黃 樺,陳之偉,李家興,宋吉浩,榮玉良,王旭淞
(上海通用東岳動(dòng)力總成有限公司鑄鍛技術(shù)與質(zhì)量部,山東煙臺(tái) 264006)
上海通用東岳動(dòng)力總成有限公司采用兩箱濕砂型鑄造的方式大批量生產(chǎn)缸體、曲軸、凸輪軸和軸承蓋等汽車零部件產(chǎn)品毛坯,分為缸體和小件兩條造型線,采用設(shè)備為DISA水平分型造型線,缸體造型線造型主機(jī)為BMD氣沖造型設(shè)備,小件造型線造型主機(jī)為BMD靜壓多觸頭造型設(shè)備,這兩條造型線生產(chǎn)效率高(缸體造型線理論節(jié)拍為115箱/h,小件造型線理論節(jié)拍為120箱/h),造型后鑄件精度高。但因?yàn)樵O(shè)計(jì)等諸多原因在實(shí)際生產(chǎn)過程中仍然存在一些批量質(zhì)量問題,如鑄件錯(cuò)箱產(chǎn)生廢品和造型時(shí)墊箱產(chǎn)生廢型,從今年2月份起公司錯(cuò)箱和墊箱質(zhì)量問題頻繁發(fā)生,錯(cuò)箱量平均每月出現(xiàn)3~5次批量錯(cuò)箱廢品,而從3月份開始?jí)|箱問題一度成為造型線影響開動(dòng)率的主要問題,最高時(shí)小件造型線廢型率高達(dá)20%,平均為7%左右,嚴(yán)重影響了產(chǎn)品的出品率和生產(chǎn)線開動(dòng)率。
錯(cuò)箱是指鑄件的一部分和另一部分在分型面處錯(cuò)開的現(xiàn)象,對(duì)于兩箱造型來說,主要分為軸向錯(cuò)箱、徑向錯(cuò)箱和混合錯(cuò)箱等幾種錯(cuò)箱情況[1],如圖1所示;錯(cuò)箱的主要危害是在后續(xù)機(jī)加工時(shí)會(huì)產(chǎn)生黑皮、機(jī)加工干涉和撞刀,嚴(yán)重時(shí)會(huì)使鑄件尺寸不符合圖紙產(chǎn)生鑄件報(bào)廢。墊箱是指造型時(shí)砂箱高出砂箱表面過多造成廢型的質(zhì)量問題,如圖2所示;廢型的主要危害是會(huì)嚴(yán)重影響生產(chǎn)線開動(dòng)率,合箱澆注后鐵水沖垮高出的分型面砂型造成跑火,使砂箱損壞并存在安全隱患,有時(shí)在合箱時(shí)會(huì)造成錯(cuò)箱??傊e(cuò)箱和墊箱的危害都是比較大的,需要在生產(chǎn)過程中對(duì)原因分析并解決。
圖1 嚴(yán)重錯(cuò)箱產(chǎn)生的廢品
圖2 嚴(yán)重墊箱產(chǎn)生的廢型
圖3 為小件造型線工藝流程簡圖,圖4為型板托框和耐磨條,圖5為型板圖,圖6為型板托框耐磨條、型板裝配后情況,圖7為造出的砂型。
圖3 小件造型線工藝流程簡圖
圖4 型板托框和耐磨條
圖5 型板圖
圖6 型板托框、耐磨條、型板裝配后情況圖
圖7 造出的上砂型
托框周圍的耐磨條材質(zhì)為聚甲醛[2]。耐磨條主要有3個(gè)用途:1)造型時(shí)彈性緩沖;2)造型時(shí)排氣作用;3)促進(jìn)砂型與砂型間接觸,防止產(chǎn)生披縫廢品。
圖8 為DISA多觸頭靜壓造型線,圖9為多觸頭造型主機(jī)設(shè)備,圖10為多觸頭造型主機(jī)結(jié)構(gòu)原理簡圖,型板和托框之間,型板和砂箱之間,砂箱和設(shè)備之間形成了三級(jí)配合,砂箱和托框間有配合銷套2副,托框和型板間有配合銷套兩副,托框和設(shè)備平臺(tái)有配合銷套2副,托框和設(shè)備平臺(tái)有定位塊4個(gè),造型時(shí)配合銷套和關(guān)鍵尺寸等各有10多處之多,加上托框本身質(zhì)量較大(0.5 t/個(gè)),測量和排查影響錯(cuò)箱墊箱關(guān)鍵尺寸因素非常困難。從圖10可以直觀地看出,砂箱、托框和設(shè)備之間就像串在一根虛擬的中心桿上的一串盒子,因?yàn)槎ㄎ讳N套數(shù)量不足和設(shè)備在設(shè)計(jì)時(shí)無中心定位,很容易就會(huì)造成鑄件的錯(cuò)箱;而型板和砂箱由于銷套的原因配合不緊密,此處的砂從分型面跑出來高出砂型也會(huì)形成墊箱。
圖8 DISA多觸頭靜壓造型線
圖9 多觸頭造型主機(jī)設(shè)備
圖10 多觸頭造型主機(jī)結(jié)構(gòu)原理簡圖
在分析過程中我們對(duì)產(chǎn)生錯(cuò)箱和墊箱的托框和銷套關(guān)鍵配合尺寸進(jìn)行了測量,并對(duì)錯(cuò)箱的影響因素進(jìn)行了分析,如圖11所示.
從魚骨圖分析中我們得出造成錯(cuò)箱的主要原因有幾點(diǎn):①托框上銷孔間距離不等,4個(gè)銷孔直線度超差;②型板安裝不平,下面墊有雜物;③耐磨條磨損不一致;④銷套磨損超差失效[3-4]等。解決措施為:①修整托框上定位孔位置;②加強(qiáng)型板安裝的檢查,保證平整;③控制耐磨條磨損后平面度(≤0.15 mm);④加強(qiáng)磨損銷套檢查頻次,對(duì)失效銷套及時(shí)更換。
在分析過程中我們對(duì)產(chǎn)生墊箱的托框和銷套關(guān)鍵配合尺寸進(jìn)行了測量,并對(duì)墊箱廢型的影響因素分析如圖12.
從魚骨圖分析得出墊箱廢型的主要原因有幾點(diǎn):設(shè)備定位設(shè)計(jì)不合理[5](設(shè)備與砂箱間定位間隙過大,設(shè)備無中心定位),造型主機(jī)101平臺(tái)未轉(zhuǎn)到位即上升;銷套結(jié)構(gòu)不合理,配合間隙過小,銷套松動(dòng)脫落。解決措施:調(diào)整設(shè)備定位和101轉(zhuǎn)臺(tái)定位;改進(jìn)銷套結(jié)構(gòu),增大配合間隙[6-7],增加彈簧墊圈防止銷套脫落。
根據(jù)上述原因分析我們對(duì)其中設(shè)備、托框和銷套等進(jìn)行了修整和結(jié)構(gòu)改良,效果十分明顯,圖13為4個(gè)型板托框問題解決前后的錯(cuò)箱量情況,因?yàn)殇N套之間有配合公差和間隙,對(duì)于三級(jí)配合和配合銷套很多的造型線來說錯(cuò)箱是不可避免的,客戶對(duì)我公司的鑄件錯(cuò)箱量要求標(biāo)準(zhǔn)為:曲軸鑄件錯(cuò)箱量≤0.75 mm,凸輪軸鑄件錯(cuò)箱量≤0.50 mm.從圖13中可以看出各托框改進(jìn)后效果明顯,鑄件錯(cuò)箱量尺寸被進(jìn)一步收嚴(yán)。
從今年4月份開始我們陸續(xù)采取了解決墊箱問題的一些措施,效果十分明顯,從表1中可以看出。
1)托框上中間銷孔間距離和銷孔直線度;型板安裝是否平整,下面是否墊有雜物;耐磨條磨損是否一致,銷套磨損是否失效是目前決定鑄件錯(cuò)箱情況的幾個(gè)關(guān)鍵因素。
圖11 鑄件錯(cuò)箱魚骨圖分析
圖12 鑄件墊箱廢型魚骨圖分析
表1 小件造型線墊箱廢型率(%)
2)設(shè)備定位設(shè)計(jì),造型主機(jī)101平臺(tái)轉(zhuǎn)到位后上升;銷套結(jié)構(gòu)合理,配合間隙恰當(dāng),銷套松動(dòng)是否固定牢固是目前決定鑄造墊箱廢型情況的幾個(gè)關(guān)鍵因素。
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