摘 要:酯化廢水的妥善處理關(guān)系到化工企業(yè)的效益,本文分析了酯化廢水的各種處理方法,包括國外和國內(nèi)的成功處理經(jīng)驗(yàn)。并總結(jié)出適合我國的廢水處理工藝。
關(guān)鍵詞:酯化廢水 處理 方法
中圖分類號(hào):X703 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2012)12(a)-0139-01
近些年來,我國的化工產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展,化工企業(yè)所產(chǎn)生的酯化廢水也不斷增多,對(duì)環(huán)境污染構(gòu)成極大威脅。按照我國倡導(dǎo)綠色、節(jié)能、環(huán)保的生產(chǎn)理念,必須要加強(qiáng)對(duì)酯化廢水的處理。本文在比較國內(nèi)外酯化廢水處理方法的基礎(chǔ)上,總結(jié)了適合國內(nèi)酯化廢水的處理方式,并提出在具體設(shè)備處理過程中應(yīng)該注意的注意事項(xiàng)。
1 國內(nèi)外酯化廢水處理方法對(duì)比
1.1 國外的酯化廢水處理技術(shù)
西班牙Catalana de Polimers公司在處理PET生產(chǎn)中產(chǎn)生的酯化廢水時(shí),由于該公司主要產(chǎn)生兩類廢水即酯化廢水和纖維廢水,其排放量約為10 t/d,N、P濃度低于2 mg/L,主要使用厭氧間歇處理方法,這種方法處理后的廢水,COD去除率可高達(dá)91%和76%,其中該公司在巴塞羅那規(guī)劃建設(shè)的UASB酯化廢水處理設(shè)施,其反應(yīng)器體積為600 m3,可以除卻每千克COD產(chǎn)甲烷0.5 m3,COD的消除率較為穩(wěn)定,且可達(dá)到90%以上。
土耳其某化工廠家在處理酯化廢水時(shí),其相應(yīng)的COD值分別為180 g/L、210 g/L、230 g/L,對(duì)應(yīng)的pH值均為2.3。公司使用蒸餾工藝首先將原水的COD進(jìn)行降低到40 g/L,使用普通活性污泥和Fenton氧化法進(jìn)行處理,并比較二者之間的差距,經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn),使用第一種方法即生物法,處理蒸餾過的酯化廢水與生活污水的混合物,在進(jìn)行稀釋后等待10天后,用較低的污泥負(fù)荷才能去除大約七成的COD,但采用第二種方法即Fenton氧化法時(shí)間僅需一天且COD去除率可以達(dá)到67%。
1.2 國內(nèi)酯化廢水的處理方法
國內(nèi)的酯化廢水處理方法主要參照國外的同類企業(yè)的做法,在技術(shù)引進(jìn)消化吸收的基礎(chǔ)上,進(jìn)行了一定的技術(shù)和工藝的優(yōu)化,其典型代表有以下幾方面。
(1)遼陽化纖公司在處理酯化廢水時(shí),采用FBOF技術(shù),即通過浮選、生物過濾、臭氧催化氧化、過濾進(jìn)行酯化廢水的處理,對(duì)二沉池的出水開展進(jìn)一步的處理,使得出水COD濃度可低至13 mg/L,出水的濁度可低至0.35 mg/L,所含油量低至0.26 mg/L,總鐵離子含量降低到0.025 mg/L,所處理后的污水可以符合循環(huán)冷卻水補(bǔ)充水的標(biāo)準(zhǔn)。
(2)天津石化公司在處理酯化廢水時(shí),使用“接觸氧化、純氧曝氣”技術(shù)進(jìn)行處理,其年處理能力可以達(dá)到20萬t左右,首先將多種生產(chǎn)污水進(jìn)行中和配比然后進(jìn)行接觸氧化,再次進(jìn)行混合后進(jìn)行純氧曝氣,通過這種技術(shù)處理后COD可以降低到100 mg/L以下,去除率高達(dá)92.9%,通過連續(xù)四次曝氣后可以充分利用氧氣,利用率可以達(dá)到87%~91%,所需氧氣大概為1.2 m3/t。
(3)洛陽石化化纖廠所產(chǎn)生的廢水主要是PTA和PET混合的廢水,在處理時(shí)使用兩次曝氣、活性炭吸附技術(shù),進(jìn)水COD在7~9.5 g/L之間,PTA廢水在pH值為3.5~4之間,在經(jīng)過沉降后與PET廢水進(jìn)行混合,經(jīng)過預(yù)處理將污水中的TA等雜物去除,這種方法對(duì)于有效降低COD較為有效,再進(jìn)行二級(jí)曝氣后,最終COD的除卻率可高達(dá)90%~96%,排放標(biāo)注可以符合國家一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
2 酯化廢水處理技術(shù)的合理選擇
根據(jù)上述對(duì)國內(nèi)外酯化廢水處理技術(shù)的概述可以得知,生物法處理方法成本較低,但占地面積較大,所需時(shí)間較長,對(duì)技術(shù)的操作要求較高。對(duì)于生物處理方,單獨(dú)使用厭氧或單獨(dú)使用好氧方法很難獲得較好的處理水質(zhì),但如果先使用厭氧技術(shù)進(jìn)行廢水處理,降低其濃度,使廢水的生物進(jìn)行降解,然后再使用好氧技術(shù),可以不用因使用成本較高的純氧曝氣帶來的成本壓力,并降低污泥產(chǎn)量,這種混合方法被國內(nèi)大多數(shù)新開的化工企業(yè)所采用。
3 實(shí)際設(shè)備運(yùn)行時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng)
化工企業(yè)的酯化廢水處理裝置在運(yùn)行時(shí)由于某些原因會(huì)出現(xiàn)一定的設(shè)備、電氣或工藝故障,同時(shí)由于需要年檢修等,這些因素都會(huì)影響設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn),造成一定時(shí)間內(nèi)的處理停止,有的甚至增加廢氣及廢水的排出;在污水處理過程中,設(shè)備在連續(xù)運(yùn)行中出現(xiàn)的臨時(shí)故障也會(huì)影響廢水的正常處理。因此要注意以上特殊或異常的生產(chǎn)故障,采取必要的故障排除措施,確保廢水安全處理。
(1)避免開停車過程及故障處理過程對(duì)廢水排出的影響,在工序控制方面,要選擇恰當(dāng)?shù)孽セ瘔毫?,酯化反?yīng)壓力控制在210 kPa,時(shí)間控制在4~5 h內(nèi),使得酯化廢水的COD濃度不超過4萬mg/L。其次要嚴(yán)格控制工藝塔壓力,否則會(huì)由于壓力失控將閥門泄壓導(dǎo)致大量的乙二醇進(jìn)入廢水處理系統(tǒng),造成廢水處理壓力。再次,要及時(shí)調(diào)整尾氣洗滌劑蒸汽汽提工藝,控制尾氣洗滌工序后的頂部氣體排放,建設(shè)可凝性氣體的排放,避免超標(biāo)排放。
(2)防止廢水治理設(shè)施出現(xiàn)的故障問題,對(duì)其過程進(jìn)行優(yōu)化。首先要嚴(yán)格控制厭氧反應(yīng)的反應(yīng)溫度,在冬天時(shí)要注意保溫,還可以通過混合水池蒸汽加熱的方式減輕厭氧罐的供熱壓力,控制好溫度,對(duì)其精度進(jìn)行控制。其次,要注意厭氧出水的回流,使用厭氧頂部出水部門回流進(jìn)入?yún)捬豕薜姆椒?,可以提高其罐?nèi)的污泥濃度,降低進(jìn)水濃度,增大進(jìn)水量,確保設(shè)施內(nèi)水流的均勻分布,防止斷流。
(3)正確控制污泥負(fù)荷。為了確保整個(gè)厭氧過程的平衡,防止pH值下降,對(duì)進(jìn)水負(fù)荷要進(jìn)行恰當(dāng)控制,不能過高,使得污泥負(fù)荷保持較低的水平。
(4)及時(shí)排出沼氣,厭氧處理過程會(huì)產(chǎn)生沼氣,沼氣的作用可以促其污泥與污水混合,起到攪拌作用,但也會(huì)使污泥浮起,使得浮渣產(chǎn)生及出水中含有懸浮物,使水質(zhì)變差,因此需要設(shè)置三相分離器,將沼氣引出。
4 結(jié)語
在實(shí)際的酯化廢水處理中,要根據(jù)實(shí)際狀況,選擇恰當(dāng)?shù)奶幚矸椒ê凸に嚕粩嘌邪l(fā)先進(jìn)的處理工藝和技術(shù),提高酯化廢水的處理力度。
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