王 建 高先強 王志杰
(1.陜西科技大學(xué)輕工與能源學(xué)院,陜西西安,710021;
2.陜西科技大學(xué)教育部輕化工助劑化學(xué)與技術(shù)重點實驗室,陜西西安,710021)
造紙濕部中常常通過加入各種化學(xué)品來提高紙機的生產(chǎn)效率、改善紙機的運轉(zhuǎn)性能和滿足紙張的各種質(zhì)量要求[1]。然而在目前的紙張生產(chǎn)中,要求白水封閉循環(huán),在這樣的情況下,當(dāng)化學(xué)助劑加入的種類、方式、用量等不能夠很好地協(xié)調(diào)時,容易帶來濕部系統(tǒng)的紊亂,從而干擾正常生產(chǎn)[2]。浙江某廠在采用松香施膠的特種紙生產(chǎn)中,化學(xué)品加入的種類多,由于沒有科學(xué)地調(diào)控好各組分的作用,出現(xiàn)真空吸水箱面板結(jié)垢的現(xiàn)象。尤其是在壓榨下毛毯真空吸水箱面板結(jié)垢最為嚴(yán)重,使壓榨毛毯使用壽命僅為1個星期左右,大大增加了生產(chǎn)成本。即使用清水替換白水重新進(jìn)行生產(chǎn),在紙機運行3 h后,仍然出現(xiàn)面板結(jié)垢物。本實驗對該廠真空吸水箱面板結(jié)垢物以及生產(chǎn)濕部化學(xué)狀態(tài)進(jìn)行了分析測試,以期探討結(jié)垢原因,從而提出解決方案。
(1)漿料:本色針葉木漿及闊葉木漿混合漿,打漿度38°SR。紙機車速180 m/min。配漿工藝流程如圖1所示。
(2)化學(xué)品:配漿池加入用量為0.5%的 (對絕干纖維,下同)陽離子淀粉,混合均勻后加入用量為0.2%的濕強劑;高濃高位箱加入用量為1.5%的礬土;低濃高位箱加入用量為0.7%陽離子松香膠;壓力篩進(jìn)口加入用量為0.02%陽離子聚丙烯酰胺(CPAM),壓力篩出口加入用量為0.4%(液體,對絕干纖維)硅溶膠;流漿箱前加入用量為0.25%(液體,對絕干纖維)剝離劑。
利用能譜儀對結(jié)垢物進(jìn)行分析測試,結(jié)果見圖2。
從圖2元素分析來看,結(jié)垢物主要為C元素、O元素、Al元素及S元素。雖然能譜分析僅反映測試掃描點處的元素含量,其測試結(jié)果不能精確反映結(jié)垢物中各元素的準(zhǔn)確含量,但由于待測樣品是將結(jié)垢物粉碎后進(jìn)行均勻混合,且測試掃描點是隨機選擇的,因此,掃描點的元素含量測試值能夠大體反映結(jié)垢物中的各元素含量。從元素含量測試數(shù)據(jù)來看,結(jié)垢物中主要是C元素、O元素,因此,可以認(rèn)定,結(jié)垢物中的主要成分為有機物。將結(jié)垢物利用乙醇進(jìn)行溶解發(fā)現(xiàn),結(jié)垢物能夠全部溶于乙醇,可以排除結(jié)垢物為纖維、濕強劑及淀粉的可能性。結(jié)合整個生產(chǎn)過程中化學(xué)品的使用,可以推測結(jié)垢物主要來源于松香。由于元素含量測試結(jié)果表明,結(jié)垢物中含有一定量的Al元素,因此,研究認(rèn)為,結(jié)垢物的主要成分是結(jié)合了鋁離子的松香。
根據(jù)分析結(jié)果,可以認(rèn)為,雖然在濕部系統(tǒng)中,松香與鋁離子進(jìn)行了有效結(jié)合,但部分松香-鋁離子的復(fù)合體與纖維固著較差,從而導(dǎo)致在生產(chǎn)過程中,松香-鋁離子復(fù)合體從濕紙幅中遷移出來。研究尚不能有效解釋為什么結(jié)垢物主要出現(xiàn)在壓榨下毛毯真空吸水箱面板表面,但根據(jù)現(xiàn)象推測,可能是由于壓榨時,濕紙幅纖維與纖維間存在一定的擠壓,在這種擠壓力的作用下,與纖維固著較差的松香-鋁離子復(fù)合體從纖維上脫離,隨著壓榨出的白水流失,從而使壓榨下毛毯真空吸水箱面板表面出現(xiàn)結(jié)垢。因此,若要解決面板結(jié)垢問題,必須調(diào)整漿料體系的濕部化學(xué)狀態(tài)[3]。
實驗對該廠提供的漿料及白水進(jìn)行測試分析,結(jié)果見表1。
從表1可知,整個生產(chǎn)過程中漿料體系的Zeta電位均處于負(fù)值,說明帶正電物質(zhì)的添加沒有超過造紙濕部的電荷要求。但必須注意到,當(dāng)漿料體系從序號3到序號4時,系統(tǒng)的離子需求從原來的需求陽離子變?yōu)榱诵枨箨庪x子。此時,出現(xiàn)了一個矛盾,即漿料纖維表面需求帶正電的物質(zhì)以補償負(fù)電,但漿料中的水溶液卻需要帶負(fù)電的物質(zhì)中和陽離子。由于序號3的取漿位于高濃高位箱的出漿口,而序號4的取漿位于低濃高位箱的進(jìn)漿口,所以從序號3到序號4的流程中,沒有加入任何的化學(xué)品,僅加入了稀釋白水。因此,這一矛盾只能是用于稀釋的白水所導(dǎo)致的。從表1中序號6(網(wǎng)下白水)的測試結(jié)果來看,網(wǎng)下白水已經(jīng)呈現(xiàn)對陰離子物質(zhì)的需求。因此,當(dāng)大量的白水加入漿料體系進(jìn)行稀釋后,使得漿料體系的離子需求從需求陽離子變?yōu)榱诵枨箨庪x子。
表1 漿料及白水狀態(tài)檢測表
由表1結(jié)果來看,在序號4(低濃高位箱)中,漿料體系的水溶液呈現(xiàn)對陰離子的需求,說明了水溶液中已經(jīng)存在過量的陽離子物質(zhì),但漿料表面負(fù)的Zeta電位卻說明了這些陽離子物質(zhì)不能在纖維表面進(jìn)行吸附。使用白水對漿料進(jìn)行稀釋后,漿料的pH值約為4.5。根據(jù)已有的研究結(jié)果[4],鋁離子在pH值4.5時,主要體現(xiàn)為+3價,在纖維上的吸附量較小,其在纖維上的吸附量隨pH值的升高而增加,最大吸附量出現(xiàn)在即將出現(xiàn)Al(OH)3時。因此,可以認(rèn)為,漿料體系水溶液中存在了一定量的鋁離子,從而導(dǎo)致了漿料體系水溶液需求陰離子。因此,當(dāng)生產(chǎn)過程在此處加入陽離子松香膠后,部分松香膠可能與水溶液中的鋁離子產(chǎn)生結(jié)合,但卻不能良好地固著于纖維表面,從而導(dǎo)致了真空吸水箱面板結(jié)垢。
根據(jù)測試結(jié)果分析認(rèn)為,為了解決吸水箱面板結(jié)垢問題,必須解決原生產(chǎn)工藝中濕部化學(xué)狀態(tài)之間的矛盾,即漿料纖維表面需求帶正電的物質(zhì)以補償負(fù)電,但漿料中的水溶液卻需要帶負(fù)電的物質(zhì)中和陽離子這一問題。為此,提出了兩套濕部系統(tǒng)優(yōu)化工藝供該廠進(jìn)行選擇。
優(yōu)化工藝一:陽離子松香的加入點前置,避免白水對濕部狀態(tài)的影響,從而保證松香在纖維上的良好固著[5]。具體工藝為:繼續(xù)采用陽離子松香膠進(jìn)行施膠,保持原工藝化學(xué)品添加量不變。將陽離子淀粉、礬土加入點全部調(diào)整至配漿池,其加入順序為陽離子淀粉、礬土;高濃高位箱處添加陽離子松香膠;低濃高位箱處添加濕強劑;其他化學(xué)品保持不變。
優(yōu)化工藝二:使用陰離子松香膠,避免濕部體系水系統(tǒng)的過渡陽離子化[6]。具體工藝為:采用陰離子松香膠進(jìn)行施膠,保持原工藝化學(xué)品添加量不變。在配漿池按照順序加入陽離子淀粉、濕強劑,陰離子松香膠;其他化學(xué)品添加保持不變。
該廠采用優(yōu)化工藝二重新組織生產(chǎn),生產(chǎn)運行3天未發(fā)現(xiàn)吸水箱面板結(jié)垢,因此,確定選擇優(yōu)化工藝二為生產(chǎn)工藝。
造紙濕部化學(xué)是一個復(fù)雜的系統(tǒng),當(dāng)化學(xué)助劑加入的種類、方式、用量等不能很好地控制時,就會帶來一系列問題,影響正常生產(chǎn)。如本文出現(xiàn)的真空吸水箱面板結(jié)垢,針對出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析,采取相應(yīng)的措施,改變工藝,通過生產(chǎn)運行證實理論分析及采取的措施很好地解決了生產(chǎn)上出現(xiàn)的問題。
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[6]龍 柱,陳蘊智,劉全校,等.陰離子松香膠和鋁留著的影響因素[J].中國造紙學(xué)報,2001,16(1):65. CPP