩種)+10 cm粗砂+10 cm中細(xì)砂。
圖2 降水井水位及出水量曲線圖
表1 水位觀測(cè)成果表
表2 工程量對(duì)比表
待全部降水區(qū)渠底襯砌完成,密封膠施工完畢后,開(kāi)始進(jìn)行水泵撤出、水井封堵工作。圖3所示保溫板底部向下開(kāi)始2 m范圍內(nèi)用C10混凝土封堵,混凝土下部至井底使用砂、石混合料回填。水泵撤出之前,根據(jù)井深、井徑準(zhǔn)確計(jì)算出一口井需要的砂、石用量、混凝土用量,提前將砂石料、混凝土料準(zhǔn)備到位,將水泵從井中提出,迅速向井內(nèi)灌注砂、石混合料、混凝土?;炷羶?nèi)應(yīng)添加早強(qiáng)劑。每次應(yīng)同時(shí)封堵多口水井。井體封堵過(guò)程中,當(dāng)部分水井封堵完成后,地下水位上升,水壓力升高,渠道單向逆止閥將發(fā)揮作用出水,需要提前準(zhǔn)備黏土磚、砂子、水泥,在渠底垂直渠道方向,砌筑50㎝高的擋水墻,將已封堵完成區(qū)與施工作業(yè)區(qū)分開(kāi)。并用水泵進(jìn)行抽排,將未完成封堵工作的區(qū)域保護(hù)好,以保證正常施工。
按照上述正常情況處理方案進(jìn)行井體封堵過(guò)程中,如果出現(xiàn)異常情況,比如當(dāng)水泵從井內(nèi)拔出后,井內(nèi)水位上升特別迅速,來(lái)不及向井內(nèi)填入石子和混凝土。這種情況下就要立即將水泵放入井內(nèi),繼續(xù)抽排水,改為下述方法施工:在井內(nèi)出水管距離渠道底板頂面高程30~40㎝處,加設(shè)1個(gè)閥門,見(jiàn)圖4。水泵不停排水情況下向井內(nèi)填石子和混凝土,首先向井內(nèi)慢慢填入較大石子,注意不要將水泵砸壞,石子露出水面后,立即向井內(nèi)灌注混凝土。待混凝土振搗完成后,停止排水,將該閥門關(guān)閉,立即按照上述“5.1”項(xiàng)完成井口封堵工作。該方法是水泵不再回收,將水泵和聯(lián)接出水管、電纜一并永久埋入井內(nèi)。
圖3 正常情況降水井井口處理剖面圖
圖4 特殊情況降水井井口處理剖面圖
該降水新方案用于安陽(yáng)段V標(biāo)1.3㎞主渠道后續(xù)降水施工中,保障了降水區(qū)域內(nèi)的降水要求得以全部成功實(shí)施,保證了渠道工程的順利施工。降水區(qū)域內(nèi)的施工早已全部結(jié)束,降水井已全部封堵完成,效果良好,經(jīng)濟(jì)效益顯著,并為類似工程提供借鑒。