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提高HG減阻聚合物的質(zhì)量穩(wěn)定性

2012-11-10 01:34中國(guó)石化管道儲(chǔ)運(yùn)分公司徐州金橋石化管道輸送技術(shù)有限公司技術(shù)部QC小組
關(guān)鍵詞:懸浮液轉(zhuǎn)化率原料

中國(guó)石化管道儲(chǔ)運(yùn)分公司徐州金橋石化管道輸送技術(shù)有限公司 技術(shù)部QC小組

(江蘇 徐州 221000)

提高HG減阻聚合物的質(zhì)量穩(wěn)定性

中國(guó)石化管道儲(chǔ)運(yùn)分公司徐州金橋石化管道輸送技術(shù)有限公司 技術(shù)部QC小組

(江蘇 徐州 221000)

1 小組概況

金橋技術(shù)部QC小組成立于2011年6月,圍繞如何提高HG減阻聚合物的質(zhì)量穩(wěn)定性,開展了一系列的PDCA活動(dòng)。小組成員由相關(guān)的技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)三方面10人組成(表1)。

2 選擇課題

中國(guó)石化管道儲(chǔ)運(yùn)分公司金橋石化管道輸送技術(shù)有限公司是一個(gè)以生產(chǎn)減阻劑、降凝劑等原有流動(dòng)改性劑的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位。減阻劑的生產(chǎn)主要是根據(jù)客戶及市場(chǎng)的需要,采取間歇生產(chǎn)的方式。其生產(chǎn)主要分為2個(gè)過程:①減阻聚合物的生產(chǎn),將液體原料經(jīng)過化學(xué)反應(yīng)變?yōu)楣腆w聚合物的過程;②減阻聚合物的后處理。

表1 小組組成表

對(duì)聚合物的質(zhì)量檢查以原料的轉(zhuǎn)化率為考察標(biāo)準(zhǔn)之一,轉(zhuǎn)化率≥70%的聚合物認(rèn)為是合格產(chǎn)品。從2008年生產(chǎn)以來,所生產(chǎn)的減阻聚合物其質(zhì)量指標(biāo)均能滿足這個(gè)標(biāo)準(zhǔn),但是在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),由于是集中生產(chǎn),每批次的轉(zhuǎn)化率都不一致,存在時(shí)高時(shí)低的波動(dòng)現(xiàn)象,導(dǎo)致生產(chǎn)的聚合物質(zhì)量不穩(wěn)定,并且轉(zhuǎn)化率高的聚合物,其原料的使用率高,后續(xù)處理較為簡(jiǎn)單,而轉(zhuǎn)化率低的聚合物,其原料的使用率較低,造成了原料的浪費(fèi)和后處理較為復(fù)雜(圖1)。

3 現(xiàn)狀調(diào)查

對(duì)近3年來集中生產(chǎn)的10個(gè)批次的聚合物轉(zhuǎn)化率數(shù)據(jù)的分析中,發(fā)現(xiàn)雖然轉(zhuǎn)化率均達(dá)到質(zhì)量合格指標(biāo)(≥70%),但是不同批次間的轉(zhuǎn)化率波動(dòng)較大。產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。其中2008年3~4月,2009年2~3月和2010年7~8月生產(chǎn)的聚合物轉(zhuǎn)化率較低(表2)。

圖1 QC小組課題選擇過程

另外抽查了2011年3~4月生產(chǎn)的聚合物中轉(zhuǎn)化率低于75%的產(chǎn)品共512袋,對(duì)減阻聚合物生產(chǎn)記錄的排查過程中發(fā)現(xiàn),聚合物的轉(zhuǎn)化率與原料的雜質(zhì)含量、催化劑的處理、出料狀態(tài)以及系統(tǒng)的潔凈程度有關(guān)。

由于出料狀態(tài)不穩(wěn)定造成的轉(zhuǎn)化率低的比例為60.9%(表3)。因此出料狀態(tài)不穩(wěn)定是造成聚合物轉(zhuǎn)化率不穩(wěn)定的主要問題。

4 確定目標(biāo)值

經(jīng)過小組全體人員的認(rèn)真分析和測(cè)算,以2011年3~4月份抽查的312袋產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化率為基準(zhǔn),得出轉(zhuǎn)化率的預(yù)估值為71.5%+(100%-71.5%)×60.9%×80%=85.4%,結(jié)合以往實(shí)際生產(chǎn)的情況中轉(zhuǎn)化率也能達(dá)到80%以上,小組把轉(zhuǎn)化率穩(wěn)定在80%作為本次活動(dòng)的目標(biāo)值。

表2 產(chǎn)品轉(zhuǎn)化率抽樣統(tǒng)計(jì)表

表3 轉(zhuǎn)化率相關(guān)因素統(tǒng)計(jì)表

5 原因分析

QC小組對(duì)聚合物出料狀態(tài)不穩(wěn)定進(jìn)行多次現(xiàn)場(chǎng)了解,對(duì)聚合物轉(zhuǎn)化率波動(dòng)值進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)造成不穩(wěn)定的原因主要有原料、產(chǎn)品的性能以及工藝所造成的,經(jīng)整理后得到系統(tǒng)圖(圖2)。

6 確定主要原因

小組成員根據(jù)系統(tǒng)分析圖,采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、驗(yàn)證和比較分析等手段,對(duì)出料狀態(tài)不穩(wěn)定的各末端因素進(jìn)行了逐個(gè)確認(rèn),并編制了要因確認(rèn)表。

要因確認(rèn)一:操作不熟練

2011年6月2 0日,通過查閱記錄,工人經(jīng)過培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)操練指導(dǎo),對(duì)工藝流程比較熟悉,不存在不熟練的情況。操作嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝流程的要求,每次操作都有記錄。

結(jié)論:非要因。

要因確認(rèn)二:勞動(dòng)強(qiáng)度大

圖2 系統(tǒng)分析圖

2011年6月21日,通過現(xiàn)場(chǎng)記錄調(diào)查,工人們需要在2h內(nèi)完成進(jìn)出料的全部過程,工作分為2組,交替完成,不存在勞動(dòng)強(qiáng)度大,疲勞操作的情況。

結(jié)論:非要因。

要因確認(rèn)三:設(shè)備除雜能力不夠

2011年7月7日,通過對(duì)生產(chǎn)記錄的抽查,得到如表4所示的產(chǎn)品轉(zhuǎn)化率與設(shè)備潔凈度 (主要以含氮?dú)饬繛闇?zhǔn))之間的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)設(shè)備的潔凈度相差不大時(shí),與轉(zhuǎn)化率之間沒有必然的聯(lián)系,間接說明出料穩(wěn)定性與設(shè)備潔凈度無關(guān)。

表4 轉(zhuǎn)化率與含氮量關(guān)系表

結(jié)論:非要因。

要因確認(rèn)四:物料黏度隨時(shí)間增大

2011年7月1 1~13日對(duì)物料的黏度進(jìn)行分析,結(jié)果見表5。

表5 轉(zhuǎn)化率與物料黏度關(guān)系表

通過表5的數(shù)據(jù)可以看出,物料黏度小時(shí),其流動(dòng)性和轉(zhuǎn)化率都好于黏度大時(shí)的數(shù)據(jù)。通常當(dāng)液體的表觀黏度超過1 000mPa·s時(shí)基本難以流動(dòng)。由于聚合過程的特性是一個(gè)液體原料變?yōu)楣腆w聚合物的過程,是一個(gè)物料黏度增大的過程,因此當(dāng)物料黏度超過1 000mPa·s時(shí)就會(huì)造成出料困難,物料出不來,出料不穩(wěn)定,導(dǎo)致轉(zhuǎn)化率波動(dòng)大。

結(jié)論:是要因。

要因確認(rèn)五:物料處理不充分

2011年7月1 2~14日,通過生產(chǎn)記錄的抽樣調(diào)查,制得原料雜質(zhì)含量與轉(zhuǎn)化率之間的關(guān)系(表6)。從表6中數(shù)據(jù)可以看出,原料雜質(zhì)含量與轉(zhuǎn)化率的波動(dòng)之間并無直接影響,表面出料的穩(wěn)定性與物料處理情況沒有直接關(guān)系。

結(jié)論:非要因。

通過以上驗(yàn)證,確認(rèn)一個(gè)要因:物料黏度隨時(shí)間增大。

表6 轉(zhuǎn)化率與雜質(zhì)含量表

7 制定對(duì)策

7.1 針對(duì)要因,確定對(duì)策

要因確定后,小組認(rèn)為:只要降低出料時(shí)的物料黏度,使物料黏度在小于300mPa·s可流動(dòng)的范圍內(nèi),就可保證出料時(shí)的穩(wěn)定性,實(shí)現(xiàn)小組的活動(dòng)目標(biāo)。

7.2 對(duì)策設(shè)想

通過要因分析,提出2種方案:一是通過對(duì)物料的稀釋直接降低物料黏度,使物料的黏度在流動(dòng)的范圍內(nèi);二是考慮到出料時(shí)黏度增大是因?yàn)榧尤氲拇呋瘎┡c全部原料發(fā)生反應(yīng)造成的。那么只要使催化劑與少量原料反應(yīng),形成催化劑的懸浮液,而大部分原料直接出料,讓物料在包裝袋中反應(yīng),就可實(shí)現(xiàn)降低物料的黏度。

7.3 工藝設(shè)想

方案一:用溶劑對(duì)物料進(jìn)行稀釋,保持生產(chǎn)工藝不變。

方案二:增加一個(gè)反應(yīng)釜,實(shí)現(xiàn)催化劑只與少量原料反應(yīng)。

7.4 對(duì)策實(shí)施辦法

方案一:采用正辛烷作為溶劑,將物料稀釋至20%~40%的濃度范圍,按原生產(chǎn)工藝生產(chǎn)。

方案二:將新反應(yīng)釜與設(shè)備相連接,催化劑加入到預(yù)聚釜中,與少量原料反應(yīng),形成可流動(dòng)的催化劑懸浮液,原反應(yīng)釜中的原料直接出料灌袋。

7.5 對(duì)策實(shí)施辦法模擬實(shí)驗(yàn)

小組根據(jù)對(duì)策實(shí)施辦法分別對(duì)兩個(gè)方案進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)?zāi)M。

實(shí)驗(yàn)一:針對(duì)方案一,分別制備20%、30%、40%的正辛烷原料溶液,加入定量催化劑體系,按工藝生產(chǎn)要求進(jìn)行。對(duì)轉(zhuǎn)化率檢測(cè)發(fā)現(xiàn)濃度為20%的產(chǎn)品轉(zhuǎn)化率為65%,不符合質(zhì)量要求。濃度為40%時(shí),物料黏度依然很大,流動(dòng)困難。濃度為30%時(shí),轉(zhuǎn)化率在74.6%,轉(zhuǎn)化率偏低。

實(shí)驗(yàn)二:針對(duì)方案二,準(zhǔn)備了濃度為5%催化劑懸浮液,觀察發(fā)現(xiàn)懸浮液的流動(dòng)性良好,放置一定時(shí)間依然可以流動(dòng),在與一定量的原料反應(yīng)時(shí),反應(yīng)活性良好,產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化率達(dá)到84%。

根據(jù)模擬實(shí)驗(yàn)的結(jié)果,最終選用方案二為實(shí)施對(duì)策。

7.6 制定對(duì)策表

制定對(duì)策表(表7)。

表7 對(duì)策表

8 對(duì)策實(shí)施

8.1 室內(nèi)實(shí)驗(yàn)

小組成員為了實(shí)現(xiàn)將催化劑和原料分開灌裝的目的,提出了配制具有一定黏度催化劑懸浮液的構(gòu)想。通過正交實(shí)驗(yàn)法,對(duì)最適宜的催化劑懸浮液配方進(jìn)行篩選。

8.1.1 明確實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

由于采用將原料和催化劑分開灌裝的方法。灌裝過程中原料的黏度不會(huì)發(fā)生變化,而為將催化劑均勻的灌裝到每個(gè)包裝袋中,需要配制合適黏度的懸浮液。

8.1.2 確定考察指標(biāo)

要考察的指標(biāo):黏度小于300mPa·s。

8.1.3 挑因素、選水平、制定因素水平表

通過分析矛盾,決定實(shí)驗(yàn)需要考察懸浮液濃度、催化劑原料質(zhì)量比、溫度和時(shí)間這4個(gè)因素。

因素A——懸浮液濃度分為3個(gè)水平分別是:A1=3%,A2=5%,A3=10%。

因素B——催化劑原料質(zhì)量比,從3個(gè)水平考察:B1=5 000,B2=8 000,B3=10 000。

因素C——溫度,從3個(gè)水平考察:C1=0℃,C2=-5℃,C3=-10℃。

因素D——時(shí)間,從3個(gè)水平考察:D1=2h,D2=4h,D3=8h。

8.1.4 設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)方案

根據(jù)水平因素,L9(34)統(tǒng)計(jì)模型對(duì)本次實(shí)驗(yàn)很合適(表 8)。

表8 正交試驗(yàn)表

8.1.5結(jié)果分析

(1)“直接看”。直接比較9組實(shí)驗(yàn)的結(jié)果,容易看出2號(hào)實(shí)驗(yàn)A2B1C1D1的效果最好,催化劑能穩(wěn)定懸浮在溶液中,其黏度為 130mPa·s(表 8)。

(2)“算一算”。通過計(jì)算各個(gè)水平的黏度和數(shù),可以比較不同因素,不同水平下的黏度大小。以黏度為指標(biāo)得出的最優(yōu)組合為A1B3C3D1。

從極差的大小得出因素重要程度的次序A>D>B>C。

(3)綜合評(píng)定?!爸苯涌础焙汀八阋凰恪苯Y(jié)果并不一致,原因在于對(duì)于本實(shí)驗(yàn),不僅要考慮懸浮液的黏度不超過300mPa·s的要求,又要保證催化劑穩(wěn)定地懸浮在聚合物溶液中,不沉淀。

經(jīng)綜合評(píng)定其最佳工藝組合可望是:A2B1C1D1。

(4)趨勢(shì)分析。根據(jù)表8數(shù)據(jù)可得圖3。

圖3 因素趨勢(shì)圖

從趨勢(shì)圖3看:D因素還有潛力可挖,因此針對(duì)縮短反應(yīng)時(shí)間又進(jìn)行了3次實(shí)驗(yàn)(表9)。

通過實(shí)驗(yàn)表明,時(shí)間1.5h為適宜的反應(yīng)時(shí)間。為此選定的最佳生產(chǎn)配比為懸浮液濃度5%,催化劑原料質(zhì)量比5 000,溫度0℃,時(shí)間1.5h。

表9 實(shí)驗(yàn)安排表

(5)小批跟蹤實(shí)驗(yàn)。按照篩選出的配比,小組成員進(jìn)行了5次試驗(yàn)。重點(diǎn)考察物料黏度和產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化率,結(jié)果見表10。

表10 實(shí)驗(yàn)轉(zhuǎn)化率黏度表

實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該配比能滿足生產(chǎn)要求。

8.2 生產(chǎn)車間工藝管線的改造

按照新理念,設(shè)計(jì)新的預(yù)聚釜連接管線(圖4)。

2011年10月1 5號(hào)開始對(duì)設(shè)備改造。將氮?dú)夤芫€,真空管線連接到預(yù)聚釜上,將出料管線與預(yù)聚釜出料口相連。預(yù)聚釜的冷卻系統(tǒng)采用制冷機(jī)直接制冷。出料管線通過蠕動(dòng)泵與灌袋裝置相連接,實(shí)現(xiàn)催化劑懸浮漿液定量灌裝入反應(yīng)混合液中,進(jìn)行聚合反應(yīng)。

8.3 試生產(chǎn)

2011年1 1月,對(duì)設(shè)備進(jìn)行無氧無水處理后,按照新工藝進(jìn)行聚合物的試生產(chǎn)。生產(chǎn)工藝流程如下:將原料儲(chǔ)罐的原料按工藝要求處理后加入到混合釜內(nèi),同時(shí)將部分助催化劑也加入到混合釜內(nèi),形成混合液。在預(yù)聚釜內(nèi)配置催化劑懸浮漿液,攪拌0.5h。首先在包裝袋中灌入處理好的混合液,再將懸浮漿液按一定比例灌入包裝袋,懸浮漿液的黏度在4h以內(nèi)均保持在較低的范圍內(nèi)(<300mPa·s),達(dá)到對(duì)策目標(biāo)的要求,能保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行(表11)。

9 效果檢查

2011年1 1月,在減阻劑生產(chǎn)車間進(jìn)行了聚合物生產(chǎn)投料新方法的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,預(yù)聚釜內(nèi)的懸浮液在配制4h以內(nèi)黏度均在120mPa·s以下,出料灌裝順利進(jìn)行,出料管線無需清理,方便了現(xiàn)場(chǎng)操作,產(chǎn)品質(zhì)量得以保證。采用新方法前,轉(zhuǎn)化率為70%,采用投料新方法生產(chǎn)的聚合物,其聚合物轉(zhuǎn)化率如表12所示。數(shù)據(jù)表明采用新方法的轉(zhuǎn)化率已經(jīng)達(dá)到目標(biāo)值80%。

經(jīng)濟(jì)效益:成本節(jié)約=原料價(jià)格×(轉(zhuǎn)化率70%生產(chǎn)1t產(chǎn)品所用原料-轉(zhuǎn)化率80%生產(chǎn)1t產(chǎn)品所用原料)-工藝改造費(fèi)用(設(shè)備使用年限5年,每年生產(chǎn)產(chǎn)品按500t計(jì)算,折合到每噸)=27 000×(1/70%-1/80%)-(25 000÷5÷500)=4 811(元/t)。

圖4 工藝改造流程圖

表11 不同批次懸浮液黏度表

表12 不同批次產(chǎn)品轉(zhuǎn)化率

社會(huì)效益:小組成功的解決了HG減阻聚合物質(zhì)量不穩(wěn)定的問題,不僅提高了產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化率,保證生產(chǎn)進(jìn)度,而且降低了生產(chǎn)成本和員工的勞動(dòng)強(qiáng)度,為我公司向用戶提供優(yōu)質(zhì)減阻劑打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

10 鞏固措施

(1)將聚合物投料新方法及應(yīng)用的相關(guān)材料整理歸檔。

(2)制定新工藝生產(chǎn)減阻劑聚合物的生產(chǎn)工藝卡片JQ-HG-GY/201104和操作規(guī)程JQ-HG-CZ/201104。

(3)2011年12月 5~16日,采用新工藝生產(chǎn)了20t,共813袋聚合物。抽樣測(cè)得原料轉(zhuǎn)化率見表13。

表13 轉(zhuǎn)化率抽樣表

結(jié)果表明:新工藝能保證產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化率達(dá)到80%以上,節(jié)約成本共計(jì)4 811×20=96 220(元)。

11 總結(jié)及下一步打算

通過小組成員的不懈努力,實(shí)現(xiàn)了預(yù)定目標(biāo)。在活動(dòng)中小組成員學(xué)會(huì)正交實(shí)驗(yàn)的設(shè)計(jì)、使用和分析,為解決其他問題打下了基礎(chǔ),發(fā)現(xiàn)問題的意識(shí)得到了鍛煉,利用掌握的QC知識(shí)來解決實(shí)際問題的能力得到了加強(qiáng),成員的綜合素質(zhì)也得到了提高,激發(fā)了小組成員的創(chuàng)造性思維。下一步,QC小組將圍繞生產(chǎn)設(shè)備的自動(dòng)化開展新一輪的QC活動(dòng)。

左學(xué)敏

2012-09-20▌

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