張旭
(首鋼水城鋼鐵集團(tuán)有限公司煉鋼廠機(jī)動科,貴州 六盤水 553028)
1簡介
濺渣護(hù)爐是把轉(zhuǎn)爐煉鋼時(shí)所產(chǎn)生的爐渣經(jīng)調(diào)渣處理后,用高壓氮?dú)鈬姙R到爐襯上,彌補(bǔ)吹煉時(shí)鋼水對爐襯材料的侵蝕,減少轉(zhuǎn)爐補(bǔ)爐時(shí)間,降低耐火材料消耗,提高轉(zhuǎn)爐爐襯使用壽命,實(shí)現(xiàn)爐機(jī)匹配,達(dá)到產(chǎn)能最大化釋放,實(shí)現(xiàn)降低成本的目的。目前一煉鋼壓力小、流量低,造成濺渣時(shí)間長、濺渣效果差,轉(zhuǎn)爐熔池以上部位無法靠濺渣護(hù)爐,被迫利用人工貼補(bǔ)技術(shù)進(jìn)行維護(hù),嚴(yán)重制約了生產(chǎn)節(jié)奏的提高,增加耐火材料消耗,沒有很好地發(fā)揮濺渣護(hù)爐技術(shù)的作用。同時(shí),增加了工人勞動強(qiáng)度和加劇了環(huán)境污染。
2濺渣護(hù)爐的可行性分析
2.1 技術(shù)可行性分析。山東萊鋼、杭鋼、福建三明鋼廠、廣西柳鋼等國內(nèi)鋼廠濺渣護(hù)爐工藝成熟,可通過對參數(shù)的比較進(jìn)一步摸索和優(yōu)化,并且一煉鋼于2000年底采用濺渣護(hù)爐技術(shù),在實(shí)踐中也摸索了一些經(jīng)驗(yàn),同時(shí),可以參考新煉鋼濺渣護(hù)爐技術(shù)。因此,濺渣護(hù)爐技術(shù)是完全可行的成熟技術(shù)。
2.2 經(jīng)濟(jì)可行性分析。氮?dú)鈨夤拗圃彀惭b所需資金約130萬元;儲氣罐總閥、切斷閥、電動80球閥、手動閥等閥門及計(jì)量儀表所需資金約萬元;土建資金約20萬元;管道安裝約40萬元;總費(fèi)用共計(jì)270萬元。因該項(xiàng)目得到公司職能部門的大力支持已批準(zhǔn)立項(xiàng),資金問題可以解決。
3濺渣護(hù)爐存在問題分析。為什么一煉鋼濺渣護(hù)爐壓力小、流量低?和國內(nèi)同類型企業(yè)先進(jìn)水平相比差距如此大?現(xiàn)從轉(zhuǎn)爐開始分析查找原因:
第一,氧槍噴頭是否滿足濺渣護(hù)爐要求?
現(xiàn)在所用氧槍噴頭臨界直徑d*=Φ26.5mm,得出喉口斷面積 A*=πd*2/4=5.5155cm2,當(dāng)?shù)獨(dú)鉁箟毫0=1MPa,氮?dú)鉁箿囟萒0=288K時(shí),氮?dú)赓|(zhì)量流量G=A*×m×P0/(T0)1/2,對于氮?dú)?m=0.0398,計(jì)算出 G=1.2676Kg/s,在標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下氮?dú)饷芏葹?.251Kg/m3,每小時(shí)氮量:Q=3×3600×G/1.251=10943nm3/h,通過上述計(jì)算現(xiàn)用氧槍噴頭完全滿足濺渣護(hù)爐要求。
第二,氧槍管道是否滿足濺渣護(hù)爐要求?
氧槍管道內(nèi)氮?dú)饬魉贋椋篤=8000/[3600×(0.06/2)2×3.14×16]=49.15m/s,氮 氣 比 重 :ρ=1.251Kg/m3,沿程阻力:μ=1.675×10-5(Kg/m.s),ν=μ/ρ =1.3389 ×10-5,Re=V ×d/ν=49.15 ×0.06 ×105/1.3389=220255>2300,可得 λ=0.023,hl=λ(l/d)×(v2/2g)=661.45米(氮?dú)庵?0.083Kg/cm3,經(jīng)過計(jì)算可以看出所產(chǎn)生的阻力很小,對氮?dú)饬髁坑绊懖淮?。從?shí)踐中也可得此結(jié)論,因?yàn)樯a(chǎn)時(shí)氧氣是通過此管道進(jìn)行輸送的,它完全可以滿足氧氣壓力及流量。
第三,氮?dú)饪偣艿朗欠駶M足濺渣護(hù)爐要求?
一煉鋼氮?dú)庵鞴艿劳◤綖棣?19×8管,從氧氣廠到轉(zhuǎn)爐大約有800m,所送氮?dú)鈮毫?.6MPa,我廠需要濺渣氮?dú)饬髁?000m3/h,低壓用氮設(shè)備提供氮?dú)饬髁繛?000m3/h,經(jīng)過計(jì)算可以看出一座轉(zhuǎn)爐濺渣時(shí)壓力為0.8 MPa,經(jīng)過管損實(shí)際壓力為0.66 MPa,則氮?dú)饬魉贋椋篤=14000/[3600×(0.203/2)2×3.14×(16-1.4)/(8-1.4)]=55.34 m/s,氮?dú)饬浚篞=V*(d/2)2×3.14≈6444.71m3/h,濺渣氮?dú)饬浚篞=8000×6444.71/14000=3682.69 m3/h,因此,主管道太長,管損大,是影響濺渣護(hù)爐的重要原因。
4濺渣護(hù)爐改造方案的研究。方案一:利用現(xiàn)有管道增加管道壓力達(dá)到滿足濺渣護(hù)爐要求的目的。按照此方案經(jīng)過計(jì)算需把壓力提高到4.122MPa才能滿足一煉鋼濺渣護(hù)爐的要求。這不僅現(xiàn)有管道承受不了此壓力,氧氣廠也無法提供如此高的壓力。此方案無法實(shí)施。
方案二:把現(xiàn)有氧氣廠氮?dú)鈨夤抟浦烈粺掍撃厦嫘』▓@處,將氧氣廠至氮?dú)鈨夤薰艿栏臑?.5MPa高壓管,使氮?dú)鈨夤迌鈮毫?.5MPa,儲氣罐出口管道改為φ273管,減壓為1.6MPa送一煉鋼進(jìn)行濺渣護(hù)爐,此方案不僅滿足濺渣護(hù)爐的需要,同時(shí)可調(diào)節(jié)全水鋼氮?dú)馐褂昧俊4朔桨赣捎跓o法進(jìn)行整體搬移固無法實(shí)現(xiàn)。
方案三:考慮資金問題,經(jīng)過多方比較,重新設(shè)計(jì)二座75m3的氮?dú)鈨夤薨惭b至一煉鋼南面小花園處,將氧氣廠至氮?dú)鈨夤薰艿栏臑?.5MPa高壓管,使氮?dú)鈨夤迌鈮毫?.5MPa,儲氣罐出口管道改為φ273管,減壓為1.6MPa送一煉鋼進(jìn)行濺渣護(hù)爐。
5濺渣護(hù)爐方案的實(shí)施
根據(jù)以上論證,決定采用方案四進(jìn)行實(shí)施。2008年8月:主要設(shè)備訂貨并制造加工;2008年12月至2009年2月:土建工程施工;2009年3月-4月,設(shè)備安裝和調(diào)試,全面投入運(yùn)行。實(shí)施前一煉鋼濺渣護(hù)爐使用的氮?dú)夤ぷ鲏毫?.6MPa,流量 3000m3/h-4500m3/h;實(shí)施后一煉鋼濺渣護(hù)爐使用的氮?dú)夤ぷ鲏毫?.2MPa,流量8000m3/h以上,完全達(dá)到使用要求。
6效果對比
一煉鋼濺渣護(hù)爐上半年和上年成本指標(biāo)數(shù)據(jù)如下:
2008年在十一、十二月沒有生產(chǎn)的情況下,一煉鋼生產(chǎn)合格鋼959307噸,補(bǔ)爐料消耗4.32kg/t鋼,成本支出8.01元/t鋼,合計(jì)補(bǔ)7687268.4元;氮?dú)庀?.032km3/t鋼,成本支出8.43元/t鋼,合計(jì)氮?dú)庀?0519km3,總成本支出8087535元。
2009年上半年在一月份沒有生產(chǎn)的情況下,一煉鋼生產(chǎn)合格鋼452746噸,補(bǔ)爐料消耗2.55kg/t鋼,成本支出4.72元/t鋼,合計(jì)補(bǔ)爐料消耗1152.88噸,總成本支出2138592.4元;氮?dú)庀?.029km3/t鋼,成本支出7.80元/t鋼,合計(jì)氮?dú)庀?3326km3,總成本支出3531390元。
根據(jù)以上數(shù)據(jù)可以看出一煉鋼濺渣護(hù)爐項(xiàng)目的實(shí)施,在氮?dú)庀臎]有增加的情況下,使補(bǔ)爐料消耗大大降低,可節(jié)約補(bǔ)爐料1.6kg/t鋼,按年產(chǎn)100萬噸鋼計(jì)算,可節(jié)約補(bǔ)爐料1600噸,按目前價(jià)格計(jì)算成本節(jié)約2968000元。項(xiàng)目總工程費(fèi)270萬元,一年即可收回投資,經(jīng)濟(jì)效益非??捎^。
綜上所述,一煉鋼濺渣護(hù)爐氮?dú)庀到y(tǒng)從今年4月改造完工后,投用至今取得明顯的效果,它不僅可降低工人勞動強(qiáng)度及環(huán)境污染,并帶來非??捎^經(jīng)濟(jì)效益。因此,一煉鋼濺渣護(hù)爐氮?dú)庀到y(tǒng)改造與實(shí)施是成功的、有效的。當(dāng)然目前還存在流量、壓力不穩(wěn)定的狀況,我們將在今后工作中給以解決,確保一煉鋼濺渣護(hù)爐達(dá)到最終效果。
[1]張玉明,郭鴻志.工程流體力學(xué)[Z].