我分公司以電石渣為主要原料采用半干法旋窯工藝生產(chǎn)水泥,年設(shè)計(jì)能力28萬(wàn)噸,配備Φ3×11M磨機(jī)一臺(tái),2001年投入運(yùn)行。隨著市場(chǎng)對(duì)水泥質(zhì)量的要求提高以及降本增效的要求,原磨機(jī)生產(chǎn)系統(tǒng)已經(jīng)不能滿足市場(chǎng)需求。比表面積低,熟料消耗大,制作成本高,產(chǎn)品受到市場(chǎng)的嚴(yán)重沖擊。為此,我們對(duì)粉磨系統(tǒng)做了幾項(xiàng)改造,取到了良好的效果。
一、原磨機(jī)系統(tǒng)基本狀況
磨機(jī)規(guī)格:?3*11m
入磨粒度:熟料平均粒度在20mm左右,石膏50mm,未經(jīng)破碎直接入磨。
磨機(jī)狀況:(表1)
隔倉(cāng)板:放射型 篦縫8-16;篦板:放射型 篦縫6-12;選粉機(jī):NHX—800 高效轉(zhuǎn)子式;產(chǎn)量:28~32t/h;比表面積:280~300m2/kg。
二、改造方向
我分公司磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率85%的情況下,要完成28萬(wàn)噸水泥的生產(chǎn)任務(wù),臺(tái)時(shí)產(chǎn)量必須提高到37.6t/h以上;為改善水泥的和易性,降低水泥熟料消耗,滿足市場(chǎng)的需求,出磨水泥比表面積應(yīng)控制在350m2/kg以上。
三、改造內(nèi)容
針對(duì)磨機(jī)產(chǎn)量低、粉磨電耗大及比表面積差的狀況,我們著手做了以下幾個(gè)方面的改造:
1、降低入磨熟料粒度
在熟料入磨前增加一套低速搓揉式細(xì)碎機(jī)(四川省科學(xué)城新特機(jī)械設(shè)備有限公司制造)。經(jīng)破碎后的熟料5mm以下可達(dá)80%以上,并且獲得10%左右的粉料。
2、調(diào)整水泥磨倉(cāng)長(zhǎng)比例和增加磨內(nèi)篩分裝置
原磨機(jī)一二倉(cāng)比例布局不合理,物料流動(dòng)速度過(guò)快,在二倉(cāng)磨內(nèi)研磨時(shí)間短,物料不能磨細(xì),循環(huán)負(fù)荷率增加,從而加重了系統(tǒng)的負(fù)擔(dān),多做無(wú)用功。鑒于此我們決定調(diào)整倉(cāng)長(zhǎng),隔倉(cāng)板向磨頭方向移動(dòng)0.75m,使一倉(cāng)長(zhǎng)3.85m,二倉(cāng)長(zhǎng)6.45m,并把隔倉(cāng)板更換為磨內(nèi)篩分裝置(鹽城吉達(dá)機(jī)械制造有限公司制造)。
3、更換新型高效渦流選粉機(jī)
采用鹽城吉達(dá)機(jī)械制造有限公司SEPAX高效渦流選粉機(jī)代替轉(zhuǎn)子式選粉機(jī),變頻調(diào)速、運(yùn)行更穩(wěn)定,使水泥顆粒分級(jí)更明顯,選粉效率、比表面積大大提高。
4、增加超細(xì)礦粉外摻裝置
在成品出磨端增加超細(xì)礦粉摻加裝置,主要包括:500噸礦粉倉(cāng),計(jì)量稱(chēng),輸送斗提機(jī)及雙棍攪拌機(jī)等。外摻超細(xì)礦粉比表面積高,活性高改善水泥性能良好,有效降低生產(chǎn)成本,提高臺(tái)時(shí)產(chǎn)量。
5、合理調(diào)整磨機(jī)的級(jí)配
改造后的水泥磨,入磨平均粒度降低,循環(huán)負(fù)荷降低回粉大大減少,物料進(jìn)入二倉(cāng)粒度明顯減小。我們將磨機(jī)級(jí)配做了相應(yīng)的調(diào)整:
級(jí)配調(diào)整情況:(表2)
四、效果分析
我分公司邊生產(chǎn)、邊改造,通過(guò)以上技術(shù)改造,提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低生產(chǎn)成本,滿足市場(chǎng)的需求。使粉磨系統(tǒng)參數(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量比以前都有較大改善(表3)。
五、結(jié)束語(yǔ)
通過(guò)對(duì)水泥磨的分析改造,發(fā)現(xiàn)影響水泥產(chǎn)質(zhì)量、產(chǎn)量的因素很多,只有通過(guò)不斷地摸索和總結(jié)才能積累經(jīng)驗(yàn)、分清主次,選準(zhǔn)突破口,從根本上解決制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問(wèn)題。