尹擘,程利娟,賈斌
(1.新鄉(xiāng)中新化工有限責(zé)任公司,河南新鄉(xiāng)453800;2.河南煤化精細(xì)化工有限責(zé)任公司,河南安陽458000)
粉煤氣化工藝粉煤回收技術(shù)及應(yīng)用
尹擘1,程利娟1,賈斌2
(1.新鄉(xiāng)中新化工有限責(zé)任公司,河南新鄉(xiāng)453800;2.河南煤化精細(xì)化工有限責(zé)任公司,河南安陽458000)
針對(duì)粉煤氣化工藝在多爐運(yùn)行生產(chǎn)過程中單爐停車造成的粉煤儲(chǔ)存及處理方式的問題,對(duì)粉煤管線進(jìn)行改造,將單爐裝置停車后,系統(tǒng)中剩余的粉煤回收,在運(yùn)行系統(tǒng)中減少粉煤排放,實(shí)踐表明,改造后的路線能有效的減少粉煤的浪費(fèi),降低運(yùn)行成本,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)最優(yōu)化生產(chǎn)。
粉煤氣化;粉煤;改造;回收利用
在煤化工產(chǎn)業(yè)中,煤氣化是龍頭,為下游產(chǎn)業(yè)提供原料氣,煤制甲醇、煤制合成氨、煤制乙二醇等都要將固態(tài)的原料煤轉(zhuǎn)化成CO、H2和CO2等原料氣,再進(jìn)行相應(yīng)后續(xù)工藝的反應(yīng)。為了更好的提高煤氣化的效率,國內(nèi)煤氣化技術(shù)由常壓向中高壓發(fā)展;由固態(tài)排渣向液態(tài)排渣發(fā)展,粉煤加壓氣化工藝就是其中一種先進(jìn)可靠具有商業(yè)化業(yè)績的氣化方法[1]。近年來,粉煤加壓氣化裝置在國內(nèi)具有代表性的有SHELL粉煤氣化技術(shù)、西安熱工院兩段式干煤粉加壓氣化技術(shù)、HT-L粉煤加壓氣化技術(shù)以及GSP粉煤氣化技術(shù)等。
粉煤氣化工藝發(fā)展迅速,在國內(nèi)荷蘭SHELL有安慶石化、湖北雙環(huán)、柳化、河南永城龍宇化工等裝置;HT-L爐有安徽臨泉化工、河南濮陽龍宇化工、河南新鄉(xiāng)中新化工、魯西化工等裝置[2]。SHELL粉煤加壓氣化工藝裝置單爐生產(chǎn)能力較大,一般只采用單爐生產(chǎn),而HT-L粉煤氣化加壓工藝裝置單爐生產(chǎn)能力較小,除安徽臨泉化工和濮陽龍宇化工采用單爐生產(chǎn)外,其他項(xiàng)目均為雙爐甚至三爐等多爐生產(chǎn)方式,以彌補(bǔ)單爐生產(chǎn)能力小的缺點(diǎn)。
目前國內(nèi)的粉煤加壓氣化技術(shù),均采用磨煤、粉煤干燥及粉煤的加壓輸送工藝。原料煤經(jīng)過磨煤機(jī)的研磨之后,所制得的粉煤粒度分布為<5 μm,<10%(質(zhì)量分?jǐn)?shù));<90 μm,>90%(質(zhì)量分?jǐn)?shù));水分含量為2%~5%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),氧含量<8%。在粉煤的研磨過程中,調(diào)節(jié)磨煤機(jī)研磨壓力、循環(huán)風(fēng)量及旋轉(zhuǎn)分離器的轉(zhuǎn)速,研制出合格粒度的粉煤。在粉煤干燥操作中,不但要注意調(diào)節(jié)磨煤機(jī)出口溫度,而且對(duì)于原料煤的含水量也要控制,才能在研磨粉煤之后,保證粉煤的水分含量在指標(biāo)控制范圍之內(nèi)。
在粉煤氣化工藝中,研制出的合格粉煤儲(chǔ)存在常壓的粉煤儲(chǔ)倉中,溫度為80℃左右,在正常生產(chǎn)中,一般在粉煤儲(chǔ)倉中儲(chǔ)存約60 t的粉煤,常壓的粉煤經(jīng)過粉煤鎖斗加壓,與粉煤給料罐的壓力一致后,送至粉煤給料罐(粉煤給料罐可以儲(chǔ)存約50 t的粉煤),作為氣化原料輸送至氣化爐[3]。在國內(nèi)的粉煤加壓氣化裝置中,均是采用這種粉煤加壓工藝技術(shù)。
由于粉煤長期處于高壓環(huán)境中,極易板結(jié),對(duì)粉煤輸送造成極大的危害,所以不能長時(shí)間存放在粉煤給料罐中。在氣化爐跳車且短時(shí)間內(nèi)不能點(diǎn)火的情況下,處理粉煤有兩種方法,其一,若停車時(shí)間在一周之內(nèi),可以將粉煤輸送至粉煤儲(chǔ)倉中存放,并且保持粉煤儲(chǔ)倉中的惰性與高溫(80℃左右)環(huán)境,防止粉煤自燃和板結(jié)。其二,將粉煤對(duì)外排放,作為廢料運(yùn)出,這種處理雖然杜絕了粉煤在容器內(nèi)自燃的危險(xiǎn),但是造成極大的浪費(fèi)。
在粉煤氣化工藝流程中,粉煤作為原料,粒度極小,在企業(yè)內(nèi)部很難利用其他用途消化。目前,粉煤氣化工藝與固定床工藝相比,成本較高,各企業(yè)都在進(jìn)行各項(xiàng)技術(shù)更新,降低成本,而粉煤回收技術(shù)可以回收部分粉煤,提高企業(yè)效益。
在以往的粉煤氣化裝置中,SHELL粉煤氣化工藝單爐生產(chǎn)能力較大,一般不采用多爐運(yùn)行的方式。HT-L粉煤氣化工藝單爐生產(chǎn)能力較小,在國內(nèi),只有安徽臨泉化工和濮陽龍宇化工采用單爐生產(chǎn),其他項(xiàng)目均采用多爐同時(shí)運(yùn)行生產(chǎn)模式。粉煤回收裝置只能采用于多爐運(yùn)行生產(chǎn)模式裝置中。
在粉煤加壓氣化工藝中,粉煤給料罐與氣化爐之間是一對(duì)一輸送關(guān)系,在粉煤加壓氣化裝置中,粉煤流量計(jì)標(biāo)定在原始開車之前必須要完成的。由于粉煤流量計(jì)的標(biāo)定對(duì)粉煤粒度要求嚴(yán)格,研磨的粉煤經(jīng)過兩次循環(huán)標(biāo)定后,便排出粉煤儲(chǔ)倉,需要重新研磨粉煤進(jìn)行標(biāo)定。所以僅僅粉煤管線流量計(jì)的標(biāo)定可以消耗原煤達(dá)300~500 t,甚至有些企業(yè)可以高達(dá)800 t原煤以上。在多爐裝置生產(chǎn)運(yùn)行期間,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)單爐出現(xiàn)事故停車,如果事故處理迅速,可以及時(shí)將裝置運(yùn)行起來,但是事故無法短時(shí)間內(nèi)完成處理,將面臨著粉煤的存放問題,一般在裝置運(yùn)行期間,單爐粉煤儲(chǔ)存量約80~100 t,長時(shí)間停車的狀態(tài),只能排放,造成極大的浪費(fèi)。
為了提高粉煤的利用率,經(jīng)研究,采用粉煤互換管線,通過在粉煤循環(huán)管線上添加支路,在裝置無法運(yùn)行期間,將粉煤直接輸送至運(yùn)行裝置的粉煤儲(chǔ)倉中,作為原料利用。具體管道設(shè)計(jì)如圖1所示。
此項(xiàng)目投資約為20萬,輸煤量約12 t/h。輸送期間,保證粉煤給料罐壓力為1.2~1.6 MPa,粉煤給料罐充氣錐流化氮?dú)饬髁繛? m3/h,粉煤速度為9~12 m/s。每次可節(jié)約粉煤100 t左右,節(jié)省了運(yùn)行成本。
圖1 管道設(shè)計(jì)圖
由于粉煤互換管線在正常運(yùn)行期間不使用,為了保證在使用期間,粉煤的正常輸送,所以一定要注意一下幾點(diǎn):①保證粉煤循環(huán)管線的手閥處于關(guān)閉位置,防止在輸送期間,粉煤進(jìn)入事故系列的粉煤儲(chǔ)倉。②保持粉煤給料罐的壓力穩(wěn)定,防止在輸送期間出現(xiàn)粉煤堵塞的情況,造成粉煤輸送困難。③注意運(yùn)行系列粉煤儲(chǔ)倉的壓力,防止在粉煤輸送期間,造成粉煤儲(chǔ)倉壓力高,防爆板爆裂。④在粉煤輸送完成之后,對(duì)粉煤互換管線進(jìn)行徹底吹掃,防止管線中積煤,導(dǎo)致管線堵塞。⑤在粉煤互換管線使用之后,及時(shí)恢復(fù)手閥,保證粉煤循環(huán)管線的正常使用。
隨著市場(chǎng)的發(fā)展,能源型生產(chǎn)企業(yè)的效益壓力越來越大,因此,對(duì)于煤氣化工藝流程的化工企業(yè),有效的降低成本,提高能源的利用率,增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競爭力,是每一個(gè)企業(yè)都應(yīng)該保持高度重視的問題。通過對(duì)粉煤回收技術(shù)分析、研究和應(yīng)用,達(dá)到有效的提高粉煤的利用率,這是一條被實(shí)踐證明的有效的途徑。
[1]滑體之.煤氣化工藝技術(shù)的選擇[J].河南化工,2005,22(9):1-4.
[2]張金陽.煤氣化工藝選擇之我見[J].河南化工,2008,25(1):8-10.
[3]孫永才,劉偉.航天爐粉煤加壓氣化技術(shù)淺析[J].化肥工業(yè),2010,37(1):55-57.
TQ536.4
B
1003-3467(2012)14/16-0022-02
2012-07-15
尹擘(1988-),男,助工,從事粉煤氣化工藝的研究,E-mail:yinbo8808@126.com。