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交流等離子點(diǎn)火燃燒器在660MW直流鍋爐上的應(yīng)用

2013-01-06 02:00保立虎
發(fā)電設(shè)備 2013年1期
關(guān)鍵詞:燃燒器煤粉等離子

保立虎

(華北電力科學(xué)研究院(西安)有限公司,西安710068)

目前,我國(guó)火力發(fā)電機(jī)組的點(diǎn)火啟動(dòng)過程需要消耗大量的燃料油,據(jù)統(tǒng)計(jì),以煙煤為例,200MW機(jī)組啟動(dòng)一次需要耗油50t,300MW機(jī)組啟動(dòng)一次需要耗油70t,一臺(tái)600MW機(jī)組鍋爐點(diǎn)火用油超過100t[1]。而我國(guó)是貧油大國(guó),能源結(jié)構(gòu)為煤多油少,面對(duì)國(guó)際原油價(jià)格的上漲及國(guó)內(nèi)電廠競(jìng)價(jià)上網(wǎng)政策的即將出臺(tái),減少鍋爐啟動(dòng)及低負(fù)荷助燃用油,節(jié)油降耗,降低發(fā)電成本,提高競(jìng)爭(zhēng)力,已成為發(fā)電企業(yè)迫在眉睫的問題[2]。交流等離子點(diǎn)火是在節(jié)能降耗的背景下產(chǎn)生的一項(xiàng)新型節(jié)油技術(shù),針對(duì)燃煤鍋爐在啟動(dòng)和穩(wěn)燃時(shí)需要耗費(fèi)大量燃料油的實(shí)際情況,通過對(duì)鍋爐燃燒器的改造,實(shí)現(xiàn)鍋爐啟動(dòng)和穩(wěn)燃期間無需投油,擺脫對(duì)燃油的依賴。交流等離子技術(shù)延續(xù)了直流等離子點(diǎn)火技術(shù)在點(diǎn)火溫度、燃燒穩(wěn)定等方面的優(yōu)勢(shì),并具有一次性投資低、系統(tǒng)簡(jiǎn)單、電極壽命長(zhǎng)、檢修維護(hù)量小、煤種適應(yīng)性范圍廣等優(yōu)點(diǎn)[3-4]。因此,交流等離子點(diǎn)火技術(shù)在電廠上應(yīng)用,具有非常重要的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

1 交流等離子工作原理

交流等離子發(fā)生器采用冷電極拉弧和旋氣穩(wěn)弧原理,壓縮空氣進(jìn)入電弧室,發(fā)生強(qiáng)烈地旋轉(zhuǎn),在離心力的作用下,形成了穩(wěn)定的管狀等離子電??;同時(shí)由于箍縮效應(yīng)的作用,密度較大的冷氣流包圍于弧柱的周圍,使弧柱位于通道的中心,降低了電極表面的溫度,起到了冷電極拉弧的作用,延長(zhǎng)了電極使用壽命,一般可達(dá)到300h左右。交流等離子發(fā)生器采用高頻引弧技術(shù),其引弧信號(hào)的頻率達(dá)到2 000Hz,解決了交流電過零斷弧的問題,確保了電弧的穩(wěn)定性和連續(xù)性[5]。

交流等離子發(fā)生器一般在介質(zhì)氣壓0.35~0.50MPa的條件下接觸引弧,在強(qiáng)磁場(chǎng)下獲得穩(wěn)定功率的交流空氣等離子體,火焰中心溫度T>104K的梯度極大的局部高溫區(qū)。煤粉顆粒通過該等離子“火核”受到高溫作用,迅速釋放出揮發(fā)分,使煤粉顆粒破裂粉碎,迅速燃燒。另外,等離子體中含有大量化學(xué)活性粒子,如原子(H、O)、原子團(tuán)(OH)、離子(O2-、H+、OH-)和電子等,可加速熱化學(xué)轉(zhuǎn)換,促進(jìn)燃料完全燃燒[6]。由于高溫等離子體對(duì)于煤粉具有揮發(fā)分再造作用,使揮發(fā)分可以比通常情況下提高20%~80%[7-8],這對(duì)于點(diǎn)燃煤粉有極大的意義。

圖1為一種新型的交流等離子點(diǎn)火燃燒器。該點(diǎn)火器采用3支點(diǎn)火槍在高溫燃燒筒中對(duì)煤粉進(jìn)行三次高溫加熱,使煤粉的加熱功率增加了3倍,從而提高了煤粉在高溫區(qū)的停留時(shí)間,促進(jìn)了揮發(fā)分的析出,進(jìn)而加速煤粉的燃燒。從圖1中可以看出,整個(gè)燃燒器可以劃分為三個(gè)部分:I區(qū)為揮發(fā)分釋放區(qū);Ⅱ區(qū)為混合燃燒區(qū);Ⅲ區(qū)為強(qiáng)化燃燒區(qū)。

圖1 交流等離子煤粉點(diǎn)火燃燒器

2 交流等離子點(diǎn)火的應(yīng)用

寧夏京能寧東發(fā)電廠2臺(tái)660MW超臨界表面式間接空冷燃煤機(jī)組鍋爐的型號(hào)為HG-2210/25.4-YM16。該鍋爐總體形式為 П 型,采用直流燃燒器、墻式切圓布置,切圓直徑d=9 500mm,燃用煙煤、負(fù)壓燃燒固態(tài)排渣煤粉爐。制粉系統(tǒng)形式為中速磨正壓冷一次風(fēng)機(jī)直吹式制粉系統(tǒng),每爐配6臺(tái)中速磨煤機(jī),5臺(tái)運(yùn)行,1臺(tái)備用。

為保證改造效果,使鍋爐在改造后能長(zhǎng)期、安全、穩(wěn)定運(yùn)行,將鍋爐下層一次風(fēng)煤粉燃燒器拆除,改造為裝有交流等離子槍的內(nèi)濃外淡的內(nèi)風(fēng)膜式穩(wěn)燃型燃燒器。

2011年1月15日進(jìn)行交流等離子冷態(tài)點(diǎn)火試驗(yàn)。鍋爐首次點(diǎn)火用煤特性見表1。

表1 燃煤特性

2.1 煤粉質(zhì)量分?jǐn)?shù)對(duì)燃燒的影響

煤粉質(zhì)量分?jǐn)?shù)高可以降低煤粉的著火熱,有利于煤粉的點(diǎn)燃,但煤粉質(zhì)量分?jǐn)?shù)過大會(huì)使點(diǎn)火初期氧量不足,增加煤粉不完全燃燒熱損失。為了確定等離子點(diǎn)火燃燒器的煤粉質(zhì)量分?jǐn)?shù)最佳適用范圍,在調(diào)試過程中進(jìn)行了此項(xiàng)試驗(yàn)。改造后的鍋爐爐膛內(nèi)每個(gè)等離子燃燒器由3個(gè)交流等離子發(fā)生器組成。試驗(yàn)在1號(hào)鍋爐的交流等離子點(diǎn)火燃燒器上進(jìn)行,4個(gè)等離子燃燒器的電壓和電流見表2。

表2 交流等離子發(fā)生器電壓電流

保持一次風(fēng)速20m/s,周界風(fēng)開度20%,輔助風(fēng)開度40%,其余各風(fēng)門開度為5%,總風(fēng)量750~800t/h。磨煤機(jī)一次風(fēng)量75t/h。在以上條件下,用給煤機(jī)給煤量(27t/h、30t/h、33t/h、36t/h、39t/h、42t/h)實(shí)現(xiàn)煤粉質(zhì)量分?jǐn)?shù)的變化,煤粉質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為 26.47%、28.57%、30.56%、32.43%、34.21%和35.90%。

圖2給出了不同煤粉質(zhì)量分?jǐn)?shù)下的火焰溫度。

圖2 不同煤粉質(zhì)量分?jǐn)?shù)下的火焰溫度

從圖2可以看出:在煤粉質(zhì)量分?jǐn)?shù)從26.47%增加到32.43% 時(shí),火焰溫度從780℃升到900℃,通過火焰監(jiān)視看到爐膛變亮,這是由于隨著煤粉質(zhì)量分?jǐn)?shù)的增加,有效地降低了煤粉的著火熱,增大了燃燒的強(qiáng)度,進(jìn)而較大幅度地提高了火焰的溫度,達(dá)120K。但是當(dāng)煤粉質(zhì)量分?jǐn)?shù)從32.43%增加到35.90%時(shí),火焰溫度從900℃降到850℃,爐膛也明顯變暗,這是由于當(dāng)煤粉質(zhì)量分?jǐn)?shù)過大時(shí),由于助燃空氣過少,導(dǎo)致了揮發(fā)分析出后沒有足夠多的氧氣與之反應(yīng),進(jìn)而導(dǎo)致煤粉燃燒強(qiáng)度減弱,火焰溫度降低。因此,只有當(dāng)給煤機(jī)給煤量在30~34t/h時(shí),可以認(rèn)為達(dá)到了等離子點(diǎn)火燃燒器的煤粉質(zhì)量分?jǐn)?shù)最佳范圍。

2.2 一次風(fēng)量對(duì)燃燒的影響

一次風(fēng)量的高低對(duì)煤粉的著火影響很大,當(dāng)一次風(fēng)量過高,煤粉著火將被推遲,燃燒不穩(wěn)定;當(dāng)一次風(fēng)量偏低時(shí),有可能燒壞燃燒器,并且引起煤粉管道積粉堵管,因此合適的一次風(fēng)量對(duì)等離子著火穩(wěn)定至關(guān)重要。

周界風(fēng)開度20%,輔助風(fēng)開度45%,其余各風(fēng)門開度為5%,磨煤機(jī)煤量33t/h,在以上條件下,用磨煤機(jī)入口風(fēng)量(65t/h、70t/h、75t/h、80t/h、85t/h、90t/h)實(shí)現(xiàn)一次風(fēng)量的變化。

圖3為測(cè)量火焰溫度隨一次風(fēng)量的變化。

圖3 不同一次風(fēng)量下的火焰溫度變化

從圖3可以看出:在一次風(fēng)量從65t/h增加到75t/h時(shí),火焰溫度從789℃升到902℃,通過火焰電視看到爐膛明顯變亮,這是由于隨著一次風(fēng)量的增加,過量空氣系數(shù)增大,促進(jìn)了揮發(fā)分與氧氣接觸,進(jìn)而促進(jìn)煤粉燃燒,使得火焰溫度升高;但是當(dāng)一次風(fēng)量從75t/h增加到90t/h時(shí),火焰溫度從902℃降到829℃,爐膛也明顯變暗,這是由于一次風(fēng)量過大導(dǎo)致了煤粉與空氣混合物著火后的溫度相對(duì)于適當(dāng)一次風(fēng)量下的燃燒溫度有所降低,降低了反應(yīng)速度,并且由于助燃空氣過多,沒有足夠的揮發(fā)分和煤粉與之反應(yīng),使得點(diǎn)火延時(shí)增大,火焰向后推移,進(jìn)而導(dǎo)致了火焰溫度的降低。因此,只有當(dāng)一次風(fēng)量在70~80t/h時(shí),可以認(rèn)為達(dá)到了等離子點(diǎn)火燃燒器的一次風(fēng)量最佳范圍。

2.3 二次配風(fēng)方式對(duì)燃燒的影響

當(dāng)煤粉氣流著火后,二次配風(fēng)對(duì)燃燒穩(wěn)定性和燃盡過程起著重要作用,尤其是在鍋爐剛啟動(dòng)階段,投入燃料少,二次風(fēng)量不足時(shí),煤粉燃燒不充分;風(fēng)量過大時(shí),帶走大量熱量,不利鍋爐升溫,降低燃燒的穩(wěn)定性。

在保持二次風(fēng)和爐膛壓差380~400Pa內(nèi),進(jìn)行以下幾個(gè)工況試驗(yàn):

(1)周界風(fēng)開度10%,輔助風(fēng)開度20%;

(2)周界風(fēng)開度20%,輔助風(fēng)開度30%;

(3)周界風(fēng)開度20%,輔助風(fēng)開度40%;

(4)周界風(fēng)開度20%,輔助風(fēng)開度50%;

(5)周界風(fēng)開度25%,輔助風(fēng)開度60%;

(6)周界風(fēng)開度30%,輔助風(fēng)開度60%。

其余各風(fēng)門開度為5%,磨煤機(jī)給煤量33t/h,觀察二次配風(fēng)對(duì)鍋爐燃燒的影響。

圖4為不同配風(fēng)方式下測(cè)量的火焰溫度。

圖4 不同配風(fēng)方式下的火焰溫度變化

從圖4可以看出:周界風(fēng)門的開度為20%時(shí),火焰溫度最高,可以達(dá)到約900℃,遠(yuǎn)大于周界風(fēng)門的開度為10%、25%和30%時(shí),因此在鍋爐冷態(tài)點(diǎn)火初期,應(yīng)將周界風(fēng)門開度設(shè)計(jì)為20%。另外,當(dāng)周界風(fēng)門的開度為20%時(shí),輔助風(fēng)開度為40%,可以獲得最高的火焰溫度,因此可以認(rèn)為,當(dāng)周界風(fēng)門的開度為20%,輔助風(fēng)開度為40%時(shí),可以得到最好的配風(fēng)效果。

2.4 點(diǎn)火過程中煤粉燃燒效率的變化

在交流等離子點(diǎn)火燃燒器試運(yùn)過程中,對(duì)煤粉燃燒效率進(jìn)行測(cè)試。在點(diǎn)火30min內(nèi),由于一次、二次風(fēng)溫較低,爐膛溫度偏低,煤粉燃盡率65%左右,90min后煤粉燃盡率約81%,180min后煤粉燃盡率約90%。具體的飛灰可燃物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)和爐渣中碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)見表3。

表3 飛灰可燃物質(zhì)量分?jǐn)?shù)和爐渣中碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)隨時(shí)間的變化

3 結(jié)語

通過對(duì)交流等離子點(diǎn)火燃燒器在啟動(dòng)和穩(wěn)定燃燒過程進(jìn)行的各種試驗(yàn),得出如下結(jié)論:

(1)交流等離子點(diǎn)火燃燒器能夠很好地應(yīng)用到660MW直流墻式切圓燃燒鍋爐,燃燒穩(wěn)定,達(dá)到鍋爐冷態(tài)無油點(diǎn)火的目的。

(2)冷態(tài)啟動(dòng)時(shí),給煤機(jī)給煤量控制在30~34t/h為宜。

(3)一次風(fēng)量在70~80t/h,煤粉燃燒最穩(wěn)定。

(4)在冷態(tài)啟動(dòng)初期,應(yīng)將周界風(fēng)門的開度控制在約20%,輔助風(fēng)開度約40%,用以增強(qiáng)燃燒強(qiáng)度。

通過采取一系列措施,鍋爐啟動(dòng)初期燃燒效率有所提高,但仍偏低,因此如何提高前期燃燒效率是今后研究工作的重點(diǎn)。

[1]孫公鋼,方毅波,曲成剛,等.600MW超臨界鍋爐微油點(diǎn)火試驗(yàn)研究[J].電站系統(tǒng)工程,2012,28(3):1-4.

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