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新型天車鋼絲繩更換方法的設(shè)計與應(yīng)用

2012-10-23 09:11陸湧浩
天津冶金 2012年6期
關(guān)鍵詞:天車卷筒壓板

陸湧浩

(天津天鐵冶金集團石灰石礦,河北涉縣056404)

1 引言

天車鋼絲繩是天車起升系統(tǒng)中的主要承載件,在天車吊裝作業(yè)運行中,鋼絲外層由于磨損和疲勞而逐漸產(chǎn)生斷絲。當斷絲達到一定程度,會引起整根鋼絲繩斷裂,給生產(chǎn)帶來損失,因此,當斷絲數(shù)達到一定數(shù)值時應(yīng)及時更換新鋼絲繩。天鐵集團煉鋼廠天車的工作條件差、起重量大、運行率高,在持續(xù)工作的狀態(tài)下潤滑效果得不到保證,造成鋼絲繩的使用壽命降低,加速了鋼絲繩的更換頻率。正常更換一次天車鋼絲繩需要8人配合,用時4~5 h才能完成鋼絲繩更換工作,嚴重影響生產(chǎn)的正常運行。為了提高鋼絲繩更換速度,經(jīng)過對天車構(gòu)造及控制系統(tǒng)進行研究分析后,探索出快速更換天車鋼絲繩的新方法。通過實際操作驗證,只需6人在1 h便可完成鋼絲繩更換工作,降低維修人員的勞動強度,提高了工作效率。

2 原更換鋼絲繩方法

天鐵集團煉鋼廠加料跨使用的是3#32 t/5 t型天車,鋼絲繩長度為168 m。原更換方法如下:松開各個鋼絲繩卡子,將舊鋼絲繩扔至地面。再按原順序穿入新鋼絲繩,壓緊鋼絲繩卡子,全過程為全部人工操作。

(1)更換鋼絲繩前需先把新鋼絲繩從24 mm鋼絲繩盤上開卷,鋼絲繩開卷時,應(yīng)將鋼絲繩盤架空開卷,以防止鋼絲繩在開卷過程中產(chǎn)生扭結(jié),導(dǎo)致強度降低或損壞,見圖1。

鋼絲繩存放于固定的鋼絲繩庫區(qū),庫區(qū)由于條件所限只有50 m2,而且由于庫區(qū)在轉(zhuǎn)爐附近,沙石、鐵屑等雜物較多。在鋼絲繩開卷時先將鋼絲繩盤放到托架上,由人工拉拽開卷,單次拉拽只能放出50 m左右的鋼絲繩,這樣一來需要往返數(shù)次才能開卷至168 m;且鋼絲繩在拉拽過程中直接與地面接觸,在開卷結(jié)束后對鋼絲繩進行截斷。截斷鋼絲繩應(yīng)采用鋼鋸、鏨子或氣割等方法。為防止鋼絲繩松散,在切斷前先在截斷處的兩邊用鐵絲固定好,切斷后再將繩頭用氣焊封焊,然后再把新鋼絲繩盤成繩盤放到鋼絲繩更換工作現(xiàn)場地面。

圖1 鋼絲繩開卷方法

天車正常工作時,因開卷時鋼絲繩所沾染的沙石和鐵屑等在鋼絲繩與卷筒、鋼絲繩與滑輪之間被相互擠壓摩擦,在擠壓摩擦作用下沙石和鐵屑等就像砂輪一樣對鋼絲繩及滑輪、卷筒造成磨損,嚴重影響鋼絲繩以及滑輪和卷筒的使用壽命。

(2)天車沿下降方向操作天車將主卷揚32 t鉤頭放至地面,確認天車斷電后,維修人員將卷筒兩側(cè)固定鋼絲繩的壓板松開,將舊鋼絲繩兩個繩頭從卷筒上卸下后拋至地面,舊鋼絲繩按照NO輪→ML輪→JK輪→AB輪→CD輪→EF輪→GH輪的順序拉出后盤好。

(3)天車工作面維修人員把麻繩由AB輪A側(cè)拋下,地面維修人員將40 m新鋼絲繩從CD輪D側(cè)穿入,C側(cè)穿出;然后地面維修人員將C側(cè)穿出的鋼絲繩繩頭用A側(cè)拋下的麻繩綁好,天車工作面維修人員拉至天車工作面后,把新鋼絲繩的繩頭從AB輪B側(cè)拋下。地面維修人員將從B側(cè)拋下的新鋼絲繩繩頭從JK輪J側(cè)穿入,K側(cè)穿出。

(4)天車工作面維修人員將麻繩從ML輪L側(cè)拋下,地面維修人員將K側(cè)穿出的新鋼絲繩繩頭用L側(cè)拋下的麻繩綁好,天車工作面維修人員將鋼絲繩拉上40 m后由ML輪M側(cè)拋下。地面維修人員把M側(cè)拋下的新鋼絲繩從NO輪N側(cè)穿入,O側(cè)拉出20+2×(π×R)≈24 m。這時天車工作面維修人員把麻繩從卷筒的空隙拋下,地面維修人員用從卷筒空隙拋下的麻繩把O側(cè)拉出的24 m新鋼絲繩綁好后再由天車面維修人員拉至卷筒P側(cè)固定鋼絲繩。

此時工作量剛完成一半,耗時已達2 h。天車維修人員拉拽新鋼絲繩時,地面維修人員需默契配合天車工作面將新繩盤開盤,以利天車工作面拉拽,并防止新鋼絲繩在開盤過程中產(chǎn)生扭結(jié)。另一側(cè)工序同上所述,但須將盤好的新鋼絲繩卷放開將新鋼絲繩另一頭找出,以供穿入后續(xù)滑輪。此時由于維修人員體力關(guān)系耗時需達2.5 h,共計耗時達4.5 h。

3 新型更換鋼絲繩方法

3.1 新型更換鋼絲繩方法

在不考慮滑輪效率因素的情況下,打開兩端固定鋼絲繩的壓板,松開兩端繩頭。將一端繩頭(W側(cè))放下與新繩焊接,卷筒上留n圈安全圈,另一端繩頭由工人拉搭至欄桿QR下。按圖示轉(zhuǎn)動方向轉(zhuǎn)動卷筒,Y側(cè)鋼絲繩就會沿卷筒轉(zhuǎn)動切線方向送出過欄桿送至地面,與W側(cè)舊繩相連的新鋼絲繩隨之被W側(cè)舊繩帶上繞入卷筒,實現(xiàn)新舊鋼絲繩更換,見圖2。

圖2 鋼絲繩更換具體實施過程

3.2 方案的實施

(1)機械力代替人力:由卷筒驅(qū)動裝置驅(qū)動卷筒旋轉(zhuǎn),借助卷筒纏繞力代替人力,實現(xiàn)送舊繩、引新繩。

(2)安全圈數(shù)的確定:換繩時舊繩一端拋下接新繩。另一端由工人拉引至欄桿,此時鋼絲繩應(yīng)在拋下繩重力G產(chǎn)生的轉(zhuǎn)矩MG和工人拉力產(chǎn)生的轉(zhuǎn)矩MF及繩與卷筒摩擦產(chǎn)生的轉(zhuǎn)矩Mf作用下處于平衡狀態(tài),即MF+Mf=MG。如果拋下端重力產(chǎn)生的轉(zhuǎn)矩大,則兩端不平衡,由此拋下端會拉拽另一端引起溜繩,容易將拉緊另一端繩頭工人的手帶進卷筒與鋼絲繩之間發(fā)生擠傷事故。所以應(yīng)加大摩擦轉(zhuǎn)矩MF,即留足夠的安全圈以減少人力的需要,避免人拽不住而造成人身和設(shè)備事故。

安全圈數(shù)確定以鋼絲繩固定處壓力計算公式為依據(jù)。鋼絲繩固定處壓板固定鋼絲繩所需壓力S計算公式:

式中:S為鋼絲繩固定處壓板固定鋼絲繩所需壓力;Smax為鋼絲繩最大拉力(此處為鋼絲繩自重);e為自然對數(shù)的底數(shù)(e=2.7);μ為鋼絲繩與卷筒表面間的摩擦系數(shù)(取μ=0.16);α為安全圈在卷筒上的包角(安全圈數(shù)為1圈時=2π)。

將鋼絲繩壓板松開,由工人拉緊繩端,由人力代替鋼絲繩壓板的壓緊力,鋼絲繩也可處于平衡狀態(tài),所以鋼絲繩固定處壓板固定鋼絲繩所需壓力S即為所需的工人拉力F。

計算該天車一側(cè)在鋼絲繩繞在卷筒上1圈時的鋼絲繩固定處的拉力F,即打開固定鋼絲繩的壓板,工人需付出拉力F拽住該繩端,才能使鋼絲繩處于平衡,從而不至于脫繩。

由于鋼絲繩上涂有潤滑油,2.7 kg對于工人施力來說略顯“費力”。在實際工作中為,發(fā)現(xiàn)欲采用新的更換鋼絲繩方法,鋼絲繩在卷筒上留4圈安全圈最為安全可靠,計算結(jié)果見下式:

計算結(jié)果顯示:當卷筒上卷繞4圈鋼絲繩時打開壓板,工人只需付出力F>0.16 kg,即可使W側(cè)鋼絲繩不至于下滑,見圖3。

3.3 鋼絲繩更換具體實施過程

(1)采用新方法進行鋼絲繩更換時,將天車副勾吊起新鋼絲繩盤,由于繩盤懸空、副鉤可自由旋轉(zhuǎn),新鋼絲繩不與地面直接接觸,避免沾染沙石、鐵屑等,并且可避免鋼絲繩在更換過程中產(chǎn)生扭結(jié)。

(2)天車沿下降方向轉(zhuǎn)動卷筒,將主卷揚32 t鉤頭放至地面,直至舊鋼絲繩在卷筒上兩側(cè)各剩4圈,松開卷筒P側(cè)壓板將P側(cè)舊繩頭拋下,將P側(cè)拋下的舊鋼絲繩頭焊點與新鋼絲繩頭采用新工藝焊接在一起,圖3中標明了焊點處。

圖3 新型更換鋼絲繩方法

(3)將卷筒I側(cè)壓板打開,用改錐先在距P側(cè)舊繩頭300 mm處穿刺一孔后引一根鐵絲穿入,把鐵絲綁在欄桿上,沿上升方向轉(zhuǎn)動卷筒,確定轉(zhuǎn)動無誤后,絞斷鐵絲。隨著卷筒向上升方向轉(zhuǎn)動,同時引導(dǎo)I側(cè)舊繩頭向欄桿QR方向運動,I側(cè)舊繩頭繞過欄桿QR向地面下降,待舊繩下降5 m左右,舊鋼絲繩自重作用下舊繩就會沿垂線下降到地面。

(4)因副鉤鉤頭可作360°旋轉(zhuǎn),在舊繩拉動作用下,繩盤自由旋轉(zhuǎn),新繩隨之被放出,如發(fā)現(xiàn)繩盤轉(zhuǎn)動太快時可將繩盤快速放置到地面減速。新繩被舊繩帶入動滑輪組的NO輪后依次經(jīng)ML輪→JK輪→AB輪→CD輪→EF輪→GH輪到達H側(cè)。這個過程中,由于卷筒I側(cè)繩槽為右旋,在卷筒按上升方向轉(zhuǎn)動時鋼絲繩會沿IP方向自I點運動至小車中間隔板位置,也就是卷筒中間,小車架中間的隔板會使卷筒上的鋼絲繩亂槽,所以要整理后再繼續(xù)工作,處理方法如下:

①先把舊繩W邊由卷筒中間拉至卷筒I側(cè),注意不可太靠近卷筒I側(cè),防止鋼絲繩脫出卷筒,造成人員和設(shè)備事故,以卷筒中點至I側(cè)方向長度的為宜。

②指揮天車以下降方向轉(zhuǎn)動卷筒,由于卷筒的螺旋槽為右旋,所以第二圈繩就會向卷筒I側(cè)靠攏,當Y邊也靠近來后,即可恢復(fù)換繩工作。

(5)待新鋼絲繩的繩在卷筒上纏繞2圈(安全圈)后,用鋼絲繩液壓剪將舊鋼絲繩與新鋼絲繩剪開,保留焊點,以備下次更換時穿鐵絲用。然后固定卷筒I側(cè)鋼絲繩,完成P側(cè)纏繞2圈后固定鋼絲繩總計耗時1 h。

4 采用新型更換鋼絲繩方法后使用效果

4.1 使用效果

(1)采用以舊帶新法,比原方法減少7次人力拉動,共計長度140 m,節(jié)省了大量的人力,在很大程度上降低了勞動強度。

(2)采用以舊帶新法后可節(jié)省時間3.5 h,大大提高了企業(yè)的經(jīng)濟效益。

(3)由于省略了開卷,使鋼絲繩不再與地面接觸,避免了附著沙石、鐵屑等雜物,從而有效地延長了鋼絲繩的使用壽命。

4.2 具備特點

綜上所述,新式鋼絲繩更換方法的最大特點是:(1)以舊帶新,新舊相連,省時省力,安全可靠。

(2)可以用于大噸位天車安裝時鋼絲繩的安裝,因大噸位天車鋼絲繩直徑一般較粗,僅靠人力是不可能完成作業(yè),維修人員可用原方法安裝一根細鋼絲繩,然后按上述改進方法把直徑較粗的鋼絲繩安裝完畢。

(3)可用于特殊情況下鉤頭更換,如果在更換鉤頭時,還需要更換鋼絲繩,那么就可以先把舊鉤頭各滑輪中的鋼絲繩割斷,然后按原有次序穿入新鉤頭,再把舊繩斷口焊好,按改進方法把新舊鋼絲繩焊接在一起,就可能省時省力地更換鉤頭與鋼絲繩了。

5 結(jié)束語

通過采用新型更換鋼絲繩的方法,降低了維修人員的勞動強度,減少了更換時間,有效延長了鋼絲繩的使用壽命,為企業(yè)創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟效益。

[1]黃靖遠,龔劍霞,賈延林.機械設(shè)計學[M].北京:機械工業(yè)出版社,2002.

[2]顧迪民.工程起重機[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,1988.

[3]高敏.天車工培訓(xùn)教程[M].北京:機械工業(yè)出版社,2004.

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