高永輝,張紅梅
(中國(guó)水電顧問集團(tuán)北京勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院,北京 100024)
吉沙水電站總裝機(jī)容量為120 MW (2×60 MW),電站額定水頭485.00 m,單機(jī)發(fā)電流量14.37 m3/s,機(jī)組安裝高程2588.5 m,采用引水式開發(fā),水庫(kù)正常蓄水位3132 m,死水位3123 m,汛限水位3126 m,高壓管道建筑物級(jí)別為3級(jí)。
高壓管道位于調(diào)壓井至廠房之間,由1條高壓主管、岔管和2條高壓支管組成,總長(zhǎng)度為1054 m,采用平段與斜井結(jié)合布置型式,由上平段、斜井、兩個(gè)中平段及下平段組成。其中,上平段走向與引水隧洞相同,為N320.75°W,斜井、中平段及下平段方向與廠房軸線垂直,為NE36.152°,經(jīng)高壓支管垂直進(jìn)廠。
引水高壓管道高差約470 m,距高比1.62,具備明管敷設(shè)和地下埋管敷設(shè)的可能性。
明管管徑取值經(jīng)分析比較,上部管徑2.4 m,下部管徑2.2 m,流速分別為6.20、7.38 m/s。
明管方案對(duì)兩條管道線路進(jìn)行了比較:正向方案,線路通過下陡崖沿山坡正向引進(jìn)廠房,管線平面長(zhǎng)約730 m;斜向方案,線路不通過下陡崖,上部管線與廠房斜交,下部平面轉(zhuǎn)彎垂直進(jìn)廠,管線平面長(zhǎng)約970.7 m。
(1)正向方案:①管線長(zhǎng)度比斜向方案短約237 m,引水隧洞長(zhǎng)約414 m;②基本避免了上部陡明管安全;③管線通過下部陡崖區(qū),管線坡度1∶0.7,鎮(zhèn)、支墩設(shè)置難度較大,穩(wěn)定性也較差,若此段管線坡度放緩為1∶1,則石方開挖量將增大;④設(shè)置在陡崖區(qū)的高壓管道運(yùn)行巡視、檢修較為困難;⑤投資較少。
(2)斜向方案:①管線長(zhǎng)度比正向方案長(zhǎng)約237 m,引水隧洞長(zhǎng)約414 m;②未避免上部陡崖,卸荷張拉可能導(dǎo)致塊石崩塌,危及明管安全;③管線避開了下部陡崖區(qū),便于工程布置;④投資較多,能量損失較大,調(diào)壓井涌浪較高。
經(jīng)過綜合經(jīng)濟(jì)技術(shù)比較,明管敷設(shè)方式管線采用正向方案。
地下埋管大部分為暗挖,為方便施工,管徑取值比明管大,上部管徑2.6 m,下部管徑2.3 m,流速分別為5.28、6.75 m/s。
地下埋管方案平面上采用正向方案,即壓力管線與廠房軸線垂直布置。地下埋管方案主要進(jìn)行了管線縱剖面比選,比較了3個(gè)方案:方案一,豎井方案;方案二,1條中平段的斜井方案;方案三,2條中平段的斜井方案。
(1)豎井方案:①管線長(zhǎng)度最長(zhǎng),比1條中平段斜井方案長(zhǎng)約233.0 m,土建工程量最大;②下平段比1條中平段斜井方案長(zhǎng)約185 m,下平段內(nèi)水壓力最大,管壁較厚,圍巖主要為板巖,圍巖分擔(dān)受力較灰?guī)r低,所以鋼材用量較多;③投資最多。
(2)斜井方案。斜井方案包括1條中平段方案和2條中平段方案,兩方案布置形式基本相同。①兩方案上、下斜井傾角相同,分別為60°、50°。②根據(jù)剖面地形條件,1條中平段方案中平段高程2800.00 m,2條中平段方案上中平段高程2805.00 m,所以兩方案上部結(jié)構(gòu)基本相同;1條中平段方案下平段長(zhǎng)273.8 m,為了減小下平段的長(zhǎng)度,將1條中平段方案下斜井分為兩段,在2710.00 m高程再設(shè)1條下中平段,長(zhǎng)約100 m。③從工程量計(jì)算,1條中平段方案下平段管徑2.3 m,2條中平段方案將100 m下平段管徑改為2.6 m,雖然這此管段的內(nèi)水壓力小了,但鋼材用量基本一樣,而土建工程2條中平段方案大于1條中平段方案。④從施工道路布置上看,2條中平段方案要比1條中平段方案增加長(zhǎng)約2 km的公路和1條長(zhǎng)約300 m的施工支洞,臨建工程量較1條中平段方案多。
經(jīng)過綜合經(jīng)濟(jì)技術(shù)比較,1條中平段斜井方案優(yōu)于其他兩方案。
對(duì)明管和地下埋管管線方案從水頭損失、工程造價(jià)、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定及施工等方面進(jìn)行比選,具體如下:
(1)水頭損失。2臺(tái)機(jī)發(fā)電明管方案為15.66 m,地下埋管方案為11.46 m,明管方案管徑小,流速大,水頭損失大于埋管方案。
(2)工程造價(jià)。地下埋管方案主要項(xiàng)目造價(jià)約為2768.76萬元,明管方案主要項(xiàng)目造價(jià)約為5579.64萬元,明管方案比地下埋管方案高,主要是由明管方案開挖量和鋼襯量較大所致。其中,由于高陡邊坡明管敷設(shè)太陡,不便施工,而放緩坡度又導(dǎo)致要削掉約100 m高的邊坡,所以大大增加了開挖量。
(3)抗震性能。本電站處于地震高發(fā)區(qū),設(shè)計(jì)地震烈度高達(dá)Ⅷ度,根據(jù)DL 5073—2000 《水工建筑物抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)外震害資料,地下結(jié)構(gòu)的震害比地面結(jié)構(gòu)輕?;鶐r面下50 m的壓力鋼管可以較好的降低抗震要求,減少工程量,保證結(jié)構(gòu)的抗震穩(wěn)定性。
(4)施工管理方面。地下埋管敷設(shè)方式,便于統(tǒng)一施工和管理,而明管敷設(shè)方式,增加了施工和管理的復(fù)雜性。
(5)運(yùn)行期管理方面。地下埋管敷設(shè)方式,運(yùn)行期安全度高,便于運(yùn)行期統(tǒng)一管理。
綜合上所述,電站高壓管道敷設(shè)方式推薦采用埋管敷設(shè)斜井方案。
吉沙水電站高壓管道,除長(zhǎng)23.53 m的上平段采用鋼筋混凝土襯砌外,其他高壓管道段均采用鋼板內(nèi)襯。高壓管道鋼管內(nèi)襯段全長(zhǎng)915.917 m,分別為:①上斜井段傾角60°,長(zhǎng)281.316 m,洞室圍巖為結(jié)晶灰?guī)r,承受最大內(nèi)水壓力為3.894 MPa;②中平段長(zhǎng)97.412 m,承受最大內(nèi)水壓力為3.984 MPa,洞室圍巖為結(jié)晶灰?guī)r;③下斜井段傾角50°,長(zhǎng)262.104 m,洞室圍巖大部為結(jié)晶灰?guī)r,其下部2655 m高程以下,圍巖為砂 (泥)質(zhì)板巖,承受最大內(nèi)水壓力為6.458 MPa;④下平段長(zhǎng)275.085 m,承受最大內(nèi)水壓力為6.522 MPa,洞室圍巖為砂(泥)質(zhì)板巖。
隨著設(shè)計(jì)階段和地質(zhì)勘探工作的深入,對(duì)本電站壓力鋼管設(shè)計(jì)的具體邊界條件有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)。結(jié)合可研階段專家建議,在不改變前期設(shè)計(jì)階段選定的高壓管道的管徑、管線的布置和敷設(shè)方式的條件下,為減少施工難度,增加施工質(zhì)量可靠度,減少工序,加快高壓管道施工進(jìn)度,從壓力鋼管結(jié)構(gòu)和壓力鋼管斜井傾角兩個(gè)方面對(duì)壓力鋼管設(shè)計(jì)進(jìn)行了優(yōu)化。
壓力鋼管埋于地下,覆蓋圍巖厚度大于6倍壓力鋼管開挖半徑。壓力鋼管結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)優(yōu)化主要比較以下3種不同方案:①方案1,鋼管與圍巖共同承擔(dān)內(nèi)水壓力;②方案2,鋼管單獨(dú)承擔(dān)內(nèi)水壓力,鋼管結(jié)構(gòu)構(gòu)件的抗力限值σR按地下埋管取值;③方案3,鋼管單獨(dú)承擔(dān)內(nèi)水壓力,鋼管結(jié)構(gòu)構(gòu)件的抗力限值σR按明管取值。
3種方案的計(jì)算條件不同,計(jì)算出鋼襯的厚度也各不相同,具體如下:①方案1,壓力鋼管按埋管計(jì)算,鋼管結(jié)構(gòu)構(gòu)件的抗力限值σR按地下埋管取值。在斜井結(jié)晶灰?guī)r段考慮內(nèi)水壓力由鋼板、圍巖共同承擔(dān),需進(jìn)行固結(jié)灌漿;中平段考慮到混凝土澆筑較難密實(shí),下平段為砂質(zhì)板巖,單位抗力較小,所以中平段和下平段按埋管計(jì)算,內(nèi)水壓力由鋼板單獨(dú)承擔(dān),不做固結(jié)灌漿,進(jìn)行回填灌漿。②方案2,壓力鋼管按埋管計(jì)算,鋼管結(jié)構(gòu)構(gòu)件的抗力限值σR按地下埋管取值,全部管道不考慮圍巖分擔(dān),內(nèi)水壓力由鋼板單獨(dú)承擔(dān),不進(jìn)行固結(jié)灌漿,簡(jiǎn)化施工;中平段和下平段進(jìn)行回填灌漿。為保持圍巖的整體性和完整性,在鋼襯段與混凝土襯砌段交接處、斷層破碎帶段及隧洞出口段進(jìn)行固結(jié)灌漿。③方案3,壓力鋼管按明管計(jì)算,鋼管結(jié)構(gòu)構(gòu)件的抗力限值σR按明管取值,不進(jìn)行固結(jié)灌漿和回填灌漿,簡(jiǎn)化施工;局部為保持圍巖的整體性和完整性,在斷層破碎帶段及隧洞出口段進(jìn)行固結(jié)灌漿。
2.2.1 結(jié)構(gòu)計(jì)算方法
(1)方案1:按埋管計(jì)算,僅在斜井結(jié)晶灰?guī)r段考慮內(nèi)水壓力由鋼板、圍巖共同承擔(dān),鋼襯厚度
(2)方案2:按埋管計(jì)算,全部管道內(nèi)水壓力由鋼板單獨(dú)承擔(dān),在圍巖較差和出口洞段進(jìn)行固結(jié)灌漿,平洞段進(jìn)行回填灌漿。其鋼襯厚度
(3)方案3:按明管計(jì)算,僅在圍巖較差和出口洞段進(jìn)行固結(jié)灌漿,平洞段取消回填灌漿。其鋼襯厚度
式(1)~(3)中, t為鋼管管壁厚度, mm; P為內(nèi)水壓力設(shè)計(jì)值,N/mm2;r為鋼管內(nèi)半徑,mm;σR為鋼管結(jié)構(gòu)構(gòu)件的拉力限值,N/mm2;K0為圍巖單位抗力系數(shù),N/mm3;δ2為縫隙,mm;Es2為平均應(yīng)變問題的鋼材彈性模量,N/mm2。
2.2.2 工程量
各方案不同部分的工程量見表1。
2.2.3 方案比較
2.2.3.1 水工布置及工程量比較
(1)方案1。經(jīng)內(nèi)壓和外壓穩(wěn)定計(jì)算,其中上斜井2980 m高程以上約82 m長(zhǎng)管段鋼管壁厚由外水壓力控制,無圍巖分擔(dān),內(nèi)水壓力由鋼管完全承擔(dān);約199 m長(zhǎng)管段內(nèi)水壓力由鋼管和圍巖共同承擔(dān)。下斜井下部2635 m高程以下約80 m長(zhǎng)管段為巖層交結(jié)面,而且存在斷層,圍巖類別屬Ⅳ~Ⅴ,單位抗力較小,不考慮圍巖分擔(dān)外力;約190 m長(zhǎng)管段內(nèi)水壓力由鋼管和圍巖共同承擔(dān)。綜合計(jì)算有約390 m長(zhǎng)段考慮了圍巖分擔(dān)外力,約占總長(zhǎng)的42%。
(2)方案2。全部管道不考慮圍巖分擔(dān)外力,鋼板用量略大,僅保留部分固結(jié)灌漿,灌漿量較小,施工方便;從永久安全考慮,壓力鋼管沿線沒有布置鉆孔,且該段位于崩坡體上,利用該段的覆蓋層厚度而不考慮圍巖分擔(dān)外力,是安全而又合理的,與方案1比較,不考慮圍巖分擔(dān)外力管段僅多390 m,鋼材增加約105 t,固結(jié)灌漿減少約1100 m。建議采用此方案進(jìn)行設(shè)計(jì)施工。
(3)方案3。鋼管壁厚全部由內(nèi)水壓力控制。與方案2比鋼材增加約418 t,固結(jié)灌漿增加約267 m。從壓力鋼管布置上看,覆蓋層厚度滿足埋管要求,圍巖較好,大部分為Ⅱ~Ⅲ類,局部為Ⅳ~Ⅴ類,按明管計(jì)算不能發(fā)揮圍巖和鋼材的優(yōu)勢(shì),因?yàn)殇摬陌疵鞴苡?jì)算的抗力限值小于埋管計(jì)算的抗力限值,明管計(jì)算鋼襯厚度較大,造價(jià)高,鋼管的制作安裝難度大,此種方案偏于保守。
2.2.3.2 施工條件分析
方案1的固結(jié)灌漿量較大,且進(jìn)度要求鋼管安裝和混凝土回填平行作業(yè),相互之間干擾較大,施工條件較差,增加了一定的施工難度,但可通過改進(jìn)施工工藝加以解決 (與方案2和方案3相比,需增加一些施工工藝費(fèi)用)。方案2和方案3由于大部分或全部取消了固結(jié)灌漿,避免了固結(jié)灌漿與鋼襯安裝和混凝土回填等工序之間的相互干擾,施工條件較好,減少了施工難度。
圖1 最終調(diào)整的布置方案
從施工進(jìn)度上講,取消固結(jié)灌漿工序可以節(jié)省施工工期。但由于通過施工工藝的調(diào)整,固結(jié)灌漿與鋼管安裝和混凝土回填等工序平行安排施工,其占用直線工期較少;而取消固結(jié)灌漿使得高壓鋼管管壁加厚,也相應(yīng)增加了鋼管安裝的壓縫、環(huán)縫焊接等工序的工期,且占用高壓管道的直線工期。但無論采用何種方案,從目前采用的施工總進(jìn)度安排上看,均可滿足施工總工期的目標(biāo)要求。
2.2.3.3 優(yōu)化結(jié)論
綜合考慮以上分析,為方便施工,節(jié)省工期,推薦采用方案2,即埋管不考慮圍巖分擔(dān)外力方案。
前期設(shè)計(jì)壓力鋼管上斜井段長(zhǎng)281.316 m,傾角60°;下斜井段長(zhǎng)262.104 m,傾角50°。調(diào)研分析表明,對(duì)于爬罐施工法及反井鉆施工法,傾角50°的斜井開挖施工難度均較大,開挖洞線誤差較難控制。根據(jù)國(guó)內(nèi)工程先例,傾角60°~90°的斜井比較便于爬罐法施工及反井鉆法施工。為此,設(shè)計(jì)分析比較了斜井傾角為60°和90°兩個(gè)方案,其中90°豎井方案最便于施工,但壓力鋼管長(zhǎng)度也由此增加近300 m,投資增加較多。將下斜井段傾角調(diào)整為60°,對(duì)工程量影響不大,因此推薦采用傾角60°斜井方案。
分析論證確定,調(diào)整后的壓力鋼管布置形式仍采用平段與斜井結(jié)合布置形式,由上平段、上斜井、中平段、下斜井及下平段組成,上下斜井均按60°角度布置,鋼管按埋管設(shè)計(jì),鋼管結(jié)構(gòu)構(gòu)件的抗力限值σR按地下埋管取值,全部管道受力,內(nèi)水壓力由鋼板單獨(dú)承擔(dān),不進(jìn)行固結(jié)灌漿,中平段和下平段進(jìn)行回填灌漿。為保持圍巖的整體性和完整性,在鋼襯段與混凝土襯砌段交接處、斷層破碎帶段及隧洞出口段進(jìn)行固結(jié)灌漿。
開工后,因受征地拆遷等眾多因素制約和影響,施工進(jìn)度已嚴(yán)重滯后,為加快施工進(jìn)度,保證發(fā)電工期,重新調(diào)整了施工支洞的位置,增開進(jìn)洞作業(yè)面,設(shè)計(jì)從水頭損失增加、主體工程量增加到臨建工程量增加和施工進(jìn)度安排等方面進(jìn)行了計(jì)算復(fù)核比較,經(jīng)業(yè)主審議,同意了施工單位提出的增加1條中平段方案,設(shè)計(jì)對(duì)施工詳圖進(jìn)行了修改,其最終高壓管道布置施工詳圖 (見圖1)。
原設(shè)計(jì)高壓管道壓力鋼管埋管段采用16MnR鋼材,由于采購(gòu)困難,設(shè)計(jì)研究了用Q345D代替16MnR鋼材的可行性。最終,設(shè)計(jì)認(rèn)為該方案可行,并根據(jù)Q345D的材料強(qiáng)度設(shè)計(jì)值重新計(jì)算了各段所需的鋼襯厚度和鋼板規(guī)格尺寸。