摘要:由于油管襯里脫落導(dǎo)致抽油泵磨損及卡泵,縮短抽油泵的使用壽命,工作量和作業(yè)費用大大增加。抽油泵防卡裝置就是利用優(yōu)質(zhì)的聚四氟乙烯,加工成與泵襯套微過盈配合的密封段,安裝在柱塞和上游動凡爾罩之間的連接接頭上。當(dāng)砂子和玻璃渣子等雜質(zhì)掉在防卡裝置上,使之不能進入柱塞和深井泵工作筒之間的間隙內(nèi)造成泵的磨損及卡泵,延長抽油泵的使用壽命。其上部是一個螺旋上游動凡爾罩,工作時產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)液流,沖刷防卡裝置上的雜質(zhì),使之處于懸浮狀態(tài),并隨產(chǎn)出液帶出井筒。
關(guān)鍵詞: 抽油泵防卡裝置 試驗 免修期
中圖分類號:TP2文獻標(biāo)識碼:A文章編號:1672-3791(2012)03(a)-0000-00
1 立項背景
1.1隨著油田開發(fā)時間的延長,玻璃油管襯里脫落造成油井卡泵井?dāng)?shù)日益增多,平均每年達64口;同時也是抽油泵報廢的主要原因,平均每年抽油泵報廢180臺以上,其中拉傷、泵卡死報廢的占60%以上。
1.2玻璃襯里油管老化、作業(yè)頻繁、環(huán)境溫差變化、壓裂措施等原因造成玻璃襯里的脫落。而玻璃襯里脫落、出砂是抽油泵卡泵、磨損、拉傷報廢的主要因素,由2006-2009年抽油泵報廢分類統(tǒng)計表(表1)可以看出所占比例相當(dāng)大。每年因油層出砂、襯里脫落造成卡泵的井下作業(yè)費用達64萬元。抽油泵卡泵、拉傷報廢154臺,年更新費用達55.4萬元。
2 抽油泵防卡裝置的開發(fā)與應(yīng)用
2.1防卡裝置的技術(shù)關(guān)鍵:
(a)防卡裝置與上游動凡爾之間安裝時要留1.5—2.0cm的距離,用來堆積沉降下來的雜物;
(b)采用螺旋形上游動凡爾罩,使排出的旋轉(zhuǎn)液流沖起沉積的雜物,并隨排出液帶出泵筒;
?。╟)密封件的上端內(nèi)導(dǎo)角為45度,這樣既增加了密封件上邊緣的強度,也提高了密封性能。
?。╠)密封件與泵筒為微過盈配合,這樣既起到了防卡、防漏作用,又不會增加抽油機的負(fù)載。
2.2工藝原理:
防卡裝置安裝在柱塞和上游動凡爾罩之間的連接接頭上。利用優(yōu)質(zhì)的聚四氟乙烯,加工成與泵襯套微過盈配合的密封段,當(dāng)砂子和玻璃渣子掉在防卡裝置上,使之不能進入柱塞和深井泵工作筒之間的間隙內(nèi)造成卡泵。在上部安裝一個螺旋上游動凡爾罩,工作時產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)液流,沖刷防卡裝置上的雜質(zhì),使之處于懸浮狀態(tài),并隨產(chǎn)出液帶出井筒。并且由于防卡裝置的密封段與泵筒之間的過盈配合,從而減少抽油泵的漏失量。
3實驗效果分析
3.1室內(nèi)試驗情況
首先對防卡裝置進行了室內(nèi)防漏失試驗,選一臺三級深井泵,把防卡裝置安裝到深井泵后,打壓至10Mpa,沒有漏失現(xiàn)象;而正常三級泵加壓至10Mpa后的漏失量為2094ml/min。
3.2現(xiàn)場試驗情況
2009年12月份,我們在+20-12井對該防卡裝置進行了現(xiàn)場破壞性試驗,把裝有防卡裝置的深井泵下入泵深在150米井中,在井口倒入砂子和玻璃渣子約2.5kg,灌滿水沉降一夜,第二天開抽沒有卡泵及卡滯現(xiàn)象,起出深井泵檢查,泵的襯套和活塞沒有任何拉傷痕跡。
3.3防卡裝置的特點
----具有很好的防漏失效果;
----防卡、防磨效果明顯;
----生產(chǎn)過程中具有自動磨損補償作用;
----不對抽油泵進行任何改造,安裝方便,成本低廉。
3.4應(yīng)用效果分析
2010年在全廠范圍內(nèi)油井上應(yīng)用抽油泵防