唐 勇
(貴州水晶有機化工集團公司,貴州 清鎮(zhèn) 551402)
中國目前是世界電石產(chǎn)量最大的國家,據(jù)統(tǒng)計,2011年電石產(chǎn)量約1 737.67萬t,同比增長22.34%。與中國的煤炭、石灰石資源相對豐富而石油及天然氣相對匱乏的基本國情相一致,這是因為生產(chǎn)電石的基本原料為石灰和焦炭等碳素材料。故以電石工藝路線的基礎(chǔ)化工原料的“牛”勢地位將持續(xù)很長一段時期。
隨著中國經(jīng)濟、科學技術(shù)的飛速發(fā)展,以及人民生活水平的提高,對環(huán)境保護、資源節(jié)約高度重視,有關(guān)部門出臺了相關(guān)的政策、法規(guī),提高了行業(yè)準入門檻。
電耗占電石成本的50%~60%,降低電耗是降低電石成本的關(guān)鍵,也是增強企業(yè)競爭力的重要途徑。碳素材料、石灰等原材料采用資源回收利用,實現(xiàn)清潔生產(chǎn),也可有效地降低電石成本,提高市場競爭力。
以上世紀60年代貴州水晶有機化工集團公司的容量為35 000 kW·h密閉式電石爐為例,電石爐從日本全套引進自建成投產(chǎn)以來,年生產(chǎn)電石5 萬~6 萬t,電石電耗 3 400~3 700 kW·h/t(按發(fā)氣量300 L/kg折算),平均開車率為90%。80年代從日本引進中空投原技術(shù),2007年,將1臺變壓器改造成3臺變壓器,2009年,將爐氣濕法除塵改造成干法除塵。通過不斷地技術(shù)改進和創(chuàng)新,使電爐運行穩(wěn)定,實現(xiàn)生產(chǎn)的“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”,同時,符合國家的相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策要求。
(1)對變壓器進行改造。原設(shè)計的1臺變壓器改造成3臺變壓器,總?cè)萘坑?5 000 kW·h降到33 000 kW·h。產(chǎn)量沒有降。而變壓器到電極的短網(wǎng)變短了,且三相電極的距離相同,使電流得到均衡,降低了短網(wǎng)電損耗以及避免了由于短網(wǎng)長短差異大導(dǎo)致各相電流不同產(chǎn)生渦流的電損失。電石電耗得到有效降低。
(2)加強原料控制管理。嚴格控制石灰生過燒及雜質(zhì)、原料粒徑等。2011年10月與2012年3月對比,數(shù)據(jù)見表1。
從表1可看出,2011年10月的產(chǎn)量雖然比2012年3月高 388.65 t,但其工藝電耗增加 51.42 kW·h/t,石灰生過燒率高出3.8%,焦炭粒徑合格率低17.09%。石灰中生過燒率高、電耗高,經(jīng)驗表明,石灰中生過燒率每增加1%,每噸電石工藝電耗增加8~10kW·h[1]。原材料粒度同樣也能影響電耗,太大或太小,都不利于電爐操作。同時,電石的發(fā)氣量低,折算成標準電石(300 L/kg),電耗相應(yīng)會增加。
表1 數(shù)據(jù)對照表
(3)電極壓放及電極筒制作。電極壓放操作實行每小時電極壓放1次,壓放長度為2 cm,電極工作長度控制為70~100 cm。電極筒采用中空電極,12個翅片,寬12cm,長100 cm,電極筒與翅片連接為點焊,采用加強圈滿焊方法把2節(jié)電極筒連接在一起,中空管直徑為110 mm,由4根拉筋與電極筒固定,增加了電極筒的拉伸強度(見圖1),有效地防止了電極軟斷、硬斷,避免了電極故障,減少了電耗[2]。該廠由電極軟斷、硬斷造成的停爐次數(shù)很少,每年最多1~2起。
(4)電爐的穩(wěn)定運行,有利于提高電石的質(zhì)量、產(chǎn)量,降低電耗。目前,該廠電爐停電的原因主要為導(dǎo)電板斷水,錐形環(huán)、梁等漏水。導(dǎo)電板與短網(wǎng)連接處的軟母線正在改為銅管連,避免渣、水垢等在軟母線內(nèi)堵塞造成導(dǎo)電板斷水。
中國南方地區(qū)碳素材料以焦炭為主,焦炭價格為1 800元/t以上,對在焦炭干燥、篩分過程中產(chǎn)生的焦粉進行回收利用,可以有效地降低成本。目前,該廠所在地區(qū)焦粉外銷價格500元/t左右,焦末價格為700元/t,外銷1噸焦粉直接損失約1 300元。以該廠年產(chǎn)6萬t電石為例,外銷焦粉、焦末量達8 800 t左右,直接經(jīng)濟損失超過1 000萬元。采用中投原技術(shù)對電石生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的焦粉、石灰粉進行綜合利用生產(chǎn)電石,不僅節(jié)約了資源,實現(xiàn)了清潔生產(chǎn),還有效地降低了生產(chǎn)成本。中空投原工藝流程見圖2。
中空投原技術(shù)在操作過程中存在一定的限制,如電爐需高負荷運行,爐況穩(wěn)定,同時,對公用工程要求高,氮氣壓力雷達0.3 MP以上,否則中空運行不正常,容易造成粉料輸送設(shè)備管式螺旋輸送機堵塞。在電爐負荷低、電極筒焊接操作期間以及爐內(nèi)出現(xiàn)塌料、翻料等爐況不穩(wěn)的情況下,必須停止中投料。一般,在電爐運轉(zhuǎn)正常時,每天可投粉料約二十五噸。一些廠家采用壓制成球技術(shù)對焦粉、石灰粉等粉料進行綜合利用。
對電石爐氣凈化系統(tǒng)改進后,采用干法除塵技術(shù)對爐氣進行凈化,凈化后的爐氣進入石灰窯燒制石灰。該廠有2座混燒窯,用焦炭燒制石灰,1座氣燒窯。爐氣凈化系統(tǒng)改造后,只運行氣燒窯,混燒窯停產(chǎn),大大降低了石灰生產(chǎn)成本。該廠于2011年,新上1臺旋轉(zhuǎn)干燥窯,富余的爐氣進入焦炭干燥系統(tǒng)進行焦炭的干燥,以充分利用電石爐氣,實現(xiàn)電石的循環(huán)生產(chǎn),有效地降低了電石生產(chǎn)的成本;達到節(jié)能減排,資源綜合利用的循環(huán)經(jīng)濟模式。電石生產(chǎn)流程見圖3。
可以利用電石爐氣發(fā)電,采用先進的燃氣發(fā)電技術(shù),發(fā)出的電作為電石生產(chǎn)系統(tǒng)的動力設(shè)備用電等,達到綜合利用的目的。
[1]陳 蠡,王麗華,等.降低電石生產(chǎn)中電能消耗的措施.化學工程師, 2006,12(135):44-46
[2]李占平,云 峰,等.電石爐中空電極控制技術(shù)的研究.內(nèi)蒙古科技與經(jīng)濟,2005,(22):28-30