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熱風(fēng)爐氣體流量調(diào)節(jié)執(zhí)行器控制改造

2012-12-21 03:44供稿余瓊YUQiong
金屬世界 2012年4期
關(guān)鍵詞:控制程序熱風(fēng)爐執(zhí)行器

供稿| 余瓊/YU Qiong

熱風(fēng)爐氣體流量調(diào)節(jié)執(zhí)行器控制改造

Improvement for Gas Flow Regulating Actuator of Hot Blast Furnace

供稿| 余瓊/YU Qiong

內(nèi) 容 導(dǎo) 讀

熱風(fēng)爐系統(tǒng)是高爐煉鐵系統(tǒng)的主要組成部分,對(duì)于高爐煉鐵生產(chǎn)具有主要意義。它大幅度降低焦比,顯著提高高爐的產(chǎn)量,風(fēng)溫的提高促進(jìn)了噴吹燃料代替昂貴的焦炭,取得明顯的經(jīng)濟(jì)效益,高爐熱風(fēng)爐使用高爐生產(chǎn)自身產(chǎn)生的副產(chǎn)品高爐煤氣作為燃料,使高爐成為熱效率最高的冶金設(shè)備,不僅降低了煉鐵的生產(chǎn)成本,還避免了煤氣的對(duì)空直接放散,保護(hù)了環(huán)境。熱風(fēng)爐爐況好壞直接影響到高爐的生產(chǎn),在整個(gè)熱風(fēng)爐系統(tǒng)中,燒爐過(guò)程是非常重要的環(huán)節(jié),而且燒爐的空氣、煤氣用量調(diào)節(jié)直接影響熱風(fēng)爐燒爐爐況。對(duì)于煤氣、空氣的調(diào)節(jié)執(zhí)行機(jī)構(gòu)—執(zhí)行器的控制就直接決定了熱風(fēng)爐的燃燒。該廠每座高爐配備有四座熱風(fēng)爐,每座熱風(fēng)爐有煤氣支管調(diào)節(jié)閥兩臺(tái),空氣支管調(diào)節(jié)閥兩臺(tái),加上助燃風(fēng)調(diào)節(jié)閥兩臺(tái)、煤氣總管調(diào)節(jié)閥一臺(tái)及混風(fēng)調(diào)節(jié)閥一臺(tái),單爐共有3610執(zhí)行器調(diào)節(jié)閥20臺(tái),6座高爐熱風(fēng)爐總計(jì)安裝使用3610型執(zhí)行器調(diào)節(jié)閥120臺(tái)。

在生產(chǎn)期間,3160執(zhí)行器調(diào)節(jié)閥控制模塊經(jīng)常性損壞,經(jīng)常造成高爐減風(fēng)或休風(fēng),嚴(yán)重影響了高爐生產(chǎn)的順利進(jìn)行,備件運(yùn)行成本大大增加,成本完成壓力大,在這種情況下,廠立項(xiàng)進(jìn)行3610執(zhí)行器進(jìn)行改造。

3610 型執(zhí)行器的組成

3610型執(zhí)行器由控制器、傳動(dòng)機(jī)構(gòu)、開(kāi)度檢測(cè)機(jī)構(gòu)、連接機(jī)構(gòu)、手動(dòng)機(jī)構(gòu)組成。

另外,在執(zhí)行器控制器上設(shè)置有輸入信號(hào)和電源指示燈,有執(zhí)行器靈敏度、行程和零位調(diào)節(jié)電位器,有6個(gè)狀態(tài)選擇開(kāi)關(guān),有輸入、輸出信號(hào)接線端子和工作電源接線端子。

3610 型執(zhí)行器工作原理

3610系列電子式電動(dòng)執(zhí)行器是以220V單相交流為驅(qū)動(dòng)電源,接收來(lái)自計(jì)算機(jī)、調(diào)節(jié)器的DC4~20mA或DC1~5V輸入信號(hào)來(lái)工作的全電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)。電子控制單元采用集成電路制作,被設(shè)計(jì)成匣子形式,并用樹(shù)脂澆鑄固化,稱為控制器,本身具有伺服功能??刂圃砣鐖D1。

電機(jī)的旋轉(zhuǎn)通過(guò)驅(qū)動(dòng)動(dòng)皮帶輪,同步皮帶輪傳給動(dòng)被皮帶輪,再通過(guò)蝸桿及渦輪變換輸出軸的90°或者其他度數(shù)的旋轉(zhuǎn)(角行程閥桿動(dòng)作),用固定在輸出軸上部的反饋軸檢測(cè)輸出,通過(guò)正齒輪傳給精密電位器。精密電位器的動(dòng)作變?yōu)殡姎庑盘?hào),作為開(kāi)度信號(hào)反饋給控制部分,其結(jié)果使得來(lái)自調(diào)節(jié)器的信號(hào)和開(kāi)度信號(hào)之間的偏差被減小。當(dāng)偏差消除在允許范圍內(nèi)時(shí),控制部分令電機(jī)停止。

圖1 執(zhí)行器控制原理圖

實(shí)際應(yīng)用及存在問(wèn)題

在原設(shè)計(jì)中,利用該執(zhí)行器原有的性能和結(jié)構(gòu)特點(diǎn),自動(dòng)化控制程序是采用PID調(diào)節(jié)。受控方式如圖2。

手動(dòng)時(shí),在熱風(fēng)爐調(diào)節(jié)畫(huà)面中選擇手動(dòng),由熱風(fēng)爐調(diào)節(jié)閥位數(shù)值百分比(圖紅色棒條),該數(shù)值直接被PLC系統(tǒng)采集并經(jīng)控制程序運(yùn)算,再由施耐德AC0-130-00模板輸出DC4~20mA控制信號(hào)到安裝于現(xiàn)場(chǎng)3610執(zhí)行器的控制器,控制器將執(zhí)行器電機(jī)一翻板置信號(hào)與控制信號(hào)相比較,最后輸出正反轉(zhuǎn)電壓控制電機(jī)的正反轉(zhuǎn),經(jīng)減速齒帶動(dòng)輸出軸輸出角位移(0~90度),從而帶動(dòng)翻板做開(kāi)關(guān)翻轉(zhuǎn)。同時(shí)固定在輸出軸上的反饋軸帶動(dòng)精密電位器,變換成電信號(hào),反饋給控制器,直到反饋電流等于PLC給定電流翻板開(kāi)度達(dá)到給定要求。同時(shí),閥位信號(hào)由控制器反饋給PLC,系統(tǒng)轉(zhuǎn)換顯示于畫(huà)面閥位百分比(圖綠色棒條),方便崗位監(jiān)控。

自動(dòng)時(shí),通過(guò)支管的控制畫(huà)面“設(shè)定值(需要流量)”和“實(shí)際值(實(shí)際流量)”做比較,通過(guò)程序中的比例(調(diào)節(jié)的幅度)和積分(調(diào)節(jié)反映時(shí)間)調(diào)節(jié)器,當(dāng)“設(shè)定值(需要流量)”大于“實(shí)際值(實(shí)際流量)”時(shí),執(zhí)行器的開(kāi)度給定自動(dòng)增加,執(zhí)行器正向工作,此時(shí)翻板開(kāi)始正向動(dòng)作,相應(yīng)的閥位反饋信號(hào)給到控制程序中的數(shù)值也隨著遞增,流量增加。當(dāng)“設(shè)定值(需要流量)”小于“實(shí)際值(實(shí)際流量)”時(shí),執(zhí)行器的開(kāi)度給定自動(dòng)減少,執(zhí)行器反向工作,此時(shí)翻板開(kāi)始反向動(dòng)作,相應(yīng)的閥位反饋信號(hào)給到控制程序中的數(shù)值也隨著減小,流量減小。工作到當(dāng)“設(shè)定值(需要流量)”等于“實(shí)際值(實(shí)際流量)”時(shí),執(zhí)行器的開(kāi)度給定停止增減,執(zhí)行器停止工作,達(dá)到調(diào)節(jié)空氣或煤氣流量調(diào)節(jié)的目的。

圖2 操作圖

但是,在實(shí)際生產(chǎn)應(yīng)用過(guò)程中,經(jīng)常出現(xiàn)閥位反饋信號(hào)長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有和輸出端的輸出值近乎相等,執(zhí)行器控制模板一直給這電機(jī)正反轉(zhuǎn),時(shí)間過(guò)長(zhǎng)溫度過(guò)高,燒壞執(zhí)行器控制模塊,這樣一方面影響了煉鐵生產(chǎn)的順利進(jìn)行,另一方面,由于執(zhí)行器的控制模塊價(jià)格高,大大增加了生產(chǎn)成本。而且,由于從PLC傳送給執(zhí)行器控制模塊的4~20 mA的模擬量控制信號(hào)是通過(guò)同時(shí)長(zhǎng)距離電纜傳輸,傳輸過(guò)程中存在模擬信號(hào)被干擾現(xiàn)象,使得執(zhí)行器存在誤動(dòng)作和控制精度不高等現(xiàn)象。

3610型執(zhí)行器的控制器為進(jìn)口器件,價(jià)格昂貴,匣子式樹(shù)脂澆鑄固化的控制器,損壞后無(wú)法修復(fù),無(wú)器件可替代。

改造方案的確定

不改變?cè)刂品绞?,?610型執(zhí)行器的控制模塊用導(dǎo)線接至執(zhí)行器殼體外部,增加控制模塊的散熱。這一方案可提高控制模塊的使用壽命,仍然利用控制模塊控制執(zhí)行器,但沒(méi)有從根本上解決執(zhí)行器應(yīng)用中存在的問(wèn)題,不能采用。

在原控制方式基礎(chǔ)上采用二次控制。該方案實(shí)施須在現(xiàn)場(chǎng)增加控制箱,再在控制箱與執(zhí)行器間連線。方案中采用了繼電器控制電機(jī)的正反轉(zhuǎn),增大了控制器的負(fù)載能力。但方案中仍依賴控制模塊輸出正反轉(zhuǎn)電壓,一旦控制模塊損壞,仍是不能徹底解決問(wèn)題。經(jīng)過(guò)安裝實(shí)踐證明,控制器損壞依舊,改造不成功。

利用熱風(fēng)爐原PLC系統(tǒng),將執(zhí)行器的控制功能在PLC內(nèi)完成,使PLC輸出數(shù)字量信號(hào)控制電機(jī)正反轉(zhuǎn)繼電器,替代控制器輸出正反轉(zhuǎn)控制信號(hào)控制電機(jī)正反轉(zhuǎn)接觸器。同時(shí)改造執(zhí)行器的位置反饋檢測(cè)元件,精密電位器位置反饋信號(hào)直接傳送到PLC。同時(shí)設(shè)計(jì)、制造和安裝執(zhí)行器電機(jī)正反轉(zhuǎn)控制繼電器硬件,利用原來(lái)的線路改造3610執(zhí)行器的硬件控制線路。這樣3610執(zhí)行器的控制模塊就可取消,徹底解決執(zhí)行器控制模塊損壞影響生產(chǎn)和增加成本的問(wèn)題。

改造實(shí)施

2005年10月下旬,經(jīng)過(guò)對(duì)執(zhí)行器的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、工作原理的反復(fù)分析,制定出詳細(xì)的改造方案,這一改造方案開(kāi)始實(shí)施。控制過(guò)程為:熱風(fēng)爐監(jiān)視畫(huà)面操作→PLC運(yùn)算→DD035300模板輸出→繼電器→執(zhí)行器電機(jī)→翻板。

通過(guò)對(duì)執(zhí)行器內(nèi)部接線方式進(jìn)行局部改造,采取了用施耐德DD0-353-00數(shù)字量模板輸出,直接控制電機(jī)正反轉(zhuǎn)工作命令,取消PLC發(fā)送給3610控制執(zhí)行器工作的4~20mA的模擬量控制信號(hào),同時(shí)改造執(zhí)行器的開(kāi)度檢測(cè)結(jié)構(gòu),將24V直流電源直接加載在開(kāi)度檢測(cè)裝置可變電阻上,產(chǎn)生的電流信號(hào)反饋給PLC,以便PLC確定執(zhí)行器的開(kāi)度。為防止可變電阻值為0 Ω,造成燒壞直流電源,我們?cè)诳勺冸娮璩龃?lián)1 KΩ電阻。同時(shí)測(cè)定執(zhí)行器開(kāi)度為0度時(shí)的電流值I0和開(kāi)度為90度時(shí)的電流值I90,對(duì)PLC控制程序進(jìn)行了部分修改,原有PID控制程序不變,只采用輸出端的數(shù)值和閥位反饋值做比較:當(dāng)輸出端的數(shù)值大于閥位反饋值時(shí)給出電機(jī)的正轉(zhuǎn)命令,翻板正轉(zhuǎn)動(dòng)作;當(dāng)輸出端的數(shù)值小于閥位反饋數(shù)值時(shí)給出電機(jī)的反轉(zhuǎn)命令,翻板反向動(dòng)作;當(dāng)輸出端的數(shù)值減閥位反饋數(shù)值在“+5~-5”區(qū)間內(nèi),控制電機(jī)正反的信號(hào)輸出為“0”,翻板不動(dòng)作。同時(shí),利用實(shí)際調(diào)試過(guò)程中測(cè)得的0度時(shí)的電流值I0和開(kāi)度為90度時(shí)的電流值I90,修改HMI控制畫(huà)面的腳本程序,確保HMI控制程序和PLC控制程序一致。按照測(cè)定的修改后的控制原理如圖3。

圖3 新控制原理圖

該方案每座高爐配套的4臺(tái)爐PLC系統(tǒng)需要增加兩塊32點(diǎn)的DDO-35300模板,分別用它上面的兩個(gè)輸出點(diǎn)控制繼電器的吸合、分?jǐn)?,再用繼電器控制電機(jī)的正反轉(zhuǎn)。單個(gè)執(zhí)行器需制造一個(gè)4位繼電器組成的控制繼電器組,四座熱風(fēng)爐需制作20個(gè)繼電器組。

結(jié)束語(yǔ)

這樣單座高爐配套的4座熱風(fēng)爐3610執(zhí)行器的改造成本約為1萬(wàn)元,所有執(zhí)行器的改造成本為6萬(wàn)元左右。改造前每月執(zhí)行器模塊的損壞量約為20塊,需費(fèi)用10萬(wàn)元左右,這樣年節(jié)約成本約120萬(wàn)元。

改造首先在13號(hào)高爐的1號(hào)熱風(fēng)爐進(jìn)行,改造運(yùn)行1月后,通過(guò)與生產(chǎn)的合理協(xié)調(diào),利用3個(gè)月的時(shí)間,在沒(méi)有影響生產(chǎn)的情況下將6座高爐的120臺(tái)3610執(zhí)行器均進(jìn)行了改造。通過(guò)程序修改、現(xiàn)場(chǎng)布線、應(yīng)用,3610執(zhí)行器因控制模塊損壞而造成高爐減風(fēng)或休風(fēng)的事故得到徹底避免。

文章介紹某煉鐵廠高爐配套熱風(fēng)爐空氣和煤氣流量調(diào)節(jié)執(zhí)行器的基本結(jié)構(gòu)和工作原理,以及該執(zhí)行器原有用法在實(shí)際生產(chǎn)中存在的不足。通過(guò)對(duì)執(zhí)行器故障原因的分析,確定并實(shí)施解決方案,通過(guò)對(duì)執(zhí)行器內(nèi)部硬件接線和PLC控制程序的局部改造,解決執(zhí)行器在使用過(guò)程中存在的問(wèn)題,對(duì)執(zhí)行器的合理利用,提高高爐作業(yè)率,增加了設(shè)備使用壽命,降低了設(shè)備故障時(shí)間和維護(hù)成本,解決了執(zhí)行器實(shí)際應(yīng)用的不足。

余瓊(1977-),男,安徽潛山人,高級(jí)工程師,主要從事高爐、軋鋼及冷軋項(xiàng)目電氣傳動(dòng)和自動(dòng)化控制系統(tǒng)的應(yīng)用和維護(hù)工作。

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