【摘 要】隨著油井數(shù)規(guī)模的不斷增加,外輸量也大幅增長,尤其在2010年投產(chǎn)21口新井以來,在外輸過程中因原油乳化問題導(dǎo)致該站在生產(chǎn)過程中時常出現(xiàn)外輸干壓偏高、外輸泵空轉(zhuǎn)燒密封,甚至因外輸困難被迫采取罐車拉油等不利情況,給井站正常生產(chǎn)及生產(chǎn)成本帶來了很多不利影響。采取措施解決了乳化問題。
【關(guān)鍵詞】原油乳化;超稠油;外輸;干壓
隨著采油作業(yè)一區(qū)超稠油井數(shù)的逐年增加,超稠油占作業(yè)區(qū)產(chǎn)量比重也越來越大,目前超稠油產(chǎn)量已占全區(qū)產(chǎn)量的70%左右。1-90號站便是作業(yè)區(qū)一座典型的超稠油站,超稠油總井數(shù)達到68口。
自2007年1-90號站投產(chǎn)超稠油油井以來,隨著油井數(shù)規(guī)模的不斷增加,外輸量也大幅增長,尤其在2010年投產(chǎn)21口新井(杜813興隆臺17口、杜84興隆臺4口)以來,在外輸過程中因原油乳化問題導(dǎo)致該站在生產(chǎn)過程中時常出現(xiàn)外輸干壓偏高、外輸泵空轉(zhuǎn)燒密封,甚至因外輸困難被迫采取罐車拉油等不利情況,給井站正常生產(chǎn)及生產(chǎn)成本帶來了很多不利影響。
通過對90#站40口油井的采樣分析,其中有18口井已發(fā)生原油乳化現(xiàn)象,因此,原油乳化是造成90#站外輸干壓升高的根本原因。降低外輸干壓是保證90#站正常生產(chǎn)的首要問題。
1.原油乳化的危害
(1)原油發(fā)生乳化后,水被分割成單獨的微小液滴;原油中含有天然乳化劑,它們吸附在油–水界面上形成保護膜,形成油包水的狀態(tài);原油含水以后,其物理性質(zhì)發(fā)生很大變化,增大了液流的體積,總液量大幅度增加,降低了設(shè)備和管道的有效利用率,特別是在高含水的情況下更為突出。
(2)當原油與所含水呈“油包水”型乳狀液狀態(tài)存在時,最突出的是粘度顯著增加(幾倍或幾十倍),再加上水的密度比原油的大,這就使管道摩阻增加,造成輸油壓力升高;
(3)增加了升溫過程的燃料消耗。由于水的比熱容為1,原油的比熱容為0.45,所以燃料的消耗成倍增加。當原油含水率為30%時,燃料消耗增加一倍。特別是在原油集輸過程中,一般要對原油反復(fù)加熱升溫,熱能的消耗是非常大的。
(4)引起金屬管道、設(shè)備的結(jié)垢和腐蝕。原油中所含的地層水都有一定的礦化度。當其中碳酸鹽或硫酸鹽含量較高時,會在管道和設(shè)備的內(nèi)壁富集,形成鹽垢。久而久之,會使液流通道直徑變小,甚至完全堵塞。當用管式爐加熱這種含水原油時,會因結(jié)垢而影響熱的傳導(dǎo),嚴重時會引起爐管式火筒過熱變形、破裂。
2.采取措施,實現(xiàn)原油破乳降粘
2.1提出破乳方案
(1)選原油乳化井,套管加破乳劑。
(2)從高架罐口加破乳劑。
(3)緩沖罐內(nèi)泵入破乳劑。
(4)外輸管線直接泵入破乳劑。
2.2方案的實施驗證
實施驗證1:工作量大,有套管氣井加藥難度大,藥濟混合不好,破乳不充分,用藥量大。
實施驗證2:工作量大,存在一定的不安全隱患,藥濟混合不充分,用藥量大。
實施驗證3:從緩沖罐進口用比例泵把一定濃度藥濟泵入緩沖罐,目的是藥濟在緩沖罐內(nèi)混合后達到充分破乳。
驗證結(jié)果:
(1)藥劑進罐后,由于沒有攪拌功能,致使藥濟只與罐內(nèi)部分液體混合,沒有達到充分混合破乳的作用,導(dǎo)致泵壓和外輸干壓忽高忽低,給看站員工帶來很大的工作量。
(2)離心泵氣化現(xiàn)象較為嚴重。外輸干壓下降不明顯,外輸干壓在0.9~1.1 MPa之間波動。沒有達到預(yù)期目標。
實施驗證4:在外輸泵的出口處,用比例泵把一定濃度的破乳濟連續(xù)不斷地泵入管線,目的是在外輸管線內(nèi)實現(xiàn)破乳降粘,減少外輸管線內(nèi)液體的流動阻力,達到降低外輸干壓的目的。
驗證結(jié)果:
(1)把破乳劑連續(xù)注入外輸管線2個小時后,外輸干壓明顯下降,由1.2MPa,降至0.7MPa左右并相對穩(wěn)定。
(2)外輸泵的電流明顯降低。
(3)外輸罐位平穩(wěn),有利于員工操作。
存在問題:破乳劑的濃度沒有確定,如果濃度過高會造成不必要的浪費,如果濃度過低破乳效果不好;加藥的方式還有待改進。
3.改進措施方案
(1)針對加藥濃度問題,根據(jù)藥品的特性要求和本站原油乳化的特點,經(jīng)過計算和反復(fù)試驗,最后把藥濟濃度確定為50ppm最為合適,這樣既達到了充分破乳的目的,又不至于浪費藥品。
(2)根據(jù)比例泵可調(diào)排量的特點,實現(xiàn)外輸干線的連續(xù)加藥,按照2500ppm的藥劑濃度把藥濟混合液排量定為每天20立方米,用比例泵把藥劑泵入外輸管線。每天需加破乳濟50~75kg。
(3)加藥裝置采用簡單易行的方式:用一加藥箱做為藥品混合裝置,控制好站內(nèi)循環(huán)水流量注入藥箱內(nèi),把藥品用滴定的方式連續(xù)加入箱內(nèi),這樣就解決了藥品濃渡和連續(xù)加藥的問題。
4.現(xiàn)場應(yīng)用及效果檢查
目前原油破乳降低外輸干壓的方法在采油作業(yè)一區(qū)90#站23#站和新9#站3座站中得到很好的應(yīng)用,有效地降低了外輸干壓,解決了因原油乳化而造成外輸困難的矛盾。
(1)外輸干壓由1.2MPa,降至0.7MPa,并長期穩(wěn)定。
(2)外輸泵壓穩(wěn)定,外輸泵電流下降。
(3)減少了工作量,減輕了勞動強度。
5.加強管理,鞏固措施成果
(1)對2臺外輸加熱爐流程分別倒為泵前加熱和泵后兩次加熱,提高外輸溫度,達到充分破乳降低外輸干壓目的。
(2)通過及時觀察罐位情況,根據(jù)需要調(diào)整外輸泵電機變頻,提高電機效率,保證外輸泵平穩(wěn)輸油,避免機泵“大馬拉小車”、甚至空載運行。
(3)強化加藥管理制度,保證24小時連續(xù)加藥。
(4)爐子定期清積碳,保證爐子正常燃燒,提高加熱爐的熱效率。
(5)實行分輸:根據(jù)離心泵和稠油泵的特點,對油井含水在60%以上的油井進緩沖罐,通過離心泵輸油;對油井含水在60%以上的油井倒入高架罐,通過稠油泵輸油,實現(xiàn)2臺泵分輸。