【摘要】總結(jié)空分裝置經(jīng)歷長(zhǎng)期停車后開(kāi)車過(guò)程中的操作經(jīng)驗(yàn), 重點(diǎn)介紹在開(kāi)車過(guò)程中對(duì)故障處理等方面進(jìn)行逐一分析。
【關(guān)鍵詞】膨脹機(jī)故障;水冷塔故障;閥門泄漏;操作
前言
KDON-8000/8800型空分裝置由杭氧有限公司成套提供。采用分子篩凈化空氣的帶增壓膨脹機(jī)、液氧自增壓,上塔采用填料塔,全精餾制氬的流程。裝置于2006年9月開(kāi)車一次成功。2008年8月開(kāi)始空分裝置處于停產(chǎn)狀態(tài)。
1.開(kāi)車前準(zhǔn)備
2011年8月17日,化工有限公司要求醋酸分公司的空分裝置在9月3日之前開(kāi)起來(lái),向甲醇分公司送氣。
空分裝置已經(jīng)停工2年,開(kāi)工統(tǒng)籌定為7天,為應(yīng)對(duì)突發(fā)事件比正常統(tǒng)籌多出兩天。
10天準(zhǔn)備時(shí)間里主要工作:1) 影響開(kāi)車因素排查2) 問(wèn)題整改3) 備品備件準(zhǔn)備4) 安全閥校驗(yàn)5) 壓力表校驗(yàn)6) 設(shè)備單機(jī)試運(yùn)7) 調(diào)節(jié)閥連校8) 電氣設(shè)備絕緣檢測(cè)9) DCS系統(tǒng)檢查10) 再線分析系統(tǒng)調(diào)試11) 公共工程管網(wǎng)檢查等。
兩年里我們嚴(yán)格執(zhí)行裝置保護(hù)方案:1)所有壓縮機(jī)、泵類每天盤車,做好記錄2) 空氣壓縮機(jī),膨脹機(jī)每周啟動(dòng)油泵運(yùn)作潤(rùn)滑兩小時(shí)3) 膨脹機(jī)、空壓機(jī)油品每月化驗(yàn)一次4) 分子篩系統(tǒng)閥門處于關(guān)閉狀態(tài),防止系統(tǒng)進(jìn)入空氣,影響吸附效果5) 空分塔塔上閥門全部關(guān)閉,防止空氣進(jìn)入6)定期檢查冷箱內(nèi)珠光砂沉降情況7)儀表風(fēng)處于備用狀態(tài)8) 所有氣動(dòng)閥門每周調(diào)校一次9) 在線分析系統(tǒng)標(biāo)氣備用10)車間對(duì)操作人員堅(jiān)持培訓(xùn)。
2.開(kāi)車過(guò)程
8月27日11時(shí),啟動(dòng)空壓機(jī),空分塔進(jìn)入加溫吹掃過(guò)程中,12:00啟動(dòng)空冷系統(tǒng),16:00啟動(dòng)空氣凈化系統(tǒng)。
8月29日,空分塔進(jìn)入制冷階段。15:00啟動(dòng)1#膨脹機(jī),16:55啟2#膨脹機(jī),20:20時(shí),2#膨脹機(jī)傳出劇烈摩擦及氣流聲音,轉(zhuǎn)速由31700轉(zhuǎn)/分鐘下降到9000轉(zhuǎn)/分鐘,判定是2#膨脹機(jī)發(fā)生故障,迅速停止運(yùn)轉(zhuǎn)。
杭氧維修人員在9月1日0:00來(lái)現(xiàn)場(chǎng)判斷原因是:長(zhǎng)期停車膨脹機(jī)葉輪欠平衡,導(dǎo)致膨脹機(jī)葉輪側(cè)磨損損壞。采取措施:更換備用葉輪。9月2日15:00經(jīng)過(guò)對(duì)新安裝葉輪的四次跑合試驗(yàn),確認(rèn)2#膨脹機(jī)可以投運(yùn),16:50啟2#膨脹機(jī)。
經(jīng)驗(yàn)分析:現(xiàn)在增加了由專業(yè)人員對(duì)膨脹機(jī)的檢修確認(rèn),確保膨脹機(jī)完全處于備用狀態(tài)。
8月29日20:20起空分運(yùn)行面臨只有一臺(tái)膨脹機(jī)運(yùn)行的尷尬境地,目前還沒(méi)有空分裝置運(yùn)行單臺(tái)膨脹機(jī)開(kāi)車成功的先例可供借鑒。
我們把操作方案調(diào)整到單臺(tái)膨脹機(jī)工作的模式上來(lái),充分發(fā)揮一臺(tái)膨脹機(jī)的工作效率,同時(shí)又要兼顧這臺(tái)膨脹機(jī)的正常運(yùn)行,我們把膨脹機(jī)轉(zhuǎn)速嚴(yán)格控制在33800轉(zhuǎn)/分鐘(大于34300轉(zhuǎn)/分鐘報(bào)警,大于35000轉(zhuǎn)/分鐘聯(lián)鎖停車)。
對(duì)于空分塔,我們切除氬塔的冷卻(這次開(kāi)工主要任務(wù)是送氧氣、氮?dú)鈱?duì)于液氬沒(méi)有要求),把冷量都集中到主塔上來(lái),同時(shí)降低主塔負(fù)荷,從實(shí)際效果上看,主塔的冷卻速度明顯加快。
9月1日0:00液氧液面出現(xiàn),液面出現(xiàn)時(shí)間只比2臺(tái)膨脹機(jī)同時(shí)運(yùn)行延后8小時(shí)。9月2日16:50啟2#膨脹機(jī)時(shí),液氧液面達(dá)到2700mm。通過(guò)對(duì)液氧液面積累情況的分析,我們得出結(jié)論:?jiǎn)闻_(tái)膨脹機(jī)運(yùn)行效果比預(yù)期的要好。
9月3日4:00根據(jù)工況2#膨脹機(jī)運(yùn)行了11小時(shí)后停運(yùn)。此時(shí)空分塔內(nèi)各項(xiàng)指標(biāo)合格,可以外送氧氣、氮?dú)?,?biāo)志著空分裝置開(kāi)車成功。
對(duì)單臺(tái)膨脹機(jī)運(yùn)行的各項(xiàng)參數(shù)分析,如果單臺(tái)膨脹機(jī)運(yùn)行,在9月3日14:00是完全可以開(kāi)車成功的。這次我們最大的收獲是在特殊情況下,積累了單臺(tái)膨脹機(jī)運(yùn)行的寶貴經(jīng)驗(yàn)。
3.事故處理
9月3日10:30發(fā)現(xiàn)上塔液氮出口閥V314閥法蘭漏液氮,發(fā)現(xiàn)是閥門法蘭墊片老化密封不嚴(yán)導(dǎo)致漏液?,F(xiàn)場(chǎng)采取扳手?jǐn)Q緊螺絲方法緊固法蘭,法蘭面稍微漏氣,維持運(yùn)行。由于沒(méi)有徹底處理為以后運(yùn)行帶來(lái)隱患。
9月6日11:00由于V314閥法蘭漏液氮嚴(yán)重,影響裝置的安全運(yùn)行。決定徹底處理。措施:1) 停止送氣2) 不停車狀態(tài)下,V3閥緩慢關(guān)閉3)上塔壓力由42 KPa降至32KPa4) 微關(guān)V11閥,下塔阻力由18.7KPa降至17.2KPa5) 控制下塔壓力不超壓6) V314閥法蘭漏液減少情況下,拆開(kāi)法蘭面,重新更換墊片,擰緊螺栓。搶修過(guò)程持續(xù)一小時(shí)。
12:00空分塔進(jìn)行調(diào)整,16:10開(kāi)始向甲醇分公司送氧氣,16:55開(kāi)始向甲醇分公司送氮?dú)狻?/p>
經(jīng)驗(yàn)分析:對(duì)于長(zhǎng)期停車的空分裝置,空分塔上閥門墊片要更換。
9月20日16:03由于變電所故障停電,導(dǎo)致空分裝置停車。16:35來(lái)電,17:20啟動(dòng)空壓機(jī),空氣預(yù)冷系統(tǒng)啟動(dòng)過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)水冷塔上水阻力增大,水冷塔液位難以建立,小水泵無(wú)法啟動(dòng)。
大家分析得出結(jié)論:停電造成循環(huán)水系統(tǒng)停止運(yùn)行,循環(huán)水中的泥沙、固體顆粒等沉積在塔池底部,啟車后這部分雜質(zhì)迅速隨循環(huán)水進(jìn)入各個(gè)系統(tǒng)。水冷塔分布器上布滿小孔,孔徑在cent;3-cent;5,極易造成分布器堵塞,導(dǎo)致分布器無(wú)法工作,水冷塔液位難以建立,小水泵無(wú)法啟動(dòng)。
采取措施:1)切斷污氮?dú)膺M(jìn)入水冷塔2)打開(kāi)V1147閥向水冷塔通入空氣,增加水冷塔氧氣含量3)打開(kāi)水冷塔上部人孔,化驗(yàn)人員分析塔內(nèi)氧氣含量在19-21% 4)氧氣含量在19-21%合格范圍,維修人員通過(guò)人孔進(jìn)入塔內(nèi)5)拆開(kāi)布水器第一道法蘭,讓水從法蘭處流出,水冷塔建立液位。
這樣會(huì)導(dǎo)致水的偏流,影響水溫的降低,但是采取增加水冷塔污氮?dú)饬?,微開(kāi)氮?dú)膺M(jìn)入水冷塔閥門的措施,TI1104在17℃-18℃(水冷塔水溫)可以滿足工藝要求。經(jīng)驗(yàn)分析:在水冷塔上水管線安裝可切換式過(guò)濾器,這樣可以避免水冷塔水分布器堵塞事件。
4.結(jié)束語(yǔ)
8000m3/h空分裝置在停工2年后的開(kāi)車過(guò)程中,按照空分設(shè)備操作基本思路,對(duì)運(yùn)行中出現(xiàn)的一些問(wèn)題,有針對(duì)性地進(jìn)行了處理, 積累了操作經(jīng)驗(yàn)。當(dāng)然,因?yàn)檠b置運(yùn)行具體情況不同, 在操作中具體的操作細(xì)節(jié)可能有所不同, 希望在處理類似問(wèn)題時(shí)與同行可起到相互借鑒的作用。