劉元生
(攀枝花電業(yè)局,四川攀枝花 617067)
目前系統(tǒng)大容量主變壓器多采用自耦變壓器結(jié)構(gòu),盡管主變壓器故障時發(fā)生變壓器油燃燒的情況較為少見,但一旦發(fā)生主變壓器燃燒將產(chǎn)生巨大損失。目前220 kV及以上主變壓器消防系統(tǒng)主要采用水噴霧消防系統(tǒng)、排油注氮消防系統(tǒng)、合成泡沫消防系統(tǒng)3種形式,其中排油注氮的使用較為普遍。
排油注氮裝置的作用在于:當(dāng)變壓器著火時,達(dá)到燃燒溫度的油僅局限于上表層油。將化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定的壓縮氮氣從變壓器底部注入使箱體的油自下而上攪動,加速油在油箱里的循環(huán)。這樣使已達(dá)燃燒溫度的上表面層油被下部大量的油冷卻,使油的溫度降至其閃點以下減緩燃燒。運行期間,一旦變壓器起火,重瓦斯和變壓器頂蓋的熱敏探測器均會動作,它們發(fā)出的信號使排油系統(tǒng)開始排油,為攪拌做好準(zhǔn)備。緊接著攪拌系統(tǒng)啟動,氮氣瓶內(nèi)液氮經(jīng)減壓注入變壓器油箱,在1~2 min內(nèi)控制燃燒。在排油過程中,油枕與油箱間形成的油流將裝在瓦斯繼電器前的流量啟閉閥關(guān)閉,從而避免“火上澆油”。
1.1.1 變電站運行方式
220 kV某站220 kV主變壓器兩臺,1號主變壓器容量為300 MVA,2號主變壓器容量為240 MVA。220 kV為雙母線接線方式,出線4回;110 kV為雙母線接線方式,出線7回;35 kV為單母分段接線方式,35 kV 1M、3M共22回出線(其中包括電容器出線8回,備用1回),站用變壓器8B、9B分別接于35 kV 1M、3 M。故障前該站負(fù)荷158.67 MW,1號主變壓器201斷路器負(fù)荷88.17 MW,101斷路器負(fù)荷(-)10.19 MW,301斷路器負(fù)荷(-)71.34 MW;2號主變壓器202斷路器負(fù)荷70.5 MW,102斷路器負(fù)荷(-)43.69 MW,302斷路器負(fù)荷(-)33.32 MW;35 kV故障線路負(fù)荷4.85 MW。
1.1.2 2號主變壓器基本情況
2號主變壓器型號為OSFPS9-240000/220,額定電壓為230/121/38.5 kV,冷卻方式為 ODAF,聯(lián)結(jié)組別為YNaod11,額定分接短路阻抗%為高-中:8.99、高 - 低:29.3、中 - 低:18.2。其主變壓器排油注氮裝置生產(chǎn)日期為2007年5月,投運日期為2007年9月30日。正常運行時該裝置處于手動狀態(tài)。
2010年8月12日15時54分,該站35 kV出線開關(guān)過流Ⅰ段保護(hù)動作,斷路器跳閘,故障選相ABC三相,短路電流7 473.8 A(出線保護(hù)裝置顯示);15時55分2號主變壓器輕瓦斯動作發(fā)信號;16時10分2號主變壓器差動保護(hù)、重瓦斯、壓力釋放保護(hù)動作,2號主變壓器三側(cè)開關(guān)斷路器跳閘。1號主變壓器未過負(fù)荷。經(jīng)現(xiàn)場初步檢查,2號主變壓器差動、重瓦斯、壓力釋放保護(hù)動作,2號主變壓器三側(cè)斷路器均在分閘位置,2號主變壓器壓力釋放閥處正下方地面上有油跡,瓦斯繼電器內(nèi)無油,主變壓器排油注氮裝置重錘落下、排油閥門打開、排油管道處有油跡,氮氣瓶電磁閥門未打開,未對主變壓器進(jìn)行充氮,因該裝置運行于手動位置,裝置電源處于斷開狀態(tài)。
事故發(fā)生后迅速隔離發(fā)生故障的35 kV出線間隔及2號主變壓器回路,安排恢復(fù)35 kV 3 M及非故障出線運行;迅速組織人員對2號主變壓器本體進(jìn)行檢查、試驗,并對2號主變壓器油進(jìn)行取樣分析。根據(jù)油化試驗數(shù)據(jù),油中溶解氣體的“三比值”編碼為“102”,屬于高能量放電故障。高壓電試驗數(shù)據(jù)顯示繞組及鐵心絕緣較低,直阻、變比與上次測試結(jié)果相比較正常。主變壓器繞組變形測試結(jié)果橫向比較與上次測試結(jié)果基本吻合,無明顯變形跡象。綜合上述試驗結(jié)果,結(jié)合繼電保護(hù)動作情況及故障錄波報告,可初步判斷2號主變壓器內(nèi)部有放電故障。故障點在主變壓器220 kV C相繞組端部附近。
對主變壓器附件進(jìn)行拆除時,發(fā)現(xiàn)220 kV C相套管中部法蘭套筒下部有多處放電痕跡,均壓球有5 cm2的燒傷孔洞,套管下尾瓷套表面多處被電弧灼傷、釉質(zhì)損壞;升高座內(nèi)壁對應(yīng)處有放電痕跡,絕緣紙筒被電弧明顯燒傷、嚴(yán)重碳化。從套管安裝洞對內(nèi)觀察,變壓器內(nèi)未見明顯異常。附件及套管拆除后,再次試驗結(jié)果:①直阻:高壓、中壓、低壓側(cè)與上次檢修試驗及出廠試驗數(shù)據(jù)相比較正常;②三相變比:高/中、高/低、中/低與上次檢修試驗及出廠試驗數(shù)據(jù)相比較正常。
主變壓器吊罩檢查中高、中、低壓側(cè)繞組各部位外觀均無異?,F(xiàn)象;C相高壓套管正對油箱底部有被燒傷的絕緣紙和炭渣,高壓繞組圍屏及鐵心表面有微小金屬粉末。
排油注氮安裝簡圖見圖1。
圖1 排油-注氮式變壓器滅火裝置在變壓器上的安裝簡圖
根據(jù)排油注氮裝置已開始排油、未充氮氣的現(xiàn)場實際,初步判斷該起事故為主變壓器排油注氮裝置誤動引起。隨后技術(shù)人員對2號主變壓器的排油注氮裝置進(jìn)行模擬試驗,將重錘重新放置在支撐的電磁閥閥芯上,模擬外部震動,發(fā)現(xiàn)該電磁閥閥芯慢慢后退,最后導(dǎo)致重錘落下。
該裝置結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理,支撐的電磁閥閥芯約有20°左右的坡度,連接重錘的閥桿也有反向的相同坡度,在重錘自身的重力下,有一向電磁閥閥芯動作方向的推力,在裝置震動的情況下,該推力更大,致使支撐重錘的電磁閥閥芯慢慢沿動作方向移動,最后,在重錘自身重力下推開電磁閥閥芯而落下,打開排油管道的快速排油閥門。在日常的檢查維護(hù)中,難以發(fā)現(xiàn)和判斷該裝置中支撐重錘的電磁閥閥芯的后退現(xiàn)象。
因此,導(dǎo)致該排油注氮裝置重錘脫落的原因是因為該裝置在現(xiàn)場運行環(huán)境中,因各種震動使支撐重錘的電磁閥閥芯慢慢沿動作方向移動,最后導(dǎo)致重錘脫落,打開排油管道的快速排油閥門排油。所以該裝置結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理,是造成重錘落下的直接原因。
2號主變壓器因35 kV出線短路故障,短路電動力引起主變壓器震動(主變壓器與排油注氮裝置通過排油管硬連接),造成主變壓器排油注氮裝置重錘脫落,打開排油閥門,變壓器油在自重及油枕內(nèi)油的壓力下開始快速排油,使油枕與瓦斯繼電器間的控流閥關(guān)閉,此時,該變壓器相當(dāng)于一密閉容器,排油速度迅速放緩,隨著瓦斯繼電器內(nèi)油位的下降,使輕瓦斯動作發(fā)信(在重錘落下后12 s)。隨著變壓器油繼續(xù)排放,空氣將沿排油管進(jìn)入變壓器內(nèi)部,使排油速度逐漸加快,油位繼續(xù)下降,因排油管與C相升高座距離最近,致使C相升高座內(nèi)油位低于A、B相套管升高座內(nèi)油位。隨著油位繼續(xù)下降,C相升高座內(nèi)絕緣強度逐漸下降,開始發(fā)生非貫穿性放電,當(dāng)油位下降到一定位置時(重錘落下后約15 min),升高座內(nèi)絕緣強度不能承受均壓球處的強電場作用而對升高座內(nèi)壁放電,產(chǎn)生大量的氣體,電弧飛濺燒傷套管法蘭,同時使變壓器器身內(nèi)壓力急劇上升,瓦斯繼電器跳閘節(jié)點閉合,跳開三側(cè)斷路器,同時因變壓器內(nèi)部壓力達(dá)到壓力釋放閥動作值而動作噴油。
將燒傷的220 kV套管、絕緣紙筒更換及全部密封墊更換,將變壓器油處理成合格的絕緣油,隨后進(jìn)行了真空注油和熱油循環(huán),經(jīng)靜置、油壓試漏及常規(guī)試驗后,主變壓器在事故發(fā)生20日后恢復(fù)送電。
對運行的所有220 kV主變壓器的排油注氮裝置進(jìn)行排查,重點對其可能發(fā)生誤動的重錘等機械部分進(jìn)行檢查。在確保排油注氮裝置保持在手動位置的基礎(chǔ)上,將排油管道的碟閥暫時設(shè)置為關(guān)閉狀態(tài)。同時,積極聯(lián)系相關(guān)設(shè)備廠家,對存在隱患的排油注氮裝置進(jìn)行完善化改造,重點將電磁閥拉桿與排油蝶閥擺桿之間的斜面接觸改為嵌入式接觸,使重錘直接掛在電磁閥上,保證受力點完全在電磁閥拉桿上。
主變壓器排油注氮裝置對預(yù)防主變壓器火災(zāi)事故的發(fā)生起著重要作用。然而,部分裝置結(jié)構(gòu)設(shè)計的不合理性,可能會在外界故障的誘因下發(fā)生誤動,從而擴大故障范圍造成主變壓器事故。排油注氮裝置日常狀態(tài)下應(yīng)設(shè)置為手動(鑒于無人值班變電站的現(xiàn)狀,應(yīng)考慮遠(yuǎn)方人工啟動功能)。同時,對于可能發(fā)生誤動的重錘、連桿等機械裝置,應(yīng)納入日常運行巡視范圍,確保主變壓器安全穩(wěn)定運行。
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