文/王安寧,張守全·上海華普汽車有限公司
1600t框式液壓機提速改造實踐
文/王安寧,張守全·上海華普汽車有限公司
提高沖壓廠的生產(chǎn)效率,提速液壓機是一個最直接有效的辦法。采用理論分析與試驗研究相結(jié)合的方法,公司通過分析液壓機的原理、設(shè)備的工作節(jié)拍,進行設(shè)備改造和經(jīng)驗總結(jié),可以達(dá)到節(jié)拍減少9.5s、單班產(chǎn)能提高28.5%的效果。
大型壓力機是汽車制造廠的關(guān)鍵設(shè)備之一,車身沖壓件的制作全部是由壓力機來完成。本公司沖壓廠的大型壓力機全部是液壓機,雖然造價比較低,但存在速度慢、生產(chǎn)效率低等致命的缺陷。沖壓廠二期A線主要承擔(dān)海景車型大型沖壓外板件的生產(chǎn),隨著公司產(chǎn)量的不斷增加,該線成為制約沖壓廠產(chǎn)能的瓶頸。目前,以生產(chǎn)左側(cè)圍外板為例,單班產(chǎn)量700件,如果按月產(chǎn)量4000件計算,需5.7天,生產(chǎn)左/右兩個件需要11.4天,還有其他大型沖壓件在這條沖壓線上生產(chǎn),因此產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。而該線工作節(jié)拍最慢的就是1600t框式液壓機,完成一次拉延動作的單個節(jié)拍是32s,后四道工序中單個節(jié)拍時間最長的只有20s。導(dǎo)致在流水作業(yè)時,就會出現(xiàn)等料的現(xiàn)象,嚴(yán)重影響生產(chǎn)效率。因此,改造該設(shè)備非常有必要。
1600t框式液壓機的結(jié)構(gòu)是四柱式,簡單、經(jīng)濟、實用。其中,框架式結(jié)構(gòu)剛性好、精度高、抗偏載能力強。在控制系統(tǒng)方面,還具有如下特點:
⑴液壓控制采用插裝式基礎(chǔ)系統(tǒng),動作可靠、壽命長、液壓沖擊小,而且減少了連接管路與泄漏點。
⑵采用PLC控制的電氣系統(tǒng)使得設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊,工作靈敏、可靠、柔性高。
⑶具有調(diào)整、雙手單次循環(huán)、連續(xù)工作(帶送料裝置)三種操作方式。
通過操作面板的選擇,不僅可實現(xiàn)定程、定壓兩種成形工藝,還可實現(xiàn)有墊、無墊、頂出三種工藝循環(huán)。
1600t框式液壓機主要規(guī)格與技術(shù)參數(shù),包括:滑塊公稱力16000kN,沖裁力10000kN,液壓墊力6500kN,液體最大工作壓力25MPa,滑塊行程1500mm,最大開口高度2000mm,最小閉合高度500mm,液壓墊行程450mm,滑塊底平面尺寸4500mm×2500mm,工作臺面尺寸4500mm×2500mm,工作臺向前移動距離2700mm,液壓墊面積3500mm×1600mm,最大裝模質(zhì)量30t,滑塊回程速度250mm/s,滑塊加壓速度10~25mm/s,滑塊空程下降速度400~600mm/s,地面上高9600mm,電機功率320kW。
該設(shè)備由機身、油缸、移動工作臺、動力機構(gòu)、電氣系統(tǒng)等組成。通過管路及電氣裝置聯(lián)系起來構(gòu)成一個整體。其中,液壓系統(tǒng)由油泵電機組、二通插裝閥、充液閥、油缸、過濾器、液位計以及管路組成,液壓原理圖見圖1。
⑴滑塊快下。按壓壓制工作按鈕,電磁鐵YV101、102、103、104、105、202、206、207、208、209、210動作,油泵打出的油液經(jīng)CF1中閥113、114、115、116、117、118,CF2中閥203、206進入主缸上腔,主缸下腔油液經(jīng)CF2中閥212、213、214、215、216排入油箱,主缸因滑塊自重快速下行,主缸上腔形成負(fù)壓,充液閥被吸開,油箱油液進入主缸上腔,CF1原理如圖2所示。
⑵滑塊慢下加壓?;瑝K快下至滑塊磁柵尺設(shè)定位置,磁柵尺發(fā)訊,電磁鐵206、208切斷,滑塊快下速度減小,在下行至磁柵尺設(shè)定位置,電磁鐵207切斷,電磁鐵205動作,充液閥關(guān)閉,滑塊慢下,滑塊接觸工件時,主缸開始升壓,當(dāng)壓力升至主缸壓力表設(shè)定壓力時,壓力表發(fā)訊(壓力表壓力可在5~25MPa范圍內(nèi)設(shè)定),主缸開始保壓,時間繼電器開始計時,所有電磁鐵切斷,泵M1~M5卸荷。
圖1 液壓原理
圖2 CF1原理圖
⑶泄壓。時間繼電器延時結(jié)束發(fā)訊,電磁鐵101、102、107、201、203動作,主缸泄壓,泄壓延時1~3s后,充液閥被打開。
⑷滑塊回程。電磁鐵101、102、103、104、105、106、107、201、203、204動作,泵M1~M5打出的油液經(jīng)閥進入主缸下腔,實現(xiàn)快回;101、102、107、201、203、204動作,泵M1打出的油經(jīng)閥進入主缸下腔,實現(xiàn)慢回;主缸上腔油液經(jīng)充液閥排入油箱?;瑝K回程至滑塊磁柵尺設(shè)定位置,所有電磁鐵切斷,滑塊停止。
⑸液壓墊頂出。滑塊磁柵尺發(fā)訊,電磁鐵101、105、106、107、301、304、305動作,泵M4、M5打出的油液經(jīng)CF1中閥,CF3中閥進入液壓墊中間缸下腔,兩邊側(cè)缸通過液控單向閥吸油,液壓墊頂起,至液壓墊磁柵尺設(shè)定位置停止,所有電磁鐵切斷。
⑹液壓墊退回。液壓墊磁柵尺發(fā)訊,時間繼電器計時,延時結(jié)束發(fā)訊,電磁鐵302、401、405動作,液壓墊下腔油液經(jīng)CF3中閥、液控單向閥排回油箱,液壓墊退回,至液壓墊磁柵尺設(shè)定位置停止,所有電磁鐵切斷,泵處于空負(fù)荷狀態(tài)。CF2原理圖如圖3所示,CF3原理圖如圖4所示。
圖3 CF2原理圖
圖4 CF3原理圖
圖5 工作節(jié)拍
液壓機工作節(jié)拍如圖5所示,將單個拉延節(jié)拍的第6步和第7步合二為一,也就是說當(dāng)滑塊快回的同時液壓墊頂起。由液壓缸的工作原理可知液壓缸的輸出力F由工作壓力p和活塞的有效面積A決定,而液壓缸的輸出速度(即滑塊的速度)v是由輸入液壓缸的流量q和活塞的有效面積A來確定的,即F=p×A,v=q/A。由此可見,增加液壓油缸中的液壓油的流量使滑塊加壓和回程的速度加快。
根據(jù)上述改造思路,第一次改造只修改電氣PLC程序,將單個拉延節(jié)拍的第6步和第7步合二為一,也就是說在滑塊快回同時,液壓墊頂起。結(jié)果改造失敗,問題是:
⑴由于滑塊回程和液壓墊頂起是由一個系統(tǒng)插裝閥實現(xiàn)的,并且兩者油路不是分離控制的。在PLC中更改程序后,還無法實現(xiàn)要求的動作,因為液壓墊重5t,滑塊重20t,當(dāng)油泵加壓時液壓墊的動作先于滑塊,二者緊壓在一起同時上升,直到液壓墊頂?shù)阶罡唿c時,滑塊繼續(xù)回程,上下模具才分開,當(dāng)中過程是無法上料和下料的,沒有實際意義。
⑵由于液壓機頂部只有5個加壓油泵,該油泵為變量泵,加壓時流量就相應(yīng)減少,無法達(dá)到提速的目的。
總結(jié)失敗的原因,發(fā)現(xiàn)單純修改PLC程序不能達(dá)到提速的目的,必須對液壓系統(tǒng)進行改造。為此進行第二次改造,在修改PLC程序基礎(chǔ)上,增加兩臺液壓泵和一只插裝閥,實現(xiàn)增加液壓系統(tǒng)流量和油路分離控制,使滑塊和液壓墊實現(xiàn)同步,提高了滑塊和液壓墊運行速度,保證滑塊和液壓墊的之間有足夠的上下料間隙。改造后的液壓原理如圖6所示,項目改造成功?,F(xiàn)在生產(chǎn)側(cè)圍件單個節(jié)拍總時間22.5s,單個節(jié)拍減少9.5s,改造后的工藝時間效果圖如圖7所示。
圖6 改造后的液壓原理
圖7 改造后的工藝實踐效果圖
沖壓廠二期A線1號機改造前后產(chǎn)量、產(chǎn)能對比見表1。
■表1 沖壓廠二期A線1號機改造前后產(chǎn)量、產(chǎn)能對比
通過該項目的改造完成,項目組成員主動分析問題、解決問題能力得到提高。圍繞分廠產(chǎn)能瓶頸不斷嘗試,給今后液壓機改造和優(yōu)化工作積累了豐富的經(jīng)驗。