陳方前
(淮滬煤電田集發(fā)電廠,安徽 淮南 232098)
某發(fā)電廠2臺(tái)600 MW超臨界燃煤機(jī)組于2007年7月、10月相繼投產(chǎn),鍋爐為上海鍋爐廠有限公司引進(jìn)美國(guó)ALSTOM技術(shù)生產(chǎn)的單爐膛、一次中間再熱、四角切圓燃燒、超臨界螺旋管圈直流爐,型號(hào)為SG-1913/25.42-M967。給煤機(jī)為上海重型機(jī)器廠生產(chǎn)的CS2024型電子稱重式,磨煤機(jī)為上海重型機(jī)器廠生產(chǎn)的HP-1003型磨煤機(jī),每臺(tái)鍋爐裝設(shè)6套制粉系統(tǒng)。
制粉系統(tǒng)是否安全可靠,將直接制約著整臺(tái)機(jī)組的穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性。正壓直吹式制粉系統(tǒng)具有啟動(dòng)迅速、調(diào)節(jié)靈活、制粉單耗低等優(yōu)點(diǎn),該系統(tǒng)磨煤機(jī)的運(yùn)行出力調(diào)節(jié)嚴(yán)格按照一定的風(fēng)煤比控制,對(duì)一次風(fēng)量測(cè)量的準(zhǔn)確性有嚴(yán)格要求。當(dāng)入口風(fēng)量的測(cè)量產(chǎn)生較大的偏差時(shí),常常導(dǎo)致風(fēng)量及燃料量控制、鍋爐負(fù)荷協(xié)調(diào)等自動(dòng)方式無(wú)法正常投入,更會(huì)造成鍋爐燃燒工況的不穩(wěn)定。
在磨煤機(jī)出力發(fā)生變化時(shí),該廠2臺(tái)機(jī)組的磨煤機(jī)入口一次風(fēng)量測(cè)量裝置經(jīng)常出現(xiàn)測(cè)量風(fēng)量與磨煤機(jī)風(fēng)門調(diào)節(jié)擋板變化相反的情況,導(dǎo)致磨煤機(jī)冷、熱風(fēng)調(diào)節(jié)擋板開度大范圍振蕩,發(fā)生鍋爐沖粉現(xiàn)象,瞬間將磨內(nèi)存粉吹入爐膛燃燒,直接導(dǎo)致鍋爐超溫、超壓,對(duì)機(jī)組安全運(yùn)行產(chǎn)生很大影響。
2011-08-13,在1號(hào)機(jī)組早高峰升負(fù)荷過(guò)程中,E磨煤機(jī)給煤量由52 t/h增至57 t/h后,磨煤機(jī)入口測(cè)得風(fēng)量不升反降,從85 t/h降至72 t/h,熱風(fēng)開度由32 %快速升至54 %,冷風(fēng)開度由49 %快升至82 %,入口風(fēng)壓由6.5 kPa上升至7.1 kPa,磨后溫度也由76 ℃增至86 ℃,一次風(fēng)速由25 m/s升至30 m/s。從這一系列參數(shù)可知:實(shí)際風(fēng)量遠(yuǎn)大于所測(cè)風(fēng)量,導(dǎo)致磨煤機(jī)內(nèi)大量存粉沖入爐內(nèi),引起負(fù)荷與主汽壓力快速上升。類似情況在2臺(tái)鍋爐多臺(tái)磨煤機(jī)上多次發(fā)生,因此磨煤機(jī)一次風(fēng)量的測(cè)量與控制回路亟待完善。
該廠磨煤機(jī)的入口風(fēng)道上均裝有威力巴在線風(fēng)量測(cè)量裝置,測(cè)試風(fēng)量進(jìn)入磨煤機(jī)風(fēng)量調(diào)節(jié)系統(tǒng)時(shí),同時(shí)進(jìn)入燃燒管理系統(tǒng)參與煤量控制和磨煤機(jī)跳閘保護(hù)。在磨煤機(jī)入口混風(fēng)通道中,威力巴在線風(fēng)量測(cè)量裝置分別并聯(lián)了4支D型管的高、低壓側(cè),每支D型管分別開有4個(gè)全壓孔及4個(gè)靜壓孔,引出差壓作為一次風(fēng)量標(biāo)定量,如圖1所示。
圖1 威力巴風(fēng)量測(cè)量裝置
通過(guò)對(duì)2臺(tái)機(jī)組磨煤機(jī)入口一次風(fēng)量現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試、調(diào)整以及運(yùn)行數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致風(fēng)量測(cè)量裝置不能正常工作的原因有以下幾點(diǎn)。
測(cè)量裝置安裝在磨煤機(jī)一次風(fēng)道進(jìn)口處,其測(cè)點(diǎn)位置距離冷、熱風(fēng)混合處僅為1.5倍當(dāng)量直徑,遠(yuǎn)小于測(cè)試要求的5倍當(dāng)量直徑;而且冷、熱風(fēng)的流速和溫度偏差較大,造成測(cè)量截面處氣流分布不均,使得測(cè)量裝置所在的中心位置不能代表整個(gè)截面的氣流分布。從實(shí)際測(cè)量情況看,測(cè)量截面處氣流偏向一側(cè),在局部產(chǎn)生氣流回旋,同時(shí)因測(cè)試孔前面存在風(fēng)門擋板和彎頭等部件,導(dǎo)致管道內(nèi)風(fēng)速不均勻。
該廠磨煤機(jī)的冷、熱風(fēng)呈直角混合,冷一次風(fēng)道截面為600 mm×800 mm,熱風(fēng)道與混合風(fēng)道均為1 200 mm×2 000 mm。正常運(yùn)行時(shí),熱風(fēng)壓力7.8~8.4 kPa,冷風(fēng)壓力8.2~9.3 kPa。熱風(fēng)擋板調(diào)節(jié)磨煤機(jī)一次風(fēng)量,冷風(fēng)擋板調(diào)節(jié)磨煤機(jī)出口溫度。因此,在不同的運(yùn)行工況下,冷、熱風(fēng)門開度具有不同的組合,這將造成一次風(fēng)道內(nèi)氣流分布不穩(wěn)定,即在相同風(fēng)量下,截面上同一測(cè)點(diǎn)的氣流大小、方向均會(huì)發(fā)生變動(dòng),從而導(dǎo)致測(cè)量點(diǎn)風(fēng)量呈非線性變化。
由于磨煤機(jī)入口一次風(fēng)中存在粉塵,易導(dǎo)致測(cè)量裝置堵塞。當(dāng)測(cè)量裝置被積灰堵塞時(shí),會(huì)導(dǎo)致差壓測(cè)量值產(chǎn)生誤差。由于D型管所測(cè)的差壓值偏小,將造成測(cè)量值嚴(yán)重偏離實(shí)際通風(fēng)量。
2011-04-20,杭州浙大協(xié)和環(huán)保技術(shù)有限公司對(duì)該廠2號(hào)爐磨煤機(jī)的入口風(fēng)量進(jìn)行了熱態(tài)標(biāo)定試驗(yàn)。試驗(yàn)測(cè)得的各管道內(nèi)的實(shí)際風(fēng)速分布如圖2所示。
經(jīng)過(guò)研究決定,在該廠1、2號(hào)機(jī)組檢修期間,對(duì)制粉系統(tǒng)中一次風(fēng)量、風(fēng)壓、磨碗差壓以及出口粉管一次風(fēng)速等各測(cè)點(diǎn)加裝在線吹掃防堵裝置。此裝置采用無(wú)錫振華BFC系列吹掃補(bǔ)償裝置,將廠儀用壓縮空氣引至氣源控制箱,從控制箱引至各吹掃頭對(duì)各測(cè)點(diǎn)進(jìn)行吹掃。
加裝吹掃裝置后,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行觀察,磨煤機(jī)出口風(fēng)速、風(fēng)粉壓力和磨碗差壓等測(cè)量品質(zhì)得到了明顯改善,但入口風(fēng)量的測(cè)量結(jié)果仍有波動(dòng)。經(jīng)過(guò)與威力巴風(fēng)量測(cè)量裝置生產(chǎn)廠家溝通,得知:一旦測(cè)量裝置被堵塞,只能在機(jī)組檢修期間進(jìn)入風(fēng)道對(duì)測(cè)量裝置直接進(jìn)行吹掃,而在實(shí)際運(yùn)行中,測(cè)量裝置曾經(jīng)發(fā)生過(guò)完全堵死的情況。因此,引起風(fēng)量測(cè)量值波動(dòng)的主要原因是磨煤機(jī)入口風(fēng)道流場(chǎng)不穩(wěn)定。
圖2 磨煤機(jī)入口風(fēng)管的流速分布
針對(duì)上述情況,提出了一種熱控邏輯的優(yōu)化調(diào)整措施。磨煤機(jī)入口風(fēng)量通過(guò)調(diào)整熱一次風(fēng)檔板的開度來(lái)控制,磨煤機(jī)出口溫度則通過(guò)冷一次風(fēng)調(diào)節(jié)檔板用來(lái)控制。給煤量指令導(dǎo)出的一次風(fēng)量疊加操作員設(shè)置的偏差后,再與實(shí)測(cè)風(fēng)量的偏差導(dǎo)出值經(jīng)PID調(diào)節(jié)器運(yùn)算產(chǎn)生磨煤機(jī)熱風(fēng)擋板開度指令。剔除熱風(fēng)擋板控制邏輯的中間環(huán)節(jié),擬合煤量與熱一次風(fēng)調(diào)節(jié)檔板的關(guān)系曲線,以此作為原有風(fēng)煤比的前饋調(diào)節(jié),減小因測(cè)量誤差造成的閉環(huán)調(diào)節(jié)擾動(dòng),并通過(guò)軟件組態(tài)的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)。
4.2.1 給煤量與熱風(fēng)擋板函數(shù)關(guān)系的確定
將磨煤機(jī)給煤量和冷、熱風(fēng)擋板切至手動(dòng)方式,使其在給煤量為20 t/h、30 t/h、40 t/h、50 t/h和60 t/h的條件下穩(wěn)定運(yùn)行30 min,并記錄各試驗(yàn)段冷熱風(fēng)門開度、入口風(fēng)量、溫度、出口溫度、煤量和給煤機(jī)指令,確定給煤量與熱風(fēng)擋板的函數(shù)關(guān)系,如圖3所示。由于百葉窗式熱風(fēng)調(diào)節(jié)擋板執(zhí)行機(jī)構(gòu)存在線性誤差,應(yīng)將此曲線放大成調(diào)節(jié)區(qū)間,也就是一定煤量對(duì)應(yīng)一定范圍區(qū)間的開度。
圖3 給煤量與熱風(fēng)擋板開度上下限曲線
4.2.2 熱風(fēng)擋板控制邏輯的優(yōu)化
經(jīng)過(guò)優(yōu)化后的熱風(fēng)擋板控制邏輯如圖4右側(cè)虛線部分所示。通過(guò)在PID調(diào)節(jié)器的輸出添加高、低限函數(shù)F(x)控制邏輯,抑制一次風(fēng)量測(cè)量失準(zhǔn)導(dǎo)致的熱風(fēng)擋板波動(dòng)。高、低限函數(shù)F(x)分別為試驗(yàn)期內(nèi)運(yùn)行數(shù)據(jù)得出的熱風(fēng)擋板最大、最小開度函數(shù)。此外,該邏輯還采用了積分分離回路,當(dāng)PID調(diào)節(jié)器的輸出超過(guò)高、低限函數(shù)輸出時(shí),停止積分,以達(dá)到抗積分飽和的效果,并抑制入口風(fēng)量的異常增大或減小。在手動(dòng)狀態(tài)下,當(dāng)熱風(fēng)調(diào)節(jié)擋板的閥位開度小于當(dāng)前煤量對(duì)應(yīng)的最小閥位開度時(shí),投入自動(dòng)時(shí)必然會(huì)存在閥位擾動(dòng)。因此,應(yīng)增加自動(dòng)投入的限制條件:在手動(dòng)狀態(tài)下,擋板指令必須大于該煤量對(duì)應(yīng)下的最小閥位,而且必須低于最大閥位。
圖4 優(yōu)化后的熱風(fēng)擋板控制邏輯
目前,1號(hào)爐D、E磨,2號(hào)爐C、D、F磨進(jìn)口風(fēng)量控制邏輯已優(yōu)化,風(fēng)量與煤量自動(dòng)均可正常投入使用,并通過(guò)負(fù)荷擾動(dòng)、磨煤機(jī)出力擾動(dòng)試驗(yàn)對(duì)控制系統(tǒng)調(diào)整品質(zhì)進(jìn)行了測(cè)試,調(diào)節(jié)效果良好。該控制邏輯完全能夠滿足運(yùn)行調(diào)整的要求,可有效避免沖粉現(xiàn)象,提高了機(jī)組協(xié)調(diào)控制的穩(wěn)定性和自動(dòng)發(fā)電量控制(AGC)的調(diào)節(jié)品質(zhì)。