周 杰
(大唐淮北發(fā)電廠,安徽 淮北 235000)
某廠G號發(fā)電機小修時,在做定子泄漏電流試驗時,發(fā)現(xiàn)U相泄漏電流與V、W相比較,嚴重不平衡,是其它兩相的4倍。定子水壓試驗情況:試驗壓力0.5MPa,歷時8h,壓力下降到0.4MPa,定子水壓試驗不合格,但機內(nèi)檢查并未發(fā)現(xiàn)水跡。
機組參數(shù)如下。
機組編號:G號發(fā)電機;型號:QFSN-300-2 2Y;勵磁電流:2 510A;額定電壓:20 000V;勵磁電壓:302V;額定電流:10 189A;頻率:50Hz。
通過電氣試驗與水壓試驗情況對比,這兩個試驗有著必然的聯(lián)系,極有可能是定子線圈有滲水現(xiàn)象,必須找到漏點才能從根源上消除設(shè)備事故隱患。將試驗水壓提到0.8MPa,發(fā)現(xiàn)發(fā)電機汽輪機側(cè)8點鐘位置一接頭手包絕緣處有水滲出。剝開手包絕緣發(fā)現(xiàn)三通焊口有一細小砂眼漏水,對漏點進行補焊處理。
恢復絕緣引水管,水壓試驗合格;恢復手包絕緣。電氣試驗針對重新包扎的手包絕緣進行了電壓外移試驗,并進行了修后直流泄漏電流試驗。發(fā)電機再進行定子水壓試驗結(jié)果合格。
某年9月28日,某電廠發(fā)電機定子冷卻水泄漏進發(fā)電機,定子接地保護動作,機組跳閘。9月28日12∶42,運行人員監(jiān)盤時發(fā)現(xiàn)“3號發(fā)電機液位高”、“3號發(fā)電機液位高高”相繼報警,氫氣壓力由0.288MPa逐漸升高至0.39MPa,值班人員立即上報并對密封油系統(tǒng)、定子冷卻水系統(tǒng)及氫氣冷卻器系統(tǒng)進行全面檢查,并對發(fā)電機進行排污,發(fā)現(xiàn)有水排出;13∶05,在發(fā)電機排水過程中機組定子接地保護動作跳閘。機組跳閘后進行了緊急停機操作。
(1)3號發(fā)電機定子冷卻水管路制造質(zhì)量存在固有缺陷。發(fā)電機汽機側(cè)定子繞組3點鐘位置處,匯水環(huán)至發(fā)電機繞組撓性絕緣引水管線圈側(cè)接頭脫落,是造成此次事故的直接原因。
(2)3號發(fā)電機定子冷卻水泵出口壓力及發(fā)電機入口定子冷卻水壓力沒有接入至DCS系統(tǒng)中,而僅在就地設(shè)置了壓力表。運行人員對定子冷卻水系統(tǒng)壓力沒有實時監(jiān)視,是造成此次事故的間接原因。
(3)定子冷卻水箱水位僅就地裝設(shè)了水位表,沒有接入至DCS系統(tǒng)中,而僅有水位高、低報警信號。運行人員對定子冷卻水箱水位沒有實時監(jiān)視,是造成此次事故的間接原因。
(4)發(fā)電機排污發(fā)現(xiàn)有水垢,運行人員沒有按規(guī)程要求打閘停機,造成發(fā)電機進水量增加,是造成此次事故的間接原因。
(1)充分利用機組設(shè)備檢修的有利時機,對重要部件、重點部位進行詳細全面地檢查、檢修、試驗,降低和減少設(shè)備故障。
(2)對發(fā)電機定子冷卻水泵出口壓力、發(fā)電機入口定子冷卻水壓力、定子冷卻水箱水位計等表計接引至DCS系統(tǒng)中。對就地表計的數(shù)據(jù)要求巡檢員按時檢查記錄,便于準確核對數(shù)據(jù)。
(3)加強運行人員的的培訓力度,工作中嚴格執(zhí)行運行規(guī)程,牢固樹立“保設(shè)備”意識。
某年8月18日,某電廠9#發(fā)電機轉(zhuǎn)子冷卻水管路由于制造質(zhì)量存在缺陷,焊縫砂眼發(fā)生貫穿性裂紋泄漏,造成機組停機檢修。
8月18日3∶42,9#機發(fā)“轉(zhuǎn)子一點接地”信號,復歸后檢查回路正常,測轉(zhuǎn)子正極對地電壓40V,負極對地電壓46V,恢復信號、光子牌,信號消失。8月18日9∶15,檢查發(fā)現(xiàn)發(fā)電機汽側(cè)端蓋沿氣隙冷卻水管往外滲水,9#機有功功率減至55MW,外部檢查無異常。10∶05,申請調(diào)度同意,22∶45,停機檢修。
9月9日發(fā)電機轉(zhuǎn)子送檢后,判明泄漏點為轉(zhuǎn)子負極第8圈端部的第3匝線棒處冷卻水管焊縫處有砂眼漏泄,搶修處理后返廠。
(1)制造質(zhì)量存在缺陷。
(2)9#機轉(zhuǎn)子線圈采用強迫水循環(huán)水內(nèi)冷方式,正常運行時,缺少對轉(zhuǎn)子線圈焊縫的檢查手段。
(1)充分利用檢修設(shè)備的有利時機,對重要、重點部位進行詳細全面檢查、檢修、試驗。
(2)加大技術(shù)培訓力度,提高檢修人員的技術(shù)水平以及對異常現(xiàn)象的分析和判斷能力,有效降低和減少設(shè)備故障的發(fā)生。
(3)從檢修管理入手,狠抓檢修質(zhì)量管理。嚴格監(jiān)督檢修人員按照檢修作業(yè)指導書、檢修工序工藝卡的標準進行檢修,責任落實到人,考核到位。
總之,通過以上3例設(shè)備事故的分析總結(jié),提示設(shè)備部門必須加強設(shè)備監(jiān)造,提高工程建設(shè)質(zhì)量及設(shè)備質(zhì)量,防止機組投運后發(fā)生非計劃停運。其次,要加強機組的運行維護,及時消除設(shè)備缺陷,并積極利用機組的檢修機會,搞好設(shè)備治理工作,提高設(shè)備的健康水平。