季衛(wèi)剛,周勉,肖湘,張定林,賀建
(第三軍醫(yī)大學(xué)檢驗系,重慶400038)
乙酸乙酯制備方法的改進(jìn)
季衛(wèi)剛,周勉,肖湘,張定林,賀建
(第三軍醫(yī)大學(xué)檢驗系,重慶400038)
對乙酸乙酯的制備實驗方案進(jìn)行改進(jìn),減少了硫酸的用量,采用分餾柱把產(chǎn)物從反應(yīng)體系中移走,簡化了操作,降低了污染,大大提高了收率。
乙酸乙酯;制備
乙酸乙酯的合成實驗理論涉及羧酸的化學(xué)性質(zhì)以及化學(xué)平衡移動原理,實驗操作包含蒸餾、洗滌、干燥、色譜分析等,綜合性強,是目前很多院校都開設(shè)的一個經(jīng)典有機合成實驗。目前大多數(shù)實驗教材都采用王清廉、沈鳳嘉修訂的《有機化學(xué)實驗》中的方案。在三頸瓶中加入9 mL乙醇、12 mL濃硫酸和幾粒沸石,滴液漏斗中加入14 mL乙醇和14.3 mL冰醋酸,先把滴液漏斗中的混合液放下3~4 mL,然后升溫到110~120℃,滴加余下混合液,滴加完畢,繼續(xù)加熱15 min,至反應(yīng)溫度升到130℃不再有液體餾出為止。餾出液依次用飽和碳酸鈉溶液、飽和氯化鈉溶液、飽和氯化鈣溶液洗滌,有機相無水硫酸鎂干燥。粗品蒸餾得到產(chǎn)品,產(chǎn)量10~12 g。
該方案存在以下問題:①硫酸用量大,反應(yīng)后有大量的酸性廢液產(chǎn)生,帶來很大的環(huán)保問題。同時,由于大量硫酸的存在,在反應(yīng)過程中,反應(yīng)溫度很容易過高,學(xué)生用電熱套加熱時,控溫不好甚至出現(xiàn)過150℃的高溫,造成副反應(yīng)過多和有機物的炭化。②反應(yīng)操作繁瑣,反應(yīng)過程中需要注意控制反應(yīng)溫度和滴加速度,對學(xué)員而言難度較大,反應(yīng)餾出液含有乙酸乙酯、水、乙酸、乙醇甚至還有副產(chǎn)物乙醚,純化步驟復(fù)雜,要多次洗滌。③收率低,原方案為促進(jìn)平衡向正反應(yīng)方向移動,采取蒸餾的方法把乙酸乙酯和水從反應(yīng)體系中蒸出,但由于反應(yīng)溫度過高,部分乙酸和乙醇未反應(yīng)就直接被蒸出,導(dǎo)致收率低。從我們多年實驗情況看,大多數(shù)都在6~8 g,少數(shù)學(xué)員能達(dá)到教材上所講的10~12 g。
針對上述問題,我們對此實驗進(jìn)行了改進(jìn),不用滴加,一次投料,減少硫酸用量,加裝刺形分餾柱,蒸出乙酸乙酯和水,簡化了反應(yīng)操作,減少了酸性廢水量,大大提高了產(chǎn)量。
圓底燒瓶,電加熱套,20 cm刺形分餾柱,蒸餾頭,溫度計,直形冷凝管,尾接管、分液漏斗,錐形瓶,阿貝折光儀,冰醋酸,無水乙醇,硫酸,飽和氯化鈣溶液,無水硫酸鎂。
在100 mL圓底燒瓶中加入23 mL無水乙醇和14.3 mL冰醋酸,混合均勻后,加入2 mL濃硫酸,再加入幾粒沸石,圓底燒瓶上加裝刺形分餾柱和蒸餾裝置。電熱套加熱,收集餾出液體,當(dāng)蒸餾頭出溫度超過73℃并持續(xù)上升時停止反應(yīng)。反應(yīng)混合液用10 mL飽和氯化鈣溶液洗滌2次,有機相用無水硫酸鎂干燥。干燥后的粗品乙酸乙酯濾入蒸餾瓶中,水浴加熱進(jìn)行蒸餾,收集73~78℃的餾分,稱重并測量其折光率。
2012年我們在臨床、預(yù)防檢驗等專業(yè)500余名學(xué)員中采用改進(jìn)方案制備乙酸乙酯,絕大部分學(xué)員產(chǎn)品量都在18 g以上,少數(shù)同學(xué)甚至得量在20 g以上,已經(jīng)接近按乙酸完全轉(zhuǎn)化的量,所得產(chǎn)品折光率經(jīng)校正(儀器自身、溫度因素)后在1.3720左右,與理論值1.372 7非常接近,說明制備的乙酸乙酯純度較高。
改進(jìn)實驗所取得的成果及原因分析如下:
與原方案相比,改進(jìn)方案乙酸乙酯的產(chǎn)量提高了1倍以上,主要原因有以下幾點:①有效地減少了副反應(yīng)。由于濃硫酸的用量大大減少(由原來的12 mL減為2 mL),在整個反應(yīng)體系中存在大量沸點相對較低的反應(yīng)物乙醇和乙酸,反應(yīng)溫度始終保持在78℃左右,保證不會由于反應(yīng)溫度過高生成乙醚等副產(chǎn)物,也減少了有機物的炭化,反應(yīng)完畢后殘液多為微黃色,不像原方案很多都炭化變黑。②采用分餾方式有效地把反應(yīng)產(chǎn)物移出反應(yīng)體系,而絕大多數(shù)反應(yīng)物仍留在反應(yīng)體系中反應(yīng)。從表1我們可以看出,采用分餾方式,在低于71.8℃餾出的混合液中主要成分為乙酸乙酯和水,乙醇的含量很少,而乙酸不會蒸出,達(dá)到了把反應(yīng)產(chǎn)物從體系中移出促進(jìn)平衡右移的目的。而原方案中在110~120℃反應(yīng),邊反應(yīng)邊蒸餾,如此高的溫度下,有大量的乙酸和乙醇未反應(yīng)即被蒸餾,影響了收率。
表1 乙酸乙酯與水或乙醇形成共沸物的組成和沸點
原方案未防止反應(yīng)溫度過高,需要注意控制反應(yīng)溫度,如采用電熱套加熱,控溫是比較困難的,我們經(jīng)常觀察到有學(xué)員反應(yīng)溫度達(dá)到了150℃以上,而且反應(yīng)物滴加需要時間也較長。而改進(jìn)方案不需滴加,直接一次性投料反應(yīng),時間大大縮短,學(xué)員多在20 min左右即完成了合成反應(yīng)。另外,原方案反應(yīng)溫度較高,餾出物中除了乙酸乙酯和水外,還有乙酸和乙醇,反應(yīng)完畢后需要先用碳酸鈉飽和溶液洗去乙酸,在用飽和氯化鈣溶液除去乙醇前,還必須用飽和食鹽水洗去殘留的碳酸鈉,操作繁瑣。而改進(jìn)方案因乙酸不會從反應(yīng)體系中蒸出(反應(yīng)完用pH試紙測蒸出液體為中性),蒸出的乙醇又比較少,所以只需要除去乙醇即可,簡化了洗滌步驟。
改進(jìn)實驗方案相比原方案濃硫酸用量僅為原來的1/6,省去了原來的一次飽和碳酸鈉溶液洗滌和2次飽和氯化鈉溶液洗滌,節(jié)約了試劑。而且反應(yīng)完畢后強酸性廢液大大減少,對環(huán)境較為友好。
教學(xué)實驗《乙酸乙酯的準(zhǔn)備》通過采取分餾的反應(yīng)形式,降低了硫酸的用量,簡化了操作,提高了乙酸乙酯的產(chǎn)量。但實驗還有地方可以進(jìn)一步優(yōu)化,比如采用磷酸或硫酸氫鈉等代替濃硫酸。
TQ225.241
A
1003-3467(2012)14/16-0020-02
2012-06-15
季衛(wèi)剛(1975-),男,博士,主要從事有機化學(xué)教學(xué)和精細(xì)化工品合成工作,電話:13452360160。