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軟弱粉沙性膨脹圍巖開(kāi)挖支護(hù)方法

2012-10-18 11:32戚樂(lè)方
科學(xué)之友 2012年3期
關(guān)鍵詞:錨桿臺(tái)階圍巖

戚樂(lè)方

(中鐵十局三建公司,安徽 淮南 232000)

1 工程概況

漢邑村隧道2#斜井出口方向D1K18+425~D1K18+900段出現(xiàn)粉沙性圍巖,圍巖開(kāi)挖后自穩(wěn)性極差,出現(xiàn)大的掉塊和滑塌,且該種圍巖內(nèi)夾膨脹土,遇水有膨脹性,開(kāi)挖后支護(hù)困難較大。在現(xiàn)場(chǎng)施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn):支護(hù)后,圍巖收斂變形很大,施作仰拱和小邊墻后,變形仍然不能穩(wěn)定,容易形成大面積的初支變形侵限。

2 原因分析

2.1 粉沙膨脹性圍巖

在施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn),該種圍巖開(kāi)挖后極其破碎,自穩(wěn)性極差,拱部易形成大的塌腔。

從現(xiàn)場(chǎng)取出土樣后發(fā)現(xiàn),裸露在空氣中的土,在風(fēng)和陽(yáng)光作用下1 h后變成粉沙;另取土樣用水浸濕,體積相對(duì)膨脹1.2倍;送土樣,在標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)條件下進(jìn)行檢驗(yàn),各項(xiàng)指標(biāo)為:含水量為14.2%,體積膨脹率為4.86%,膨脹力為13.7 kPa,自由膨脹率為45%。由此造成開(kāi)挖后支護(hù)困難,且在完成初期支護(hù)后,由于膨脹性原因,造成初支在支護(hù)時(shí)形成大面積變形開(kāi)裂,從而造成初支侵限。

2.2 施工原因

2.2.1 開(kāi)挖方法

在現(xiàn)場(chǎng)這段圍巖施工過(guò)程中,施工采用圖1的兩臺(tái)階開(kāi)挖方法,上臺(tái)階開(kāi)挖尺寸為6.8 m×4.5 m,下臺(tái)階開(kāi)挖尺寸為6.3 m×4.7 m,上下臺(tái)階開(kāi)挖高度過(guò)高,造成臨空面過(guò)大,形成應(yīng)力集中釋放,造成圍巖不能自穩(wěn)而掉塊塌方。

圖1 兩臺(tái)階開(kāi)挖方法示意圖

2.2.2 爆破方法

采用光面爆破,見(jiàn)圖2,但由于在爆破過(guò)程中,周邊眼4裝藥過(guò)多和不均勻,同時(shí)也沒(méi)有采用導(dǎo)爆索起爆,從而造成超挖及對(duì)周邊圍巖的擾動(dòng),形成應(yīng)力集中區(qū)和周邊圍巖的松動(dòng),從而造成圍巖塌方,見(jiàn)圖3。

圖2 炮眼布置

圖3 應(yīng)力集中區(qū)

2.2.3 設(shè)計(jì)支護(hù)參數(shù)

設(shè)計(jì)采用格柵拱架加固,掛網(wǎng)錨噴支護(hù),格柵拱架間距1.0 m,其他支護(hù)參數(shù)見(jiàn)表1。

表1 設(shè)計(jì)支護(hù)參數(shù)

后經(jīng)設(shè)計(jì)變更,格柵拱架間距調(diào)整為0.8 m,拱腳處加鎖腳小導(dǎo)管注漿加固,全環(huán)共8根。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)處理侵限過(guò)程發(fā)現(xiàn),格柵拱架剛度不足,在圍巖膨脹過(guò)程中,主筋和加強(qiáng)筋已經(jīng)在應(yīng)力作用下變形,且加強(qiáng)筋與主筋之間脫焊,連接角鋼處與主筋脫焊,連接螺栓受應(yīng)力作用變形甚至被拉斷,造成初支開(kāi)裂侵限。

2.2.4 施工及管理

在施工過(guò)程中,由于施工人員素質(zhì)及質(zhì)量和安全意識(shí)不強(qiáng),現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)馬虎了事,造成格柵拱架間距超標(biāo),同時(shí),鎖腳小,導(dǎo)管注漿不到位,連接螺栓不齊,錨固劑不飽滿,拱腳處噴漿前虛土沒(méi)有清理干凈,造成拱腳接頭處噴砼厚度不足;同時(shí),施工用水和巖石地下水沒(méi)有及時(shí)排出造成遇水膨脹;加之現(xiàn)場(chǎng)管理人員監(jiān)控不到位,從而造成變形。

3 后續(xù)施工方案的確定

在應(yīng)對(duì)該種圍巖施工中,主要做了以下幾種方法的嘗試:

3.1 上下導(dǎo)坑開(kāi)挖

1、2部超前開(kāi)挖,后一循環(huán)1、3部開(kāi)挖,其中,時(shí)刻保持2、3部支護(hù)錯(cuò)開(kāi),1部稱(chēng)上導(dǎo),2、3部分別稱(chēng)左右下導(dǎo)。

開(kāi)挖后及時(shí)初噴3~5 cm厚噴射砼,及時(shí)施作初期支護(hù),其支護(hù)參數(shù)見(jiàn)表2。

表2 初期支護(hù)參數(shù)

其中,砂漿錨桿采用準(zhǔn)22螺紋鋼,利用錨桿錨固劑,開(kāi)挖采用光面爆破開(kāi)挖。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)施工發(fā)現(xiàn),采用上述方法施工出現(xiàn)以下問(wèn)題:

(1)1部和2、3部垂直開(kāi)挖面開(kāi)挖后不能自穩(wěn),發(fā)生滑塌,以1部正斷面和拱頂剝塌最為嚴(yán)重,初噴起不了穩(wěn)定圍巖的作用。

(2)錨桿施工時(shí)采用風(fēng)動(dòng)鑿巖機(jī)成孔,由于是粉沙巖,由巖性所決定,該種圍巖遇水后立刻液化形成泥漿,且風(fēng)動(dòng)鑿巖機(jī)以高壓風(fēng)和高壓水為動(dòng)力,遇到該種性質(zhì)的圍巖后,鉆孔過(guò)程中,由于高壓風(fēng)和水的作用,使得錨桿孔壁的圍巖遭到嚴(yán)重液化擴(kuò)孔,錨固劑塞入后不能與四周?chē)鷰r形成很好的整體?,F(xiàn)場(chǎng)施工發(fā)現(xiàn),在錨桿按照設(shè)計(jì)施工完畢過(guò)后3~4 h,仍能用手拔出錨桿。所以采用此種方法時(shí),錨桿未能起到它和周?chē)鷰r石的連接作用、組合作用和整體作用。

(3)錨噴支護(hù)完成后,由于該種圍巖既有粉沙又有膨脹土存在,在遇水后,粉沙性圍巖液化隨水流失,而膨脹土則發(fā)生膨脹作用,造成支護(hù)后不斷發(fā)生收斂變形,而且支護(hù)與圍巖壁之間由于粉沙圍巖遇水液化流失形成支護(hù)背后的空腔,使得錨噴支護(hù)不能與周?chē)鷩鷰r密貼?,F(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)通過(guò)鉆芯發(fā)現(xiàn),有水段容易形成支護(hù)背后空腔。

(4)在現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí),由于采用上下導(dǎo)坑法進(jìn)行,拱架在開(kāi)挖下導(dǎo)時(shí),由于2、3部正垂直面的滑塌而造成上導(dǎo)拱腳的懸空和破壞,這樣,在下導(dǎo)施工時(shí),上下導(dǎo)不能正常連接;同時(shí)采用螺栓連接,接頭的存在本身就已經(jīng)破壞了格柵鋼架的整體受力性;再則,上下導(dǎo)接頭處通常開(kāi)挖不到位,造成接頭處噴砼厚度不足,上下導(dǎo)的網(wǎng)片不能連接形成整體;另外,噴砼前鋼架內(nèi)的虛渣未能清除,這些都是造成后期初支變形的隱患。

針對(duì)以上現(xiàn)場(chǎng)施工中所出現(xiàn)的問(wèn)題,在通過(guò)一系列的分析和試驗(yàn)過(guò)后,針對(duì)該種圍巖現(xiàn)場(chǎng)采用以下施工方案,并取得良好的施工效果。

3.2 上下導(dǎo)坑、預(yù)留核心土法

3.2.1 預(yù)留核心土

1部采用短進(jìn)尺且預(yù)留核心土防止掌子面正面剝塌;拱部采用超前小導(dǎo)管注漿進(jìn)行超前支護(hù),見(jiàn)圖4,防止拱部出現(xiàn)滑塌;2部采用短進(jìn)尺,早封閉;3部馬口加寬留置。

3.2.2 鎖腳注漿小導(dǎo)管

鎖腳錨桿采用鎖腳小導(dǎo)管注漿對(duì)鎖,系統(tǒng)錨桿拱墻部采用系統(tǒng)導(dǎo)管注漿加固,漿液擴(kuò)散到四周?chē)鷰r和錨桿孔中,凝固后,導(dǎo)管與周?chē)鷩鷰r形成良好的整體,起到了很好的連接、組合和整體作用。同時(shí),由于漿液擴(kuò)散到圍巖中,加固了周?chē)膰鷰r,改變了塑性區(qū)。

圖4 1部預(yù)留核心土示意圖

3.2.3 大拱腳

在上下導(dǎo)接頭處人為形成超挖20 cm,不僅保證了接頭處噴砼厚度,同時(shí)還加強(qiáng)了接頭處初支的強(qiáng)度和鋼度。見(jiàn)圖5,同時(shí)用風(fēng)鎬人工修出上導(dǎo)拱腳,使上導(dǎo)拱腳不被機(jī)械破壞,保證接頭螺栓全部能上齊,使下導(dǎo)網(wǎng)片能與上導(dǎo)網(wǎng)片連成整體。噴砼前清除鋼架內(nèi)虛渣,保證噴砼的密實(shí)。

圖5 大拱腳

以上采取的方案在現(xiàn)場(chǎng)施工中對(duì)這種圍巖起到了很好的效果,但在后期施作D1K18+640~D1K18+720段時(shí)發(fā)現(xiàn):在利用兩臺(tái)階預(yù)留核心土方法開(kāi)挖過(guò)程中,由于上導(dǎo)開(kāi)挖高度4.5 m,造成臨空面過(guò)大,應(yīng)力集中釋放,上導(dǎo)正掌子面和拱頂滑塌比較嚴(yán)重,后嘗試三臺(tái)階開(kāi)挖支護(hù)方法。

3.3 三臺(tái)階開(kāi)挖方法

3.3.1 開(kāi)挖方法

針對(duì)上述開(kāi)挖方法存在的問(wèn)題,采用三臺(tái)階開(kāi)挖方法,見(jiàn)圖6。

圖6 三臺(tái)階開(kāi)挖示意圖

1部、2部、4部一循環(huán)開(kāi)挖,下一循環(huán)1部、3部、5部開(kāi)挖,1部開(kāi)挖高度2.7 m,中導(dǎo)開(kāi)挖高度2.9 m,下導(dǎo)開(kāi)挖高度3.4 m,這樣就大大縮小了各臺(tái)階的開(kāi)挖高度,即縮小了臨空面,減小了應(yīng)力釋放區(qū),減小滑塌。

3.3.2 支護(hù)措施

拱腳處采用鎖腳小導(dǎo)管對(duì)鎖注漿加固,見(jiàn)圖7。

拱架采用18工字鋼加固,徑向采用注漿小導(dǎo)管加固。同樣,拱腳采用大拱腳實(shí)噴,起到了很好的加固作用,見(jiàn)圖7。

3.3.3 管理措施

圖7 鎖腳注漿小導(dǎo)管加固示意圖

在現(xiàn)場(chǎng)施工過(guò)程中,吸取以往教訓(xùn),加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)施工過(guò)程的監(jiān)控力度,支護(hù)過(guò)程中,上、中、下導(dǎo)連接處連接螺栓必須上全,同時(shí)清除上、中、下臺(tái)階拱腳處虛渣,保證接頭處噴砼厚度,加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)小導(dǎo)管注漿的監(jiān)控,保證注漿的飽滿。

通過(guò)以上措施,施工中有效地阻止了此段粉沙性膨脹性巖層地段初期支護(hù)的變形,同時(shí),既保證了仰拱和二襯的及時(shí)緊跟,又保證了最終的安全。

4 結(jié)束語(yǔ)

在遇到粉沙膨脹性圍巖時(shí),在施工過(guò)程中主要注意以下幾點(diǎn):①“短進(jìn)尺,弱爆破,強(qiáng)支護(hù)”;②及時(shí)地施作仰拱、二襯;③膨脹土在遇水的情況下才會(huì)膨脹,所以加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)排水工作是關(guān)鍵;④人是施工的主體,加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)施工人員和管理人員的質(zhì)量意識(shí)、安全意識(shí)才是根本。

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