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寶浪油田集輸系統(tǒng)工藝改進(jìn)與完善

2012-12-07 04:49:14魏紅燕羅繼城郭茹東田大忠
石油地質(zhì)與工程 2012年3期
關(guān)鍵詞:油器分離器儲(chǔ)罐

魏紅燕,羅繼城,郭茹東,田大忠

(1.中國(guó)石化河南油田分公司石油工程技術(shù)研究院,河南 南陽(yáng) 473132;2.中國(guó)石化河南油田分公司塔里木河南勘探公司;3.中國(guó)石化河南油田分公司第一采油廠)

寶浪油田位于新疆焉耆盆地,由寶北、寶中和本布圖3個(gè)油田組成,屬于低孔低滲透輕質(zhì)油藏[1]。該油田于1994年發(fā)現(xiàn)工業(yè)油流,1996年投入試采,1997年投入開(kāi)發(fā)。隨著勘探開(kāi)發(fā)的不斷深入,原有的集輸工藝已不能滿足現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)的需要,暴露出各種各樣的問(wèn)題,如關(guān)鍵容器裝置沒(méi)有旁通流程,三相分離器伴熱盤(pán)管結(jié)垢嚴(yán)重,影響加熱效果,污水管線穿孔頻繁以及原油儲(chǔ)罐呼吸損耗大等,這些問(wèn)題嚴(yán)重影響了寶浪油田的開(kāi)發(fā)生產(chǎn)。

1 原油處理工藝

油井采出液經(jīng)計(jì)量站進(jìn)入聯(lián)合站進(jìn)行集中處理,通過(guò)來(lái)油閥組控制進(jìn)入三相分離器,油水氣分離后,原油進(jìn)緩沖罐并經(jīng)提升泵輸入到原油穩(wěn)定裝置,穩(wěn)定后的原油進(jìn)入儲(chǔ)罐后待銷(xiāo)售;而分離出的污水靠自壓進(jìn)入污水處理系統(tǒng),經(jīng)二級(jí)沉降和二級(jí)過(guò)濾達(dá)到A級(jí)水質(zhì),便于回注地層;分離后的天然氣經(jīng)高低壓除油器進(jìn)入輕烴回收裝置,并通過(guò)壓縮制冷分流等處理,制成液化氣、輕質(zhì)油和干氣。原油凈化技術(shù)采用在HNS-II型三相分離器中加入GY-5型破乳劑進(jìn)行脫水處理,脫水溫度為25℃,處理后的原油含水率要求小于0.5%,脫出污水含油小于200 mg/L[2]。原油穩(wěn)定技術(shù)采用正壓閃蒸方式,脫水后原油經(jīng)浮頭換熱器將溫度升至125℃,再進(jìn)入壓力為0.18 MPa的穩(wěn)定塔進(jìn)行閃蒸穩(wěn)定,從而脫除原油中的溶解氣和易揮發(fā)組分。分離出的穩(wěn)定富氣和液態(tài)烴經(jīng)輕烴回收系統(tǒng),穩(wěn)定后的原油則進(jìn)入原油儲(chǔ)罐。

1.1 原油處理工藝存在問(wèn)題與分析

原油處理工藝存在的問(wèn)題,有些是原來(lái)設(shè)計(jì)存在缺陷,有些是生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的新問(wèn)題,具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:

(1)來(lái)油閥組經(jīng)多年運(yùn)行,穿孔頻繁,但由于設(shè)計(jì)時(shí)沒(méi)有超越流程,無(wú)法更換管線進(jìn)行根治。生產(chǎn)中通過(guò)打卡子進(jìn)行暫時(shí)處理;高、低壓除油器同樣沒(méi)有超越流程,出現(xiàn)問(wèn)題時(shí),只能將天然氣通過(guò)放空管線點(diǎn)燃燒掉,這樣不僅浪費(fèi)資源,同時(shí)也給集輸系統(tǒng)的生產(chǎn)埋下了安全隱患。

(2)三相分離器加熱盤(pán)管結(jié)垢嚴(yán)重,加熱效果差,造成破乳劑脫水效果不理想,使得脫出的水含油700 mg/L,油含水率為1.5%。為此,三相分離器盤(pán)管清垢維修頻繁,且工作量大、成本高。

加熱盤(pán)管結(jié)垢嚴(yán)重是因?yàn)橛吞锊沙鏊V化度高,達(dá)到30000~250000 mg/L,其主要成分為鈣、鎂等金屬離子。通過(guò)化學(xué)分析,盤(pán)管結(jié)垢屬碳酸鹽類(lèi),且溫度越高結(jié)垢越嚴(yán)重,所以加熱盤(pán)管是三相分離器結(jié)垢最嚴(yán)重的位置。這影響了加熱效果,溫度達(dá)不到破乳劑的要求,造成三相分離器脫水效果不理想。

(3)原油穩(wěn)定裝置空冷器時(shí)常發(fā)生管束凍裂現(xiàn)象。其原因主要是脫水后的原油含水高,經(jīng)過(guò)浮頭換熱器加熱到125℃后,其所含水份以水蒸汽的形態(tài)隨穩(wěn)定塔氣相進(jìn)入空冷器,經(jīng)與大氣換熱溫度降到30℃左右時(shí),水蒸氣會(huì)慢慢冷凝成液態(tài)水,聚集到管束底部。而空氣是自下而上通過(guò)空冷器的,所以空冷器底部管束溫度最低,當(dāng)冬季溫度降到零下10℃以下時(shí),管束中的液態(tài)水就會(huì)慢慢結(jié)冰,造成管束凍堵直至破裂。

(4)原油在儲(chǔ)罐中揮發(fā)損耗大。夏季經(jīng)過(guò)儲(chǔ)罐呼吸閥和量油孔呼出的氣體很大。用量杯在原油儲(chǔ)罐取1200 L原油放在背風(fēng)陰涼處,5天后變?yōu)?146 mL,揮發(fā)量約為3.5%,按日均原油產(chǎn)量250 t計(jì)算,揮發(fā)損耗約為8.75 t,這不僅造成巨大的資源浪費(fèi),同時(shí)又帶來(lái)環(huán)境污染。儲(chǔ)罐原料來(lái)源主要是原油穩(wěn)定裝置處理后的原油和輕烴回收裝置處理后的輕油。通過(guò)化驗(yàn)分析,原油儲(chǔ)罐呼出的主要是C3、C4,通過(guò)取樣實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)等量樣品在相同時(shí)間和環(huán)境下(5天時(shí)間),輕油的揮發(fā)量達(dá)到5.1%,穩(wěn)定后原油揮發(fā)量為1.2%。這說(shuō)明有相當(dāng)一部分輕質(zhì)組分沒(méi)有充分回收。

1.2 原油處理工藝改進(jìn)與完善[3]

(1)在來(lái)油閥組以及高、低壓除油器上增加超越流程。

(2)采用強(qiáng)磁除垢器解決三相分離器盤(pán)管結(jié)垢問(wèn)題。其工作原理為:常態(tài)下的水由數(shù)十個(gè)水分子締結(jié)在一起,彼此之間靠氫鍵鏈接,形成分子團(tuán)。當(dāng)以一定的流速垂直通過(guò)非均勻磁場(chǎng)后,在洛倫磁力作用下,大分子的水被強(qiáng)磁場(chǎng)切割成小分子水,且水分子發(fā)生形變并獲得一定的能量,從而發(fā)生一系列物理和化學(xué)變化。小分子水團(tuán)強(qiáng)烈吸引并包圍易在水中與酸根離子結(jié)成針狀結(jié)晶硬垢的Ca2+、Mg2+,使他們無(wú)法靠近受熱的管壁或容器壁。同時(shí)經(jīng)過(guò)磁化的鈣、鎂等離子結(jié)晶體也有改變,磁場(chǎng)促使水中帶電粒子運(yùn)動(dòng)并發(fā)生變化,粘附力被破壞,呈松散晶體狀流體沉淀物,并通過(guò)排污管排出系統(tǒng),從而達(dá)到除垢的效果。

(3)從降低原油含水率及操作兩方面解決空冷器凍堵問(wèn)題。首先,通過(guò)增加強(qiáng)磁阻垢器以及破乳劑加量的調(diào)整,提高三相分離器脫水效果,使原油含水率達(dá)到0.2%;其次,在底部增加一個(gè)分離包,增強(qiáng)原油緩沖罐沉降分離作用,并人工定時(shí)放水。這樣進(jìn)入原油穩(wěn)定裝置的原油含水率就會(huì)降低到0.14%,從而從源頭上解決空冷器凍堵問(wèn)題。

(4)提高輕質(zhì)組分回收率,降低大罐呼吸損耗。一是采取改進(jìn)工藝流程的辦法,將處理后的輕油直接進(jìn)罐流程改為與脫水來(lái)油流程匯合,二者經(jīng)過(guò)管道混合后進(jìn)入穩(wěn)定裝置。這樣將輕烴回收裝置來(lái)的輕油進(jìn)行二次處理,可大大提高輕質(zhì)組分的回收利用率。二是將浮頭換熱器的加熱溫度由125℃提高到135℃,同時(shí)將穩(wěn)定塔的壓力由0.18 MPa降低到0.15 MPa,使得原油中的輕質(zhì)組分充分離出,從而達(dá)到降低原油儲(chǔ)罐呼吸損耗的目的。

2 污水處理工藝

寶浪油田采用壓力密閉除油和二級(jí)過(guò)濾的污水處理工藝技術(shù)。含油污水經(jīng)1000 m3和500 m3沉降罐沉降后,進(jìn)入壓力除油器,經(jīng)除油后進(jìn)入一級(jí)核桃殼過(guò)濾罐過(guò)濾,再經(jīng)過(guò)二級(jí)纖維球過(guò)濾罐過(guò)濾后,進(jìn)入具有隔氧裝置的凈化水罐,經(jīng)過(guò)注水泵注入地層(圖1)。該套處理裝置日處理污水1000 m3,實(shí)際日均處理污水850 m3,處理水質(zhì)的要求是:懸浮固體含量小于3 mg/L,粒徑中值小于2μm,含油量小于8.0mg/L。隨著開(kāi)采年限的增加和油井各種措施的作業(yè)逐漸增多,采出液的一些特性也發(fā)生變化,尤其是采出液的pH值變化較大。

圖1 污水處理工藝流程

2.1 污水處理工藝存在問(wèn)題及分析

(1)工藝管線穿孔頻繁,關(guān)鍵容器腐蝕嚴(yán)重。污水管線幾乎天天穿孔,過(guò)濾罐檢修發(fā)現(xiàn)罐壁腐蝕嚴(yán)重,最深達(dá)5 mm,為罐壁厚度的50%。經(jīng)檢測(cè)分析,站外來(lái)液的pH值為6.5,由此判斷管線腐蝕穿孔的主要原因是酸腐蝕。

(2)過(guò)濾罐堵塞嚴(yán)重。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)分析,過(guò)濾罐堵塞主要是系統(tǒng)中固體懸浮物超標(biāo)以及濾罐運(yùn)行壓力不當(dāng)。當(dāng)污水中大量固體懸浮物被濾料過(guò)濾后,滯留在濾罐內(nèi),當(dāng)濾罐反洗不及時(shí)或不徹底就會(huì)造成濾罐過(guò)濾不暢、堵塞。濾罐設(shè)計(jì)運(yùn)行壓差為0.20 MPa,而實(shí)際運(yùn)行壓差達(dá)到0.35 MPa,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出設(shè)計(jì)運(yùn)行壓差,濾罐長(zhǎng)時(shí)間超壓差運(yùn)行,將濾料擠壓得非常結(jié)實(shí),嚴(yán)重時(shí)還會(huì)造成篩管破裂。引起濾罐超壓運(yùn)行的原因除了濾料板結(jié)外,壓力除油器液位控制不當(dāng)也是另一重要因素。該液位采用PID變頻控制技術(shù),當(dāng)壓力除油器液位超過(guò)設(shè)定值時(shí),PID控制回路就會(huì)逐漸增大泵轉(zhuǎn)速,泵最大排量為150 m3/h,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于濾罐80 m3/h的處理能力。

(3)經(jīng)過(guò)處理后的污水進(jìn)入凈化水罐后,水質(zhì)會(huì)慢慢變差,主要是懸浮物固體含量大于10 mg/L。經(jīng)分析認(rèn)為主要是污水在凈化罐內(nèi)曝氧以及高壓注水回流將罐底沉降物攪起造成的。

2.2 污水外理工藝改進(jìn)與完善[4]

(1)為減小酸腐蝕對(duì)系統(tǒng)管線設(shè)備的危害,在脫水系統(tǒng)三相分離器污水出口管線上增加pH檢測(cè)儀,時(shí)刻監(jiān)測(cè)污水pH值,并將檢測(cè)數(shù)據(jù)傳到主控室,當(dāng)污水pH值發(fā)生變化時(shí)(差值超過(guò)0.2),系統(tǒng)會(huì)及時(shí)報(bào)警并提示操作人員調(diào)整燒堿的加藥量,從而保證污水pH值處于合理的范圍。

(2)為解決濾罐堵塞問(wèn)題,一是增加了1000 m3的沉降罐并與原有的500 m3沉降罐組成兩級(jí)沉降流程,使得大量固體懸浮物得到很好的沉降分離,從而大大減少濾罐入口的固體懸浮物含量,降低了濾罐堵塞程度,延長(zhǎng)了使用時(shí)間。二是根據(jù)壓力除油器液位控制要求以及濾罐運(yùn)行壓力要求,采取限幅串級(jí)控制回路以及差壓報(bào)警技術(shù)。即以壓力除油器液位為主控制參數(shù)構(gòu)成主PID控制回路,以濾罐流量為副控制參數(shù)構(gòu)成副P(pán)ID控制回路,將主控制回路的輸出作為副控制回路的設(shè)定值,從而構(gòu)成串級(jí)PID控制回路。在一、二級(jí)濾罐進(jìn)出口增加差壓檢測(cè)儀并將其信號(hào)遠(yuǎn)傳至主控室進(jìn)行報(bào)警設(shè)定,當(dāng)壓差超過(guò)設(shè)定值時(shí),進(jìn)行聲音報(bào)警及文字提示,提醒操作人員及時(shí)對(duì)濾罐進(jìn)行倒罐反洗,從而延長(zhǎng)濾罐使用時(shí)間,減少維修次數(shù)。限幅串級(jí)PID控制回路見(jiàn)圖2。

3 應(yīng)用效果

圖2 限幅串級(jí)控制回路

經(jīng)過(guò)不斷改進(jìn)和完善,寶浪油田集輸系統(tǒng)工藝水平有了很大提高,解決了油田的開(kāi)采過(guò)程中出現(xiàn)的多種問(wèn)題,取得了很好實(shí)際效果,為油田的下一步開(kāi)發(fā)打下了良好基礎(chǔ)。

(1)三相分離器盤(pán)管維修周期由2個(gè)月延長(zhǎng)至10個(gè)月,脫水效果明顯改善,處理后的原油含水率降為0.2%,水中含油降到80 mg/L。

(2)空冷降器管束凍堵得到極大改善,冷凍周期由7天延長(zhǎng)至1個(gè)月,且管束再也沒(méi)有出現(xiàn)凍裂現(xiàn)象。

(3)原油儲(chǔ)罐呼吸損耗大大低,由原來(lái)的4.5%降低到1.6%。

(4)污水管線穿孔問(wèn)題得到徹底解決,維修成本大幅下降。

(5)污水水質(zhì)達(dá)到A3級(jí)標(biāo)準(zhǔn),其中懸浮固體含量小于3 mg/L,粒徑中值小于1μm,含油量小于5.0 mg/L。

[1]秦飛,李偉才,張磊,等.寶浪油田寶北I+I(xiàn)I油組不同流動(dòng)單元開(kāi)發(fā)效果研究[J].石油地質(zhì)與工程,2011,25(2):35-37.

[2]王富來(lái),李春云,禹越海,等.油田回注污水中懸浮物固體含量測(cè)定影響因素探討[J].石油天然氣學(xué)報(bào),2010,32(3):137-140.

[3]易成高,潘玉琦,李迎偉.寶浪油田地面工藝配套技術(shù)[J].油氣田地面工程,1999,8(5):8-12.

[4]牛耀玉,李勝彪,梁庚白.寶浪油田聯(lián)合站污水腐蝕性研究[J].石油化工腐蝕與防護(hù),2003,20(5):19-21.

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