李亦楠 張大舜 常敬彥 侯豐巖 樊貴森 王 宇
(長春設(shè)備工藝研究所,吉林長春 130012)
旋壓是借助于旋輪等工具的進給運動,加壓于隨機床主軸一起作旋轉(zhuǎn)運動的金屬毛坯,使其產(chǎn)生連續(xù)的局部塑性變形而成為所需的空心回轉(zhuǎn)體零件的一種少無切削加工工藝[1]。旋壓的變形過程比較復(fù)雜,材料內(nèi)部受到拉、壓、剪切等多種力的作用,工藝參數(shù)是影響旋壓件質(zhì)量的重要因素。
普旋零件品種繁多、形狀復(fù)雜,旋壓過程復(fù)雜多變,各處變形程度相差較大,材料厚度變化明顯,其變化規(guī)律難以預(yù)料和控制[2]。以往的成形方案主要靠經(jīng)驗,而且往往需要多次調(diào)整,對于復(fù)雜形狀的工件工藝摸索需要通過大量的試驗和經(jīng)驗。帶有錄返功能的旋壓機,通過采集芯模外形數(shù)據(jù),根據(jù)成形工藝要求對初始數(shù)據(jù)進一步處理得到工件電子模版,來指導(dǎo)工件的旋制。
錄返旋壓機在采集芯模數(shù)據(jù)時,可以感知和控制旋輪施加在工件上的壓力并隨時進行調(diào)整。使得機床能夠像旋壓工人那樣手工感知旋壓力,根據(jù)工件的厚度和形狀自動調(diào)整間隙,更加滿足復(fù)雜的旋壓工藝的需求。
錄返旋壓機在采集芯模數(shù)據(jù)時,由系統(tǒng)控制縱向軸勻速進給,同時使單側(cè)旋輪做貼近芯模的運動。并間隔一段時間采集橫向軸與縱向軸的位置數(shù)據(jù),形成電子模版雛形[3]。
考慮到芯模形狀的不同,某一瞬間當(dāng)旋輪貼近芯模時,由于芯模輪廓的突然改變,使得旋輪受到芯模反作用力加大或減小。此時如果沒有指令控制旋輪后退或者前進,在不確定的旋輪壓力下會導(dǎo)致芯模的損傷或者采集的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。所以采用如下兩種方式進行芯模數(shù)據(jù)采集。
在用于采集數(shù)據(jù)的旋輪座適當(dāng)?shù)奈恢冒惭b壓電晶體,用于采集壓力信號。電子信號控制原理圖如圖1所示。
使縱向軸勻速進給,并使單側(cè)旋輪(即橫向軸)做貼進芯模運動,直到旋輪靠近芯模,采集橫向軸的壓力數(shù)據(jù)并與預(yù)設(shè)的壓力區(qū)間進行比較。當(dāng)瞬間壓力大于預(yù)設(shè)定值最大值時,系統(tǒng)控制伺服閥使橫向旋輪向遠離芯模的方向運動;當(dāng)瞬間壓力小于預(yù)設(shè)定值最小值時,再次通過伺服閥使橫向旋輪向逼近芯模的方向運動。記錄縱向及橫向軸的位置數(shù)據(jù),用于毛坯工件的旋壓。
在采集芯模數(shù)據(jù)時,引入差動液壓油缸與比例減壓閥組成的液壓結(jié)構(gòu),并使系統(tǒng)處于開環(huán)控制條件下。使得在縱向軸勻速進給的同時,旋輪完全貼近芯模外輪廓進行運動,此時記錄縱向軸、橫向軸的位置信號。
如圖2所示,固定油缸,并聯(lián)通油缸兩腔,通過油路塊連接比例減壓閥,系統(tǒng)控制比例減壓閥給出0.1~0.5 MPa的壓強。由于油缸兩腔聯(lián)通,所以兩腔具有同樣的壓強,此時橫向軸通過旋輪作用于芯模表面的壓力僅為
式中:ΔA為油缸內(nèi)活塞面積與液壓桿面積之差;P為兩腔內(nèi)液壓油壓強。
由上式可以看出,在液壓控制方式下,橫向旋輪在采集芯模數(shù)據(jù)時作用于芯模的壓力很小,只是單純地隨著芯模的外輪廓運行,可以將旋輪對芯模的損傷降到最小。
芯模如圖3所示。
旋輪所在的橫向軸安裝于縱向進給軸上,系統(tǒng)控制縱向軸以240 mm/min的速度勻速帶動橫向軸由A點向C點進給。同時使單側(cè)旋輪(即橫向軸)做貼進芯模(即A點)的運動,直到旋輪靠近芯模,按下“錄芯?!卑存I,開始采集芯模數(shù)據(jù)。
由圖3可以看出,旋輪由A點向B點運行時,由于芯模的特殊形狀,使得旋輪除了受到摩擦力以外還受到芯模的反向作用力。此時如果沒有控制信號使旋輪向遠離芯模的方向運行,使旋輪維持原有的運行狀態(tài),即加大旋輪驅(qū)動力以克服外在的阻力,其結(jié)果則是逐漸加大的旋輪壓力導(dǎo)致芯模劃傷;當(dāng)旋輪由B點向C點運行時,由于芯模對旋輪的反作用力的方向改變,需要旋輪繼續(xù)向貼近芯模的方向運行才能保證采集的數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確,這就要求此時旋輪的運行方向發(fā)生改變。
分別將兩種方法用于同一個芯模的數(shù)據(jù)采集,得到真正能夠自適應(yīng)調(diào)整旋輪運行并能準(zhǔn)確記錄數(shù)據(jù)的方式。
試驗中每隔30 ms采集壓電晶體得到的旋輪壓力信號并將其傳送到系統(tǒng),與系統(tǒng)中預(yù)設(shè)的1 N≤FP≤5 N進行比較。當(dāng)實際檢測的壓力大于預(yù)設(shè)值最大值時,系統(tǒng)發(fā)出旋輪退信號,伺服閥控制旋輪向遠離芯模的方向小幅運動;當(dāng)檢測的實際值小于預(yù)設(shè)的最小值時,系統(tǒng)發(fā)出旋輪進信號,通過伺服閥控制旋輪向靠近芯模的方向小幅運動。
試驗發(fā)現(xiàn):由于伺服閥具有很高的靈敏度,很小的控制信號經(jīng)由放大器、伺服閥實施后,往往產(chǎn)生很大的驅(qū)動力。其結(jié)果表現(xiàn)出來的是旋輪貼近芯模做鋸齒形振蕩,如圖4所示。
將差動油缸應(yīng)用于橫向軸,在采集芯模數(shù)據(jù)時,將系統(tǒng)的控制模式由原有的閉環(huán)控制改成開環(huán)控制,避免由于旋輪的位置監(jiān)控產(chǎn)生的報警信息導(dǎo)致運行停止。確保旋輪能夠自適應(yīng)地隨芯模的形狀改變;在生產(chǎn)加工時,將系統(tǒng)控制模式變?yōu)殚]環(huán)控制,將采集到的數(shù)據(jù)與加工工藝結(jié)合,用于產(chǎn)品的旋制。
試驗發(fā)現(xiàn):用液壓控制方式采集芯模數(shù)據(jù),能夠準(zhǔn)確、無誤地反映芯模輪廓狀態(tài)。試驗結(jié)果如圖5所示。
試驗證明,采用液壓控制方式采集芯模數(shù)據(jù),能夠使旋輪自適應(yīng)地隨芯模的形狀變化而改變,從而盡可能地降低旋輪對芯模損傷機率。已經(jīng)將這種方法應(yīng)用于實際的機床上并進行了工件的批量生產(chǎn)。
實踐證明,采用液壓控制的數(shù)據(jù)采集方式用于錄返旋壓機中,能夠極大地簡化生產(chǎn)控制過程,不僅為異形件復(fù)雜的旋壓工藝的確定提供了可靠、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)依據(jù),而且使得復(fù)雜工件的加工成為現(xiàn)實。
[1]王成和,劉克璋.旋壓技術(shù)[J].北京:機械工業(yè)出版社,1986.
[2]呂炎.鍛壓成形理論與工藝[M].北京:機械工業(yè)出版社,1991.
[3]王曉東,徐殿國,王炎.計算機在錄返旋壓機控制系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].計算機應(yīng)用,1996,16(2):46 -48.