陸建國 黃 懿 謝啟強
(江蘇省特種設(shè)備安全監(jiān)督檢驗研究院太倉分院)
燃煤鏈條爐排工業(yè)鍋爐結(jié)焦原因分析
陸建國*黃 懿 謝啟強
(江蘇省特種設(shè)備安全監(jiān)督檢驗研究院太倉分院)
燃煤鏈條爐排工業(yè)鍋爐普遍存在結(jié)焦等問題。列舉了幾種常見的引起鍋爐結(jié)焦的問題,并結(jié)合實際工作經(jīng)驗進行分析探討。
燃煤鏈條爐排 工業(yè)鍋爐 結(jié)焦 節(jié)能
燃煤工業(yè)鍋爐是高耗能特種設(shè)備之一,廣泛應用于生產(chǎn)和生活中。截止到2007年年底,我國在用工業(yè)鍋爐52.44萬臺[1],其中燃煤工業(yè)鍋爐占80%以上,燃油 (氣)鍋爐約占15%,電加熱鍋爐占1%左右,其余的鍋爐以沼氣、黑液、甘蔗渣、生物質(zhì) (垃圾)等為燃料,并且燃煤工業(yè)鍋爐中層燃鍋爐約占95%[2]。通過對太倉市在用工業(yè)鍋爐進行內(nèi)外部檢驗發(fā)現(xiàn),燃煤工業(yè)鍋爐大多存在熱效率偏低、堵灰、輔機電耗偏大和鍋爐結(jié)焦等問題。鍋爐結(jié)焦不僅影響鍋爐的熱效率,使鍋爐出力降低,還嚴重威脅到鍋爐的安全運行,迫使鍋爐停爐檢修。筆者從十幾年來鍋爐定期檢驗和安裝、改造的監(jiān)督檢驗經(jīng)驗出發(fā),就燃煤鏈條爐排工業(yè)鍋爐結(jié)焦問題的原因進行分析探討。
爐內(nèi)結(jié)焦原因主要包括下述方面:配風不合理,爐內(nèi)存在較多的還原性氣體,煤質(zhì)本身的結(jié)焦性能,鍋爐節(jié)能改造的影響和鍋爐運行管理的影響。
1.1 配風不合理
原煤在爐排上由前往后的運動過程中,其燃燒分為三個階段:首先是預熱干燥并分解揮發(fā)物;其次是著火燃燒;最后是燃盡出渣。由于煤炭在鏈條爐排上的燃燒是沿長度分階段進行的,因此爐排下供應的一次風必須分倉﹑分區(qū)調(diào)節(jié),爐前著火區(qū)和爐后燃盡區(qū)的風量要少,中間燃燒旺盛區(qū)的風量要大。沿爐排寬度方向上的合理配風方法是均勻配風,可使燃燒均勻,防止出現(xiàn)火口等不正常燃燒現(xiàn)象。鍋爐在運行過程中,由于給風設(shè)備的損壞或者司爐人員對配風調(diào)整不當,使鍋爐配風不能按照合理的配風要求進行,就會造成鍋爐結(jié)焦。各分段供風量的比例關(guān)系,需要根據(jù)煤質(zhì)好壞、爐排上煤層厚度、煙氣含氧量、CO含量、負荷大小等因素確定。不同負荷和不同燃燒情況下的供風配比需要根據(jù)長時間的實際操作經(jīng)驗進行總結(jié),形成一整套數(shù)據(jù),才能用于指導操作,保障鍋爐的安全節(jié)能運行。燃煤鏈條爐排鍋爐普遍存在漏風問題,左右兩側(cè)煤灰被大量吹起,火焰又貼壁燃燒,使高溫區(qū)接近水冷壁管,從而使一部分尚在燃燒的高溫炭粒和呈熔融狀態(tài)的煤灰在還未燃盡和得到充分冷卻之前,就隨著煙氣流動與水冷壁管相碰,使之無法凝固而導致結(jié)焦。
1.2 還原性氣體降低了灰的熔點溫度
爐內(nèi)存在還原性氣體,主要是鍋爐給風量不足或者鍋爐局部缺氧造成的。煤不能充分燃燒,爐內(nèi)就會產(chǎn)生大量的CO、H2S、S、SO2等還原性氣體。
爐內(nèi)氣氛對燃煤的灰熔點以及煤灰的粘附強度都有較大的影響。煤灰的主要成分是SiO2、Al2O3、CaO、K2O等,煤灰的熔點取決于各組分的熔點及所占的比例。CO、H2S、S、SO2等還原性氣體與煤灰接觸時,會將煤灰中高熔點的Fe2O3還原成低熔點的FeO,其反應式為:
反應產(chǎn)物FeO在煤灰中的CaO助熔下,進一步與煤粉中的Al2O3生成低熔點的共熔混合物FeO·SiO2+Al2O3·2SiO2+SiO2和 CaO·FeO+CaO·Al2O3,從而導致煤灰的軟化溫度下降50~200℃,結(jié)焦幾率增大。還原氣氛中煤灰不僅熔點較低,而且其粘附性也較強。由式 (2)、式 (3)可知,煤灰中所含的Fe2O3在還原氣氛下分解成FeO,F(xiàn)eO是灰熔點降低、粘附力增大的主要因素[3]。
1.3 煤種本身的結(jié)焦性
燃煤工業(yè)鍋爐使用的燃料是未經(jīng)篩選的原煤,其中小于3 mm顆粒度的粉煤比例大,大于30 mm顆粒度甚至大于45 mm顆粒度的塊煤也占相當?shù)谋壤颐禾抗o張時燃煤質(zhì)量不穩(wěn)定,時好時壞。由于燃用煤種的煤質(zhì)對鍋爐的結(jié)焦有著根本的影響,因此要加強對煤的品質(zhì)的控制。國內(nèi)普遍采用煤的灰熔點的高低來估計結(jié)渣傾向?;胰埸c有三個特性溫度:變形溫度DT、軟化溫度ST、流動溫度FT,一般以ST做評價指標。用角錐法測得的灰熔融特性相似的煤種具有不同的結(jié)焦性能。其原因在于在緩慢加熱灰的角錐時,氣體釋放后會產(chǎn)生一些小的空穴,緊接著開始熔化,這些空穴又被填滿,因而試樣形狀并沒有改變,但卻造成了測量誤差。因此,常用灰的成分含量來輔助判斷煤的結(jié)焦性能,分別用硅鋁比SiO2/Al2O3、堿酸比B/A和硅比G等。其中:
根據(jù)灰熔點溫度和灰成分的不同來判別煤的結(jié)焦程度指標,如表1所示[4]。
表1 用灰熔點溫度和灰成分判別結(jié)焦情況
1.4 鍋爐節(jié)能改造不當
燃煤工業(yè)鍋爐大都存在熱效率偏低、排煙溫度高和出力偏低等問題,因此通過爐膛改造和增加低溫受熱面等措施可達到鍋爐節(jié)能和經(jīng)濟運行的目的。然而在實際中燃煤鏈條爐排鍋爐的節(jié)能改造往往是僅考慮提高熱效率,常常忽視了鍋爐的安全運行。以下從幾個方面來加以分析。
1.4.1 爐拱改造造成的結(jié)焦
鏈條爐排鍋爐的爐拱是按設(shè)計煤種配置的,按照實際使用的煤種,適當改變爐拱的形狀與位置,可以改善燃燒狀況,提高燃燒效率,減少燃煤消耗。在實際的鍋爐改造中往往是單一地追求高的燃燒效率,與鍋爐實際運行狀況相脫離。燃煤鏈條爐排工業(yè)鍋爐的實際出力與額定出力還是有很大差距的,如當前使用得較多的節(jié)能型爐拱改造,目的是為了提高爐膛容積熱負荷,強化燃燒和提高鍋爐的出力。為了使煤燃燒得更加充分,節(jié)能型爐拱采取了降低前拱壓火高度、前延燃煤引火區(qū),后拱則采取強化輻射和對流的方式。通過采取合理的拱形和尺寸以及前后拱的最佳配合,可以使低品質(zhì)煤種充分燃盡,從而達到節(jié)約能源的目的。而有的企業(yè)為了提高出力,通過節(jié)能型爐拱改造來燃燒不相匹配的高品質(zhì)煤種,這就大大強化了燃煤的前期燃燒,造成引火區(qū)太前、主燃區(qū)燃燒過猛。由于引火太前燒到煤閘門,燃燒區(qū)域集中在鍋爐中前部,在爐排中部的燃燒層中存在著還原區(qū),不斷產(chǎn)生還原性氣體,在復雜的化學反應作用下降低了煤灰的灰熔點溫度,以至造成過熱結(jié)焦并產(chǎn)生惡性循環(huán),給鍋爐的安全運行帶來隱患[5-6]。
1.4.2 加裝尾部余熱利用設(shè)備造成的結(jié)焦
在鍋爐尾部煙道加裝余熱利用設(shè)備,如空氣預熱器,可提高鍋爐的給風溫度,降低空氣的密度,提高空氣通過爐排時的速度,但卻變相造成單位體積含氧量的減少,在鍋爐配風不良的情況下會造成爐內(nèi)局部缺氧,產(chǎn)生還原性氣體,降低煤灰的灰熔點溫度,從而引起結(jié)焦。同時更多的灰渣被吹起,也增加了鍋爐結(jié)焦的傾向。提高鍋爐的給風溫度,提高爐膛的理論燃燒溫度并強化爐膛的輻射傳熱,有可能造成超溫引起鍋爐結(jié)焦。加裝尾部余熱利用設(shè)備后,除了余熱設(shè)備自身的阻力外,還由于鍋爐改造后鍋爐房后部剩余空間的減少,導致煙道出現(xiàn)一些急轉(zhuǎn)彎,這就會大大增加煙氣流阻。煙氣比較容易在低溫受熱面中造成積灰,且缺乏足夠有效的清灰措施。流阻增大后,引風機的吸力相對變小,進一步加劇了受熱面積灰的程度,從而降低了爐內(nèi)受熱面的傳熱能力,使鍋爐無法維持在滿負荷下運行,只好增加投煤量,于是引起爐膛出口煙溫進一步提高。引風機吸力變小,爐膛造成正壓燃燒,會造成爐膛局部缺氧。在高溫和缺氧的雙重條件下,灰渣更容易粘結(jié)在受熱面上造成結(jié)焦,形成惡性循環(huán),導致一系列鍋爐惡性事故發(fā)生。
1.4.3 鍋爐燃料的改變
由于煤價持續(xù)上漲和環(huán)境保護的因素,對燃煤鍋爐的煙氣排放要求越來越嚴格,越來越多的鍋爐使用生物質(zhì)燃料。生物質(zhì)燃料中由于含有較高的堿金屬成分,生物質(zhì)的灰熔點較低,密度小、揮發(fā)分高,特別是木屑或稻殼等粉碎性燃料燃燒時燃料處于懸浮狀態(tài),燃燒主要在爐膛空間進行。根據(jù)我國工業(yè)鍋爐專家的推薦,層燃鍋爐的爐膛容積熱負荷一般為230~350 kW/m3,而小型室燃鍋爐的爐膛容積熱負荷一般為140~260 kW/m3[7],這樣同一臺層燃鍋爐在同樣負荷條件下改為室燃鍋爐,其爐膛容積熱負荷要比推薦值大一倍左右,結(jié)果必然造成爐膛溫度升高,導致爐膛結(jié)焦。結(jié)焦后爐膛容積更小,爐膛溫度更高,形成惡性循環(huán)。
1.5 運行管理不當
鍋爐的管理人員和運行操作人員的技術(shù)水平對鍋爐安全運行起著至關(guān)重要的作用。有的鍋爐為了提高出力,鍋爐管理人員就采用高品質(zhì)的煤代替設(shè)計煤種,以提高鍋爐爐膛溫度,但由于鍋爐配風等沒有隨之改變,這樣在高溫和還原性氣氛的條件下就容易造成鍋爐嚴重結(jié)焦。如果司爐人員技術(shù)水平低,沒有根據(jù)煤種、鍋爐負荷等因素的變化而改變鍋爐的配風,也容易造成鍋爐結(jié)焦。
2.1 典型案例
某造紙廠一臺SZL6-1.25-AⅡ鏈條爐1996年投入生產(chǎn)。在多年的運行過程中,長期存在排煙溫度高的問題,溫度高達265℃,爐內(nèi)有輕微的結(jié)焦。由于采用冷凝水作為鍋爐的給水,省煤器損壞也沒有引起企業(yè)的重視。為了降低排煙熱損失,在爐膛出口處加裝了熱管式空氣預熱器,運行三天后發(fā)現(xiàn)鍋爐開始結(jié)焦,一周后發(fā)現(xiàn)鍋爐爐內(nèi)大量結(jié)焦,鍋爐排煙溫度持續(xù)升高,溫度高達296℃,鍋爐出力低,無法滿足企業(yè)供汽要求,企業(yè)被迫停產(chǎn)。經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)下列問題:
(1)鍋爐煤閘門、前中部側(cè)密封塊等燒損嚴重,側(cè)密封塊變形后與爐排摩擦造成爐排運轉(zhuǎn)困難。
(2)鍋爐爐膛左右兩側(cè)水冷壁結(jié)焦,平均厚度30~50 mm,前拱有大塊結(jié)焦,高度為450 mm,爐膛四周均有20 mm左右的結(jié)焦和積灰。爐膛內(nèi)、對流換熱區(qū)、煙道出口等處大量積灰,煙氣流道堵塞嚴重。
(3)引風機噪音變大,振動加劇,引風電流增大。
(4)鍋爐補給水為冷凝水,水溫92℃,加裝熱管式空氣預熱器后,鍋爐給風溫度高達152℃,與鍋爐設(shè)計時的給水和給風溫度嚴重不符。
2.2 原因分析
根據(jù)分析可知,造成鍋爐嚴重結(jié)焦大致有以下幾個方面的原因:
(1)該鍋爐改造前一直處于滿負荷狀態(tài)下運行,由于生產(chǎn)需要,燃用了高品質(zhì)的燃煤,與設(shè)計時的煤種不符。經(jīng)角錐法測量燃煤的灰熔點,灰熔點溫度為1296℃,結(jié)焦程度中等。
(2)加裝了熱管式空氣預熱器后,改善了燃料的著火條件和燃燒過程,提高了爐膛理論燃燒溫度并強化了爐膛的輻射傳熱,使鍋爐前中部燃燒過猛而后部相對較弱,高溫引起爐內(nèi)大量結(jié)焦。
(3)鍋爐給風溫度與設(shè)計時相比提高了132℃,空氣密度由20℃的1.29 kg/m3降低到152℃的0.89 kg/m3,空氣的密度下降了31%,含氧量也相對減小,在還原性氣氛的條件下煤灰發(fā)生復雜的化學反應,降低了煤灰的灰熔點。給風溫度的提高,使給風體積膨脹了31%,提高了給風通過爐排時的速度,增加了爐膛中被吹起的飛灰的總量,改變了爐膛空氣的分布[8]。
(4)鍋爐的補給水采用冷凝水,溫度高達92℃,與設(shè)計不符。
(5)鍋爐的改造方案未經(jīng)過系統(tǒng)的論證和研究,特別是鍋爐給風的改造,嚴重脫離了原有的設(shè)計基礎(chǔ),改變了熱力平衡,為追求經(jīng)濟效益而忽視了鍋爐的安全運行。
經(jīng)過系統(tǒng)的分析和研究,找到了問題的癥結(jié),并采取了如下措施:修復損壞的省煤器;加裝二次風;加強擾動和燃燒,使鍋爐產(chǎn)生的還原性氣體充分燃燒;嚴格按照設(shè)計時的煤種要求采購燃煤;加大引風機的功率,采取有效措施定期除灰;合理控制爐膛的溫度和煙氣中的含氧量,防止鍋爐結(jié)焦。此外,冷凝水的回收和熱管式空氣預熱器的使用,也節(jié)約了大量的能源。
燃煤鏈條爐排工業(yè)鍋爐結(jié)焦是普遍存在的問題,本文分析了鍋爐結(jié)焦的原因。預防鍋爐結(jié)焦的措施有如下幾方面:對燃煤品質(zhì)嚴格把關(guān);進行合理的配風;加強司爐人員技能培訓;根據(jù)負荷大小合理調(diào)控煤層厚度和煙氣含氧量。此外,對鍋爐的節(jié)能改造要加強論證,要經(jīng)過合理的分析計算,這樣才能防止結(jié)焦,確保鍋爐的安全經(jīng)濟運行。
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Analysis on Slagging in Coal-fired Chain Grate Industrial Boilers
Lu Jianguo Huang YiXie Qiqiang
Coal-fired chain grate industrial boilers general present slagging and other issues.The paper lists several common causes of slagging in boilers,and analyzes and discusses the causes combining practical experience.
Coal-fired chain grate;Industrial boilers;Slagging;Energy saving
TK 22
*陸建國,男,1967年生,工程師。蘇州市,215400。
2012-04-20)