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攪拌器機(jī)械密封損壞的原因及對(duì)策

2012-12-13 03:51:24劉彥偉
化工裝備技術(shù) 2012年2期
關(guān)鍵詞:靜環(huán)機(jī)封攪拌器

劉彥偉

(河南省煤業(yè)化工集團(tuán)中原大化公司)

攪拌器機(jī)械密封損壞的原因及對(duì)策

劉彥偉*

(河南省煤業(yè)化工集團(tuán)中原大化公司)

對(duì)造成三聚氰胺料漿槽攪拌器機(jī)械密封損壞的原因進(jìn)行了詳細(xì)的分析,并進(jìn)行了有關(guān)的技術(shù)改造,從而保證了攪拌器的穩(wěn)定運(yùn)行。

攪拌器機(jī)械密封泄漏原因分析技術(shù)改造

0 概述

中原大化公司的三聚氰胺裝置在工藝上采用美國聯(lián)合信號(hào)公司的高壓尿素法生產(chǎn)工藝。三聚氰胺料漿槽攪拌器的作用是將生成的三聚氰胺料漿攪拌成均勻的懸浮液。而后,該懸浮液被送往三聚氰胺離心機(jī)處理,生成成品三聚氰胺。在這一生產(chǎn)過程中,攪拌器一旦發(fā)生故障,將會(huì)導(dǎo)致三聚氰胺料漿混合不均勻,從而致使三聚氰胺離心機(jī)的扭矩與電流升高,迫使三聚氰胺離心機(jī)停車,進(jìn)而導(dǎo)致整個(gè)三聚氰胺裝置低負(fù)荷運(yùn)行。自三聚氰胺裝置投產(chǎn)以來,大部分設(shè)備運(yùn)行良好,但三聚氰胺料漿槽攪拌器卻振動(dòng)較大,導(dǎo)致攪拌軸的擺動(dòng)也日趨增大,機(jī)封處攪拌軸的最大擺動(dòng)量竟達(dá)到了3 mm,從而造成攪拌器的機(jī)械密封頻繁損壞并泄漏。這一方面會(huì)污染環(huán)境,導(dǎo)致裝置的排放環(huán)保指標(biāo)超標(biāo),另一方面需對(duì)攪拌器機(jī)械密封頻繁地檢修,造成裝置減負(fù)荷運(yùn)行。因此,攪拌器機(jī)械密封損壞嚴(yán)重影響著整個(gè)三聚氰胺裝置的穩(wěn)定運(yùn)行。為此,本文對(duì)導(dǎo)致攪拌器機(jī)械密封泄漏的原因進(jìn)行了分析,并通過一定的技術(shù)改造徹底解決了這一制約三聚氰胺裝置穩(wěn)定運(yùn)行的難題。

1 攪拌器設(shè)備簡(jiǎn)介及故障情況

三聚氰胺料漿槽攪拌器的參數(shù)如表1所示。

表1 攪拌器參數(shù)

攪拌器結(jié)構(gòu)如圖1所示。攪拌器機(jī)械密封組件如圖2所示。

圖1 改造前攪拌器結(jié)構(gòu)

圖2 機(jī)械密封組件

對(duì)攪拌器機(jī)械密封進(jìn)行解體檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),靜環(huán)密封面上有幾處較大的缺口,動(dòng)靜環(huán)密封表面均有深淺不一的溝槽。從機(jī)封結(jié)構(gòu)上來看,其靜環(huán)座(見圖2中10)與密封腔之間沒有止口定位結(jié)構(gòu)(見圖2),安裝時(shí)靜環(huán)座和軸套的同心度主要靠人工手動(dòng)進(jìn)行調(diào)整。對(duì)攪拌器進(jìn)行對(duì)中復(fù)查并對(duì)電機(jī)進(jìn)行單試,發(fā)現(xiàn)電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),并無明顯的振動(dòng)。進(jìn)而對(duì)配裝設(shè)備三聚氰胺料漿槽的共振進(jìn)行分析,認(rèn)為直徑為4 760 mm的料漿槽可能由于壁薄而剛性不足(壁厚僅為6 mm),從而引起共振。為此,在料漿槽內(nèi)部增加了3條環(huán)形加強(qiáng)板來增加其剛性。經(jīng)過這樣的改造后雖然大大降低了攪拌器的振動(dòng),但仍然沒有從根本上解決攪拌軸運(yùn)行時(shí)擺動(dòng)及機(jī)械密封損壞泄漏的問題。為此,對(duì)機(jī)械密封組件進(jìn)行了如下改進(jìn):(1)改變靜環(huán)的材質(zhì);(2)在靜環(huán)座上增加了定位止口,以從結(jié)構(gòu)上保證安裝質(zhì)量;(3)增大了靜環(huán)的內(nèi)徑,以緩解攪拌軸擺動(dòng)的影響。但是,這些措施仍然沒能徹底改善攪拌器的運(yùn)行情況,攪拌器機(jī)封的損壞仍然非常頻繁。每次機(jī)封解體進(jìn)行檢修時(shí)都會(huì)看到動(dòng)靜環(huán)的磨損程度非常嚴(yán)重,動(dòng)環(huán)承磨臺(tái)被磨平,靜環(huán)碎裂成幾塊,機(jī)封處軸套因受靜環(huán)碎塊的摩擦而被磨穿,機(jī)封處軸擺動(dòng)量目測(cè)值為3~5 mm。通過對(duì)減速箱的解體檢查還發(fā)現(xiàn),減速箱處軸套向著葉輪側(cè)內(nèi)孔端口處存在寬約8 mm、深約0.5 mm的磨損痕跡。

2 機(jī)械密封損壞的原因分析

2.1 攪拌器振動(dòng)及攪拌軸擺動(dòng)

由于攪拌器配裝的設(shè)備三聚氰胺料漿槽的設(shè)計(jì)壁厚較薄,設(shè)備的整體剛度不夠,致使攪拌器在運(yùn)行的過程中振動(dòng)較大,減速箱處軸套與攪拌軸之間出現(xiàn)磨損,軸套與軸之間配合間隙較大,進(jìn)而導(dǎo)致攪拌軸出現(xiàn)一定程度的擺動(dòng)。此外,減速箱兩支撐軸承距離太近,該處軸套太短,而且攪拌軸懸臂太長,攪拌軸撓度較大。后來雖然對(duì)設(shè)備進(jìn)行了加強(qiáng),但是攪拌軸與變速箱處軸套的間隙已經(jīng)變大,攪拌軸運(yùn)行時(shí)其擺動(dòng)已經(jīng)不可避免。隨著攪拌器的繼續(xù)運(yùn)行,攪拌軸與軸套之間的磨損進(jìn)一步增大,導(dǎo)致攪拌軸擺動(dòng)量逐漸增大。攪拌軸過大的擺動(dòng)進(jìn)一步導(dǎo)致整臺(tái)攪拌器的振動(dòng)也越來越大,反過來,攪拌器的劇烈振動(dòng)又加劇了減速箱軸套與攪拌軸的磨損并進(jìn)一步促使擺動(dòng)量增大。如此形成了惡性循環(huán),最終導(dǎo)致機(jī)械密封頻繁損壞泄漏。

2.2 靜環(huán)座安裝精度過低

由于靜環(huán)座與密封腔之間沒有定位結(jié)構(gòu),安裝時(shí)靜環(huán)與軸套(見圖2中1)的同心度完全依靠檢修人員自己的把握,因此其安裝質(zhì)量受人為因素的影響太大。同時(shí),靜環(huán)與軸套之間的間隙非常小,單邊間隙僅為0.50 mm,因此,靜環(huán)座的安裝誤差加上攪拌器軸過大的擺動(dòng)量,靜環(huán)很容易與軸套摩擦并被擠壓碎裂,從而導(dǎo)致機(jī)械密封失效泄漏。

2.3 機(jī)械密封摩擦副所用材料不合理

原來的機(jī)械密封所用的摩擦副材料為碳石墨-碳化硅,屬于軟-硬材料配合。由于工作介質(zhì)三聚氰胺料漿中含有顆粒狀的三聚氰胺結(jié)晶體,易對(duì)軟環(huán)即動(dòng)環(huán)造成磨損,從而使機(jī)械密封失效造成泄漏。

3 技術(shù)改造

3.1 改造配裝設(shè)備

針對(duì)三聚氰胺料漿槽剛度不夠的問題,在其內(nèi)部增加環(huán)形加強(qiáng)筋板。一是在設(shè)備內(nèi)壁沿圓周焊接3層扁鋼圈加強(qiáng)板,板厚16 mm,板寬126 mm,最下面一層距設(shè)備底部2 000 mm,3層加強(qiáng)板間距均為1 500 mm。對(duì)整個(gè)設(shè)備進(jìn)行加強(qiáng),可以防止運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生共振。二是在攪拌器法蘭接管內(nèi)端口周圍的設(shè)備內(nèi)壁上焊接一圓環(huán)形加強(qiáng)板(加強(qiáng)板上鉆直徑為12 mm的孔若干個(gè),使加強(qiáng)板塞焊于設(shè)備內(nèi)壁上),并在該加強(qiáng)板周圍焊接若干豎筋,以增加攪拌器連接接管的剛度。

3.2 改變靜環(huán)的尺寸

原靜環(huán)設(shè)計(jì)內(nèi)徑為67 mm,配合的軸套外徑為66 mm,兩者之間的間隙單邊為0.5 mm。針對(duì)攪拌器運(yùn)行過程中攪拌軸擺動(dòng)量過大、易擠壓靜環(huán)造成其碎裂的問題,將靜環(huán)內(nèi)徑增大至68 mm,使兩者之間的間隙單邊增大至1.0 mm,以使靜環(huán)緩解攪拌軸擺動(dòng)的能力得到加強(qiáng),避免攪拌軸非正常擺動(dòng)時(shí)對(duì)靜環(huán)的擠壓。

3.3 改變動(dòng)、靜環(huán)的材料

原靜環(huán)設(shè)計(jì)材料為碳化硅,其抗沖擊韌性很差,脆性大,在攪拌軸的擠壓下很容易碎裂。為此,將靜環(huán)材料改為含鈷量較大的碳化鎢硬質(zhì)合金,從而在一定程度上提高靜環(huán)的抗沖擊韌性。原動(dòng)環(huán)設(shè)計(jì)材料為碳-石墨。由于介質(zhì)中含有三聚氰胺顆粒,動(dòng)環(huán)磨損嚴(yán)重,因此,將動(dòng)環(huán)材料也改為碳化鎢硬質(zhì)合金,機(jī)械密封由軟硬配合改為硬硬配合。

3.4 靜環(huán)座止口定位

原靜環(huán)座與軸套的同心度是依靠定位卡環(huán)(見圖2中9)來調(diào)節(jié)的。定位卡環(huán)起著兩個(gè)作用:一是安裝時(shí)預(yù)設(shè)波紋管的壓縮量;二是安裝時(shí)通過它與鎖緊環(huán)及靜環(huán)座的相對(duì)位置來判斷靜環(huán)座與軸是否同心。當(dāng)機(jī)械密封組件安裝完畢后,需將定位卡環(huán)取出。由于軸套與軸之間、鎖緊環(huán)與軸套之間均有間隙,單憑定位卡環(huán)和軸套與軸、鎖緊環(huán)與軸套之間的相對(duì)位置來判斷同心度其精度是不夠的,再加上維修人員的目測(cè)誤差,總誤差至少在0.20~0.40 mm之間,安裝精度難以保證。為此,對(duì)靜環(huán)座的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改造,增加了凸臺(tái)止口定位結(jié)構(gòu),密封腔殼體內(nèi)壁與靜環(huán)座止口間隙單邊為0.05 mm,靜環(huán)座密封墊改用“O”形環(huán),直徑3 mm。改造后的靜環(huán)座結(jié)構(gòu)如圖3所示。

圖3 改造后的靜環(huán)座結(jié)構(gòu)

3.5 加長軸套,降低撓度

針對(duì)變速箱兩支撐軸承距離太近、軸套太短、攪拌軸懸臂太長,導(dǎo)致攪拌軸撓度太大的問題,對(duì)原變速箱軸套進(jìn)行了改造。對(duì)原軸套端部?jī)?nèi)徑進(jìn)行加工,尺寸由原來的直徑為55 mm增大為77 mm,并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際安裝空間,測(cè)量確定新軸套的長度和其他尺寸,加工了一新軸套,所用材料為45鋼,并將其與原軸套配合安裝在一起,使其成為一個(gè)整體,從而降低攪拌軸的撓度(具體尺寸及連接方法見圖4)。兩軸套配合處采用過盈配合,過盈量為0.05 mm,熱套安裝,并在新軸套與舊軸套端面連接處沿圓周點(diǎn)焊4點(diǎn)以加大連接強(qiáng)度。新軸套端部沿圓周加工3個(gè)螺紋孔(均布),安裝時(shí)用3顆M14的頂絲把軸與新軸套鎖緊。鎖緊軸套時(shí)要打表測(cè)量,保證軸套與軸的同心度。軸套鎖緊后,3顆頂絲分別用螺母背緊,防止運(yùn)行中頂絲脫落。在圖1中可以看到,止推板和其中心螺釘是用來限制攪拌軸向著葉輪方向軸向竄動(dòng)的,而止推環(huán)是用來限制攪拌軸沿背離葉輪方向軸向竄動(dòng)的。由于新軸套的安裝導(dǎo)致原來限制攪拌軸竄動(dòng)的止推環(huán)無法安裝,因此對(duì)止推板進(jìn)行了改造,將其外徑由原來的80 mm增加到96 mm,重新加工了新的止推板,原中心孔不動(dòng),在76 mm圓周上新增加了均勻分布的4個(gè)孔,孔徑為9 mm,原中心位置螺釘仍然不變,另外用4個(gè)M8的螺釘將該止推板通過沿圓周新加工的4個(gè)孔固定在原軸套上,從而限制了攪拌軸的反向竄動(dòng)。

4 改造效果評(píng)價(jià)

三聚氰胺料漿槽攪拌器經(jīng)過以上技術(shù)改造后,自2008年至今,該攪拌器運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),徹底消除了攪拌器的振動(dòng)和攪拌軸的過大擺動(dòng),機(jī)械密封也再未出現(xiàn)過非正常的損壞及泄漏,平均使用壽命也由改造前的3個(gè)月左右延長到1年左右,而且在此期間,機(jī)械密封無任何泄漏現(xiàn)象發(fā)生。因此,對(duì)三聚氰胺料漿槽攪拌器的技術(shù)改造取得了圓滿的成功。

圖4 軸套改造示意圖

5 結(jié)束語

對(duì)三聚氰胺料漿槽攪拌器機(jī)封泄漏的原因進(jìn)行了分析,并且有針對(duì)性地采取了措施,徹底解決了攪拌器機(jī)械密封使用壽命短且經(jīng)常出現(xiàn)泄漏的問題,消除了制約三聚氰胺裝置滿負(fù)荷運(yùn)行的難題,有力地保障了裝置的穩(wěn)定運(yùn)行。這些措施和經(jīng)驗(yàn)對(duì)實(shí)際生產(chǎn)具有重要的指導(dǎo)意義。

Damage Causes and Countermeasures of Agitator Mechanical Seal

Liu Yanwei

Damage causes of agitator mechanical seal in melamine slurry tank are analyzed in detail,and relevant technical reformation is presented to ensure stable operation of the agitator.

Agitator;Mechanical seal;Leakage;Cause analysis;Technical reformation

TQ 051.7

*劉彥偉,男,1983年生,助理工程師。濮陽市,457004。

2011-07-04)

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