郭崇武, 李健強
(1.廣州超邦化工有限公司,廣東 廣州510460;2.肇慶市華良金屬精飾制品有限公司,廣東 肇慶 526105)
電鍍廢水處理技術與實踐
郭崇武1, 李健強2
(1.廣州超邦化工有限公司,廣東 廣州510460;2.肇慶市華良金屬精飾制品有限公司,廣東 肇慶 526105)
用次氯酸鈉溶液和雙氧水組合的方法處理含氰廢水,效果好且成本低??梢杂秒p氧水處理含鎳廢水中的氰化物,但不能使用次氯酸鈉溶液,在堿性條件下Ni2+被次氯酸鈉氧化生成Ni(OH)3沉淀。設置兩個中和池,在一級中和池中加入石灰處理掉約90%的廢酸,同時在二級中和池中加入石灰處理剩余的廢酸。在二級中和池中用pH自動控制系統(tǒng)控制石灰的加入量,保證排放水的濁度達到標準。
電鍍廢水;氰化物;Cu2+;次氯酸鈉溶液;雙氧水
某公司有四個滾鍍車間和一個掛鍍車間,每天產(chǎn)生電鍍廢水約1 000m3。市環(huán)保局向該公司發(fā)出通知:電鍍廢水中的氰化物、六價鉻、銅、鎳、鋅、化學需氧量、氨氮、濁度和pH值,如果有一項不能達標,立即關停企業(yè),并責令搬遷。為此,對電鍍廢水處理工藝和設備進行改造,實現(xiàn)電鍍廢水的達標排放。
含氰廢水中含有氰化物和Cu2+等有害物質(zhì)。處理含氰廢水比較困難,也是電鍍廢水處理的關鍵。電鍍車間每天產(chǎn)生含氰廢水約160m3,連續(xù)測定了廢水中CN-和Cu2+的質(zhì)量濃度。結果表明:廢水中CN-的質(zhì)量濃度為348~534mg/L,Cu2+的質(zhì)量濃度為328~521mg/L。由于含氰廢水的質(zhì)量濃度高且水量大,處理工作十分艱巨。
處理含氰廢水一般采用堿性氯化法和雙氧水氧化法,其中堿性氯化法應用較為廣泛[1]。廢水處理車間的破氰設備主要有含氰廢水調(diào)節(jié)池、一級破氰池、二級破氰池和三級破氰池等。含氰廢水從電鍍車間流入含氰廢水調(diào)節(jié)池,用泵將其送入破氰池,破氰后流入含酸廢水二級中和池。每天使用120~140桶次氯酸鈉溶液破氰,每桶約25L,連續(xù)測定了廢水處理終端出水口水樣中的CN-和Cu2+的質(zhì)量濃度。結果表明:水樣中CN-的質(zhì)量濃度為0.04~5.52mg/L,Cu2+的質(zhì)量濃度為4.03~48.2 mg/L。由此可見,破氰和除銅狀況距離達標排放甚遠。
采用次氯酸鈉溶液或雙氧水破氰各有優(yōu)缺點:次氯酸鈉溶液的氧化能力相對較弱,但比較穩(wěn)定;雙氧水的氧化能力強,但穩(wěn)定性較差。次氯酸鈉溶液與一些穩(wěn)定性較強的含氰配位物的反應速率較慢,在有限的時間內(nèi),如果不加入過量的次氯酸鈉溶液,氰化物就不能夠完全被氧化,因此,破氰成本較高。雙氧水破氰的速率較快,但Cu2+的存在會使雙氧水迅速分解,有效成分的利用率降低,因此,破氰成本也較高。
為了充分了解次氯酸鈉溶液和雙氧水的破氰效果,做了對比試驗。次氯酸鈉溶液中有效氯的質(zhì)量分數(shù)為10%,雙氧水中過氧化氫的質(zhì)量分數(shù)為30%。在不同的時間下從二級破氰池中取四個水樣,過濾后分析水樣中CN-和Cu2+的質(zhì)量濃度。分別量取上述未破氰的水樣100mL于四只200 mL的燒杯中,加入0.1~0.2mL雙氧水,30min后分析水樣中CN-和Cu2+的質(zhì)量濃度。然后再分別量取上述未破氰的水樣100mL于四只200mL的燒杯中,加入0.5~1.0mL次氯酸鈉溶液,60~240 min后分析水樣中CN-和Cu2+的質(zhì)量濃度。試驗結果,如表1所示。
表1 雙氧水與次氯酸鈉溶液破氰和除銅效果的比較
由表1可知:用雙氧水處理含氰廢水,在30 min內(nèi)即可有效地破氰和除銅;用次氯酸鈉溶液處理含氰廢水,破氰時間需延長,且不能有效地除銅。氰化物鍍銅溶液中含有酒石酸鉀鈉,其還原性比氰化鈉弱,用次氯酸鈉溶液氧化酒石酸鉀鈉比較困難。由此可知,應使用雙氧水處理含氰廢水中的Cu2+。
另外,在100mL含氰廢水中加入0.1~0.2 mL雙氧水,延長雙氧水的破氰和除銅時間,所得結果與30min時的相同。試驗時間為2月下旬,廣東地區(qū)的氣溫較低,溫度升高時次氯酸鈉溶液破氰和除銅的能力會有所提高。
經(jīng)多次試驗后,提出了次氯酸鈉溶液和雙氧水組合破氰的方法[2]。根據(jù)現(xiàn)有的破氰設備,在前兩個破氰池中使用次氯酸鈉溶液破氰和除銅,將CN-的質(zhì)量濃度從500mg/L降至100mg/L,然后在三級破氰池中加入雙氧水繼續(xù)破氰和除銅,每天加12桶,每桶約25L。該工藝既克服了次氯酸鈉溶液破氰和除銅能力不足的缺點,又發(fā)揮了雙氧水氧化能力強的優(yōu)勢;同時由于在低質(zhì)量濃度時采用雙氧水破氰,還克服了雙氧水自身分解損失的缺點。
使用次氯酸鈉溶液和雙氧水組合破氰工藝之后,從三級破氰池出水口連續(xù)3天取樣,過濾后測定水樣中CN-和Cu2+的質(zhì)量濃度,試驗結果,如表2所示。由表2可知:廢水處理狀況良好。表2中出現(xiàn)Cu2+的質(zhì)量濃度為1.50mg/L,這是由于含氰廢水中還含有微量的氨分子所致。
表2 次氯酸鈉溶液和雙氧水組合破氰和除銅結果
含鎳廢水中主要含有硫酸鎳和氯化鎳,同時還含有少量的氰化物(滾鍍車間氰化物鍍銅后鍍鎳),對這些氰化物必須進行處理,否則不能實現(xiàn)電鍍廢水的達標排放。含鎳廢水的處理設備主要有含鎳廢水調(diào)節(jié)池、反應池、絮凝池、沉淀分離池、鎳渣濃縮池、pH終端控制池和板框壓濾機等。以前對含鎳廢水的處理不包含破氰工序,連續(xù)從出水口取樣,分析水樣中CN-,Cu2+和Ni2+的質(zhì)量濃度。結果表明:水樣中CN-的質(zhì)量濃度為7.45~12.6mg/L,Cu2+的質(zhì)量濃度為0.06~5.86mg/L,Ni2+的質(zhì)量濃度為1.80~6.05mg/L??梢?,含鎳廢水中氰化物、銅和鎳嚴重超標。
在處理含鎳廢水的反應池中加入氫氧化鈉調(diào)節(jié)廢水的pH值至10左右,同時加入次氯酸鈉溶液破氰,反應池中有黑色沉淀物生成。用電位計測定反應池的ORP值,發(fā)現(xiàn)該電位并沒有達到預期的數(shù)值。繼續(xù)向反應池中加入次氯酸鈉溶液,廢水的顏色完全變黑,ORP值卻沒有明顯的改變,從反應池中取樣分析,氰化物的質(zhì)量濃度也沒有達標。上述試驗表明:用堿性氯化法處理含鎳廢水,次氯酸鈉首先將Ni2+氧化成Ni3+而生成氫氧化高鎳沉淀[3],然后次氯酸鈉才與CN-發(fā)生反應。由于含鎳廢水中Ni2+的質(zhì)量濃度較高,次氯酸鈉的利用率很低,因此,用堿性氯化法處理含鎳廢水是不可行的。
雙氧水具有較強的氧化能力,在弱堿性條件下,它能夠有效地破氰,但不與Ni2+反應。雙氧水還能夠氧化含鎳廢水中的有機添加劑,降低廢水的COD。含鎳廢水中少量的Cu2+對雙氧水的破氰反應起催化作用,如果沒有Cu2+參與,雙氧水的氧化速率則較慢。
在不同時間下從含鎳廢水調(diào)節(jié)池中取三個水樣,測定水樣中CN-的質(zhì)量濃度。然后用氫氧化鈉將水樣的pH值調(diào)至10,加入雙氧水破氰,30min后過濾,測定水樣中CN-的質(zhì)量濃度,試驗結果,如表3所示。表3給出了雙氧水用量的參考值,這個數(shù)值不是確定的,含鎳廢水中除了含有氰化物外,還含有Fe2+和有機添加劑等還原性物質(zhì),它們會影響破氰時雙氧水的用量。
表3 含鎳廢水破氰時雙氧水的用量
將原來的一個反應池分成一級和二級兩個反應池。用泵將含鎳廢水送入一級反應池,加入氫氧化鈉和雙氧水。氫氧化鈉與Ni2+反應生成氫氧化鎳沉淀,其加入量用pH控制系統(tǒng)自動控制,將pH值控制在10左右;雙氧水的加入量用ORP控制系統(tǒng)自動控制,ORP值的設定應根據(jù)破氰反應的結果調(diào)整,通過化學分析,以CN-的質(zhì)量濃度達標為準。在pH值約為10的條件下,Ni2+能夠完全沉淀,雙氧水的破氰效果也較好[4]。
含鎳廢水從一級反應池進入二級反應池,雙氧水繼續(xù)與剩余的微量CN-反應。設置兩個反應池的目的是為了提高雙氧水的破氰效率。因為雙氧水破氰的速率不是很快。如果只設一個反應池,當含鎳廢水進入反應池后,在攪拌機的攪動下,未經(jīng)充分反應就會進入絮凝池,設置兩個反應池,相當于延長了雙氧水破氰的時間。
含鎳廢水經(jīng)過沉淀和破氰后進入絮凝池,加入絮凝劑使沉淀物長大,以便于沉淀物的沉降分離。同時在絮凝池中加入少量的焦亞硫酸鈉溶液,用其還原破氰反應后剩余的雙氧水。如果不采取這項措施,在絮凝池和后面的沉淀分離池中雙氧水分解產(chǎn)生氧氣,氣體會吸附在沉淀物上使沉淀物上浮,給沉淀物的分離帶來困難。焦亞硫酸鈉的用量可依據(jù)經(jīng)驗控制,以沉淀分離池中沉淀物不上浮為準。
廢水從絮凝池進入沉淀分離池,沉淀物沉降后用泵將其送至鎳渣濃縮池,然后用板框壓濾機壓濾,濾餅回收利用,濾液回流到含鎳廢水調(diào)節(jié)池。沉淀分離后,上清液流入pH終端控制池,在該池中用pH自動控制系統(tǒng)控制酸的加入量,調(diào)節(jié)pH值至6~9,最后從出水口排出。
在絮凝池中用焦亞硫酸鈉還原過量的雙氧水,如果焦亞硫酸鈉過量,會導致COD升高,可在pH終端控制池中加入適量的次氯酸鈉溶液將其去除。
連續(xù)三天測定含酸廢水中CN-和Cu2+的質(zhì)量濃度,同時將所取水樣用雙氧水破氰,試驗結果,如表4所示。
表4 含酸廢水含氰和含銅狀況及處理結果
含酸廢水中含有CN-和Cu2+,給廢水處理帶來一定的困難。從車間的生產(chǎn)狀況看,含酸廢水中含氰是不可避免的,在滾鍍車間,員工在前處理區(qū)域和氰化物鍍銅區(qū)域來回走動就會把氰化物帶到含酸廢水中。因此,對含酸廢水還要增加雙氧水或次氯酸鈉溶液破氰工序,在一級中和池中加入雙氧水氧化Fe2+和破氰,在二級中和池中繼續(xù)加入次氯酸鈉溶液破氰,并用ORP自動控制系統(tǒng)控制次氯酸鈉溶液的用量。
3.2.1 存在的問題
處理含酸廢水一般采用燒堿或石灰中和法。用燒堿進行處理,操作簡便,但成本高;用石灰進行處理,成本低,但操作復雜。電鍍車間用酸量大,含酸廢水的pH值低,如果使用燒堿處理,費用十分昂貴。因此,廢水處理車間使用石灰處理廢水中的硫酸和鹽酸以及沉淀重金屬離子。采用石灰中和法,存在以下問題:(1)石灰過量使用,大約過量40%;(2)出水口水樣濁度超標。
含酸廢水的處理設備主要有含酸廢水調(diào)節(jié)池、一級中和池、二級中和池、絮凝池、沉淀分離池、pH終端控制池、污泥濃縮池、板框壓濾機和石灰乳液配制池等。
含酸廢水從電鍍車間流入含酸廢水調(diào)節(jié)池,用泵將其送入一級中和池,加入石灰乳液中和廢酸和沉淀重金屬離子后,廢水流入二級中和池繼續(xù)進行中和處理。廢水中和后流入絮凝池,加入絮凝劑使沉淀物長大,然后流入沉淀分離池。水和沉淀物分離后,上清液流入pH終端控制池,最后從出水口排出;泥渣用泵輸入污泥濃縮池,濃縮后用板框壓濾機壓濾,濾液流回到含酸廢水調(diào)節(jié)池,濾餅送至相關部門處理。
用石灰處理含酸廢水,首先在石灰乳液配制池中將石灰配成乳液。廢水處理車間原來使用一個較小的石灰乳液配制池,剛剛加入石灰后,乳液就被泵送入含酸廢水中和池,石灰的利用率較低,并且使處理后的含酸廢水的pH值不夠穩(wěn)定。重新設計和安裝了一個大的石灰乳液配制池,投入使用后效果良好,在一定程度上解決了石灰過量使用的問題。
用石灰處理含酸廢水會產(chǎn)生大量的硫酸鈣,硫酸鈣具有較強的結垢能力。當用pH控制系統(tǒng)自動控制石灰的加入量時,探頭很快結垢,失去測定pH值的功能。車間過去采用人工控制石灰的加入量,由于含酸廢水的酸度高且變化大,人工控制比較困難,廢水處理的質(zhì)量一直得不到保證。
3.2.2 解決方法
設置兩個中和池,在一級中和池中用石灰中和掉90%左右的廢酸,在二級中和池中繼續(xù)用石灰中和剩余的廢酸并調(diào)節(jié)廢水的pH值。按照這個程序,在一級中和池中,廢水中絕大部分或全部的硫酸已與氫氧化鈣反應生成硫酸鈣沉淀,在二級中和池中主要發(fā)生鹽酸與氫氧化鈣的中和反應以及重金屬離子生成氫氧化物沉淀的反應。因此,在二級中和池中安裝pH控制系統(tǒng),探頭結垢的問題得到緩解。
用一臺石灰乳液泵將90%左右的石灰乳液通過主管道輸入到一級中和池,同時將10%左右的石灰乳液通過分管道輸入到二級中和池。分管道通過三通連接到主管道上。為了避免管道內(nèi)石灰結垢,管道大部分采用塑膠軟管。塑膠軟管在石灰乳液泵啟動和停止時發(fā)生伸縮運動,管道內(nèi)壁不易結垢。在二級中和池中用pH控制系統(tǒng)自動控制石灰的加入量,pH值低于控制值時,石灰乳液泵啟動;pH值高于控制值時,石灰乳液泵停止。這個設計的巧妙之處在于用一套pH控制系統(tǒng)同時控制兩個中和池中石灰的加入量,探頭放置在二級中和池中,有效地解決了探頭結垢的問題。自動控制石灰的加入量后,解決了石灰過量使用的問題,同時也解決了出水口水樣濁度超標的問題。
化學需氧量(COD)主要來源于前處理用的除油劑、鍍液中的有機配位劑和光亮劑等。驗收前,設置了兩個微?;钚蕴课匠兀度肓?t活性炭微粒,但排放水的COD還不能滿足國家標準的要求。連續(xù)從出水口取樣測得COD的質(zhì)量濃度為102~170mg/L。于是,增加了活性炭粉處理工序,設置活性炭粉池。在活性炭粉池中加水和活性炭粉,用攪拌機攪拌,用泵將活性炭粉輸送到含酸廢水二級中和池,活性炭粉吸附有機物后在沉淀分離池中沉積到污泥中。結果表明:用活性炭粉降低COD能夠達到國家標準的要求。
采用焦亞硫酸鈉處理含鉻廢水,在pH值為3的條件下,焦亞硫酸鈉將Cr(VI)還原成Cr(III)。設置一個破鉻池,用ORP控制系統(tǒng)自動控制焦亞硫酸鈉的加入量,用pH自動控制系統(tǒng)自動控制硫酸的加入量。含鉻廢水處理后流入含酸廢水二級中和池,Cr(VI)與石灰反應生成氫氧化鉻沉淀,廢水經(jīng)過絮凝池、沉淀分離池和pH終端控制池后,從出水口排出。
市環(huán)保監(jiān)測站四次取樣的分析結果,如表5所示。由表5可知:環(huán)保驗收的九項指標全部達標。
表5 環(huán)保驗收時水樣分析結果
用次氯酸鈉溶液和雙氧水組合的方法處理含氰廢水,效果好且成本低。用雙氧水處理含鎳廢水中的氰化物,在絮凝池中加入焦亞硫酸鈉還原過量的雙氧水,解決了氫氧化物沉淀上浮的問題。設置兩個含酸廢水中和池,在二級中和池中安裝pH控制系統(tǒng)自動控制石灰的加入量,巧妙地解決了pH計探頭結垢的問題。實踐證明,通過使用這些創(chuàng)新技術,提高了電鍍廢水處理的質(zhì)量,在實現(xiàn)達標排放的同時,還降低了處理成本。
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Technology and Practice for Electroplating Wastewater Treatment
GUO Chong-wu1, LI Jian-qiang2
(1.Guangzhou Ultra Union Chemicals Ltd.,Guangzhou 510460,China;2.Zhaoqing City Hualiang Metallic Finishing Products Co.,Ltd.,Zhaoqing 526105,China)
Electroplating wastewater containing cyanide was treated with combined treatment method of sodium hypochlorite solution and hydrogen peroxide,the treatment effect was better and the cost lower.Cyanide contained in nickel plating wastewater could be treated with hydrogen peroxide,but the treatment can’t be carried out with sodium hypochlorite solution,because Ni2+would be oxidized by sodium hypochlorite to form Ni(OH)3deposit under alkaline condition.Build two neutralizing tanks,lime was added to the first tank to treat 90%of waste acid,and simultaneously lime was added to the second tank to treat the residuary waste acid.Quantity of the lime added was automatically controlled by pH control system,which was installed in the second tank to ensure the turbidity of the treated wastewater satisfies the standard.
electroplating wastewater;cyanide;Cu2+;sodium hypochlorite solution;hydrogen peroxide
X 781.1
A
1000-4742(2012)04-0049-05
2011-03-21
·經(jīng) 驗·