張劍波,宋麗麗,曾 萍,唐 丹,袁曉華,胡 橋
(中國石油長慶油田分公司第一采氣廠,寧夏銀川,750006)
凈化廠電伴熱改造應(yīng)用效果評價(jià)
張劍波,宋麗麗,曾 萍,唐 丹,袁曉華,胡 橋
(中國石油長慶油田分公司第一采氣廠,寧夏銀川,750006)
化工裝置管線伴熱是冬季為防止管線凍堵所采取的有效措施,普遍采用的伴熱形式有蒸汽伴熱和電伴熱。蒸汽伴熱是一種傳統(tǒng)的、主要的伴熱保溫方式,其原理是通過蒸汽伴熱管道散熱以補(bǔ)充被保溫管道的熱損失,具有投資小、供熱量大等優(yōu)點(diǎn),但能耗大、管線易腐蝕刺漏、維護(hù)成本較高;電伴熱是近年來廣泛推廣的技術(shù),建設(shè)投資高,但操作、維護(hù)費(fèi)用較低,發(fā)展至今已日益成熟。文章介紹了蒸汽伴熱和電伴熱的特點(diǎn),并對靖邊氣田第二凈化廠將小管徑工藝伴熱改為電伴熱進(jìn)行了技術(shù)和經(jīng)濟(jì)分析。
靖邊氣田;天然氣凈化;電伴熱;蒸汽伴熱;改造
靖邊氣田第二凈化廠位于毛烏素沙漠南緣,區(qū)域?qū)贉貛Т箨懶詺夂颍緡?yán)寒而漫長,最低氣溫可達(dá)-20℃左右。第二凈化廠始建于2001年,主體裝置為兩套年處理氣能力為375×104m3的天然氣凈化裝置,為保證冬季低溫條件下凈化裝置的正常運(yùn)行,防止管線凍堵,在設(shè)計(jì)上對凈化裝置溶液系統(tǒng)、酸氣系統(tǒng)、閃蒸氣燃料氣系統(tǒng)、儀表引壓管線等易凍堵部分采用了蒸汽伴熱的保溫措施。隨著裝置運(yùn)行時(shí)間的加長,蒸汽伴熱系統(tǒng)逐漸暴露出能耗大、易腐蝕穿孔、維修維護(hù)困難等諸多問題。因此在近幾年凈化廠的設(shè)計(jì)上伴熱系統(tǒng)多采用電伴熱的形式,雖然建設(shè)初期投資較高,但日常操作及維護(hù)費(fèi)用較低。電伴熱技術(shù)最初主要應(yīng)用于儀表伴熱,防止因蒸汽泄漏損壞儀表,隨著電伴熱技術(shù)的日益成熟,其適用性越來越強(qiáng),也越來越多的得到了應(yīng)用。
蒸汽伴熱是指以蒸汽為伴熱介質(zhì),利用伴熱管線緊靠被伴熱物體,通過熱傳遞,將蒸汽熱量傳遞給被伴熱體,以補(bǔ)充熱損失、維持其正常狀態(tài)以達(dá)到保溫和伴熱目的一種傳統(tǒng)保溫方式。
電伴熱是指用電能補(bǔ)充被伴熱物體在工藝過程中的熱損失,使其溫度維持在一定的范圍內(nèi)的伴熱技術(shù)。
第二凈化廠始建于2001年,主體裝置2002年建成投產(chǎn),目前已運(yùn)行10余年。原工藝設(shè)計(jì)中生產(chǎn)及儀表系統(tǒng)均采用蒸汽伴熱。隨著運(yùn)行時(shí)間增長,蒸汽伴熱系統(tǒng)暴露出的問題越發(fā)突出,主要體現(xiàn)在管徑較小、流程走向復(fù)雜的管線伴熱,即DN25、DN20伴熱管。主要表現(xiàn)為:
(1)管線減薄嚴(yán)重,漏點(diǎn)多,維修更換頻繁。由于伴熱管線運(yùn)行時(shí)間較長,內(nèi)、外部均出現(xiàn)不同程度的腐蝕,導(dǎo)致管壁減薄、刺漏,維修工作量較大,需要整體更換的管線也越來越多,加大了操作成本。
(2)疏水閥損壞、更換頻次高。由于蒸汽伴熱管線內(nèi)部有腐蝕產(chǎn)生的雜質(zhì),導(dǎo)致疏水閥工作不正?;驌p壞,每個疏水閥組平均需每年更換疏水閥一次。
(3)管線流通能力下降,管線堵塞現(xiàn)象頻發(fā),影響正常生產(chǎn)。
大管徑(DN50以上)伴熱管線,即蒸汽總管、回水總管運(yùn)行基本正常。
針對第二凈化廠蒸汽伴熱系統(tǒng)的運(yùn)行現(xiàn)狀及存在的問題,按區(qū)域?qū)κ褂脮r(shí)間較長的伴熱管線進(jìn)行了逐年更換,同時(shí)對凈化裝置小管徑、流程走向復(fù)雜的伴熱管線進(jìn)行了改造,采用電伴熱替代了原有的蒸汽伴熱系統(tǒng),取得了較好的效果。具體改造實(shí)例舉例如下。
將脫硫塔、脫水塔、再生塔的液位和差壓儀表引壓管線,以及補(bǔ)充蒸汽和閃蒸塔的儀表箱原有的蒸汽伴熱管線更換為電伴熱。拆除伴熱及回水管線約200 m,重新安裝鋪設(shè)兩路電伴熱帶共計(jì)約200 m。由配電室引出配電線路,接入新裝伴熱專用配電箱,再由配電箱分配線路給各點(diǎn)伴熱。
如圖1所示,電伴熱系統(tǒng)由兩條伴熱回路構(gòu)成,員工根據(jù)環(huán)境溫度選擇使用一或兩條電伴熱帶,利用手動控制伴熱回路中接觸器的斷開與閉合。設(shè)置兩條伴熱回路還可以在其中一條出現(xiàn)故障時(shí)正常使用另外一條。
3.2.1 改造投入對比 按3.1所舉改造實(shí)例的改造工作量,電伴熱改造前期投入約5.20萬元,所需材料如表1所示;而相同伴熱范圍蒸汽伴熱前期需投入成本僅約0.80萬元,所需材料(見表2)。
表1 電伴熱改造所需材料統(tǒng)計(jì)表
表2 原蒸汽伴熱所需材料統(tǒng)計(jì)表
施工費(fèi)用:蒸汽伴熱施工時(shí)間4天、需人工3人,費(fèi)用約0.12萬元;電伴熱施工時(shí)間3天、需人工2人,費(fèi)用約0.60萬元。
從以上數(shù)據(jù)得出:同樣的伴熱范圍,電伴熱前期投入成本是蒸汽伴熱的6.0倍左右。
3.2.2 后期維護(hù)費(fèi)用 電伴熱:為保證電伴熱的安全性,每年只需對其進(jìn)行絕緣檢測,其每年維護(hù)成本幾乎為0。
蒸汽伴熱:經(jīng)初步計(jì)算,同樣的伴熱范圍,蒸汽伴熱每年維護(hù)成本在0.50萬元左右。主要為冬季生產(chǎn)運(yùn)行中,蒸汽伴熱系統(tǒng)的“滴、漏”和流通不暢現(xiàn)象,需要對疏水閥、故障管線進(jìn)行更換或疏通,導(dǎo)致蒸汽浪費(fèi)和成本上升,并且后期維護(hù)中需要拆卸蒸汽管線和焊接新管線,增加安全風(fēng)險(xiǎn)。
3.2.3 電伴熱改造經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算 裝置區(qū)伴熱改造前后每月使用的伴熱蒸汽用量分別為為448 t、412 t,月節(jié)約蒸汽36t,費(fèi)用為0.36萬元;電伴熱消耗電量為3024度,費(fèi)用為:0.11萬元。
第二凈化廠通過部分伴熱系統(tǒng)改造后,節(jié)約的操作成本為:0.25萬元/月。
每年需采用6個月的蒸汽伴熱計(jì)算,每年可節(jié)約操作成本:1.50萬元。
如果逐步完成全部蒸汽伴熱系統(tǒng)的改造,伴熱系統(tǒng)可大大降低運(yùn)行成本。
3.2.4 小結(jié) 綜合電伴熱與蒸汽伴熱在前期安裝投資、運(yùn)行成本及維護(hù)成本分析,電伴熱在前期建設(shè)投資費(fèi)用較大,但是其運(yùn)行成本及維護(hù)成本都明顯低于蒸汽伴熱。電伴熱系統(tǒng)維護(hù)方便、穩(wěn)定性好,可有效減少員工維護(hù)工作量和勞動強(qiáng)度。
(1)電伴熱雖然一次性投資較高,但操作、維護(hù)費(fèi)用卻有較大降低,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
(2)電伴熱已達(dá)到了預(yù)期效果,即在運(yùn)行過程中,只補(bǔ)償了物料在輸送過程中的熱損失,比蒸汽伴熱節(jié)能效果顯著,有效地節(jié)約了能量。
(3)對于流程走向復(fù)雜,管徑較小的伴熱,電伴熱以其安裝方便、施工簡易優(yōu)勢當(dāng)為首選。
因此,自控電伴熱技術(shù)無論從技術(shù)性能、經(jīng)濟(jì)效益,還是節(jié)能、環(huán)保方面,都明顯優(yōu)于蒸汽伴熱。可以考慮逐步將第二凈化廠蒸汽伴熱系統(tǒng)改造為電伴熱系統(tǒng)。
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TE965
A
1673-5285(2012)04-0097-03
2012-01-14
張劍波(1972-),工程師,大學(xué)本科,1997年畢業(yè)于大慶石油學(xué)院,目前任長慶油田第一采氣廠第二凈化廠總工程師,從事天然氣凈化工藝技術(shù)管理工作。