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除鹽水反滲透系統(tǒng)膜污染原因分析與措施

2012-09-27 06:13:12田志娟晏鳳俊
河南化工 2012年23期
關(guān)鍵詞:反滲透膜反滲透結(jié)垢

田志娟,晏鳳俊

(中國(guó)石化洛陽分公司,河南洛陽 471012)

洛陽石化動(dòng)力部除鹽水站以深層地下水為源水,采用反滲透+混合離子交換床組合工藝,共有4套反滲透。產(chǎn)品除鹽水用于鍋爐給水以及化纖用水等。反滲透膜運(yùn)行三年后,4#反滲透膜出現(xiàn)膜污染,污堵嚴(yán)重,無法正常運(yùn)行。本文結(jié)合除鹽水站生產(chǎn)實(shí)際情況,分析了4#反滲透膜膜污染的原因,并根據(jù)實(shí)際情況,進(jìn)行了相應(yīng)的改造措施,為反滲透系統(tǒng)的長(zhǎng)期良好運(yùn)行打下了基礎(chǔ)。

1 膜污染初步鑒定

該除鹽水站系統(tǒng)反滲透膜采用的是復(fù)合膜,生水來源為深井地下水,一般地下水礦物質(zhì)含量較高,微生物含量較低,反滲透膜元件相對(duì)較易發(fā)生的污染為無機(jī)物結(jié)垢。

在4#反滲透運(yùn)行過程中,出現(xiàn)了以下現(xiàn)象:①產(chǎn)品水流量降低,4#反滲透系統(tǒng)產(chǎn)品水流量由100 m3/h降低至85 m3/h。②二段壓差增加,達(dá)到0.4 MPa,超過設(shè)備運(yùn)行最大限值0.35 MPa。③將其膜元件取出以后,發(fā)現(xiàn)膜表面有細(xì)微白色顆粒狀結(jié)晶物。特別是二段末端膜元件表面,形成微小片狀白色垢狀物。采取適量垢質(zhì)放入1%HCl溶液中后,垢質(zhì)溶解,并伴有氣泡產(chǎn)生,可以判定垢質(zhì)中存在CaCO3。綜合,最終判斷4#反滲透膜發(fā)生的污染為無機(jī)物結(jié)垢。

2 膜污染處理

4#反滲透膜元件結(jié)垢發(fā)生以后,產(chǎn)水量降低,壓差超規(guī),嚴(yán)重影響到反滲透系統(tǒng)正常使用。為恢復(fù)反滲透膜良好的透水性和除鹽性能,將4#反滲透膜停運(yùn)并進(jìn)行了化學(xué)清洗。

根據(jù)我公司動(dòng)力部的規(guī)程,清洗無機(jī)鹽垢質(zhì)最佳清洗液為0.5%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))HCl溶液。化學(xué)清洗前,進(jìn)行了簡(jiǎn)單的模擬實(shí)驗(yàn)。從膜上采取適量垢質(zhì),觀察其在清洗液中能否快速溶解,確定清洗液的有效性。確定垢質(zhì)可快速溶解以后,用0.5%HCl溶液嚴(yán)格按照反滲透清洗步驟對(duì)反滲透膜元件進(jìn)行清洗操作。清洗操作完成以后,反滲透初期產(chǎn)品水排放。產(chǎn)品水電導(dǎo)、污染指數(shù)等指標(biāo)合格后投入運(yùn)行。清洗完成后,4#反滲透系統(tǒng)產(chǎn)水流量及各段壓差均恢復(fù)到正常范圍內(nèi),恢復(fù)了正常使用性能。

3 結(jié)垢原因分析

針對(duì)出現(xiàn)的問題,我們對(duì)整個(gè)除鹽水系統(tǒng)進(jìn)行了分析,可能存在預(yù)處理不完善、加藥系統(tǒng)設(shè)計(jì)有缺陷、停運(yùn)維護(hù)不周等問題,具體分析如下。

3.1 預(yù)處理不完善

對(duì)反滲透進(jìn)水進(jìn)行充分預(yù)處理是防止膜結(jié)垢、維持膜穩(wěn)定的重要措施,典型反滲透預(yù)處理流程如圖1所示。該除鹽水站反滲透預(yù)處理流程為多介質(zhì)過濾器+保安過濾器。多介質(zhì)過濾一般只能實(shí)現(xiàn)粗濾,就流程來講,本套預(yù)處理措施并不充分,可能會(huì)導(dǎo)致預(yù)處理不徹底,增加保安過濾器負(fù)擔(dān),也給反滲透膜帶來了負(fù)擔(dān),使反滲透膜較易受到污染。而且若原水水質(zhì)發(fā)生較大波動(dòng),這套預(yù)處理措施不足以應(yīng)對(duì)突發(fā)水質(zhì)事故。

圖1 典型的反滲透預(yù)處理流程

3.2 加藥系統(tǒng)設(shè)計(jì)缺陷

無機(jī)物結(jié)垢可通過添加阻垢劑來避免,阻垢劑的作用是相對(duì)增加水中物質(zhì)溶解性,有效防止膜結(jié)垢。動(dòng)力部反滲透選用的阻垢劑是308,一種復(fù)合配方阻垢劑,具有高效能抑垢能力。

該除鹽水站加藥系統(tǒng)原設(shè)計(jì)為:加藥系統(tǒng)為4套反滲透系統(tǒng)共用,其管道走向如圖2所示。4套反滲透同時(shí)運(yùn)行時(shí),1#加藥泵、3#加藥泵(2#加藥泵為備用泵)同時(shí)運(yùn)行。出現(xiàn)的問題是,日??疾檫M(jìn)藥量是4套反滲透總藥劑使用量,每列反滲透存在加藥不均的問題,這可能是造成4#反滲透結(jié)垢的主要原因。

圖2 阻垢劑加藥管道走向示意圖

3.3 停運(yùn)維護(hù)問題

4#反滲透出現(xiàn)結(jié)垢之前,在因外界供水需求量的變化需要啟/停反滲透時(shí),經(jīng)常優(yōu)先停運(yùn)4#反滲透系統(tǒng)。按照要求,反滲透膜在短時(shí)間停運(yùn)時(shí),應(yīng)立即用反滲透產(chǎn)水或除鹽水進(jìn)行低壓沖洗。出現(xiàn)的問題是,由于各種原因在反滲透停運(yùn)時(shí)快速降壓以后,沒有及時(shí)進(jìn)行沖洗或者沖洗力度、沖洗時(shí)間不夠等,二段濃水側(cè)可能會(huì)有濃水殘余。由于膜濃水側(cè)無機(jī)鹽濃度高于原水,濃水或殘余鹽分有時(shí)間成長(zhǎng)和結(jié)晶,極易結(jié)垢而污染膜。而經(jīng)常性啟/停4#反滲透系統(tǒng),形成了惡性循環(huán),使得4#反滲透膜結(jié)垢日益嚴(yán)重,這也是導(dǎo)致4#反滲透膜結(jié)垢的原因之一。

4 系統(tǒng)調(diào)整及改進(jìn)

4.1 嚴(yán)格控制反滲透進(jìn)水

在雙濾料過濾器之后,保安過濾器之前加設(shè)一套活性炭過濾器,進(jìn)一步去除水中有機(jī)物等,可大大保障系統(tǒng)預(yù)處理效果,提高反滲透系統(tǒng)運(yùn)行安全系數(shù)。該調(diào)整目前不具備條件,待條件成熟時(shí)再予以考慮。

在不改變現(xiàn)有流程條件下,除鹽水站要求職工嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)行過程中的檢查與調(diào)整,保證雙濾料過濾器有效運(yùn)行。定期取樣化驗(yàn)過濾器出水濁度、污染指數(shù)、余氯、COD,將過濾器運(yùn)行時(shí)間、檢測(cè)指標(biāo)值共同作為對(duì)象,切實(shí)杜絕過濾器出水水質(zhì)不達(dá)標(biāo)。每天觀察保安過濾器壓差大小,保持壓差小于0.1 MPa,如壓差增大,及時(shí)更換濾芯(平均3~6月更換一次),確保反滲透進(jìn)水合格。

4.2 改進(jìn)加藥系統(tǒng)

根據(jù)反滲透運(yùn)行情況,推測(cè)2列反滲透進(jìn)藥量不足,對(duì)3#、4#反滲透造成影響。3#、4#反滲透的膜元件本身安裝質(zhì)量有所差異,3#反滲透運(yùn)行正常,4#反滲透由于長(zhǎng)期加藥量不足引起膜結(jié)垢。垢質(zhì)一但在反滲透膜表面形成,其增長(zhǎng)速度較快,最終4#反滲透膜元件無機(jī)物結(jié)垢,產(chǎn)水量下降,壓差增加。推測(cè),化水加藥系統(tǒng)設(shè)計(jì)缺陷是4#反滲透二段結(jié)垢的主要原因。

根據(jù)問題分析,對(duì)阻垢劑的加藥系統(tǒng)進(jìn)行了改造,增加了一個(gè)加藥箱,采取分列進(jìn)藥,實(shí)現(xiàn)單列單箱進(jìn)藥。改造之后,每列反滲透均勻加藥,實(shí)現(xiàn)單列反滲透進(jìn)藥的控制與監(jiān)測(cè)。通過調(diào)整加藥泵出力,確保合適劑量均勻加入到各套反滲透系統(tǒng)中,有效防止?jié)馑畟?cè)無機(jī)物結(jié)垢。

4.3 做好停運(yùn)維護(hù)

4#反滲透膜出現(xiàn)問題后,除鹽水站制定了嚴(yán)格的停運(yùn)維護(hù)規(guī)定。停運(yùn)反滲透后,短時(shí)間停運(yùn)(1~3 d),必須及時(shí)用反滲透系統(tǒng)出水對(duì)反滲透進(jìn)行低壓沖洗,并保證充足的沖洗時(shí)間(至少15 min),每天清洗一次。在停運(yùn)狀態(tài)下,阻垢劑連續(xù)少量加入,以防止在停運(yùn)期間無機(jī)鹽等沉積在膜元件表面。

5 結(jié)語

通過以上分析,當(dāng)?shù)叵滤鳛榉礉B透進(jìn)水時(shí),由于礦物質(zhì)含量高,易發(fā)生無機(jī)物結(jié)垢,在運(yùn)行過程中加藥系統(tǒng)順利進(jìn)行、停運(yùn)維護(hù)等顯得尤為重要。4#反滲透通過化學(xué)清洗恢復(fù)性能后,經(jīng)過系統(tǒng)調(diào)整及加強(qiáng)日常維護(hù)后,至今已順利運(yùn)行1年的時(shí)間,未出現(xiàn)過堵塞及產(chǎn)水量下降,運(yùn)行狀況良好。

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