楊振明,黨志國,陳崇明,宋國升
(1.河北國華滄東發(fā)電有限責(zé)任公司,河北 滄州 061113;2.河北省電力研究院,石家莊 050021)
某火電廠現(xiàn)裝有2×600 MW和2×660 MW共4臺(tái)燃煤發(fā)電機(jī)組,同步建設(shè)煙氣脫硫裝置,采用石灰石-石膏濕法脫硫工藝,一爐一塔(無GGH)。每期工程設(shè)置1套石灰石漿液制備系統(tǒng)、石膏脫水系統(tǒng)和廢水處理系統(tǒng),事故漿液箱和廢水排放母管按照兩期工程公用考慮。脫硫系統(tǒng)上游均布置2臺(tái)雙室四電場(chǎng)靜電除塵器,脫硫系統(tǒng)主要設(shè)計(jì)參數(shù)如表1所示。
1-4號(hào)機(jī)組脫硫運(yùn)行情況一直比較穩(wěn)定,但是從2010年12月份以來,脫硫系統(tǒng)運(yùn)行出現(xiàn)異常情況,主要表現(xiàn)為高負(fù)荷期間脫硫效率下降、漿液密度和Cl-濃度增加、石膏脫水困難等。針對(duì)上述情況,該文從對(duì)脫硫系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行影響較大的脫硫系統(tǒng)入口煙塵濃度、吸收塔氧化系統(tǒng)、漿液參數(shù)控制、脫硫系統(tǒng)負(fù)荷等方面進(jìn)行分析,診斷造成脫硫系統(tǒng)運(yùn)行異常的原因。
表1 某火電廠脫硫系統(tǒng)主要設(shè)計(jì)參數(shù)
檢修發(fā)現(xiàn)1號(hào)機(jī)組電除塵器2、3電場(chǎng)部分收塵區(qū)存在虛接短路情況,造成二次參數(shù)較低,基本上處于無效收塵狀態(tài);3號(hào)機(jī)組B除塵器由于3、4電場(chǎng)陰極螺旋線斷裂,造成后2級(jí)電場(chǎng)均不能正常收塵運(yùn)行。采用煙塵測(cè)試儀測(cè)試1-3號(hào)脫硫系統(tǒng)入口煙塵濃度,結(jié)果分別為300~400 mg/m3、100~150 mg/m3、400~500 mg/m3??梢钥闯觯捎?號(hào)和3號(hào)機(jī)組電除塵器處于非正常運(yùn)行狀態(tài),導(dǎo)致其脫硫系統(tǒng)入口煙塵濃度過高。一般來說煙氣中50%~75%的煙塵可被吸收塔洗滌吸收,被吸收的煙塵對(duì)脫硫系統(tǒng)的影響有以下幾方面[1-2]:煙塵中的F-和Al3+等易形成絡(luò)合物,這些絡(luò)合物將CaCO3包裹起來,最終導(dǎo)致吸收塔漿液中CaCO3過剩,石灰石活性降低,甚至出現(xiàn)pH無法上升的“石灰石屏蔽”現(xiàn)象;煙塵中的堿性物質(zhì)如MgCO3、Fe2O3、Al2O3在進(jìn)入吸收塔漿液后生成易溶的鎂、鐵、鋁鹽等,由于漿液的循環(huán),這些鹽類將會(huì)逐步富集起來,增加大量的非Ca2+離子,弱化CaCO3在溶液體系中的溶解度和電離;煙塵中的二氧化硅難以研磨,進(jìn)入吸收塔后導(dǎo)致循環(huán)泵等重要設(shè)備磨損,減小出力,從而降低液氣比。對(duì)于1號(hào)和3號(hào)機(jī)組,由于脫硫系統(tǒng)入口煙塵濃度過高,降低了石灰石的活性和溶解度,減緩了SO2與石灰石的反應(yīng)速率,導(dǎo)致了脫硫系統(tǒng)效率下降。
1-4號(hào)機(jī)組的氧化系統(tǒng)均采用攪拌器與空氣噴槍組合式。為了保證亞硫酸鹽充分氧化,吸收塔內(nèi)部應(yīng)保證足夠的氧化風(fēng)量,在吸收塔內(nèi)部均勻鼓泡。然而,3號(hào)機(jī)組吸收塔內(nèi)2個(gè)氧化噴管先后斷裂,導(dǎo)致大量的空氣從氧化空氣母管直接進(jìn)入漿液中。由于未有效將氧化空氣噴入至攪拌器壓力側(cè)打散,縮短了氧化空氣在漿液中的停留時(shí)間;缺少了攪拌器的切削作用,氧化空氣在漿液中的氣泡過大,減小了氧化空氣和漿液的接觸面積,最終導(dǎo)致亞硫酸鹽氧化不充分。另外,由于脫硫系統(tǒng)入口煙塵濃度增加,導(dǎo)致部分機(jī)組為保持一定的脫硫效率,只能提高pH值。2011年3月3日,1號(hào)和2號(hào)機(jī)組脫硫運(yùn)行參數(shù)見表2。
表2 1-2號(hào)機(jī)組脫硫運(yùn)行參數(shù)
由表2可知,1號(hào)機(jī)組在滿負(fù)荷情況下,漿液pH值控制比2號(hào)機(jī)組高了0.3。當(dāng)pH增大時(shí),亞硫酸鹽的溶解度隨之降低,減小了總的氧化反應(yīng)速率。當(dāng)氧化率降低時(shí),漿液中亞硫酸鹽的濃度增大,造成石膏品質(zhì)下降;亞硫酸鹽及其水合物會(huì)形成一種致密的針狀晶體,不易長大,且粒徑較小,容易堵塞濾布導(dǎo)致石膏脫水性能下降。
2011年3月1日,1-4號(hào)機(jī)組的運(yùn)行參數(shù)吸收塔漿液密度和Cl-含量如表3所示。
表3 1-4號(hào)機(jī)組吸收塔漿液密度和Cl-含量
由表3可知,4臺(tái)機(jī)組的漿液密度過高,導(dǎo)致漿液質(zhì)量濃度均高于吸收塔內(nèi)設(shè)計(jì)質(zhì)量濃度(10%~15%)。吸收塔漿液密度較低時(shí),單位體積內(nèi)吸收溶質(zhì)較少,不利于吸收;但當(dāng)密度過大時(shí),不僅會(huì)影響吸收塔內(nèi)晶體的粒徑分布狀況,惡化石膏脫水效果,而且容易出現(xiàn)石膏晶核,晶核會(huì)在異物的表面上積聚、生長,容易發(fā)生管道的結(jié)垢、堵塞現(xiàn)象。針對(duì)電廠脫硫系統(tǒng)實(shí)際情況,造成吸收塔漿液密度過高的主要原因?yàn)闊煔庠谖账礈爝^程中除去的大量煙塵;為保持高pH值加入過剩的石灰石。1-4號(hào)機(jī)組的Cl-濃度均大于20 000 mg/L。漿液中的Cl-主要來源于煙氣中的HCl和煙塵中的氯化物,對(duì)脫硫系統(tǒng)的影響主要有以下幾方面:對(duì)石灰石的溶解有明顯的抑制作用,Cl-主要以CaCl2形式溶解于漿液中,Ca2+濃度的增加,因同離子效應(yīng)將抑制CaCO3的溶解;Cl-還會(huì)增加液膜的黏性,影響SO2的物理吸收和化學(xué)吸收;Cl-濃度較高時(shí)還影響石膏的結(jié)晶,導(dǎo)致結(jié)晶缺陷,造成生成的石膏晶體不穩(wěn)定,致使大石膏晶體在不飽和條件下溶解較快而生成大量的細(xì)小結(jié)晶體,造成脫水困難。吸收塔內(nèi)Cl-濃度過高的主要原因在于吸收塔入口煙塵濃度過大,以及兩期工程公用1根廢水排放母管導(dǎo)致廢水排放量偏少。
該火電廠部分機(jī)組負(fù)荷在660 MW情況下,燃煤量遠(yuǎn)超過設(shè)計(jì)值,直接導(dǎo)致進(jìn)入吸收塔的煙氣量增加。由于煙氣量增加引起的煙氣流速增大造成煙氣在吸收塔中的停留時(shí)間縮短,導(dǎo)致部分煙氣不易被漿液吸收。由于循環(huán)漿液量不變,液氣比會(huì)隨著煙氣量的增大而減小,直接導(dǎo)致脫硫效率下降。因此,脫硫系統(tǒng)負(fù)荷增加也是造成脫硫系統(tǒng)無法穩(wěn)定運(yùn)行的原因。
綜合來講,1-4號(hào)機(jī)組脫硫系統(tǒng)出現(xiàn)問題,主要是吸收塔入口煙塵濃度過高、3號(hào)機(jī)組氧化噴管斷裂、漿液參數(shù)控制不合理和脫硫系統(tǒng)處理負(fù)荷增加造成的。由于每期工程的2臺(tái)機(jī)組公用石膏脫水系統(tǒng)和兩期工程公用事故漿液箱,1臺(tái)機(jī)組脫硫漿液出現(xiàn)問題往往會(huì)擴(kuò)散到其他機(jī)組,造成其他機(jī)組的脫硫系統(tǒng)出現(xiàn)異常情況。針對(duì)電廠幾臺(tái)機(jī)組存在的問題,建議從以下幾方面進(jìn)行改進(jìn)。
a. 處理除塵器缺陷,合理調(diào)整電場(chǎng)運(yùn)行參數(shù),降低脫硫系統(tǒng)入口煙塵濃度,既可以避免對(duì)石灰石活性和溶解度產(chǎn)生不良影響,也可以有效降低吸收塔漿液密度,防止惡化吸收塔內(nèi)部的結(jié)晶情況。
b. 處理3號(hào)機(jī)組氧化噴管斷裂缺陷,以保證在滿負(fù)荷情況下,亞硫酸鹽能夠被充分氧化,提高石膏脫水效果。
c. 增加1根廢水排放母管,加強(qiáng)廢水排放量,控制漿液中Cl-濃度在6 000~7 000 mg/L的范圍內(nèi),減少Cl-對(duì)石膏結(jié)晶和SO2吸收的不利影響。
d. 保證來煤品質(zhì)適合鍋爐、除塵、脫硫系統(tǒng),使燃煤量和煙氣量在設(shè)計(jì)值范圍之內(nèi)。
參考文獻(xiàn):
[1] 王福忠,牛永鋒,劉群坡.600 MW機(jī)組煙氣脫硫系統(tǒng)控制策略研究[J].廣西輕工業(yè),2009,25(3):41-43.
[2] 周至祥,段建中,薛建明.火電廠濕法煙氣脫硫技術(shù)手冊(cè)[M].北京:中國電力出版社,2006.